一次风机故障原因分析及对应措施
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喘振是风机性能与管路系统耦合后振荡特性 的一种表现形式,它的振幅、频率等基本特 性受风机管路系统容量的支配,其流量、全
3、旋转脱流和喘振现象的区别与联系:
试验研究表明:喘振现象总是与叶道内气流 的旋转脱流密切相关,而冲角的增大也与流 量的减小有关。所以,在出现喘振的不稳定 工况区内必定会出现旋转脱流。 我国《火力发电厂设计技术规程》规定:锅 炉引风机的风量裕量不低于10,全压裕量 不低于20。
运行点接近或落入临界转速区。
润滑或者冷却不良。转子局部损坏或结垢。
启停机或升降速过程操作不当,暖机不够, 热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久。
4.5、设备劣化: 长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化。 转子局部损坏、脱落或产生裂纹。 零部件磨损、点蚀或腐蚀等。 配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等, 破坏了配合性质和精度。 机器基础沉降不均匀,机器壳体变形。 轴承(轴瓦)磨损、滑块磨损、密封老化渗 漏、油质劣化等。
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
次年 正风 常机月一年 ;风 次 两量日风月 次回时机 一零 风日 次,分量 风失至回时 机速 零 失报 ;分 速警分失至 液信的速 压号 报分 缸 分警的 未发钟未 损,内发分 坏调,。钟 内 。整 后一 , 2014 7 21 7 36 4B 7 22 1 42 56 46 14 10 2014 4B 4A
韩二电公司
二期一次风机简介
韩二电公司
二期一次风机简介
二 期 一 次 风 机 液 压 控 制 系 统 简 图
韩二电公司
二期一次风机简介
二 期 一 次 风 机 叶 片 连 接 控 制 简 图
韩二电公司
二期一次风机简介
二 期 一 次 风 机 液 压 缸 简 图
第二部分 旋转脱流、喘振
(一) 旋转脱流的简介
韩二电公司
二期一次风机简介
二期一次风机外形图
二期一次风机的基本技术参数
风机型号:PAF19-13.3-2 风机流量:128.8m3/s(T.B) 风机总压升:15736Pa(T.B) 风机效率:83.18%(T.B) 风机转速:1490r/min 电机功率:2450kw 风机内径:φ1884mm 叶轮直径:φ1334mm 叶轮级数:2 叶型:HB24叶片数: 24 叶片材料:HF-1 液压缸径和行程: φ336/H100MET 叶片调节范围:50°
转换,当该接点接至声光报警系统时,即会发出声光报警信号。这时,
运行人员应及时检查,排除故障。若喘振持续15秒未消除,则应紧急停 机,以确保机组的安全。将风机动叶片角度调至-30,然后将风机开启, 用一根U形管与风机机壳上的毕托管相连,测出这一工况的压力值(此 值一般为负值,有时也可能为较小的正值),然后将该值加上2000Pa, 相加后的值即为差压开关的动作值(如测出的压力值为正值,则取 2000Pa为差压开关的动作值)。校对差压开关动作值,重复动作10次
2.2风机喘振的原因分析: 当用户所需要的流量小于qVK时, 风机的运 行工况点将由E点滑向K点, 并将周而复始地 按EKCDE各点重复循环,形成运行 工况的周期性波动。
逆向压差 压缩效应 流体惯性
流膨 体胀 惯效 性应
顺向压差
2.3风机的喘振防止措施: (1)采用分流调节 可装设再循环管或自动 排出阀门,使风机的排出流量恒大于临界流 量。(2)采用变速调节 若管路性能曲线不 通过坐标原点时,改变风机的转速,也可得 到稳定的运行工况。(3)采用动叶调节 对 轴流式风机,可减小其动叶安装角,使性能 曲线向左下方移动。
以上,方可认为整定结束。
我公司二期一次风机 实际测量校核的喘振 报警(B PAF SURGE)的定值自建 厂以来一直为2800Pa。 较厂家说明书的推荐 值2000Pa偏大约 800Pa,较定值偏高 40%。今后停机检修 工作需要进行该保护 值的修订。修订过程 中反复试验,检查确 认重复10次以上,方 可确认整定工作结束。
※一次风机检修的重点: 一次风机液压缸连接好后,检查化验液压油 合格,进行48小时系统严密性试验无渗漏。 液压缸找正完成,必须确认全部螺栓固定力 矩复查合格,再次找正的数据为准。 叶片角度调整定位。先在中间位臵,确认连 接方向正确后,先定全关位,检查机械指示、 电动执行器、原始轮毂刻度记号复核后;定 全开位,紧固液压缸锁紧螺母,走量程合格。
第三部分:我公司二期一次风机失速的现状:
失速的测量:用一弯管即所谓皮托管监测叶 轮前的全压来判断风机是否进入失遗,皮托 管布臵在叶轮的前方,皮托管的测量孔口对 着叶轮旋转方向。在正常情况下此皮托管所 测到的压力为负压,当风机进入失遗区工作 时压力变为正值。此皮托管与喘振报警差压 开关连接,并进行标定。皮托管发送脉冲压 力是判断风机进入失遗的依据。
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
二 零 一一 次三 风年 机六 在月 事十 故九 后日 恢 复时 过 程分 中至 的 典时 型 曲 线分 , 18 50 23 30 4B
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
风修 机机 风组年 量一 回次月 一零风 次,机日 风运整 机行体 液反返时 压复厂 缸调启分 损整动, 坏约运 。 行一 小后次 时。风 后 机 ,一在 次大 2013 11 22 21 54 3A 1 3A 3A
二期锅炉一次风机故障 原因分析及处理措施
二期一次风机故障原因分析及处理措施
第一部分、 二期一次风机简介
第二部分、 旋转脱流、喘振
第三部分、 我公司二期一次风机失速现状
第四部分、 风机故障原因分析
第五部分、 一次风机故障处理措施
韩二电公司 轴流风机的特点
PAF19-13.3-2轴流风机简介
1、动叶可调轴流风机具有体积小、质量轻、低负荷区域效率较高、 调节范围宽广、反应速度快等优点,近十几年来,国内大型火力发 电厂已经普遍采取动叶可调轴流风机。 2、因为轴流风机具有驼峰形驼峰曲线的特点,理论上决定了风机存 在不稳定区。工作在不稳定区域可能引发风机失速或喘振的现象。 轴流风机与离心风机的区别 1、轴流风机的特点是流体沿着扇叶的轴向流过。而离心式是将流体 从风扇的轴向吸入后利用离心力将流体从圆周方向甩出去。前者气 流轴向进入风机叶轮,在旋转叶片的流道中沿轴线方向流动,后者 气流进入旋转的叶片通道,在离心力作用下气体被压缩并沿着半径 方向流动。 2、轴流风机与离心风机在同样的风量、压力下的区别:轴流风机能 耗小,噪声大。离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不 改变风管内介质的流向。
2.3风机的喘振防止措施: (4)切割叶轮叶片 对选配容量裕量过大的 风机,可通过切割,减小其叶轮叶片,使性 能曲线向左下方移动。
(5)最根本的措施 尽量避免采用具有驼峰 形性能曲线的风机。 但是当风机选型使用后,应该正确使用, 避免在不推荐区域运行。
3、旋转脱流和喘振现象的区别与联系:
旋转脱流是叶片结构特性造成的一种流体动 力现象,它的基本特性,如脱流区的旋转速 度、脱流的起始点、消失点等,都有它自己 的规律,不受风机管路系统的容量和形状的 影响。
86.0 80.0
一 次 风 机 特 性 曲 线
流量(m /s) 140 160 180 200
3
第二部分 旋转脱流、喘振
2.1风机的喘振现象:
若具有驼峰形性能曲线的风机在不稳定区域 内运行,而管路系统中的容量又很大时,则 风机的流量、能头和轴功率会在瞬间内发生 很大的周期性的波动,引起剧烈的振动和噪 声。这种现象称为“喘振”或“飞动”现象。
1.3旋转脱流的 防止措施:
应尽量避免风机在不稳定工况区运行。
压力 (Pa) 16000
☆○
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 -30 20 -25 40 -20 60 -15 80 -10 100
◎ ▲◆
88.0 25 20 15 10 75.0 70.0 60.0 50.0 40.0 33.0 -5 120 0 5
一次风机 检修过程
※一次风机检修的重点: 一次风机转子系统由于检修工艺要求高、需 要的备件多、工艺复杂、检修后进行试验台 项目。推荐由专业厂家人员进行。 电机:必须先预留出电机对轮间隙约30mm 间隙,连接好油系统、热工测点确认无误后 方可进行电机空转,测量确认电机磁力中心 线。弹性膜片自由状态进行对中找正。 液压缸找正5道以内,轴系中心找正6道以内。
※一次风机检修的重点:
1、关注检修后设备分步试运结果良好。液压、润滑油站的 试运行12小时无异音、无渗漏。 2、叶片动叶开度灵活、无卡涩、停顿现象。进行48小时系 统严密性试验无渗漏。 3、风机试运整体运行平稳、无异常音响;轴承箱振动、温 升合格。风机无漏风。液压油系统压力保持在2.5MPa运行 无渗漏;叶片开关灵活,两台风机并列运行叶片角度偏差不 超过±2°,风机运行电流偏差不超过5A。
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
风关 机正 电序 年 机过 电流 月 动流 作 到保 日 正 达护 常 动 时 。 作 液 , 分 压 跳过 , 缸 闸负 损 、荷 一 坏 号报 警 。 机动 次 组作 风 机 ;电 保一 机 护次 开 260A 3 RB 3B 2014 2 20 22 16
零件材质不良,强度不够,制造缺陷。
转子动平衡不符合技术要求。
厂家 备件 检查 记录
4.3、安装原因: 机械安装不当,零部件错位,预负荷大。 轴系对中不良。机器几何参数(如配合间隙、 过盈量及相对位臵)调整不当。 管道应力大,机器在工作状态下改变了动态 特性和安装精度。 转子长期放臵不当,改变了动平衡精度。 未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质 和精度。
喘振报警装臵差压(真空)开关原理与作用
风机叶片开启正常运行时,叶轮进口的静压一般为负压,当管网阻力曲 线和风机特性曲线交点(运行点)位于喘振区域时,气流就会来回脉动,
气压也就随之脉动,机组振动加剧,声音异常,危及机组的运行安全。
因此,用一个差压开关来监测风机进口的压力就能达到监测风机是否处 于喘振状态的目的。当风机运行于喘振区域内时,差压开关内的接点即
第四部分 风机故障原因分析
(一) 设计原因
(二) 制造原因
(三) 安装原因
(四) 操作运行不当
(五) 设备劣化
第四部分 风机故障原因分析
4.1、设计原因:
设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫 振动或自激振动。 结构不合理,应力集中。
设计工作转速接近或落入临界转速区。
热膨胀量计算不准,导致热态对中不良
我公司二期一次风机为 上海鼓风机厂有限公司 生产;为上鼓厂从德国 透平通风技术有限公司 (TLT)引进制造产品。 上世纪八十年代初引进 后批量生产,至今已经 有三十多年产品历史。 为成熟技术的成熟产品。
上鼓厂生产车间及试验台
第四部分 风机故障原因分析
4.2、制造原因:
零部件加工制造不良,精度不够。
(二) 喘振的产生原因及预防措施
Hale Waihona Puke Baidu(三) 旋转脱流与喘振的区别
(四) 我公司二期风机失速的测量
(五) 二期风机失速发生情况
第二部分 旋转脱流、喘振
1.1旋转脱流的产生机理:
风机进入不稳定工况区运行,随着冲角的增 大将导致边界层分离,致使升力减小,阻力 增加。称之为“脱流”或“失速”现象。
由于加工、安装以及来流不均等原因,叶轮 叶片不可能有完全相同的形状和安装角,且 随着流量的减小,脱流首先发生在冲角最先 达到临界值的某一叶片进口处。
4、风机振动2.8mm/s以下为优良,4.6mm/s以内为合格。轴 承箱温度低于65℃为优良,75℃以下为合格。电机润滑油压 力供油压力不低于0.22MPa,电机轴瓦温度低于75℃。
4.4、操作运行不当: 工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷 等)偏离设计值,机器运行工况不正常;机器 在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工 作特性。
在上述两种条件下,脱流阻塞叶道造成分流,
使脱流以 的旋转速度沿叶轮旋向相反传播,
致使脱流最终以( -)的速度旋转。称之
为“旋转脱流”或“旋转失速”。
叶片的正常工况和脱流工况
动叶中旋转脱流的形成
1.2旋转脱流的后果影响:
风机进入不稳定工况区运行,叶轮内将产生 一个到数个旋转脱流区,叶片依次经过脱流 区产生交变应力的作用,其作用频率与旋转 脱流的转速及脱流区的数目成正比,会使叶 片产生疲劳。若这一激振力的作用频率与叶 片的固有频率成整数倍,或等于、或接近于 叶片的固有频率时,叶片将发生共振,进而 造成叶片断裂,并可能将全部叶片打断。
3、旋转脱流和喘振现象的区别与联系:
试验研究表明:喘振现象总是与叶道内气流 的旋转脱流密切相关,而冲角的增大也与流 量的减小有关。所以,在出现喘振的不稳定 工况区内必定会出现旋转脱流。 我国《火力发电厂设计技术规程》规定:锅 炉引风机的风量裕量不低于10,全压裕量 不低于20。
运行点接近或落入临界转速区。
润滑或者冷却不良。转子局部损坏或结垢。
启停机或升降速过程操作不当,暖机不够, 热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久。
4.5、设备劣化: 长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化。 转子局部损坏、脱落或产生裂纹。 零部件磨损、点蚀或腐蚀等。 配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等, 破坏了配合性质和精度。 机器基础沉降不均匀,机器壳体变形。 轴承(轴瓦)磨损、滑块磨损、密封老化渗 漏、油质劣化等。
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
次年 正风 常机月一年 ;风 次 两量日风月 次回时机 一零 风日 次,分量 风失至回时 机速 零 失报 ;分 速警分失至 液信的速 压号 报分 缸 分警的 未发钟未 损,内发分 坏调,。钟 内 。整 后一 , 2014 7 21 7 36 4B 7 22 1 42 56 46 14 10 2014 4B 4A
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二期一次风机简介
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二 期 一 次 风 机 液 压 控 制 系 统 简 图
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二 期 一 次 风 机 叶 片 连 接 控 制 简 图
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二 期 一 次 风 机 液 压 缸 简 图
第二部分 旋转脱流、喘振
(一) 旋转脱流的简介
韩二电公司
二期一次风机简介
二期一次风机外形图
二期一次风机的基本技术参数
风机型号:PAF19-13.3-2 风机流量:128.8m3/s(T.B) 风机总压升:15736Pa(T.B) 风机效率:83.18%(T.B) 风机转速:1490r/min 电机功率:2450kw 风机内径:φ1884mm 叶轮直径:φ1334mm 叶轮级数:2 叶型:HB24叶片数: 24 叶片材料:HF-1 液压缸径和行程: φ336/H100MET 叶片调节范围:50°
转换,当该接点接至声光报警系统时,即会发出声光报警信号。这时,
运行人员应及时检查,排除故障。若喘振持续15秒未消除,则应紧急停 机,以确保机组的安全。将风机动叶片角度调至-30,然后将风机开启, 用一根U形管与风机机壳上的毕托管相连,测出这一工况的压力值(此 值一般为负值,有时也可能为较小的正值),然后将该值加上2000Pa, 相加后的值即为差压开关的动作值(如测出的压力值为正值,则取 2000Pa为差压开关的动作值)。校对差压开关动作值,重复动作10次
2.2风机喘振的原因分析: 当用户所需要的流量小于qVK时, 风机的运 行工况点将由E点滑向K点, 并将周而复始地 按EKCDE各点重复循环,形成运行 工况的周期性波动。
逆向压差 压缩效应 流体惯性
流膨 体胀 惯效 性应
顺向压差
2.3风机的喘振防止措施: (1)采用分流调节 可装设再循环管或自动 排出阀门,使风机的排出流量恒大于临界流 量。(2)采用变速调节 若管路性能曲线不 通过坐标原点时,改变风机的转速,也可得 到稳定的运行工况。(3)采用动叶调节 对 轴流式风机,可减小其动叶安装角,使性能 曲线向左下方移动。
以上,方可认为整定结束。
我公司二期一次风机 实际测量校核的喘振 报警(B PAF SURGE)的定值自建 厂以来一直为2800Pa。 较厂家说明书的推荐 值2000Pa偏大约 800Pa,较定值偏高 40%。今后停机检修 工作需要进行该保护 值的修订。修订过程 中反复试验,检查确 认重复10次以上,方 可确认整定工作结束。
※一次风机检修的重点: 一次风机液压缸连接好后,检查化验液压油 合格,进行48小时系统严密性试验无渗漏。 液压缸找正完成,必须确认全部螺栓固定力 矩复查合格,再次找正的数据为准。 叶片角度调整定位。先在中间位臵,确认连 接方向正确后,先定全关位,检查机械指示、 电动执行器、原始轮毂刻度记号复核后;定 全开位,紧固液压缸锁紧螺母,走量程合格。
第三部分:我公司二期一次风机失速的现状:
失速的测量:用一弯管即所谓皮托管监测叶 轮前的全压来判断风机是否进入失遗,皮托 管布臵在叶轮的前方,皮托管的测量孔口对 着叶轮旋转方向。在正常情况下此皮托管所 测到的压力为负压,当风机进入失遗区工作 时压力变为正值。此皮托管与喘振报警差压 开关连接,并进行标定。皮托管发送脉冲压 力是判断风机进入失遗的依据。
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
二 零 一一 次三 风年 机六 在月 事十 故九 后日 恢 复时 过 程分 中至 的 典时 型 曲 线分 , 18 50 23 30 4B
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
风修 机机 风组年 量一 回次月 一零风 次,机日 风运整 机行体 液反返时 压复厂 缸调启分 损整动, 坏约运 。 行一 小后次 时。风 后 机 ,一在 次大 2013 11 22 21 54 3A 1 3A 3A
二期锅炉一次风机故障 原因分析及处理措施
二期一次风机故障原因分析及处理措施
第一部分、 二期一次风机简介
第二部分、 旋转脱流、喘振
第三部分、 我公司二期一次风机失速现状
第四部分、 风机故障原因分析
第五部分、 一次风机故障处理措施
韩二电公司 轴流风机的特点
PAF19-13.3-2轴流风机简介
1、动叶可调轴流风机具有体积小、质量轻、低负荷区域效率较高、 调节范围宽广、反应速度快等优点,近十几年来,国内大型火力发 电厂已经普遍采取动叶可调轴流风机。 2、因为轴流风机具有驼峰形驼峰曲线的特点,理论上决定了风机存 在不稳定区。工作在不稳定区域可能引发风机失速或喘振的现象。 轴流风机与离心风机的区别 1、轴流风机的特点是流体沿着扇叶的轴向流过。而离心式是将流体 从风扇的轴向吸入后利用离心力将流体从圆周方向甩出去。前者气 流轴向进入风机叶轮,在旋转叶片的流道中沿轴线方向流动,后者 气流进入旋转的叶片通道,在离心力作用下气体被压缩并沿着半径 方向流动。 2、轴流风机与离心风机在同样的风量、压力下的区别:轴流风机能 耗小,噪声大。离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不 改变风管内介质的流向。
2.3风机的喘振防止措施: (4)切割叶轮叶片 对选配容量裕量过大的 风机,可通过切割,减小其叶轮叶片,使性 能曲线向左下方移动。
(5)最根本的措施 尽量避免采用具有驼峰 形性能曲线的风机。 但是当风机选型使用后,应该正确使用, 避免在不推荐区域运行。
3、旋转脱流和喘振现象的区别与联系:
旋转脱流是叶片结构特性造成的一种流体动 力现象,它的基本特性,如脱流区的旋转速 度、脱流的起始点、消失点等,都有它自己 的规律,不受风机管路系统的容量和形状的 影响。
86.0 80.0
一 次 风 机 特 性 曲 线
流量(m /s) 140 160 180 200
3
第二部分 旋转脱流、喘振
2.1风机的喘振现象:
若具有驼峰形性能曲线的风机在不稳定区域 内运行,而管路系统中的容量又很大时,则 风机的流量、能头和轴功率会在瞬间内发生 很大的周期性的波动,引起剧烈的振动和噪 声。这种现象称为“喘振”或“飞动”现象。
1.3旋转脱流的 防止措施:
应尽量避免风机在不稳定工况区运行。
压力 (Pa) 16000
☆○
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 -30 20 -25 40 -20 60 -15 80 -10 100
◎ ▲◆
88.0 25 20 15 10 75.0 70.0 60.0 50.0 40.0 33.0 -5 120 0 5
一次风机 检修过程
※一次风机检修的重点: 一次风机转子系统由于检修工艺要求高、需 要的备件多、工艺复杂、检修后进行试验台 项目。推荐由专业厂家人员进行。 电机:必须先预留出电机对轮间隙约30mm 间隙,连接好油系统、热工测点确认无误后 方可进行电机空转,测量确认电机磁力中心 线。弹性膜片自由状态进行对中找正。 液压缸找正5道以内,轴系中心找正6道以内。
※一次风机检修的重点:
1、关注检修后设备分步试运结果良好。液压、润滑油站的 试运行12小时无异音、无渗漏。 2、叶片动叶开度灵活、无卡涩、停顿现象。进行48小时系 统严密性试验无渗漏。 3、风机试运整体运行平稳、无异常音响;轴承箱振动、温 升合格。风机无漏风。液压油系统压力保持在2.5MPa运行 无渗漏;叶片开关灵活,两台风机并列运行叶片角度偏差不 超过±2°,风机运行电流偏差不超过5A。
我公司二期一次风机近两年失速的情况:
风关 机正 电序 年 机过 电流 月 动流 作 到保 日 正 达护 常 动 时 。 作 液 , 分 压 跳过 , 缸 闸负 损 、荷 一 坏 号报 警 。 机动 次 组作 风 机 ;电 保一 机 护次 开 260A 3 RB 3B 2014 2 20 22 16
零件材质不良,强度不够,制造缺陷。
转子动平衡不符合技术要求。
厂家 备件 检查 记录
4.3、安装原因: 机械安装不当,零部件错位,预负荷大。 轴系对中不良。机器几何参数(如配合间隙、 过盈量及相对位臵)调整不当。 管道应力大,机器在工作状态下改变了动态 特性和安装精度。 转子长期放臵不当,改变了动平衡精度。 未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质 和精度。
喘振报警装臵差压(真空)开关原理与作用
风机叶片开启正常运行时,叶轮进口的静压一般为负压,当管网阻力曲 线和风机特性曲线交点(运行点)位于喘振区域时,气流就会来回脉动,
气压也就随之脉动,机组振动加剧,声音异常,危及机组的运行安全。
因此,用一个差压开关来监测风机进口的压力就能达到监测风机是否处 于喘振状态的目的。当风机运行于喘振区域内时,差压开关内的接点即
第四部分 风机故障原因分析
(一) 设计原因
(二) 制造原因
(三) 安装原因
(四) 操作运行不当
(五) 设备劣化
第四部分 风机故障原因分析
4.1、设计原因:
设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫 振动或自激振动。 结构不合理,应力集中。
设计工作转速接近或落入临界转速区。
热膨胀量计算不准,导致热态对中不良
我公司二期一次风机为 上海鼓风机厂有限公司 生产;为上鼓厂从德国 透平通风技术有限公司 (TLT)引进制造产品。 上世纪八十年代初引进 后批量生产,至今已经 有三十多年产品历史。 为成熟技术的成熟产品。
上鼓厂生产车间及试验台
第四部分 风机故障原因分析
4.2、制造原因:
零部件加工制造不良,精度不够。
(二) 喘振的产生原因及预防措施
Hale Waihona Puke Baidu(三) 旋转脱流与喘振的区别
(四) 我公司二期风机失速的测量
(五) 二期风机失速发生情况
第二部分 旋转脱流、喘振
1.1旋转脱流的产生机理:
风机进入不稳定工况区运行,随着冲角的增 大将导致边界层分离,致使升力减小,阻力 增加。称之为“脱流”或“失速”现象。
由于加工、安装以及来流不均等原因,叶轮 叶片不可能有完全相同的形状和安装角,且 随着流量的减小,脱流首先发生在冲角最先 达到临界值的某一叶片进口处。
4、风机振动2.8mm/s以下为优良,4.6mm/s以内为合格。轴 承箱温度低于65℃为优良,75℃以下为合格。电机润滑油压 力供油压力不低于0.22MPa,电机轴瓦温度低于75℃。
4.4、操作运行不当: 工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷 等)偏离设计值,机器运行工况不正常;机器 在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工 作特性。
在上述两种条件下,脱流阻塞叶道造成分流,
使脱流以 的旋转速度沿叶轮旋向相反传播,
致使脱流最终以( -)的速度旋转。称之
为“旋转脱流”或“旋转失速”。
叶片的正常工况和脱流工况
动叶中旋转脱流的形成
1.2旋转脱流的后果影响:
风机进入不稳定工况区运行,叶轮内将产生 一个到数个旋转脱流区,叶片依次经过脱流 区产生交变应力的作用,其作用频率与旋转 脱流的转速及脱流区的数目成正比,会使叶 片产生疲劳。若这一激振力的作用频率与叶 片的固有频率成整数倍,或等于、或接近于 叶片的固有频率时,叶片将发生共振,进而 造成叶片断裂,并可能将全部叶片打断。