烧结烟气脱硫废水零排放处理实践_李同春

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会富集重金属元素和 Cl- 等, 一方面加速脱硫设 备的腐蚀, 另一方面影响石膏的品质, 因此,
收稿日期: 2013 - 07 - 28 作者简介: 李同春, 男, 学士学位, 主要从事烧结方面的技术工作。
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金属材料与冶金工程
Vol.41 No.5
脱硫装置要排放一定量的废水, 进入脱硫废水 处理系统, 经中和、 絮凝和沉淀等处理后排放。 典型的脱硫废水处理工艺流程见图 1。 通过加氢 氧化钙中和脱硫废水, 并使废水中的大部分重 金属形成沉淀物; 加入絮凝剂使悬浮物浓缩, 污泥脱水后外运处理。
(TMT-15), 使其与 Pb2+、 Hg2+ 反 应 形 成 难 溶 的 硫化物沉积下来。
(3) 絮凝。 经前两步化学沉淀反应后, 废 水中还含有许多细小而分散的颗粒和胶体物质, 加入一定比例的絮凝剂聚铁, 使它们凝聚成大 颗粒而沉积下来。 在废水反应池的出口加入 PAM 作为助凝剂, 来降低颗粒的表面张力, 强 化颗粒的长大过程, 进一步促进氢氧化物和硫 化物的沉淀, 使细小的絮凝物慢慢变成更大、 更易沉积的絮状物, 同时脱硫废水中的悬浮物 也沉降下来。
石灰石-石膏法脱硫工艺是目前技术最成 熟、 实际应用最多、 运行最稳定的脱硫工艺, 湖南华菱湘钢两台 360 m2 烧结机均采用石灰石石膏法脱硫技术, 主要工艺为: 烧结机烟气通 过电除尘器除尘后, 进入脱硫系统净化处理。 脱硫系统由烟气、 石灰石浆液配制、 二氧化硫、 石膏脱水、 工艺水、 浆液排空、 压缩空气、 废 水处理等子系统组成。 原烟气由烟道接出通过 原烟气档板门进入增压风机, 加压后的烟气进 入吸收塔, 石灰石经湿式球磨机磨粉制浆, 吸 收剂经水力旋流器分离, 溢出物料存贮于吸收 剂浆液罐中再送至吸收塔, 吸收塔采用就地强 制氧化湿式喷淋空塔, 吸收系统内的氧化空气
湘钢 360 m2 烧 结 机 烟 气 脱 硫 废 水 检 测 结 果 见表 1 (pH 值无量纲)。
表 1 脱硫废水处理前后检测结果*
检测项目 pH 值 悬浮物 总铜
总铅
总锌
总镉
总砷 COD
氨氮 氯离子 硬度
处理前
6.46 110 0.050 0.10 2.04 0.056 0.13
876
638 12 300 8 100
第 41 卷 第 5 期 2013 年 10 月
金属材料与冶金工程 METAL MATERIALS AND METALLURGY ENGINEERING
Vol.41 No.5 Oct 2013
烧结烟气脱硫废水零排放处理实践
李同春
(湖南华菱湘潭钢铁有限公司, 湖南 湘潭 411101)
摘 要: 介绍了烧结烟气石灰石-石膏湿法脱硫废水处置方式。 针对湘钢烧结烟气脱硫废水处理的实际应
用, 提出了最佳零排放处理方式, 达到了脱硫废水综合利用的目的。
关键词: 烧结烟气; 脱硫; 废水; 零排放 中图分类号: X703 文献标识码: A 文章编号: 2095 - 5014 (2013) 05 - 0035 - 03
Practice of Zero Discharging Treatment of Desulphurized Wastewater for Sintering Exhaust-gas
参考文献:
[1] 黄海明, 肖贤明, 晏 波. 折点氯化处理低浓 度 氨 氮废水[J]. 水处理技术, 2008, 34(08): 63-65.
[2] 胡 涛, 秦延华, 张红丽, 陈 伟, 左鸿 涛. 烧 结 矿喷洒 CaCl2 溶液试验研究及 工 业 应 用 [J]. 河 南 冶 金, 2004,(2): 13-16.
LI Tong - chun
(Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., Xiangtan 411101, China)
ABSTRACT: This paper introduces the disposal methods of limestone -gypsum FGD wet desulphurized wastewater for sintering exhaust - gas . According to the actual application situation of sintering exhaust-gas desulphurized wastewater treatment in Xianggang, purposes the best way to achieve zero discharging treatment, attaines comprehensive utilization aim of desulphurized wastewater. KEY WORDS: sintering exhaust-gas; desulphurization; wastewater; zero discharging
3结语
(1) 烧结烟气湿法脱硫废水经典型的工艺 处 理 后 , COD、 氨 氮 仍 难 以 达 标 , 废 水 中 的 氯 离子、 硬度影响中水回用, 需进行深化处理。
(2) 烧结烟气湿法脱硫废水深化处理可采 用加药化学处理、 送料场喷洒、 配置溶液喷洒 烧结矿等方式。
(3) 湘钢工业实践表明, 烧结烟气湿法脱 硫废水用于配置溶液喷洒烧结矿, 既可满足烧 结矿低温还原粉化指标要求, 又能完全处置脱 硫废水, 实现废水零排放, 同时能节省大量的 固体氯化钙药剂, 每年创造直接经济效益约 180 万元, 是脱硫废水最佳的处理方式。
2 脱硫废水深化处理方式
2.1 加药化学处理 脱 硫 废 水 中 的 COD 主 要 表 现 为 还 原 性 物
质, 该类物质可通过加入次氯酸钠的方式来降 低其含量。 脱硫废水中的氨氮可通过折点氯化 法处理, 折点氯化法是向氨氮废水中加入次氯 酸钠或氯气, 当水中游离氯最低而氨的浓度降 为零, 该投加量的点称为折点, 该状态下的氯 化 称 为 折 点 氯 化 , 黄 海 明等[1] 用 该 法 处 理 含 低 浓度氨氮废水, 去除率较高。 脱硫废水经典型 的工艺处理后, 可通过加入次氯酸钠的方式同 时降低 COD 和氨氮浓度。 表 2 为湘钢 360 m2 烧 结机烟气脱硫废水通过在出水缓冲箱中加入次 氯酸钠药剂处理后的检测结果。 从表 2 可以看 出, 脱 硫 废 水 加 入 次 氯 酸 钠 药 剂 处 理 后 , COD 和氨氮浓度降低明显, 但仍未达标, 且无法处
处理后
6.55
17
0.008 0.02 0.895 0.004 0.01
821
616 12 300 6 900
是否达标 是


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* 除 pH 值及硬度外, 其余单位均为 mg / L。
1.2 脱硫废水处理系统存在的问题 根据 GB13456-2012 《钢铁行业水污染物排
放标准》, 从表 1 可看出, 脱硫废水经处理后 pH 值 、 悬 浮 物 及 大 部 分 重 金 属 能 达 标 , 但 是 COD、 氨 氮 等 难 以 达 标 , 且 脱 硫 废 水 氯 离 子 浓 度、 硬度较高, 排至中水回用处理系统后, 对 回用水水质影响较大, 且易腐蚀管道及用水设 备, 必须对脱硫废水进行深化处理。
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李同春: 烧结烟气脱硫废水零排放处理实践
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理脱硫废水中的氯离子及硬度, 仍会对中水回 用系统造成较大影响。
表 2 烧结机烟气脱硫废水加次氯酸钠 处理检测结果 (mg / L)
检测项目
COD
氨氮
处理前
876
638
处理后
256
81
是否达标


2.2 送料场喷洒 脱硫废水经典型的工艺处理后, 可通过管
道喷洒至烧结料场, 既可处置脱硫废水, 亦可 抑制料场扬尘。 该法经济性高, 但存在一定局 限性, 一是受天气影响较大, 雨季则无法实施, 二是由于脱硫废水有一定气味, 料场工人接受 度不高。 2.3 配置溶液喷洒烧结矿
烧结矿送高炉过程中需喷洒 CaCl2 溶液, 以 改善高炉顺行状况, 增强炉况稳定性, 提高冶 炼强度, 主要原理是 CaCl2 附着在烧结矿表面或 充填于微观空隙中, 形成网状保护膜, 阻止了 气 相 还 原 剂 (CO、 H2) 同 烧 结 矿 的 还 原 反 应 , 抑制了还原粉化, 其中起作用的是氯离子[2]。 多 年来湘钢一直采用固体氯化钙药剂加水配置溶 液来喷洒烧结矿。 湘钢烧结脱硫废水氯离子浓 度约为 12 300 mg / L, 烧结矿喷洒用氯化钙溶剂 氯 离 子 要 求 浓 度 为 21 000 ~ 25 000 mg / L, 将 烧 结脱硫废水当做溶剂, 添加适当固体氯化钙药 剂, 配制的溶液完全能满足烧结矿喷洒溶液氯 离子浓度要求。
喷枪向吸收塔下半部浆池的浆液中强制注入空 气, 将浆池中亚硫酸钙氧化为硫酸钙, 并生成 石膏晶体, 石膏浆液通过吸收塔排出泵送至石 膏脱水系统, 净化后的烟气通过除雾器除去气 流中夹带的雾滴后通过塔顶烟囱排放, 废水经 水处理系统后排至中水回用处理系统。
1 典型的脱硫废水处理系统
1.1 脱硫废水处理工艺 脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,
图 1 典型的脱硫废水处理工艺流程
脱硫废水处理包括以下四个步骤: (1) 废水 pH 值调节。 在脱硫废水中加入一 定量的石灰浆液, 通过不断搅拌, 使其 pH 值可 从 5.5 左右升至 9.0 以上。 (2) 重 金 属 沉 淀 。 废 水 中 的 重 金 属 离 子 (如汞、 镉、 铅、 锌、 镍、 铜等), 碱土金属 (如钙和镁), 某些非金属 (如砷、 氟等) 均用 化学沉淀的方法去除。 用氢氧化物和硫化物沉 淀法去除废水中的重金属。 加入有机硫化物
图 2 脱硫废水配置溶液喷洒烧结矿工艺流程
溶液后进入高炉。 湘钢脱硫废水回用喷洒烧结 矿的改造项目实施后, 喷洒烧结矿的溶液氯离 子能稳定在 21 000 ~ 25 000 mg / L 之间, 烧结矿 的低温还原粉化指数稳定提高。
湘钢两套石灰石-石膏法脱硫系统每天共产 生废水约 120 m3, 氯离子浓度约为 12 300 mg / L, 用于配制氯化钙溶液后, 可节省固体氯化钙药 剂 约 2.3 t, 固 体 氯 化 钙 药 剂 单 价 为 2 150 元 / t, 每 年 可 节 省 固 体 氯 化 钙 药 剂 费 用 约 180 万 元 。 同时, 脱硫废水用于配置溶液喷洒烧结矿后, 实现了脱硫废水零排放, 降低了中水回用系统 中的 COD、 氨氮、 氯离子及硬度, 回水水质得 到较大改善。
湘钢脱硫废水配置溶液喷洒烧结矿的工艺 流程 (见图 2): 脱硫废水经典型的工艺处理后, 通过排出泵送至氯化钙溶液配制池, 在排出泵 出口安装过滤器以去除脱硫废水中的杂物, 防 止堵塞喷头。 在氯化钙溶液配制池中加入适当 的固体氯化钙药剂, 使溶液中的氯离子浓度达 到喷洒要求, 配制好的氯化钙溶液通过加压泵 送至喷洒罐, 再通过喷头喷洒至在皮带上运转 的烧结矿上, 烧结矿经过两次喷洒吸附氯化钙
(4) 浓缩澄清。 絮凝后的废水从反应池溢 流进入装有搅拌器的浓缩澄清池中, 絮凝物沉 积在底部并通过重力浓缩成污泥, 上部则为净 水。 大部分污泥经污泥排出泵送入污泥脱水系 统。 小部分污泥作为接触污泥返回废水反应池, 提供沉淀所需的晶核。 上部净水通过浓缩澄清 池周边的溢流口自流到出水缓冲箱, 出水缓冲 箱设置了监测净水 pH 值的设备, 调节 pH 值至 6~9 后净水泵排放。
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