600MW超临界直流锅炉降压吹管分析
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第2 8卷 第 4期 20 0 9年 8月
到 100时, 9 C 停止升温升压, 维持温度和压力进行热 临时吹管门开 、 表1 关前后主要参数
文献 标 志 码 : B 文 章 编 号 :0 1 8 8 2 0 ) 4 0 2 一0 10 一9 9 (0 9 0 一 0 4 2
炉墙的蓄热在短时间内释放 出来 , 以增 大吹管流量 的方法 。吹管时, 锅炉压力升高到一定值后 , 灭火或 保持一定燃料, 快速打开控制门, 利用压力下降产生 的附加蒸汽量增大 吹管流量 。当压力下 降到某值 后 , 闭控制门, 关 在锅炉补水正常时, 重新升压。与 稳压吹管相 比, 降压吹管投人 的燃料量较少 , 锅炉对 化学除盐水补水量的要求相对较小 , 吹管 临时系统 相对简单; 但降压吹管针对蓄热能力较差 的超临界 直流锅炉 , 有效吹管时间短 , 吹管次数较多 。基于现 场安装条件 、 制水补水条件等实际情况 , 本次吹管采 用蓄能降压一步法 , 即在再热蒸汽冷段管上加装集 粒器 , 主蒸汽和再热蒸汽系统一次吹扫完成。吹管 时, 锅炉以微油点火投粉为主 , 并根据具体情况投大 油枪助燃。
常疏水回收的要求, 故吹管时疏水不能进入排汽
装置 。而全厂 的除盐水制水 能力仅 为 2 0th左 6 / 右, 扣除老厂正常 运行耗水 量 和设 备再 生等 因素 则可用除盐水量仅为 2 0th左右 , 制水量无法 0 / 该 保证机组连续吹管 。根据实际情况对 系统进 行改 造, 即将疏水通过疏 水泵打人除氧器进行 回收, 该 方案实施后机 组吹 管用水 问题基本得 到保 证 , 缩 短 了机组的吹管时间。 C .因调试期间煤质偏离设计煤种较多, 冷态条 件下 , 少油点火直接启动炉膛 温度较低 , 燃烧 非常 差, 煤粉燃尽率较低 , 造成锅炉尾部积粉严重 , 故根 据实际情况投入 1个或 2个大油枪点火启动 , 待炉 膛 出口温度达到 300 一次风温达到 100 , 5 C、 9 C后 再
态清洗 , 清洗水全排至空气预热器 冲灰水池 。热态 清洗期间, 注意检测省煤器人 口给水水质, 视情况调 整热态清洗的水量 , 当分离器储水罐排水含铁量小
于等于5 / 时即认为热态清洗合格, 0 gL 5 可以继续
升温升压 。
项目 开门 前 门 全开 关门 前 门 全关 汽水分离器出口 蒸汽压力/ P 9 8 36 Ma 59 8 39 5 . 2 4 . . . 汽水分离器出口 连通管蒸汽压力/ P 9 9 39 5 M a 5 0 49 9 36 . . . . 末级过热器出口 蒸汽压力/ P 4 1 36 Ma 58 3 2 6 . 5 3 . . 4 . 汽水分离器 储水罐液位/ m 1.5 1.7 1. 1.4 71 9 8 54 5 44 锅炉主给 水流 ( -) 量/t 1 40 " h 40 0 5 48 4 40 0
31 冷态清洗 .
锅炉上水至储水罐水位 1 维持 50th的 2m, 0 / 给水量 , 进行冷态清洗 。当储水箱下部 出口水质的
含铁量小于50 gL冷态清洗完毕。冷态清洗完 0 / , 5
成后将给水流量降至 48 th准备启动点火。 3. , 9/ 32 热态清洗 . 投人少油点火系统, 启动磨煤机, 点火升温升
下称 31 131 2阀) 6 一 ,6 一 控制汽水分离器储水罐的
水位; 空气预热器为三分仓回转式 ; 蒸汽温度调节方 式以调整煤水 比为主, 以二级喷水减温调节 ; 辅 再热 蒸汽温度调节以挡板调节为主 , 以事故喷水减温 辅 调节方式 ; 设计煤种 与校核煤种均为 阳泉与西山地
3 吹管的实施过程
MP , a主蒸汽温度为 30 -7 0 - 300 , C时 打开吹管临时 电动门进行试吹管 , 当压力降至 2 a时关闭吹 . MP 0 管临时电动门。在每次试吹管后 , 进行全面检查 , 尤 其对吹管临时系统进行重点检查 , 在确认系统安全 可靠 、 工作正常后, 继续升压进行下一次试吹管 。在 试吹管时, 运行人员应摸索、 掌握锅炉的补水量及控
制操作方法。在确认试吹管一切正常后继续升压,
进行正式吹管 。
35 正式吹管 .
当启动分离器压力升至 6 a 主蒸 汽温度 . MP , 0 控制在小于 4 0℃时, 5 打开吹管临时电动门进行 吹 管; 当启动分离器压力降至 4 a时, 闭吹管 . MP 0 关 临时电动门, 使之处于暖管状态。待启动分离器水 位恢复正常后 , 进行相应 的燃烧调整。重复吹管过 程, 第一 阶段主蒸汽、 再热蒸汽系统吹管至排汽 口排 出的蒸汽颜色洁白; 第二阶段及第三阶段主蒸汽、 再 热蒸汽系统吹管的操作步骤和第一阶段相 同, 连续
将给水流量降为40th2oB一 R 0 (1o MC ) /
b .由于该 机组 的启动 系统不带启 动循环泵 , 锅炉湿态运行 时产 生的疏水 进人疏水 扩容 器 , 经 过扩容后的疏水通过疏水泵 打人排 汽装置 。由于 空冷 岛设备 到货较 晚, 汽装置 无法按 时满 足正 排
34 试吹管 . 在启动分离器压力分别升到 3 a . MP ,. 0 45
的情况下, 确保过热器出口温度不大于400 再热 5 C,
器 出口温度不大于 500 0 C。吹管的范 围包括 : 过热 器, 主蒸汽管道 , 再热冷段管道 , 再热器 , 再热热段管 道; 高压旁路 ; 小汽轮机进汽管道 ; 再热冷段至轴封 管道 ; 吹灰汽源管道。在过热器 、 再热器吹管过程 中 进行高压旁路及其他管道的吹扫 。
阀门都出现了不同程度的卡涩现象( 吹管后解体检查 发现内有金属物)通过调整分离器正常水位定值至 ,
点。每次吹洗时饱和温度均下降约 2 , 00 最大下降 C 2 。临时吹管门开、 50 C 关前后主要参数见表 t o
1 原设计正常水位为 1 )吹管过程中汽水的 2 m( 5m , 沸腾通过 31 阀的控制, 6 一2 基本上能够满足水位调
压 。当启动分离器压力升至 1 a炉水温度达 . 5MP 、 2
区的混合煤。
2 吹管方式及相关参数的确定
降压吹管是通过降低压力将锅炉工质、 金属及
收 稿 日期 :0 9 0 2 0 3- 2 - 0
作者简介 : 旭 (96 , , 樊 17 -)男 工程师 , 主要从事火 电厂锅炉调试工作。
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河北 电力核 术
H EBEIELECTRI 来自百度文库OW ER CP
第2卷 第4 8 期
20 09年 8月
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60 0 超临界直流锅炉降压吹管分析 MW
A ay io ta -n l n 0 W uecic l c - ru hB i r n l s nSe m leBo go 6 0M S p rri et og ol s i wi f t a On h e
投入少油点火。虽然无法实现冷炉点火, 但少油点
火使投粉时间提前 , 节省了燃油 。 d .由于吹管过程中投粉运行 , 燃烧调整的手段 不能完全实现对蒸 汽温度的波动控制 , 要求在吹管 过程中投人减温水 , 减温水管道 的水冲洗必须在吹 管前进行。通过燃烧调整和减温水调节基本实现了 过热器管、 再热器管不超温 , 保证 了临时管段 ( 材质
2 次打靶合格后结束。
4 吹管效果分析
华能上安电厂 60MW 机组共计吹管 9 0 8口。正 式吹扫的吹管系数均大于 1并且连续 2次更换靶板 ,
检查, 靶板上冲击斑点数第 1 4 第 2 3 均 次 点, 次 点,
不大于 0 . mm, 5 且斑痕数量为 3点, 小于标准数 5
为 2 碳钢) 0 的安全。 e 在两阶段吹管过程中用于疏水控制的31 1 . 6一
再 热器人口温度/ 0 C 42 2 42 2 48 2 48 2
3 升温升压检查 . 3
继续升温升压期 间, 认真检查吹管临时系统的 膨胀情况 , 防止出现膨胀受阻。当炉水接近沸腾时, 应特别注意汽水膨胀现象。
末级 再热器出口 温度/ C 48 3 47 3 41 4 40 4
在保证被吹扫系统各处吹管系数均大于 1 的前 提下, 本次主蒸汽、 再热蒸汽降压吹管参数经计算确 定为: 启动分离器压力 58 62MP ( . 一 a不超过 7 . . 0
MP )为防止再热器超温 , a; 在满足蒸汽过热度要求
概述 华能上安电厂三期工程为 2台 60MW 超临 0
界空冷燃煤机组, 其锅炉 由东方锅炉 ( 团) 集 股份有 限公司制造, DG 0 02 .1一5 159型超临界 为 2 9/ 5 4 7 /6 直流、 单炉膛、 一次再热 、 平衡通风 、 半露天布置 、 前 后墙对冲、 固态排渣 、 全钢构架、 全悬 吊结构的 H型 锅炉。锅炉采用无炉水循 环泵 的启动系统 ; 湿态下 通过设置在疏水扩容器上部的 2个水位调节阀( 以
樊
旭, 斌, 王 杨守伟, 诚 何
( 河北省电力研究院, 石家庄 002) 501
摘要 : 结合华能上安电厂 60MW 超 临界 空冷燃煤机组的设 0 备情况 , 介绍直流锅炉降压吹 管方式及相关参数的确定 , 以及 锅 炉吹管工艺及流程 , 出吹管时应 注意的问题 。 并指 关键词 : 界机组; 超临 直流锅炉; 降压吹管; 冷态清洗; 热态清洗 A sat C m i i qi et t f Hunn bt c: o b g wt eu m n s e o aeg r n h p s t a S agnEetc o e 0MW pr i a r olg s hna c iP w r 0 s e ri l icon - l r 6 u ct a- i a c sm l gui t sppr nr ue epr e r r i e bn t h e t dcst a m t sc tn i n, i a i o h a e ea pi ie dr t m l eb wn ys pdw r sr r c l u e e -n l i b e-o npe ue np s n s a i o g t s s a o c tr g ir d t m l e l i oe t m o e ho hb l ,n e -n o n p c s e f n - u oe a s a i b w g r s f w, d h a e o l etnd ui o i . l a e t r s u b m ni e r g l n o n t m ts h d e o d nb w g K y o ssprri l n ;ne hog ir e -n e r : ecta i oc truhb l ; a l e w d u ic u t - oe s m i t b wn e-o n rs r e cl ae l n gh t l i b s p w es e t m;o s t ai ;o o g yt d p u sa dt c n e s t en g te l i a ca n 中图分类号 : K 2 T 23
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Au . 09 g 0 2
第2 8卷 第 4期 20 0 9年 8月
到 100时, 9 C 停止升温升压, 维持温度和压力进行热 临时吹管门开 、 表1 关前后主要参数
文献 标 志 码 : B 文 章 编 号 :0 1 8 8 2 0 ) 4 0 2 一0 10 一9 9 (0 9 0 一 0 4 2
炉墙的蓄热在短时间内释放 出来 , 以增 大吹管流量 的方法 。吹管时, 锅炉压力升高到一定值后 , 灭火或 保持一定燃料, 快速打开控制门, 利用压力下降产生 的附加蒸汽量增大 吹管流量 。当压力下 降到某值 后 , 闭控制门, 关 在锅炉补水正常时, 重新升压。与 稳压吹管相 比, 降压吹管投人 的燃料量较少 , 锅炉对 化学除盐水补水量的要求相对较小 , 吹管 临时系统 相对简单; 但降压吹管针对蓄热能力较差 的超临界 直流锅炉 , 有效吹管时间短 , 吹管次数较多 。基于现 场安装条件 、 制水补水条件等实际情况 , 本次吹管采 用蓄能降压一步法 , 即在再热蒸汽冷段管上加装集 粒器 , 主蒸汽和再热蒸汽系统一次吹扫完成。吹管 时, 锅炉以微油点火投粉为主 , 并根据具体情况投大 油枪助燃。
常疏水回收的要求, 故吹管时疏水不能进入排汽
装置 。而全厂 的除盐水制水 能力仅 为 2 0th左 6 / 右, 扣除老厂正常 运行耗水 量 和设 备再 生等 因素 则可用除盐水量仅为 2 0th左右 , 制水量无法 0 / 该 保证机组连续吹管 。根据实际情况对 系统进 行改 造, 即将疏水通过疏 水泵打人除氧器进行 回收, 该 方案实施后机 组吹 管用水 问题基本得 到保 证 , 缩 短 了机组的吹管时间。 C .因调试期间煤质偏离设计煤种较多, 冷态条 件下 , 少油点火直接启动炉膛 温度较低 , 燃烧 非常 差, 煤粉燃尽率较低 , 造成锅炉尾部积粉严重 , 故根 据实际情况投入 1个或 2个大油枪点火启动 , 待炉 膛 出口温度达到 300 一次风温达到 100 , 5 C、 9 C后 再
态清洗 , 清洗水全排至空气预热器 冲灰水池 。热态 清洗期间, 注意检测省煤器人 口给水水质, 视情况调 整热态清洗的水量 , 当分离器储水罐排水含铁量小
于等于5 / 时即认为热态清洗合格, 0 gL 5 可以继续
升温升压 。
项目 开门 前 门 全开 关门 前 门 全关 汽水分离器出口 蒸汽压力/ P 9 8 36 Ma 59 8 39 5 . 2 4 . . . 汽水分离器出口 连通管蒸汽压力/ P 9 9 39 5 M a 5 0 49 9 36 . . . . 末级过热器出口 蒸汽压力/ P 4 1 36 Ma 58 3 2 6 . 5 3 . . 4 . 汽水分离器 储水罐液位/ m 1.5 1.7 1. 1.4 71 9 8 54 5 44 锅炉主给 水流 ( -) 量/t 1 40 " h 40 0 5 48 4 40 0
31 冷态清洗 .
锅炉上水至储水罐水位 1 维持 50th的 2m, 0 / 给水量 , 进行冷态清洗 。当储水箱下部 出口水质的
含铁量小于50 gL冷态清洗完毕。冷态清洗完 0 / , 5
成后将给水流量降至 48 th准备启动点火。 3. , 9/ 32 热态清洗 . 投人少油点火系统, 启动磨煤机, 点火升温升
下称 31 131 2阀) 6 一 ,6 一 控制汽水分离器储水罐的
水位; 空气预热器为三分仓回转式 ; 蒸汽温度调节方 式以调整煤水 比为主, 以二级喷水减温调节 ; 辅 再热 蒸汽温度调节以挡板调节为主 , 以事故喷水减温 辅 调节方式 ; 设计煤种 与校核煤种均为 阳泉与西山地
3 吹管的实施过程
MP , a主蒸汽温度为 30 -7 0 - 300 , C时 打开吹管临时 电动门进行试吹管 , 当压力降至 2 a时关闭吹 . MP 0 管临时电动门。在每次试吹管后 , 进行全面检查 , 尤 其对吹管临时系统进行重点检查 , 在确认系统安全 可靠 、 工作正常后, 继续升压进行下一次试吹管 。在 试吹管时, 运行人员应摸索、 掌握锅炉的补水量及控
制操作方法。在确认试吹管一切正常后继续升压,
进行正式吹管 。
35 正式吹管 .
当启动分离器压力升至 6 a 主蒸 汽温度 . MP , 0 控制在小于 4 0℃时, 5 打开吹管临时电动门进行 吹 管; 当启动分离器压力降至 4 a时, 闭吹管 . MP 0 关 临时电动门, 使之处于暖管状态。待启动分离器水 位恢复正常后 , 进行相应 的燃烧调整。重复吹管过 程, 第一 阶段主蒸汽、 再热蒸汽系统吹管至排汽 口排 出的蒸汽颜色洁白; 第二阶段及第三阶段主蒸汽、 再 热蒸汽系统吹管的操作步骤和第一阶段相 同, 连续
将给水流量降为40th2oB一 R 0 (1o MC ) /
b .由于该 机组 的启动 系统不带启 动循环泵 , 锅炉湿态运行 时产 生的疏水 进人疏水 扩容 器 , 经 过扩容后的疏水通过疏水泵 打人排 汽装置 。由于 空冷 岛设备 到货较 晚, 汽装置 无法按 时满 足正 排
34 试吹管 . 在启动分离器压力分别升到 3 a . MP ,. 0 45
的情况下, 确保过热器出口温度不大于400 再热 5 C,
器 出口温度不大于 500 0 C。吹管的范 围包括 : 过热 器, 主蒸汽管道 , 再热冷段管道 , 再热器 , 再热热段管 道; 高压旁路 ; 小汽轮机进汽管道 ; 再热冷段至轴封 管道 ; 吹灰汽源管道。在过热器 、 再热器吹管过程 中 进行高压旁路及其他管道的吹扫 。
阀门都出现了不同程度的卡涩现象( 吹管后解体检查 发现内有金属物)通过调整分离器正常水位定值至 ,
点。每次吹洗时饱和温度均下降约 2 , 00 最大下降 C 2 。临时吹管门开、 50 C 关前后主要参数见表 t o
1 原设计正常水位为 1 )吹管过程中汽水的 2 m( 5m , 沸腾通过 31 阀的控制, 6 一2 基本上能够满足水位调
压 。当启动分离器压力升至 1 a炉水温度达 . 5MP 、 2
区的混合煤。
2 吹管方式及相关参数的确定
降压吹管是通过降低压力将锅炉工质、 金属及
收 稿 日期 :0 9 0 2 0 3- 2 - 0
作者简介 : 旭 (96 , , 樊 17 -)男 工程师 , 主要从事火 电厂锅炉调试工作。
Vo. 8No l2 . 4
河北 电力核 术
H EBEIELECTRI 来自百度文库OW ER CP
第2卷 第4 8 期
20 09年 8月
Au . 0 9 g 0 2
60 0 超临界直流锅炉降压吹管分析 MW
A ay io ta -n l n 0 W uecic l c - ru hB i r n l s nSe m leBo go 6 0M S p rri et og ol s i wi f t a On h e
投入少油点火。虽然无法实现冷炉点火, 但少油点
火使投粉时间提前 , 节省了燃油 。 d .由于吹管过程中投粉运行 , 燃烧调整的手段 不能完全实现对蒸 汽温度的波动控制 , 要求在吹管 过程中投人减温水 , 减温水管道 的水冲洗必须在吹 管前进行。通过燃烧调整和减温水调节基本实现了 过热器管、 再热器管不超温 , 保证 了临时管段 ( 材质
2 次打靶合格后结束。
4 吹管效果分析
华能上安电厂 60MW 机组共计吹管 9 0 8口。正 式吹扫的吹管系数均大于 1并且连续 2次更换靶板 ,
检查, 靶板上冲击斑点数第 1 4 第 2 3 均 次 点, 次 点,
不大于 0 . mm, 5 且斑痕数量为 3点, 小于标准数 5
为 2 碳钢) 0 的安全。 e 在两阶段吹管过程中用于疏水控制的31 1 . 6一
再 热器人口温度/ 0 C 42 2 42 2 48 2 48 2
3 升温升压检查 . 3
继续升温升压期 间, 认真检查吹管临时系统的 膨胀情况 , 防止出现膨胀受阻。当炉水接近沸腾时, 应特别注意汽水膨胀现象。
末级 再热器出口 温度/ C 48 3 47 3 41 4 40 4
在保证被吹扫系统各处吹管系数均大于 1 的前 提下, 本次主蒸汽、 再热蒸汽降压吹管参数经计算确 定为: 启动分离器压力 58 62MP ( . 一 a不超过 7 . . 0
MP )为防止再热器超温 , a; 在满足蒸汽过热度要求
概述 华能上安电厂三期工程为 2台 60MW 超临 0
界空冷燃煤机组, 其锅炉 由东方锅炉 ( 团) 集 股份有 限公司制造, DG 0 02 .1一5 159型超临界 为 2 9/ 5 4 7 /6 直流、 单炉膛、 一次再热 、 平衡通风 、 半露天布置 、 前 后墙对冲、 固态排渣 、 全钢构架、 全悬 吊结构的 H型 锅炉。锅炉采用无炉水循 环泵 的启动系统 ; 湿态下 通过设置在疏水扩容器上部的 2个水位调节阀( 以
樊
旭, 斌, 王 杨守伟, 诚 何
( 河北省电力研究院, 石家庄 002) 501
摘要 : 结合华能上安电厂 60MW 超 临界 空冷燃煤机组的设 0 备情况 , 介绍直流锅炉降压吹 管方式及相关参数的确定 , 以及 锅 炉吹管工艺及流程 , 出吹管时应 注意的问题 。 并指 关键词 : 界机组; 超临 直流锅炉; 降压吹管; 冷态清洗; 热态清洗 A sat C m i i qi et t f Hunn bt c: o b g wt eu m n s e o aeg r n h p s t a S agnEetc o e 0MW pr i a r olg s hna c iP w r 0 s e ri l icon - l r 6 u ct a- i a c sm l gui t sppr nr ue epr e r r i e bn t h e t dcst a m t sc tn i n, i a i o h a e ea pi ie dr t m l eb wn ys pdw r sr r c l u e e -n l i b e-o npe ue np s n s a i o g t s s a o c tr g ir d t m l e l i oe t m o e ho hb l ,n e -n o n p c s e f n - u oe a s a i b w g r s f w, d h a e o l etnd ui o i . l a e t r s u b m ni e r g l n o n t m ts h d e o d nb w g K y o ssprri l n ;ne hog ir e -n e r : ecta i oc truhb l ; a l e w d u ic u t - oe s m i t b wn e-o n rs r e cl ae l n gh t l i b s p w es e t m;o s t ai ;o o g yt d p u sa dt c n e s t en g te l i a ca n 中图分类号 : K 2 T 23