化工氯气泄漏爆炸事故分析

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的NCl3爆炸物。NCl3富集达到爆炸浓度和 启动事故氯
处理装置振动引爆了NCl3。
1、管理原因
1)压力容器日常管理差。检测检验不规范, 设备更新
投入不足。 ①公司建立压力容器技术档案不齐全,近2
年无维修、 保养、检查记录,压力容器设备管理混乱。
②该厂和重庆化工节能计量压力容器监测所没有 按照
化工氯气泄漏爆炸事故分析
位于重庆市江北区的重庆天原化工总厂 2004年4月15
日晚发生氯气泄漏,并引发爆炸。事故造 成人员伤亡,
更有十五万人被疏散撤离。
事故经过
2004年4月15日21﹕00,重庆天原化工总厂氯氢 分厂
1号氯冷凝器列管腐蚀穿孔,造成含铵(NH4)盐水 泄漏到
液氯系统,生成大量易燃的三氯化氮。4月16日 凌晨ຫໍສະໝຸດ Baidu生
事故教训
1、天原化工总厂有关人员对氯冷凝器的运行状况 缺乏监
控,有关人员对4月15日夜里氯干燥工段氯气输 送泵
出口压力一直偏高和液氯贮罐液面管不结霜的原 因,
缺乏及时准确的判断,没能在短时间内发现氯气 液化
系统的异常情况,最终因氯冷凝器氯气管渗漏扩 大,
使大量冷冻盐水进入氯气液化系统。
排污罐爆炸,1﹕33全厂停车;2﹕15左右,排完 盐水4h
后的1号盐水泵在停止状态下发生粉碎性爆炸。
16日17﹕57,在抢险过程中,突然听到连续2声爆响 ,经查是5号、6号液氯储罐内的三氯化氮发生了爆炸。 爆炸使5号、6号液氯储罐罐体破裂解体,并将地面炸出1 个长9m、宽4m、深2m的坑。以坑为中心半径200m范
2、目前大多数氯碱企业均沿用液氨间接冷 却CaCl2盐水
的传统工艺生产液氨,尚未对盐水含盐量 引起足够重
视。有必要对冷冻盐水中含铵量进行监控 或添置自动
报警装置。
3、加强设备管理,加快设备更新步伐,尤 其要加强压力
容器与压力的监测和管理,杜绝泄漏的产 生。对在用
的关键压力容器,应增加检查、监测频率, 减少设备

方面存在的问题没有得到有效整改。本应增添盐 酸合成
尾气和四氯化碳尾气的监控系统,但直到“4·16” 事
故发生时都未配备。
(4)对NCl3爆炸的机理和条件研究不成熟,相 关安全技
术规定不完善。全国氯碱行业尚无对CaCl2盐水 中铵含
量定期分析的规定,该厂CaCl2盐水中铵含量定 期分析
的规定,该厂CaCl2盐水10余年未更换和检测, 造成盐
水中的铵不断富集,为生成大量的NCl3创造了条 件,
并为爆炸的发生埋下了重大的潜在隐患。
2、设备原因:
氯冷凝器列管氯气、液氯、氯化钙冷却盐 水腐蚀穿
孔导致盐水泄漏,是造成NCl3形成和聚集。
3、人员原因:
现场处理人员未经指挥部同意为加快氯气处理的 速度,以及在对NCl3富集爆炸危险性认识不足的情况 下,急于求成,判断失误,凭借以前的操作处理经验, 自行启动了事故氯处理装置,对4、5、6号液氯贮罐及 1、2、3号汽化器进行抽吸处理。在抽吸过程中,事故 氯处理装置水封处的NCl3因与空气接触和振动而首先 发生爆炸,爆炸形成的巨大能量通过管道传递到液氯 贮罐内,搅动和振动了罐内的NCl3,导致5号、6号液氯 贮罐内的NCl3爆炸。
缺陷所造成的安全隐患。
4、尽量采新型致冷剂取代液氨的液生产传统工艺, 提高
液氯生产的本质安全水平。 5、从技术上进行探索,尽快形成一个安全、成熟、
可靠 的预防和处理NCl3的应急预案,并在氯碱行业推
广。 6、加强对NCl3的深入研究,完全弄清其物化性
质和爆炸 机理,对NCl3有更充分的认识。
该规定对压力容器进行首检和耐压实验,检测检 验工
作严重失误。致使设备腐蚀现象未能在明显腐蚀 和腐
蚀穿孔前及时发现,留下了重大事故隐患。
③该厂设备陈旧老化现象十分普遍,压力容器等 安全
设备腐蚀严重,设备更新投入不足
(2)安全生产责任制落实不合理,未按照 直线组织及属
地管理制管理。未将安全责任落实到直线 组织和属地主
围内
的地面与建筑物上散落着大量爆炸碎片。此次事故造成9 人死亡,3人受伤,15万名群众疏散,直接经济损失277 万元。
事故原因
事故调查组认为,天原“4·16”爆炸事故 是该厂
液氯生产过程中因氯冷凝器腐蚀穿孔,导 致大量含有
铵的CaCl2盐水直接进入液氯系统,生成了 极具危险性
管,安全管理责任不到位。安全生产管理 力量不足,不
熟悉化工行业的安全管理工作。
(3)事故调查不彻底以及事故隐患整改措施落实 不到位。
“2·14”氯化氢泄漏事故后,虽然采取了一些措 施,

但是没有认真从管理上查找事故的原因和总结教 训,整

改的措施不到位,督促检查力量也不够,以至于 在安全
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