检修年终工作总结doc

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检修年终工作总结

篇一:XX年检修部年终工作总结

XX年终工作总结

XX年即将过去,这一年生产运行部检修工作在公司领导的大力支持下,

所有的检修工作在生产运行部曹部长和我的精心组织、周密部署、合理安排、细

化分工,带领全体员工出色地完成了全年的各项工作任务,保证了全厂设备的安

全稳定运行。经过生产运行部全体员工的共同努力,全厂设备的检修工作取得了

一定的成绩,但也存在着不足之处,总之,对于检修专业来说XX年是忙碌的

一年,是充实的一年,现将主要工作总结如下:

一、细化安全管理、杜绝人为责任,做好设备的检修。

1、抓好生产管理,对我公司来说至关重要,它对机组能否稳定安全经济运

行及节能降耗都起着决定性的因素。生产运行部主管,明确责任,实行主管负责

制,主管逐月对本专业进行考核,做到奖罚分明。各主管对自己的经济指标每月

进行一次分析,生产技术部每月进行一次汇总,对运行

中存在的较大问题,组织

专人专题进行讨论,拿出具体措施,专人负责落实。

2、加强对检修组员的安全思想培训和安全技能培训,提高人的安全意识和

安全技能。生产运行部结合同公司签订的安全目标责任书,与我签订了安全目标

责任书,我继续将目标分解细化,同每一位成员签订了安全目标责任书,提高员

工的安全意识。

3、使运行设备处于受控状态

(1)建立健全设备巡检管理制度。虽然规定了巡检路线、内容、周期,但

是对于巡检人员来说难于把握,容易走马观花。针对这些问题,加强设备检查力

度,将设备落实到每一个人,要求所有检修人员,根据容易发生的故障点作为巡

检的重点,做到异常事件事前控制,每天有检查记录。

(2)建立监督检查管理制度。为了保证各项工作处于受控状态,生产运行

部部长、各专业主管每天对所有专业设备进行巡检抽查,检查巡检人员巡视设备

的准确性和及时性,并纳入绩效考核与奖金挂钩,从而

避免了巡检人员责任心不

强、巡检漏项、虚报或假报设备状况的现象。

4、建立抢修互动协作的组织方法

公司锅炉为高温高压锅炉,所有设备经过2年多的运行,运转设备、管道,管件,阀门等在生产过程中易受到磨损,为了保证安全平稳运行,必须经常地对

它们进行保养、维修。设备出现临时故障,需组织人员抢修,经常会因人力不足

影响检修速度。为解决这一矛盾,实施了抢修互动协作管理办法,一旦出现抢修

人力不足时,抽调其他岗位技术力量和部分生产运行人员进行补充,组织成临时

抢修班组,这样可缩短抢修时间,提高检修速度,对保证生产系统稳定运行起到

积极作用。这是我们在检修组织中的一种尝试。为今后的检修方法寻找一条新途

径。

二、精心准备,合理安排,统筹兼顾,利用最快的速度保质保量地完成检修。

检修专业作为公司的主要部门,担负着全厂各个专业设备、设施的维护和检

修,检修项目是否全面、检修质量好坏直接关系到发电

机组的安全稳定运行。根

据生产运行部下达的检修计划,检修专业认真落实材料配件、合理分工、快速出

击、所有检修工作由我全过程监督,由于措施得当、组织有力,每次检修计划都

能够保质保量地顺利完成。在完成正常检修任务的同时,还要实施大量隐患治理、

技改技措。经过全体检修人员的共同努力,均能有效的保质、保量地完成了各项

检修工作任务,保证了机组按时投入运行。在检修中,涌现出了一批吃苦耐劳、

加班加点干工作的检修人员,为检修任务的顺利完成贡献了自己的一份力量。

三、发扬连续作战精神,加班加点圆满完成1#炉大修,机组的临时抢修任务,

主要项目如下:

1、XX年2月8日至XX年3月2日,检修专业在李总的指导下完成

了#1炉的大修工作,拆卸#1炉链条炉灰斗炉排支撑轨道钢,并重新吊装灰斗下

部工字钢及轨道钢;链条炉排减速机拆卸检查;#1炉链条炉排安装,#1除尘器

布袋更换65条布袋等工作。

2、XX年4月1日至XX年4月3日利用机组全停机会,进行循环水

系统改造,1#2#机凝汽器增加了反冲洗阀门,技改后机组可以在运行中进行凝汽

器半侧清洗,1#2#工业抽汽接入热网系统。

3、XX年4月5日 1炉三级过热器发生爆管,4月8日三级过热器修复

投入运行

4、XX年7月14日 #2炉三级过热器发生爆管,下午14:00#1炉三级过热

器也发生了爆管事故,首先抢修了#2炉,更换了炉顶过热器爆破管段,弯管砂

眼进行堆焊堵漏,炉内更换了两根过热器管。于16日凌晨4:30#2炉点火投入运

行。#1炉三级过热器检修工作随即开始,搭设满膛脚手架;拆除炉顶保温;共计更换了腐蚀严重的37根过热器管子和部分U型管,共计焊口87个,于7月26日凌晨3:20点火投入运行。本次#1炉检修的同时,也对#1除尘器进行了检修,更换了7个风室的侧板和喷吹弯头,全部更换为不锈钢材质。

5、XX年7月14日 #2炉三级过热器再次发生爆管停

炉处理,爆管位置为第五排第六根管子,已封堵。另外,更换了减薄较严重的其它9根过热器管子,目前还有靠西侧的8、9排管子因没有搭设脚手架,没有进行测量,但也存在腐蚀减薄缺陷,威胁安全生产。

6、 XX年9月24~27日 #2炉停运,进行计划小修,同时停#1机进行缺,主要工作:1、停炉前做了料仓堆料试验;

2、更换输渣机传动链轮、更换第一组仓泵进料阀(水平式、直插式各一个)、更换吹灰器腔管4根、12米烟气转角处保温恢复漏灰焊缝补焊、油站清理滤油、除尘器检查更换部分布袋、0米层风室防灰管增加密封卸料器;

3、#1机凝汽器水侧检查、增加三抽膨胀弯;

4、110Kv瓷瓶积尘清理等工作。

7、 XX年10月21~24日 #1炉停运,进行计划小修,主要工作:料仓内增加斜板、更换炉前双螺旋给料电机(换为6级电机)、仓泵更换大小头、减温水放水管沙眼修补、除尘器布袋检查、0米层放灰管增加密封卸料器、三过吹灰器加盘根、受热面检查、炉排检查、前墙板处漏灰检查等工作。#1炉停运期间,#1机停运2天,#1机主要对凝汽器进行检查;电气主要工作由平高厂家对7CA线路及110kvI段的6个避雷器做试验,结果合格。

四、积极开展技术改造,修旧利废,取得重大实效。

检修专业贯彻落实生产运行部的精神,积极组织人员进行技术改造及修旧利废,通过调动员工的积极性和创造性,

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