白光(HAKK)936烙铁原理和修理

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HAKKO 低压烙铁原理和维修
HAKKO 是日本白光株式会社的商品标识,其主要生产焊锡用品,有低压烙铁.锡枪.热风枪.自动拉锡线机.离子风扇.抽烟机以及烙铁温度测试仪等,其中用得较多的还是低压烙铁,像手机店修手机的和厂里焊接用的,大多都是HAKKO 这个标识的,之所以能有这么多用户主要还是由于它具有温升快.防静电.并且能够恒温的特点,虽有这么多拥护者,但厂家出于其它原因一般都没有附带原理图和电路图,这就给修理带来一些困难,针对此情况,本文就用得比较多和比较容易出故障的HAKKO936型和HAKKO951型的原理和修理方法作一详细的介绍,希望能给有需要的朋友提供一点帮助。

(-)HAKKO936的工作框图见图1,实物图和电路图见图2和图3
图1
1电源部份:整机电源由110V 或220V (220V 机型)电源经过保险管F1到电源开关SW1
输入到变压器T1,经T1变出交流24V ,一端直接加到IC1的7脚和IC2的4脚以及LED1的阳极和Q1的T1脚;另一端经D1半波整流经电阻R1限流和C1C2C3滤波加到IC1内部进行钳位,产生直流约15V 左右的电压供电路工作,同时R3C4把交流50HZ 的信号耦合到IC1的8
脚供IC1作振荡用。

2发热过程:首先来看在没有手柄时:变压器输出的24V经电阻限流.ZD2稳压后供给IC2 10脚,经IC2组成的电压跟随器跟随后从8脚输出10V的电压,此10V电压又分两路加到IC1的3.4脚上,通过调整3.4脚的电压高低来控制可控硅是否导通;第一路是由温度调节电位器VR1和电阻桥R11R12R15R16以及IC2B构成的一个电压跟随器,由于VR1是跨接在5V和10V 的两端,所以IC2b 7脚电压也就只能在5-10V之间变化了,面板上的温度值也是对应于此电压变化;另一路由用于温度微调的VR2和电阻以及IC2D.IC2A等组成直流放大器,10V的直流电经IC2D.IC2A后输出的电压经R14加到IC1的4脚,此时的电压约等于电源电压,而IC1 3脚的电压最小是是5V最大时也就是10V就算调到最大也比4脚的电压低,这两路电压在经IC1的内部比较后从2脚输出一个高电平,此时LED1两端的电压接近相等而不发亮,这一状态再经IC1的内部电路控制振荡器停止工作,从而控制Q1不导通;在分析插入手柄状态时先来看看936烙铁的手柄,从外形看和普通的手柄并没有什么不同,只是里面的发热芯中比普通的发热芯多了一个热敏电阻,这个热敏电阻的阻值在常态下电阻是很小的大约30Ω左右,随着温度的升高阻值会慢慢变大,现在再来看看插入手柄时电路的状态:手柄一插入里面的热敏电阻马上和R5.C5并联,此时相当于有个很小的电阻连在IC2的13.14脚上,10V的电压通过R7加在了IC2的2脚上,此时1脚的电压马上由高电平变成了低电平,这个低电平经R7加到IC1的4脚,和IC1的3脚进行比较后从2脚输出低电平,LED1发亮指示加热状态,IC1 2脚的低电平在内部电路处理后振荡器开始工作,并从6脚输出振荡脉冲,进而驱动Q1导通,发热丝得电开始发热。

3 恒温过程:随着烙铁慢慢的升温,其内部热敏电阻的阻值也跟随着温度的上升而增大,当加热到一定程度时,热敏电阻的阻值也逐渐变大,从它这流过的电流也逐渐减小,IC2 1脚的电压也逐渐升高,加在IC1 4脚的电压也逐渐升高,当减小到一定程度时,IC1 4脚的电压上升到刚好比3脚的电压高时2脚的电压也就跟着变成了低电平,此时烙铁停止加热,热敏电阻从30Ω变到刚好使IC1的4脚电压高于3脚时的这段时间即为加热时间。

当烙铁停止加热后,发热芯里的热敏电阻阻值也开始减小当减小到一定时由电容C6与VR1和C5与VR2组成的RC串联谐振电路开始工作,对所调的速度进行控制,从而让发热丝按一定的节奏工作,让温度保持在一个定值。

LED1和谐振电路时同步的;调节VR2就可以改变IC1 4脚的电压高低,从而改变振荡的时间间隔,也就改变了烙铁得电加热的时间。

C1701C⑦脚电压不变,再焊开LM324④脚电压回复到18V,说明LM324已损坏,换新开机,不插手柄指示灯不亮,LM324的工作电压16V左右,插上手柄指示灯亮,烙铁正常发热,稍等一会指示灯灭,再过一段时间,指示灯断续闪烁,说明烙铁已经修复。

⑵同样是936烙铁源,插上手柄后不加热,指示灯常亮,烙铁手柄持续加热至手柄发红,断电开盖测量LM324的工作电压,竟高达26V,检查R1整流二极管ZD1ZD2均正常,至此只能怀疑IC1损坏导致不能将电压拉低,吸开⑦脚电压不变化,取下并换新,测电压已经恢复到18V左右但还是不加热,怀疑LM324由于电压过高已烧坏,取下换新,试机工作正常。

⑶故障原因:插上手柄能加热但是到了温度不会停。

关掉电源拆盖测得IC工作电压正常用镊子对地端接LM324的同相输入端,各输出端能跟着变化,说明LM324正常,把VR1调到最小还是一样,用吸锡烙铁吸掉R4,让可控硅失去控制电压,烙铁还是通红,到此真相总算太白了,原来是可控硅击穿了,拆下换新,试机一切正常。

⑷烙铁不加热,开盖检查发现电压已偏低,吸开LM324的供电脚,电压不变,把C1701C的供电端也吸空,电压还是不变,从张元件那面认真看原件,没有发现元件烧毁,倒是发现C1C2好像有点问题,拆下发现顶部已裂开了,于是换新试机,正常。

⑸烙铁加热不停,凭经验首先怀疑是LM324损坏,换新故障不变,按正常来看只有插上烙铁手柄等才亮,现在不插就亮了故障应该在10和11脚的外围元件,认真检查发现C5已击穿,用100V104电容换新试机正常。

⑹烙铁加热不停,灯一直亮,首先怀疑LM324损坏,换新灯不亮,烙铁能加热,但是过不了多久就停止加热灯也不闪烁,调一下VR1又可以加热,但仍然是加热了一会就停,仔细冤家查找各个元件,没有问题,怀疑的原件全换新,还是一样,对电路板进行了几次地毯式的排查,都没有发现问题,一次偶然的机会发现电路板焊接面竟然还焊着一个360欧的电阻,而两一面也焊了一个,心想问题会不会就在这呢!拆下一个,试机,一切正常。

(二)HAKKO—951
HAKKO951采用了一个8位的单片机来进行.检测.加热设置.和显示的控制,比936型改进了许多,电路如图4所示
1工作原理:开机110V(220V)经变压器后输出两组电压,由CN1插座连接到主板上,一组经D1D2整流和C1C5C7滤波U2 Z1稳压后产生±5V电压供给U1U3.U4,U1开始上电复位,数码管显示3个888,指示电路复位,稍后进入正常工作状态,单片机24脚用于检测烙铁,当烙铁手柄插入到CN2插座时,由于手柄内的1 .3脚里的导线是事先就已经连接在一起的了,所以没插入以前就是短路的了,而1. 3脚又是通过手柄插座以及R20和单片机的24脚以及电路的地线相连的!所以烙铁插入时也就把单片机的24脚通过电阻R20对地短路了,从而把24脚的电位拉低,用24脚的电位高低来表示烙铁是否插入,低电平时说明已经插入,否则就表示没有烙铁,数码管同时也会给出相应的显示,如果没有插入手柄蜂鸣器还会发出报警,提示你插入手柄;当24脚变成低电平时,单片机便认为有烙铁,此时它便会从13脚输出负脉冲振荡信号加到光耦的2脚,此时光耦得电里面的发光二极管发光,照射里面的光电场效应管,使场效应管导通,此时24V的交流电压经光耦和R4加到可控硅的G极,可控硅导通,24V的交流电经可控硅加到发热芯,烙铁开始加热,同时还有一路经电阻R12R14加到U3的3脚,送到放大器里面进行放大,之后从6脚输出到单片机的23脚作检测信号,单片机同时把这个信号翻译成8421码驱动数码管显示温度的变化!当温度升到设定值时,数码管数值停止变化,同时从25脚输出一个低电平驱动蜂鸣器报警,表示温度已达到设定值,单片机根据此信号控制振荡器使其停止输出信号加热过程完成;稍隔一段时间后转入恒温状态,断续从13脚输出脉冲控制发热芯断续加热。

由于烙铁芯没有加热时器阻值时比较到,就向灯泡一样,随着温度的上升阻值也跟着变小,而加在其两端的电压也会随着烙铁芯电阻的变小而有所变低,而这个变化信号经电阻R12反馈到放大器里放大再送到单片机处理后,就可以比较准确的判断烙铁的状态和温度的上升情况!也正是这样,当你拿的烙铁是没。

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