造气工段节能降耗总结
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( 到修 改稿 日期 收 2 1 —9 0 ) 0 10 —5
格 8 t , 0 计 则全年产蒸汽 16 3 t 6 .2k, 年产值为
13 0 5 万 元 。 3 .6
小 氮肥
第4 O卷
第 3期
21 0 2年 3月 1来自 9定, 操作难度降低 , 灰渣质量稳定。 () 2 煤气炉下行煤气管线改造。合成氨系统 l 1 一 8煤气炉下行煤气管线 由从废锅底部 进入
() 3 破渣条 改造。煤气炉破渣条 规格 为: 长 60mm、 5 m、 8 m, 渣 条 上沿 至灰 盘 2 宽 0m 厚 0m 破 的距离 30m ( 0 m 炉箅底座底部距第 1 层最大距离
30m 。醇化 系统 煤 气 炉在 安 装 过 程 中 , 灰 7 m) 下 口处 的破 渣条 位 置 太 靠 下部 , 碍 了渣 块 的 正常 阻 排出, 因此对 破渣 条底 部 全部进 行 了割 除处 理 , 以
全部 改 为从 废锅 顶 部 进 入 , 行 煤 气 热 量 得 到 回 下 收 。下 行煤 气管 线 改 造 后 , 气 炉 废 热 锅 炉 出 口 煤
吹翻、 燃烧不完全 、 结疤等; 炉下温度过高 , 表明气 化层位置严重下移 , 将缩短炉箅 、 灰盘等设备 的使 用寿命 , 也会造成燃烧不完全, 甚至出现结疤事故。 煤棒 制气 的煤 气炉炉 下温度控制 在 30— 2 0 30℃ 。 () 4 在生产 中, 维持正常 的炭层是稳定操 作 的一个 重要 方 面 。炭层 过高 , 会使 炉 内阻力 增 大 , 影响发气量 ; 炭层过低 , 出现吹翻、 会 过氧等事故 。 根 据煤 气 炉高径 比, 用 自动加 焦 机 的煤 气 炉 炭 采 层控制在 2 2 2 5m, .~ . 手动加料的煤气炉采用满
全部采用 D 70m N 0 m闸阀, 使用周期短 , 使用不到
半年 就 普 遍 出 现 漏 气 现 象。为 节 约 费 用 , 将 D 70m 闸 阀逐 步 改 换 为 D 60 m 闸 阀 , N 0 m N0 m 但 并 没有解 决 吹风 阀泄 漏 问题 。现 已将 D 60mm N 0
1 2 吹风 阀改造 .
40k a甲醇。建厂 以来一直把造气节能挖潜作 5 t / 为企业 生产 的重 点 , 后对 煤 气 炉 多处 进行 技 改 , 先 并不断优化操作 , 达到了安全、 高产 、 低耗的 目的。
1 设备 节能改造
1 1 煤 气炉 改造 .
明泉 化肥 厂醇 化 系统 的 3 2台煤 气 炉 吹风 阀
() 1采用 熔盐 夹套 、 热壁 夹套 煤 气炉 。 明泉化
肥厂共有 5 2 1 L 煤气炉, 2台 0IT 6 'I I 1 其中醇化煤气
系统有 4台水 夹套 煤气 炉 已改 造 为熔盐 夹 套 煤气
炉; 合成氨煤气系统有 1台热壁夹套煤气炉 , 其他 均为水夹套煤气炉。采用新型夹套后, 产蒸汽量 自
明显减 少 , 壁温有所 提高 , 效应 减少 , 渣含碳 冷壁 灰 量有所下降 , 灰渣质量比水夹套煤气炉要好些。 ( ) 用 新 型 炉 箅。合 成 氨 煤气 系统 由原 七 2采 层六 边炉箅更换 为煤棒 专用 的六层 六边 炉箅 , 且 并 有 2台煤气炉使 用偏心 炉箅 。经 过不 断摸索 , 炉况 稳定 性增强 , 返棒率有所 降低 , 质量得到 改善 。 灰渣
仪表费 2 万元 , 8 土建工程费 3 万元 , 5 防腐及外保 温 费 6万元 。 () 2 根据生 产报表统计 , 单套装置 回收 7台
260mn造气 炉的 吹风气 时 , 汽量在2 / 5 l 总产 1 h t 以上 。 以 副产 蒸 汽 2 / 、 运 行 30d 蒸 汽 价 1th 年 3 、
增大 排灰 口面积 。
法采用高炭层操作 , 煤气炉负荷调整受限 , 操作弹
性 相应 降低 。将 上 行 管 线 由侧 出改 为顶 出 , 以减
少吹风气折流和改变气流方 向的作用 。理论上 , 带 出物 将 增 加 , 际很 难 观 察 到 带 出物 量 变 化 。 实
改造 后 , 气 炉 炭 层 高 度 提 高 , 况 较 改 造 前 稳 煤 炉 ( ) 产成 本 以 电价 0 4 3生 . (W ・ )脱 盐 k h、
闸阀更换为 D 60m N 0 m墩 阀, 使用周期延长 , 大大 减 少 了蒸汽 和煤 气 的泄 漏 量 , 时有 效 控 制 了醇 同
化 煤气 中的氧含 量 , 证 安全 稳定 生产 。 保
2 工艺流程改造
21 上、 . 下行 煤气 管线 改造
( ) 气炉 上行 煤气 管 线 改 造 。合 成 氨 系 统 1煤 共有 2 O台 26 0mm煤 气 炉 , 行 管 线 规 格 为 1 上 100mm, 为侧 出 式 , 行 管 线 未 伸 人 炉 膛 2 均 上 内腔 。因上行 煤 气 出 口管 线 位 置较 低 , 气 炉无 煤
l 8
小氮肥
第4 0卷
第 3期
21 0 2年 3月
造 气 工 段 节 能 降 耗 总 结
陈延 栋
( 山东晋 煤 明 水4 r集 团有 限公 司明泉 化肥 厂 山 东章丘 200 )  ̄. - 520 山东 晋煤 明水 化 工集 团有 限公 司明 泉化 肥 厂 目前生 产 能 力 为 20k a合 成 氨 、6 ta尿 素 、 2 t / 30k/ () 4 布料 筒 改造 。手 动加 料 的煤 气 炉 采 用 满 炭 层操 作 , 二期 醇 化 系统 煤 气 炉 布 料 筒 高 度 原 为 15m, . 限制 了炭 层 的提 高 , 故将 布 料筒 由 15m . 减 至 1 2m, 料 筒 缩短 后 , 层 可进 一 步 提 高 , . 布 炭 有利 于炉 况稳 定 、 降低 原料煤 消 耗 。
水 3 t年人工工资 2万 人计 , 元/ 、 则脱盐水 费 为 5 .7 22 万元 、 电费为 14 5 0 .4万元 、 设备折 旧费 为4 0万元 、 设备维修 费为 1 8万元 、 他费用 为 其 8万元 、 人工 工 资 为 1 元 ; 计 每 年 生 产 成 本 6万 合
为 28 8 3 .1万元 。年经济 效 益达 1 9 .5万元 。 17 0
格 8 t , 0 计 则全年产蒸汽 16 3 t 6 .2k, 年产值为
13 0 5 万 元 。 3 .6
小 氮肥
第4 O卷
第 3期
21 0 2年 3月 1来自 9定, 操作难度降低 , 灰渣质量稳定。 () 2 煤气炉下行煤气管线改造。合成氨系统 l 1 一 8煤气炉下行煤气管线 由从废锅底部 进入
() 3 破渣条 改造。煤气炉破渣条 规格 为: 长 60mm、 5 m、 8 m, 渣 条 上沿 至灰 盘 2 宽 0m 厚 0m 破 的距离 30m ( 0 m 炉箅底座底部距第 1 层最大距离
30m 。醇化 系统 煤 气 炉在 安 装 过 程 中 , 灰 7 m) 下 口处 的破 渣条 位 置 太 靠 下部 , 碍 了渣 块 的 正常 阻 排出, 因此对 破渣 条底 部 全部进 行 了割 除处 理 , 以
全部 改 为从 废锅 顶 部 进 入 , 行 煤 气 热 量 得 到 回 下 收 。下 行煤 气管 线 改 造 后 , 气 炉 废 热 锅 炉 出 口 煤
吹翻、 燃烧不完全 、 结疤等; 炉下温度过高 , 表明气 化层位置严重下移 , 将缩短炉箅 、 灰盘等设备 的使 用寿命 , 也会造成燃烧不完全, 甚至出现结疤事故。 煤棒 制气 的煤 气炉炉 下温度控制 在 30— 2 0 30℃ 。 () 4 在生产 中, 维持正常 的炭层是稳定操 作 的一个 重要 方 面 。炭层 过高 , 会使 炉 内阻力 增 大 , 影响发气量 ; 炭层过低 , 出现吹翻、 会 过氧等事故 。 根 据煤 气 炉高径 比, 用 自动加 焦 机 的煤 气 炉 炭 采 层控制在 2 2 2 5m, .~ . 手动加料的煤气炉采用满
全部采用 D 70m N 0 m闸阀, 使用周期短 , 使用不到
半年 就 普 遍 出 现 漏 气 现 象。为 节 约 费 用 , 将 D 70m 闸 阀逐 步 改 换 为 D 60 m 闸 阀 , N 0 m N0 m 但 并 没有解 决 吹风 阀泄 漏 问题 。现 已将 D 60mm N 0
1 2 吹风 阀改造 .
40k a甲醇。建厂 以来一直把造气节能挖潜作 5 t / 为企业 生产 的重 点 , 后对 煤 气 炉 多处 进行 技 改 , 先 并不断优化操作 , 达到了安全、 高产 、 低耗的 目的。
1 设备 节能改造
1 1 煤 气炉 改造 .
明泉 化肥 厂醇 化 系统 的 3 2台煤 气 炉 吹风 阀
() 1采用 熔盐 夹套 、 热壁 夹套 煤 气炉 。 明泉化
肥厂共有 5 2 1 L 煤气炉, 2台 0IT 6 'I I 1 其中醇化煤气
系统有 4台水 夹套 煤气 炉 已改 造 为熔盐 夹 套 煤气
炉; 合成氨煤气系统有 1台热壁夹套煤气炉 , 其他 均为水夹套煤气炉。采用新型夹套后, 产蒸汽量 自
明显减 少 , 壁温有所 提高 , 效应 减少 , 渣含碳 冷壁 灰 量有所下降 , 灰渣质量比水夹套煤气炉要好些。 ( ) 用 新 型 炉 箅。合 成 氨 煤气 系统 由原 七 2采 层六 边炉箅更换 为煤棒 专用 的六层 六边 炉箅 , 且 并 有 2台煤气炉使 用偏心 炉箅 。经 过不 断摸索 , 炉况 稳定 性增强 , 返棒率有所 降低 , 质量得到 改善 。 灰渣
仪表费 2 万元 , 8 土建工程费 3 万元 , 5 防腐及外保 温 费 6万元 。 () 2 根据生 产报表统计 , 单套装置 回收 7台
260mn造气 炉的 吹风气 时 , 汽量在2 / 5 l 总产 1 h t 以上 。 以 副产 蒸 汽 2 / 、 运 行 30d 蒸 汽 价 1th 年 3 、
增大 排灰 口面积 。
法采用高炭层操作 , 煤气炉负荷调整受限 , 操作弹
性 相应 降低 。将 上 行 管 线 由侧 出改 为顶 出 , 以减
少吹风气折流和改变气流方 向的作用 。理论上 , 带 出物 将 增 加 , 际很 难 观 察 到 带 出物 量 变 化 。 实
改造 后 , 气 炉 炭 层 高 度 提 高 , 况 较 改 造 前 稳 煤 炉 ( ) 产成 本 以 电价 0 4 3生 . (W ・ )脱 盐 k h、
闸阀更换为 D 60m N 0 m墩 阀, 使用周期延长 , 大大 减 少 了蒸汽 和煤 气 的泄 漏 量 , 时有 效 控 制 了醇 同
化 煤气 中的氧含 量 , 证 安全 稳定 生产 。 保
2 工艺流程改造
21 上、 . 下行 煤气 管线 改造
( ) 气炉 上行 煤气 管 线 改 造 。合 成 氨 系 统 1煤 共有 2 O台 26 0mm煤 气 炉 , 行 管 线 规 格 为 1 上 100mm, 为侧 出 式 , 行 管 线 未 伸 人 炉 膛 2 均 上 内腔 。因上行 煤 气 出 口管 线 位 置较 低 , 气 炉无 煤
l 8
小氮肥
第4 0卷
第 3期
21 0 2年 3月
造 气 工 段 节 能 降 耗 总 结
陈延 栋
( 山东晋 煤 明 水4 r集 团有 限公 司明泉 化肥 厂 山 东章丘 200 )  ̄. - 520 山东 晋煤 明水 化 工集 团有 限公 司明 泉化 肥 厂 目前生 产 能 力 为 20k a合 成 氨 、6 ta尿 素 、 2 t / 30k/ () 4 布料 筒 改造 。手 动加 料 的煤 气 炉 采 用 满 炭 层操 作 , 二期 醇 化 系统 煤 气 炉 布 料 筒 高 度 原 为 15m, . 限制 了炭 层 的提 高 , 故将 布 料筒 由 15m . 减 至 1 2m, 料 筒 缩短 后 , 层 可进 一 步 提 高 , . 布 炭 有利 于炉 况稳 定 、 降低 原料煤 消 耗 。
水 3 t年人工工资 2万 人计 , 元/ 、 则脱盐水 费 为 5 .7 22 万元 、 电费为 14 5 0 .4万元 、 设备折 旧费 为4 0万元 、 设备维修 费为 1 8万元 、 他费用 为 其 8万元 、 人工 工 资 为 1 元 ; 计 每 年 生 产 成 本 6万 合
为 28 8 3 .1万元 。年经济 效 益达 1 9 .5万元 。 17 0