人身安全案例

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人身事故

1、检查污油池两人前后中毒

1985年12月9日,某炼油厂催化装置工艺三班,发生一起在污油池内瓦斯中毒死亡2人的事故。

该装置为了回收下水道中污油,有一个3×2×2M的污油回收池。当日19:50,三班班长在操作室安排分馏岗位副操作去回收污油,并详细交待了回收污油时所用的管线和流程。当时分馏主操作员也在场,便让其徒弟(一外厂代培训人员)去检查一下。不久,他未和操作室内任何人打招呼,也拿了手电出去了。过了一段时间班长发现主操作师徒二人未回来,便出去查找。发现二人均倒在污油池内,经抢救无效死亡。

事故原因:

这次事故的发生,系代培训人员缺乏安全操作经验,不懂污油池瓦斯的危险性,加上师傅发现后,又缺乏抢救常识所致。

事故教训:

污油池瓦斯释放处必须悬挂防中毒安全警示标志,安装硫化氢检测报警仪,操作人员到该区域工作应佩带好防毒面具。

2、缺乏安全意识,氮气窒息身亡

1986年9月12日,某厂加氢车间一名工人在检修反应器101的内衬过程中,氮气窒息,班长在抢救工人时,也因氮气窒息而死亡。

加氢车间大加氢装置,因反应器101壁温超高检修后,9月12日16:00开始烘衬里,氢压机向反应器101送氮气置换。17:30,一名女化验工和建筑队的瓦工来到反应器101取样做氧含量分析。取样过程中不慎将负压取样器掉人反应器内1.5m的上层塔盘上,在不了解反应器内能否进入的情况下,这名瓦工就跳进去,立即晕在里边。在上面的化验工看到后大声呼救,负责该项工程的一位班长,一边对一起赶

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到现场的人喊快救人,一边毫不迟疑地跳进反应器,把反应器里窒息人员用手托出来,但自己又晕倒在里面,并从1.5m掉到反应器深处,给抢救带来更大的难度。经过多次营救,直到19:30才将这位班长抢救出来,终因氮气窒息时间过长,抢救无效而死亡。

事故原因:

1、检修反应器101工程的各级人员及有关部门,只注意防止火灾和爆炸这类大的危险,忽视了细小环节上的事故预想,出现安全工作上的死角。

2、对氮气窒息的危险性认识不足,宣传不够,职工缺乏这方面的知识。

3、危险作业场所缺少必要的小型抢救器具和设备。

事故教训:

进罐入塔必须严格执行有关规章制度,办理“进入受限空间作业许可证”,加装盲板,并采样分析(H4S、O2、总烃含量)合格,落实好监护人,方可进入。

3、制度执行不严,硫化氢中毒身亡

1991年11月17日9:00,某炼油厂脱制硫车间气柜大班火炬岗位操作工冯肖东,在对二催化低压瓦斯放火炬管线火炬底气液分离罐容-4进行脱水作业过程中,发生H2S急性中毒死亡事故。

11月17日白班,该气柜大班火炬岗位由冯肖东代柯亚兴上班,8:55冯巡回检查,9:25同班管线岗位操作工莫火林、谢锡球感到冯那么长时间未回来,莫就叫谢到火炬底下去找冯。9:28,谢发现冯昏迷仰卧在容-4底离脱水阀约1.5m处,谢即将冯拉至容-4东北角新鲜空气处,然后将容-4脱水阀(Dg80mm)关死(当时约开1.5扣),并跑回班里报告。莫即打电话向公司职工医院呼救和向厂调度汇报,同时谢立即与麦日荣奔赴现场,对冯施行人工呼吸,职工医院医生赶到后接着对冯进行抢救,但因

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冯中毒过深,时间较长,经抢救无效死亡。

事故原因:

1、规章制度和操作规程执行不落实,有章不循,违章作业是造成这次事故的直接原因。总公司安全生产管理制度、炼油厂组织编制、审定的《瓦斯系统操作规程》都明确规定进行有毒作业时,要戴防毒面具,并反复学习贯彻,但冯本人严重违章作业,未戴防毒面具便去进行容-4的脱水作业,被就地排放出的含有高浓度H2S的瓦斯气体急性中毒死亡。

2、管理上存在严重漏洞也是造成这次事故的主要原因。主要表现在:

1)炼油厂低压瓦斯系统存在缺陷。每当催化、加氢裂脱硫、制硫等装置操作波动或故障发生时,酸性气就得放火炬,致使低压瓦斯系统含H2S1400mg/m3和2000 mg/m3,高达致命浓度的1.4~2倍;而且瓦斯系统管线及气液分离罐的脱水均是排往地面,未按密闭排放回收处理进行设计。

2)容-4低脱水阀后原有一条Dg80mm长28.35m的脱水放空管线,因经常堵塞无法脱水,于1991年8月29日阀后一段1.85m长的短管拆开后未及时恢复,致使容-4脱水成了阀后就地放空,给这次事故留下隐患。

3)岗位配员不足,火炬岗位(危险作业场所)该班仅一人当班,作业时无人监护。

4)安全检查存在死角,象容-4脱水管线被拆开就地脱水放空这类事故隐患未及时发现和消除。

5)安全教育还存在着针对性不强和一般化的情况,部分职工安全意识不强,凭经验蛮干的现象仍然存在。

事故教训:

必须严格执行有关规章制度,硫化氢释放处必须悬挂防中毒安全

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警示标志,安装硫化氢检测报警仪,操作人员到该区域工作应佩带好防毒面具。

4、安全帽不系带,头部被摔伤

1993年3月12日,某机修厂管焊队一名工人在检修中,站在离地面1.5米高、固定在水泥柱上的30×30mm角铁上,割除催化气压机入口管线上一直立的排凝管。把管线割断后,因角铁强度不够被扭断,人坠落摔倒。

事故原因及教训:

1、该工人戴安全帽未系好帽扣,安全帽被甩出,头部摔伤,安全帽未起到防护作用。

2、检修作业中一定要正确使用劳动防护用品,戴安全帽一定要系好帽扣。

5、独自上罐顶检尺,中毒坠落身亡

1996年11月8日22:00,某厂原油车间七垅罐区操作工唐喜发独自一人对704#油罐(罐内介质为加氢精制焦化蜡油)检尺时,发生硫化氢中毒,从14.4米高罐顶平台上坠落,颅骨、肋骨等多处骨折,抢救无效死亡。

事故原因:

1、唐喜发违章独自上罐顶检尺。

2、焦化蜡油经加氢后进704#罐,加氢过程重在冷却器前注水,由于高分罐、低分罐脱水不彻底,致使含硫污水带入加氢蜡油重。事故后检测发现,罐顶硫化氢浓度高达2800毫克/立方米。

事故教训:

必须严格执行有关规章制度,硫化氢释放处必须悬挂防中毒安全警示标志,安装硫化氢检测报警仪,操作人员到该区域工作应佩带好防毒面具。

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