熟料强度分析报告

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月度产品质量分析报告x范文(13篇)

月度产品质量分析报告x范文(13篇)

月度产品质量分析报告x范文(13篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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熟料变动成本分析报告

熟料变动成本分析报告

熟料变动成本分析报告熟料变动成本分析报告一、引言熟料是水泥生产中重要的原材料之一,也是决定水泥生产成本的重要因素。

变动成本是指与产量和生产规模的变化相关的成本,其中包括与原材料使用量和劳动力成本相关的变动成本。

本报告旨在分析熟料的变动成本,并对其可能的影响因素进行讨论。

二、熟料的变动成本分析1. 原材料成本熟料的生产过程中需要使用多种原材料,如石灰石、黏土、铁矿石等。

原材料成本的变动直接影响到熟料的变动成本。

因此,石灰石、黏土等原材料价格的变动将对熟料的变动成本产生影响。

在进行熟料变动成本分析时,需要考虑原材料采购成本的变化情况,以及供应商价格的波动等因素。

2. 劳动力成本熟料的生产过程需要大量的劳动力投入,包括人工搬运、设备操作、化验分析等环节。

劳动力成本的变动将直接影响到熟料的变动成本。

劳动力成本的变动主要受到劳动力市场供需关系、工资水平的变化等因素的影响。

在进行熟料变动成本分析时,需要考虑劳动力成本的变化情况,以及员工工资上涨的情况等因素。

3. 生产工艺改进通过改进生产工艺,提高生产效率,可以降低熟料的变动成本。

例如,通过采用更先进的设备和技术,减少原材料的损耗,提高产量,都可以降低熟料的变动成本。

因此,在进行熟料变动成本分析时,需要考虑生产工艺改进对熟料变动成本的影响。

三、影响熟料变动成本的因素1. 原材料价格波动原材料价格的波动直接影响到熟料的变动成本。

当原材料价格上涨时,熟料的变动成本将增加;当原材料价格下跌时,熟料的变动成本将降低。

2. 劳动力市场供需关系劳动力市场的供需关系也会影响到熟料的变动成本。

当劳动力市场供不应求时,劳动力成本将上涨,从而导致熟料的变动成本增加;当劳动力市场供大于求时,劳动力成本将下降,从而导致熟料的变动成本降低。

3. 生产工艺改进通过改进生产工艺,提高生产效率,可以降低熟料的变动成本。

例如,通过采用更先进的设备和技术,减少原材料的损耗,提高产量,都可以降低熟料的变动成本。

水泥熟料强度分析报告

水泥熟料强度分析报告

水泥熟料强度分析报告1. 引言水泥熟料是水泥生产过程中的关键原料,其强度是评估水泥品质的重要指标之一。

本报告旨在对水泥熟料的强度进行分析,并根据分析结果提供相关建议。

2. 数据收集与处理为了进行强度分析,我们收集了一批水泥熟料样本,并进行了实验测试。

样本的收集涵盖了多个生产批次和不同供应商的产品。

我们对每个样本进行了物理和化学性质的测试,并记录了具体的强度数据。

3. 数据分析3.1 强度数据统计我们首先对收集到的强度数据进行了统计分析。

下表展示了样本的平均强度、最高强度和最低强度:样本编号平均强度(MPa)最高强度(MPa)最低强度(MPa)1 45.2 50.6 40.52 48.7 53.2 42.13 43.5 48.9 38.2…………3.2 强度分布图为了更直观地了解样本强度的分布情况,我们绘制了强度分布图。

图中的横轴表示强度值(MPa),纵轴表示样本数量。

强度分布图强度分布图从强度分布图中可以看出,样本的强度主要分布在40-50MPa之间,且大多数样本的强度集中在45MPa左右。

3.3 强度与配比关系分析为了进一步探究强度与水泥熟料配比之间的关系,我们对数据进行了相关性分析。

下图展示了强度与配比的散点图:强度与配比关系图强度与配比关系图通过分析散点图可以发现,强度与配比之间存在一定的正相关关系,即配比越合理,强度越高。

但同时我们也发现了一些异常点,可能是由于其他因素的影响导致的。

4. 结论与建议通过对水泥熟料强度数据的分析,我们得出以下结论和建议:1.水泥熟料样本的平均强度在45-50MPa之间,属于良好的强度水平。

2.样本强度的分布主要集中在45MPa左右,说明生产工艺相对稳定。

3.强度与配比存在一定的正相关关系,建议优化配比以提高强度。

4.需要进一步研究和排除异常样本,以提高结果的准确性。

5. 参考文献1.张三, 李四. 水泥熟料强度分析方法与应用. 《建筑材料学报》. 2020,25(3): 100-110.2.王五, 赵六. 混凝土配合比设计原理与方法. 《混凝土工程技术》. 2019,20(2): 80-90.以上是水泥熟料强度分析报告的内容。

水泥厂实习报告4篇

水泥厂实习报告4篇

水泥厂实习报告4篇水泥厂实习报告篇1一、实习地点情况介绍:1、实习单位:安徽宣城海螺水泥有限公司2、实习企业生产经营情况介绍宣城海螺水泥有限公司隶属于安徽海螺水泥股份有限公司,位于安徽省宣城市水东镇南1、5公里,毗邻104省道和皖赣铁路线,交通方便,物流便捷。

属安徽省“861”行动计划20个重大项目之一,也是安徽海螺水泥有限公司实施“T”型发展战略布点之一。

1、1、公司项目规划建设4条日产5000吨新型干法熟料生产线和年产320万吨的水泥粉磨系统,主厂区占地1050亩。

一期建设两条日产5000吨熟料水泥生产线和年产160万吨水泥粉磨系统,配套建设年吞吐量300万吨的铁路专用线和海螺自主设计研发的18000KW纯低温发电机组。

项目于20__年2月7号开始“三通一平”。

3月28号附属工程开工,6月20号主体工程正式开工;一期首条4500t∕d熟料生产线于20__年7月29号点火投产,第二条4500t∕d熟料生产线于9月9号点火投产。

两台水泥磨也分别于8月24号、10月6号投入运行;余热发电项目已于20__年3月1号并发电;铁路专用线工程已于20__年11月14号正式开通运营。

经营理念:为人类创造未来的生活空间企业精神:团结、创新、敬业、奉献经营宗旨:至高品质至诚服务文化构成:海螺文化包括物质文化、行为文化、精神文化和制度文化。

二、实习计划介绍:1、实习目的:2、实习日程安排:20__年3月3日——20__年6月3日具体时间安排:3月3日——3月11号安全培训3月__日——3月31号工段学习4月1日——5月24号下放到班组,现场学习与实践,了解现场设备及工艺代号,了解水泥生产的工艺流程及现场设备维修与维护。

5月25日——5月31实习答疑及考试6月1日——6月3号整理笔记及实习报告3、实习内容及要求:通过生产实习,对学生进行与本专业有关的生产劳动训练,学习生产实践知识,增强学生的劳动观念,培养学生进行生产实践的技能。

熟料新型干法水泥生产线可行性研究报告(节能专篇)

熟料新型干法水泥生产线可行性研究报告(节能专篇)

日产2000t/d熟料新型干法水泥生产线可行性研究报告(节能专篇)1 项目概况1.1 项目名称项目名称:水泥有限公司2000t/d熟料新型干法水泥生产线项目主建单位:建筑工程有限公司企业性质:有限责任公司法人:1.2 建设地点水泥有限公司拟建项目位于某县白水镇沙锅冲,建设一条2000t/d熟料新型干法水泥生产线。

拟建生产线位于地势相对较高的坡地,厂内地质情况良好,排水条件好,无滑坡、泥石流等不良地质现象,适宜于生产线的布置和建设。

1.3 建设规模、范围、产品方案1、建设规模、范围根据水泥有限公司的原料矿山资源、建设场地、供配电、给排水的条件,再结合考虑到市场和企业资金情况,拟建规模及产品方案确定为:拟建规模:熟料2000 t/d 62万t/a水泥81.3万t/a在上述拟建规模基础上,选择国内先进成熟可靠的五级预热器分解窑新型干法水泥生产工艺线,以确保产量和产品质量。

2、产品方案综合考虑当地水泥市场的需求,产品方案拟定为:PO42.5普通硅酸盐水泥及PC32.5粉煤灰硅酸盐水泥、PC42.5粉煤灰硅酸盐水泥,具体见表1-1表1-1 产品方案注:以上产品检验采用ISO水泥新标准。

3、建设范围拟建工程为某某水泥有限公司2000t/d熟料新型干法水泥生产线,主要内容包括:原料制备系统:包括从原料破碎、原料储存及配料,原料粉磨及均化等全部生产厂房、工艺及环保、计量设备。

熟料烧成及储存系统: 包括从生料喂入窑系统, 煤粉制备系统, 熟料储存系统等全部生产厂房、工艺及环保、计量设备。

水泥制备系统:包括从配料、水泥粉磨及储存等全部生产厂房、工艺及环保、计量设备。

水泥包装系统:包括从包装及储存等全部生产厂房、工艺及环保、计量设备。

相应的辅助生产设施:供电、供水、机电仪修等。

生产管理和生活福利设施。

石灰石矿山及辅助原料矿山采取外包开采,不列入此次项目的研究范围。

1.4 建设单位及概况建设单位:云南红林盛亚建筑工程有限公司云南红林盛亚建筑工程有限公司,始建于1981年,目前总资产9124.4万元,年产值达7000万元,主营业务为建筑施工。

工程材料水泥实验报告(3篇)

工程材料水泥实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解水泥的基本性质和分类。

2. 掌握水泥的化学成分及其对性能的影响。

3. 学习水泥的物理性能检测方法,包括凝结时间、安定性和强度等。

4. 通过实验,加深对水泥工程应用的理解。

二、实验器材1. 水泥:硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等。

2. 水泥净浆搅拌机、水泥净浆搅拌棒、凝结时间测定仪、安定性测定仪、水泥胶砂强度试验机、天平、量筒、试模等。

三、实验步骤1. 水泥化学成分分析(1)取适量水泥样品,用四分法缩分至所需质量。

(2)将样品放入高温炉中,在1100℃左右煅烧2小时,取出冷却至室温。

(3)将煅烧后的样品磨细,过0.9mm筛,备用。

(4)按照国标GB/T 1345-2011进行化学成分分析。

2. 水泥物理性能检测(1)凝结时间测定①按照国标GB/T 1346-2011进行水泥标准稠度用水量测定。

②将标准稠度水泥浆倒入凝结时间测定仪的试模中,静置30秒。

③启动凝结时间测定仪,观察水泥浆从加水开始至初凝、终凝的时间。

(2)安定性检验①按照国标GB/T 1347-2011进行水泥安定性检验。

②将水泥浆倒入安定性测定仪的试模中,静置24小时。

③观察水泥浆是否发生体积膨胀,如发生膨胀,则判定为不安定。

(3)水泥胶砂强度试验①按照国标GB/T 17671-1999进行水泥胶砂强度试验。

②将水泥、标准砂和规定量的水混合均匀,倒入试模中。

③将试模放在水泥胶砂强度试验机上,按照规定速度加压,使试件成型。

④在标准温度(20±2℃)下养护24小时,取出试件。

⑤将试件放入水泥胶砂强度试验机,按照规定速度进行抗压试验。

⑥记录试件的抗压强度。

四、实验结果与分析1. 水泥化学成分分析(1)硅酸盐水泥:SiO2 20.5%,Al2O3 5.2%,Fe2O3 2.5%,CaO 66.5%,MgO 1.5%。

(2)矿渣硅酸盐水泥:SiO2 28%,Al2O3 7%,Fe2O3 6%,CaO 36%,MgO 3%。

熟料实验报告单

熟料实验报告单

熟料实验报告单实验目的本实验的目的是研究不同条件下熟料的性质和成分变化,通过实验结果,探究熟料的制备过程及其对水泥品质的影响。

实验原理熟料是水泥的主要成分,其主要由矿渣和烧成熟料组成。

矿渣是通过冶炼和燃烧工业废料得到的,而烧成熟料则是通过在高温下将原料进行反应得到的。

根据实验需求,我们将研究烧成熟料的成分变化和其对水泥品质的影响。

实验中,我们将采用不同烧成温度和反应时间的条件下制备熟料,并进行物理性能测试和化学成分分析。

实验步骤1. 准备实验所需材料,包括不同比例的原料和控制变量条件下的装置。

2. 按照实验条件,将原料投入烧结炉中,并控制好烧成温度和反应时间。

3. 熟料烧结完成后,取出样品进行外观观察。

4. 对烧结样品进行物理性能测试,包括密度、抗压强度等。

5. 对烧成样品进行化学成分分析,包括主要元素的含量、氧化物的比例等。

实验结果及分析经过实验,我们得到了不同烧成温度下的烧结样品。

我们观察到随着烧成温度的升高,熟料的颜色逐渐变深,且质地更加致密。

这说明烧成温度对熟料的成分和性质有一定的影响。

通过物理性能测试,我们发现烧成温度较高的样品具有较高的密度和抗压强度。

这是因为高温有利于原料的熔化和反应,使得熟料更加致密、结晶度更高,从而提高了水泥的品质。

化学成分分析的结果表明,随着烧成温度的升高,熟料中氧化物的含量减少,而硅酸盐和氧化铁含量增加。

这是因为在高温下,矿物质的熔融和反应速度加快,使得不稳定的化合物转变为稳定的硅酸盐、氧化铁等成分。

结论通过实验结果分析,我们得出以下结论:1. 烧成温度对熟料的成分和性质有重要影响,高温有利于提高熟料的密度、抗压强度和品质。

2. 高温下熟料中的氧化物含量减少,硅酸盐和氧化铁含量增加。

实验总结本实验主要研究了烧成温度对熟料的影响。

通过实验,我们了解了熟料的制备过程和成分的变化。

在实验过程中,我们还发现了一些实验技巧,如控制烧成温度和反应时间等。

然而,本实验还存在一些局限性,如样品数量较少、实验条件有限等,这些因素可能会对实验结果产生一定影响。

水泥厂工作总结报告

水泥厂工作总结报告

水泥厂工作总结报告当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,就叫做工作总结。

下面就让小编带你去看看水泥厂工作总结报告范文5篇,希望能帮助到大家!水泥厂总结报告1不知不觉在化验室里工作了近一年了,在这一年里,学到了很多专业方面的经验,同时也得到了不少的教训。

现将一年的工作做一个总结。

一、通过学习,不断完善自我从工作的第一天开始,就感到工厂和学校的不同,化验室不像学校的实验室,如果是在学校实验室里是战前练兵,那在化验室里就是真刀真枪的实战了。

为了保证打样的质量和数量,我必须每天12个小时的工作时间都紧绷一根弦,不让自己因为大意而出错。

但是,光是仔细是不够的。

过去在学校学的都是理论上的知识,现在要使之系统化并融会贯通,需要不断的实践。

通过两个月的工作,我的化验专业水平提高到了一个新的起点。

有了新的起点,下一步就是通过不断的实践累积经验,利用自己所掌握的知识,钻研业务,高标准要求自己,从而能更好的在化验室尽职尽责。

二、摆正心态,培养良好的工作态度化验室的工作是极其重要的,如果不能严格按照客户的要求仿出他们需要的样,不仅会有或多或少的经济上的损失,更重要是会影响到公司声誉。

所以化验室的工作态度要严谨、过程要有科学依据、结果经的起推敲和考验。

要在这个岗位上尽职尽责,不仅要有过硬的理论知识,而且治学态度一定要谨慎、仔细。

更要规范实验流程,确保打样结果的准确性。

同时还要承担起这份责任,不辜负领导的信任与期望。

三、团结他人,协作发展没有最强的个人,只有最强的团队。

只要团结,工作才能形成合力。

遇事和大家商量,虚心真诚听取他人意见,严于律己,诚恳待人,努力创造宽松、和谐、愉快的工作环境,以及相互信任、相互帮助、心情舒畅的工作氛围。

四、提高安全意识,规范操作常言道:安全高于生命,责任重于泰山。

水泥厂分析室实习报告

水泥厂分析室实习报告

水泥厂分析室实习报告一、实习背景与目的随着我国基础设施建设的快速发展,水泥作为建筑材料的核心成分,其质量控制显得尤为重要。

为了更好地了解水泥生产过程的质量控制环节,提高自己对水泥品质检测的认识,我选择了水泥厂分析室进行为期一个月的实习。

本次实习的主要目的是了解水泥厂分析室的工作内容、工作流程以及检测方法,掌握水泥品质检测的基本原理和技巧,为今后的学习和工作打下坚实基础。

二、实习内容与过程1. 实习前的培训在实习开始前,分析室的工作人员为我进行了详细的培训,介绍了分析室的工作职责、工作流程以及安全注意事项。

同时,他们还向我讲解了水泥品质检测的基本原理、方法及各类检测设备的使用方法。

通过培训,我对分析室的工作有了初步的了解,为接下来的实习奠定了基础。

2. 实习过程中的主要工作在实习过程中,我参与了水泥及其制品的质量检测工作,主要包括以下几个方面:(1)原料检测:对进厂的原料进行检测,包括石灰石、黏土、铁矿石等,检测其主要成分、含水量、粒度等指标。

(2)生料检测:对生料进行检测,主要包括化学成分、矿物组成、细度等指标。

(3)熟料检测:对熟料进行检测,主要包括化学成分、矿物组成、强度等指标。

(4)水泥检测:对水泥进行检测,主要包括化学成分、矿物组成、细度、凝结时间、强度等指标。

(5)水泥制品检测:对水泥制品进行检测,主要包括强度、抗渗性、耐久性等指标。

3. 实习中的困难与解决方法在实习过程中,我遇到了一些困难。

例如,刚开始时对检测设备的使用不熟悉,导致操作失误;在检测过程中,有时候会出现数据不稳定、误差较大等问题。

针对这些困难,我通过请教同事、查阅资料、反复实践等方式,逐步掌握了检测设备的操作方法,提高了检测技能。

同时,我还学会了如何分析数据,找出问题所在,并采取相应措施解决问题。

三、实习收获与反思通过本次实习,我对水泥厂分析室的工作有了深入了解,掌握了水泥品质检测的基本原理、方法和技巧。

同时,实习过程中的困难与挑战,使我在实践中不断成长,提高了自己的动手能力、分析问题和解决问题的能力。

关于水泥厂实习报告3篇

关于水泥厂实习报告3篇

关于水泥厂实习报告3篇水泥厂实习报告篇1一、实习目的了解工厂生产工艺、生产设备和生产组织机构,通过生产实习,掌握水泥材料具体生产过程,掌握水泥熟料形成过程,掌握各种生产设备工作原理和作用,为以后工作中补充知识,同时认识社会,培养独立思考、独立工作能力,为以后毕业设计收集必要资料和数据。

二、实习时间和地点实习时间:3月4日~3月31日实习地点:郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司三、实习单位简介郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司隶属郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,位于新密市新裴路东段,占地350余亩,拥有员工300余人,各类专业技术人员90余名,注册资本2.2亿元人民币。

公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线由天津水泥工业设计研究院设计,配套建设了纯低温余热发电机组,总投资7.8亿元,可年产熟料155万吨、水泥230万吨。

公司已取得水泥企业化验室合格证书、全国工业产品生产许可证,通过了质量管理体系、职业健康与安全管理体系和环境管理体系认证。

公司主导生产“合龙”牌P.C32.5R、P.F32.5R、P.O42.5R、P52.5R水泥具有质量稳定、和易性好、碱和氯等有害成分含量低、色泽柔和等优点,适用于各种大型工程建设、桥梁、道路、高标号砼、大型钢筋砼、预应力砼等。

项目投产以来,我公司通过强管理、提素质、树形象、拓市场,使公司管理水平不断提升、员工素质不断提高、销售市场稳步扩大。

今后,公司将秉承“求实创新、成就客户”经营管理理念,认真贯彻“质量第一、诚信为本”方针,抓好质量控制,健全营销网络,提高服务水平,努力创造最佳经济效益,为郑煤集团发展壮大和当地社会经济又好又快发展贡献力量。

四、实习内容在我们正式开始实习之前,公司里车间师傅对我们进行了安全教育,在实习期间应该注意安全事项,以及公司一些水泥设备,大致让我们了解一些设备原理,还有实习期间安排。

实习过程中我们了解了水泥生产工艺简单讲便是两磨一烧,即原料要经过采掘,破碎,磨细和混匀制成生料,生料经1450℃高温烧成熟料,熟料再经破碎,与石膏或其他混合材一起磨细成为水泥。

2月烧成工艺运行分析报告-璧山

2月烧成工艺运行分析报告-璧山

璧山公司 2013 年 2 月烧成系统工艺运行分析报告1. 主要指标完成(1)月度产出完成注:环比填写本月完成减上月完成的值(下同)(2)月度能耗完成(3)偏标说明:概况说明产量和运转率偏标关键影响因素本月熟料产量较计划高、较预算低原因分析:本月熟料产量预算62000t,计划产量32500t;月初到21日6:57停窑,原计划停窑到24日,但受市场销售情况影响提前开窑,造成熟料产量较计划高,较预算低。

本月窑运转率较上月高的原因:我公司本月窑运转率27.48%,计划运转率20.67%;窑系统原计划开机时间是2月24日,因市场销售情况影响,于2月20日窑点火,较计划提前造成窑运转率较计划高。

2. 台时变化分析(1)月内日平均台时变化截图(2)异常波动分析要求:根据月台时图示,对大幅波动及相应采取的调整措施、系统参数变化及效果进行分析说明。

说明:a、由图表看,本月23日熟料台时产量234.18t/h,较月平均值低11.73t/h;当天夜班2:46-10:20篦冷机3列篦床因比例阀故障跳停,窑减料至310t/h,共计运行7.57h,影响当天台时产量。

b、由图表看,本月28日熟料台时产量228.31t/h,较月平均值低17.6t/h;当天20:30-23:35窑尾煤粉秤不下煤(喂料轮传动链条断),窑减料至180t/h烧SP窑,共计运行3.08h,影响当天台时产量。

(3)环比变化分析说明由图表看,本月熟料台时产量245.91t/h,较上月台时产量高20.68t/h,较预算高17.01t/h;具体原因分析如下:本月窑运行时间较短仅184.66h,熟料产量45410.07t。

2月21日4:40窑系统正式投料,熟料平均台时产量245.91t/h;可见时间短,相对物料平衡产量高,是本月熟料台时产量偏高的主要原因。

3. 能耗分析要求:对标煤耗、分步电耗月度指标完成及环比变化情况进行分析说明。

重点针对C1出口温度,窑尾、一级出口氧含量、煤磨及窑头收尘温差进行分析熟料标煤耗分析:1月份熟料标煤耗108.03kgce/tcl,本月熟料标煤耗109.56kgce/tcl;较1月份标煤耗高1.53kgce/tcl,较预算低0.04kgce/tcl;本月熟料台时产量245.91t/h、上月台时产量225.23t/h,可见本月熟料台时产量较上月高20.68t/h,但本月熟料标煤耗比上月还要高,原因分析如下:(1)本月2月21日17:15—2月22日6:57冷窑点火升温时间较长,加之本月运行时间只有184.66h,相比之下增加了熟料标煤耗。

硅酸盐水泥的制备及性能测试实验报告

硅酸盐水泥的制备及性能测试实验报告

硅酸盐水泥的制备及性能测试第1章实验目的1.1 掌握硅酸盐水泥的制备工艺原理及工艺过程(包括原料的选择、生料的粉磨与成型、水泥熟料的烧结、水泥的粉磨)。

1.2提出具体的实验方案,确定合理的工艺条件(包括原料的配方、熟料的率值、烧成温度及水泥的组成和配合比),制备出合格的硅酸盐水泥样品。

1.3按国家标准对硅酸盐水泥样品进行相关的性能测定。

第2章实验原理硅酸盐水泥的制备分为三个阶段:石灰质原料、粘土质原料与少量校正原料经破碎后,根据硅酸盐水泥熟料的率值进行配料、磨细成为成分合适、质量均匀的生料,称为生料制备;生料在窑炉内煅烧至部分熔融所得到的以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料,称为熟料煅烧;熟料加适量石膏共同磨细成为水泥,称为水泥粉磨。

水泥加水拌成的浆体,起初具有可塑性和流动性,随着水泥与水发生一系列物理化学反应——水化反应的不断进行,浆体逐渐失去流动能力,转变成为具有一定强度及其它性能的固体。

第3章实验设备、材料及试剂3.1 实验材料及试剂化工原料(化学纯或分析纯):碳酸钙(CaCO3),石英砂(SiO2),氧化铝(Al2O3),氧化铁(Fe2O3),标准砂。

3.2 实验设备水泥试验磨、高铝坩埚、硅碳棒高温炉、烘干箱、勃氏透气比表面积仪、电子天平、水泥净浆搅拌机、水泥净浆标准稠度及凝结时间测定仪、水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台(或水泥胶砂振动台)、电动抗折试验机、数显式建材压力试验机、沸煮箱、水泥抗压夹具、水泥抗折试模。

3.2.1 实验设备图及介绍A.水泥试验磨是由罩壳、磨机、支座及电器控制箱等四大部分组成。

(1)罩壳:罩壳由二层玻璃钢板中间夹吸音棉组成,分上下两罩,上罩壳有罩门,下罩壳有取料斗,可盛放磨好的物料,罩壳与磨机轴用带有毛毡圈端盖7密封,所以罩壳起到隔音和防尘的良好密封作用。

(2)磨机:磨机由筒体磨门盖、轴承及轴承、联轴器和齿轮减速机等组成,是研磨物料的主体部分,在卸料时将磨盖换上栅孔卸料板,满足卸料的要求。

某水泥熟料(黄心料)岩相分析报告

某水泥熟料(黄心料)岩相分析报告

1#A矿边棱整齐,多呈麻点状,黑色中间相呈灰色小片状。

1#A矿边棱呈圆钝形,B矿呈手指状,黑色中间相呈灰色大片状。

2# A矿呈花环状,边棱呈圆钝形,黑色中2#A矿多呈花环状,边棱呈圆钝形,黑色间相呈灰色大片状。

中间相呈灰色大片状。

3#A矿多呈花环状,B矿呈手指状,黑色3# A矿边棱整齐,B矿呈葡萄状,黑色中中间相呈灰色大片状。

间相呈灰色片状。

3#A矿边棱整齐,B矿贴近A矿呈卵圆形,黑色中间相呈灰色小片状。

3#A矿边棱成花环状,B矿呈骨骼状(KC 23S12),黑色中间相呈灰色大片状。

4# A矿边棱成花环状,B矿呈骨骼状(KC 23S12),黑色中间相呈灰色大片状。

4#A矿边棱成花环状,B矿树枝状(KC2 3S12 ),黑色中间相呈灰色大片状。

4#A矿边棱成花环状,B矿呈树枝状(KC 23S12),黑色中间相呈灰色大片状。

4#A矿边棱整齐,B矿贴近A矿呈卵圆形,黑色中间相呈灰色小片状。

4# A矿边棱整齐,B矿边棱光滑,呈卵圆状,黑色中间相呈灰色丝带状。

4#A矿边棱整齐,B矿贴近A矿呈卵圆形,黑色中间相呈灰色丝带状。

岩相观察:1、A矿晶体大小在20-50um,呈六角板柱状,边棱部分较整齐,大小均齐,含量在55%左右;部分因窑内还原气氛和出窑急冷效果差,边棱溶蚀呈圆钝状和分解形成花环状。

A矿麻点状较多,主要为煤灰落入。

2、B 矿部分呈圆形,边棱光滑,有交叉双晶纹;大部分因还原气氛出现手指状、树枝状、骨骼状(含碱KC23S12),B矿含量适中。

3、中间相分布均匀,含量适中,黑色中间相大部分呈灰色大片状。

4、熟料孔洞正常。

5、游离钙较低。

结论:1、熟料煅烧温度较高,窑内用煤量过大,头煤燃烧不好。

2、出窑熟料急冷效果很差。

3、生料细度和煤粉细度适宜,生料均化较好。

4、熟料饱和比正常,在0.92左右。

5、液相含量正常。

建议:适当减少头煤用量;检查篦冷机固定床风机及篦板是否正常。

中材水泥检测报告PO42.5R

中材水泥检测报告PO42.5R
53.4
53.5
53.8
53.9
53.3
水泥化学成份(%)
混合材
标准要求
项目
烧失量
氧化镁
三氧化碳
氯离子
1、石灰石
4
标准结果
5.0
5.0
3.5
0.06
2、粉煤灰
4
石膏:二水石膏6.0%
分析结果
3.5
2.18
1.97
0.007
助磨剂,无
结论
经检验符合GB175-2007标准的要求。
中材水泥检测报告PO42.5R
中材水泥检测报告(PO42.5R散装)
水泥品种:普通硅酸盐水泥
强度等级
42.5R
出厂编号
熟料类型:干法旋窑孰料
散装/包装
散装
检验日期
检验依据:GB175-200
检测结果
细度
比表面积
m2/KG
348
0.08mm
/
0.4
标准稠度用水量(%)
//
25.9
凝结时间
初凝(min)
45
170
终凝(min)
600
210
安定性
沸煮法
合格
合格
抗折强度
(MPa)
3天
4.0
平均=5.7
5.7
5.8
5.9
28天
6.5
平均=8.9
8.9
8.8
8.9
抗压强度
(MPa)
3天
22.0
平均=30.0
29.8
28.8
30.4
29.4
31.1
30.5
28天
42.5
平均=53.6
53.7

水泥技术性能实验总结

水泥技术性能实验总结

水泥技术性能实验总结各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢篇一:水泥技术性能实验报告实验2 水泥技术性能实验报告(1)实验目的(2)水泥试验的一般规定①同一试验用的水泥应在同一水泥厂出产的同品种、同强度等级、同编号的水泥中取样。

②当试验水泥从取样至试验要保持24h以上时,应把它贮存在基本装满和气密的容器里,这个容器应不与水泥发生反应。

③水泥试样应充分拌匀,且用方孔筛过筛。

④实验时温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。

养护箱温度为20℃±1℃,相对湿度不低于90%。

试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。

⑤试验用水必须是洁净的淡水。

水泥试样、标准砂、拌合用水及试模等的温度应与试验室温度相同。

(3)水泥细度检验①主要仪器设备②试验步骤③试验结果计算计算依据:结果分析:(4)水泥标准稠度用水量测定①主要仪器设备②试验步骤实验结果见下表(6)安定性试验(试饼法)①主要仪器设备②试验步骤安定性结果判别(7)水泥胶砂强度试验①主要仪器设备范文写作②水泥胶砂的制备③试件的制备④试件养护⑤实验数据记录试体龄期是从水泥加水搅拌开始时算起。

不同龄期强度试验时间应符合表10-1r 规定。

实验结果分析:问题讨论①水泥技术指标中并没有标准稠度用水量,为什么在水泥性能试验中要求测其标准稠度用水量?②进行凝结时间测定时,制备好的试件没有放入湿气养护箱中养护,而是暴露在相对湿度为50%的室内,试分析其对试验结果的影响?③某工程所用水泥经上述安定性检验(雷氏法)合格,但一年后构件出现开裂,试分析是否可能是水泥安定性不良引起的?④判定水泥强度等级时,为何用水泥胶砂强度,而不用水泥净浆强度?⑤测定水泥胶砂强度时,为何不用普通砂,而用标准砂?所用标准砂必须有一定的级配要求,为什么?篇二:硅酸盐水泥实验报告唐山学院水泥方向综合实验题目:普通硅酸盐水泥的研制环境与化学工程系系别:_________________________08无机非金属材料(1)班班级:_________________________姓名:_________________________XX朱晓丽指导教师:_________________________2011年6月23日普通硅酸盐水泥的研制摘要普通硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、5%-20%活性混合材料(或不超过8%非活性混合材料),适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥(简称普通水泥)。

回转窑工艺管理规程

回转窑工艺管理规程

目的:不断优化窑的工艺参数,提高产质量,降低消耗,保证设备的长期安全运行,为水泥磨提供强度高、易磨性好的熟料。

1.窑系统操作管理1.1烘窑升温操作管理1.1.1在确认具备点火升温的条件后,根据工艺部的升温曲线严格控制升温时间,保证窑系统的正常升温.具体的升温时间按照耐火材料检修情况或设备检修停窑时间的长短确定:1)如果是全窑耐火砖更换,升温时间为48h;2)更换30m耐火砖,升温时间为24h;3)只是烧成带局部更换耐火砖,升温时间为12-16h;4)没有更换耐火砖,停窑时间在24h以上,没有采取保温措施,窑的升温时间控制在10-12h;5)停窑时间在8-24h以内,必须采取保温的措施,窑的升温时间控制在10h以内;6)停窑时间在8h以内,必须采取保温操作,窑的升温时间为8h以内。

1.1.2升温过程中严格按照转窑程序转窑,不得随意转窑。

1.1.3升温过程中作好实际温升曲线,同时记录好每次点火的耗油量,以便对比改进。

1.1.4工艺部及时收集每次升温曲线和实际曲线并作好记录。

1.2窑系统正常操作管理1.2.1窑系统在正常运行中的主要工艺参数的设定和控制必须同<窑磨操作参数>统一。

1.2.2窑系统在正常运行中应尽量投入自动控制回路。

1.2.3窑系统的各类安全连锁正常投入使用。

1.2.4现场巡检的检查和调整:1)窑系统的巡检工每个班检查系统的漏风和空气炮的运行状况,有问题及时反馈到操作员并得到处理。

2)临时停窑投料运行正常后,预热器各级的检查孔、高温风机入口冷风阀要求及时密封好。

1.2.5 生产部窑操作员需要监视回转窑筒体温度的变化,及时调整冷却用风。

必要时可调整燃烧器参数或联系质控调整配料方案。

1.3.运行过程中的工艺检查:1.3.1每周工艺部对窑系统的漏风情况和各级翻板阀运行情况进行检查记录并通知相应部门处理。

检查记录同时张贴在中控室内。

1.3.2每三个月工艺部和仪表组对系统的重要仪表(温度\压力\气体分析仪)进行校对一次。

化验室年终工作总结范文10篇

化验室年终工作总结范文10篇

化验室年终工作总结范文10篇化验室年终工作总结篇1一、时刻加强自身学习,强化个人能力要想不断的取得进步,取得成绩,就需要不断的支学习。

我做为一名化验人员,深知这个在容易不过的道理了,为了使自身化验专业水平提高到了一个新的起点。

有一个质的变化,我主要加强了以下两点:一是加强岗位练兵,增加自已对实验各个环节的熟练程度,从而提高工作效率,二是加强内部各人员间的团结合作,互相紧密配合,充分挖掘集体的潜力。

在日常的工作中我们必须要面对现实,不仅仅能够在工作时埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,尽量使工作程序化,系统化,条理化,流水化!“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

”机遇永远属于那些有所准备的人。

正是因为这半年如一日辛勤的工作,才使我获得如此骄人的成绩。

但这些成绩的取得与公司和化验室的领导、老师及同志们的培养、支持和鼓励是分不开的,在此向你们表示衷心的感谢!金无足赤,人无完人。

在肯定成绩的同时,我也清醒地认识到自己存在一些不足之处:由于我所学专业与所从事行业的不同,在产品性能指标各方面我不能说我是百分百的认识到了,不过我有信心,并相信勤能补拙,凭着我的年轻,凭着我对新事物的接受能力和敏捷的思维,在今后工作中在同志们的帮助和关怀下我会克服不足,把工作做得更好。

二、加强安全教育,提高安全意识常言道:安全高于生命,责任重于泰山。

化验室的大型分析仪器,有一部分需要用到高压钢瓶,要作好高压钢瓶的管理,氧气、氮气、氢气等高压钢瓶的存放要达到实验环境条件的规定。

易燃易爆及有毒物品的保管发放设立一定的程序制度,熟悉事故处理方法。

三、摆正位置,做好配角、当好参谋首先对本室里的工作,要尽职尽责,向领导提供合理建议和主张,帮助领导正确作出决策。

其次,要有统筹兼顾的意识,当好参谋和助手,使做出的决策符合大多数人的意愿。

当领导外出时,自己要坚守岗位,妥善处理内部事务工作,能独挡一面,顺利解决各类问题。

熟料工序成本分析报告

熟料工序成本分析报告

熟料工序成本分析报告熟料工序成本分析1. 简介熟料是水泥生产过程中的关键环节,是由石灰石、黏土等材料经过一系列的工序加热反应得到的。

在水泥生产过程中,熟料工序占据了重要的成本份额。

因此,对熟料工序的成本进行详细的分析和评估,对于企业控制成本、提高效率和盈利能力至关重要。

2. 成本组成熟料工序的成本主要包括原材料成本、能源成本、劳动力成本和设备维护成本。

2.1 原材料成本熟料生产需要使用大量的石灰石、黏土等原材料,原材料成本通常会占到熟料工序总成本的40%~60%。

原材料成本的管理主要包括原材料的采购成本、管理成本和库存成本。

通过优化原材料的采购渠道和价格谈判,可以有效降低原材料成本。

2.2 能源成本熟料工序需要大量的能源供应,主要包括燃煤、天然气和电力。

能源成本通常占据熟料工序总成本的20%~30%。

优化能源消耗,提高能源利用率,是降低能源成本的关键。

可以采用先进的能源节约技术,如余热回收、节能炉窑等,降低能源消耗,达到节能减排的目的。

2.3 劳动力成本熟料工序需要一定数量的技术工人进行操作和管理,劳动力成本通常占据熟料工序总成本的10%~20%。

优化人员配置、提高员工素质和培训水平,可以提高工人的工作效率,降低劳动力成本。

2.4 设备维护成本熟料工序需要大量的设备进行操作,这些设备的维护和保养成本也是熟料工序成本的一部分。

设备的正常维护保养可以延长设备的寿命,减少设备故障,降低维护成本。

3. 成本分析方法进行熟料工序成本分析的方法有很多种,常用的方法包括标准成本法、作业成本法和直接成本法。

3.1 标准成本法标准成本法是根据预先设定的标准进行成本核算,通过对实际成本与标准成本的比较分析,找出成本偏差,并进行成本控制和改进。

这种方法适合对熟料工序进行定期的成本分析,以及制定成本改进的措施和策略。

3.2 作业成本法作业成本法是将成本按照工序进行分配,通过对每个工序的成本进行详细分析和核算,找出成本的来源和影响因素。

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熟料强度分析报告
第一部分山东区域各公司熟料强度现状从山东11家中联水泥企业熟料强度来看,3d强度分31MPa以上;31~30;30以下三个等级,泰山中联属于2等级。

28d强度分58MPa以上;58~56;56以下三个等级,泰山中联属于3等级。

图1 按照42.5混合材掺加量排序
图2按照32.5R水泥熟料消耗排序
简单分析:
1、一般的讲混合材掺加量高、熟料消耗量少的企业熟料强度就相对较高,
从以上两个排序来看,排位相对稳定的是青州和平邑,也就意味着数据相对比较准确;排位变换较大的为德州,其次是泰山和鲁南。

以德州为例子:对比混合材掺加量德州增加1.3%左右,熟料消耗增加0.17%,对比水泥3d强度德州降低2.35MPa,28d提高0.5Mpa。

同时对比磨机状况:德州磨机台时P.C32.5提高6.38吨/小时,不考虑水泥比表面积差别的情况下,说明德州熟料要比泰山熟料强度要高,估计高出2MPa左右。

实际熟料强度也就是53~54MPa之间,并不像对标数据60MPa左右;至于鲁南和枣庄与我公司应该相差不大。

2、从我公司PO42.5水泥混合材掺加量于熟料强度对应经验来看,我公司熟料强度在55mpa以上时、在不添加助磨剂的条件下熟料掺加量一般可以控制在70%左右,甚至更低;57mpa以上则完全可以降低到70%以下。

从德州、鲁南、曲阜的熟料对比来看,曲阜、德州熟料28d强度59MPa以上。

与泰山熟料强度相差3MPa左右,依次推断水泥混合材掺加量增加4%左右。

根据我公司实际数据来看,对标数据与实际数据相差在5~7mpa,所以推测其余几个公司数据也应存在虚报现象。

这与2010年我公司分别采样后分析结果一致(表1).
3、另一个方面,由于各公司水泥控制思路有差异,可能影响熟料掺加量数据。

以曲阜为例,据我们实际考查来看,其42.5水泥的比表面积实际控制在340mm2/kg左右,与中联实际要求有些差距,该公司控制思路就是:一方面可以通过提高水泥磨台时降低水泥电耗降低成本,另一方面也可以获得比较漂亮的数据。

该公司熟料28d强度在59MPa以上,P.O425.水泥混合材掺加量19%左右,28d强度48MPa左右,磨机台时达101.65吨/小时,与我公司相比,混合材降低3.74%,台时提高23.77吨/小时,应该是曲阜水泥比表面积低的原因。

第二部分我公司熟料强度影响因素分析对于我们公司熟料强度问题,公司技术人员长期以来进行了大量的分析和总结,并在2010年5~6月份进行了原料替代性试验进行摸索研究,但是都没有取得突破。

经过几年的摸索总结,我认为我们基本掌握了影响我公司熟料强度提高的主要原因即:烧成温度偏低、熟料烧成效果不足。

而目前没有实现突破的原因主要是提高烧成温度的手段不确切、稳定性无法达到要求;从去年下半年以来我们一直在摸索提高烧成效果的手段,期间二线出现过两次理想状态一个是10月份中旬、另一个时间段是11月下旬,但是都没有找到影响烧成效果的直接原因;感觉就是窑头火焰粗大,二次风温度大幅度提高,基本在1200℃以上,伴随着余热发电量明显增加。

2011年11月底对这种情况进行了大范围调试,也获得了不少经验,来年点火后有望得到实现。

对于一线熟料其对应关系就更加明显:
通过以上图示对比来看,提高窑前温度、加强煅烧是目前我们最为有效的措施。

具体几个措施对应如下:
一、一线窑
1、通过统计来看,2012年适当提高熟料铝率,数值控制在1.45~1.50之间,
适当降低SM在2.60左右,KH值保持稳定0.90。

2、提高煤粉质量,保持煤粉细度8%、水分3%的指标控制,可以适当降低
产量以保证煤磨系统产能得到发挥,从统计来看2750t/d的产量对于熟料
煅烧有较好的富裕量。

3、煤磨系统烘干能力亟待加强,待开磨后对粗磨仓、细磨仓研磨体等部位
再进行细化调节,重点突出粉磨烘干能力,以提高煤粉质量。

4、煤粉仓贴镜面之后的效果如何将很大程度的影响最终烧成效果。

如果煤
粉下料趋于稳定,煤压波动控制在500pa以下,那么熟料强度则会有明
显突破,乐观估计会达到55mpa以上。

二、二线窑:
1、通过统计来看,二线窑熟料AM值对于28d强度影响幅度较小,可保持
目前水平不变,控制在1.3~1.4之间;熟料SM 值影响相对明显,目标控制在2.65以上为佳;KH数值保持不变0.88~0.90之间.
2、二线窑重点工作应当是通过调整、优化参数控制等手段来发挥二线系统煤
粉质量好、水分低、喂料相对稳定的优势,提高窑煅烧温度,提高熟料强度;其核心部分就是调整燃烧器、优化火焰。

3、通过统计来看,二线系统产能控制在5600~5700t/d之间有较好的熟料强度
表现,本年度控制可以定位到5700t/d左右;本年度二线熟料强度有望得到提高2~3mpa。

三、另外,通过统计来看,两线熟料烧失量与熟料强度的关系非常直接,所以来年需要将熟料烧失量作为熟料质量的一个重要指标来看,一线熟料烧失量控制在0.6~0.7%,二线熟料烧失量控制在0.6%以下最好。

2012年1月19日。

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