冲孔灌注桩充盈系数超标原因111

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冲孔灌注桩充盈系数超标原因

分析

为了确保工程质量及工期要求,于2011年7月5日在试桩总结会上,由设计、勘察、建设、发包、监理等单位提出:原循环钻成孔桩改为冲孔成桩施工。

在施工过程中项目部对理论灌量与实际灌量进行测算,平均充盈系数高达1.8,少数桩充盈系数高达2.68,对这异常情况,项目部对成孔工艺流程,机械操作,成孔质量,机械性能,混凝土供应商的供应数量等控制节点进行了全面核查。

1.根据地质勘察报告提供的各地层的情况,对不同土层的高程,

土质情况进行对比,根据不同的地质条件和土层,随时调整

泥浆的相对密度及冲孔冲程。

A.在淤泥层和软弱土层中成孔,控制成孔速度,采取1M左

右小冲程反复冲击,使粘土和碎石挤入孔壁,增加孔壁稳

定性,防止坍孔。

B.在粉层,砂砾土层中成孔,小冲程1-2M,泵入稀泥浆,

经常清除钻头上的泥块,泥浆相对密度控制在1.3-1.4之

间,对亚土层泥浆控制1.2-1.3之间,有地下水时,必须

保持足够的泥水压力。

C.在砂,砂砾土层中成孔,严格控制成孔速度,和孔径的垂

直度,采用小冲程1-2M,泥浆相对密度控制在1.3-1.4之

间,有地下水时必须保持足够的泥水压力。

D.在圆砾○43至圆砾○62含角砾地层中,采取小冲程1-1.5M,

泥浆密度控制1.3-1.4之间,使泥浆有足够的护壁性能,

控制孔径的垂直度,锤落点的准确度,防止坍孔。

2.混凝土供应数量采取现场不定时,随机抽查的方法对其质量

和数量进行核实。

3.除以上采取的控制方法:对泥浆密度,用玻璃浮计和泥浆比

重仪跟踪检查,对不同的土层使用泥浆适时调整。

在使用上述控制方法后,充盈系数仍居高不下,对此异常情

况:我项目部对该地块复杂,特殊的地质情况进行研究,分

析出坍孔造成混凝土充盈系数超标的地质原因和主要坍孔位

置如下:

一.塌孔原因:

1.场地普通分布有填土、填石、建筑垃圾,土质不均,大部分夹有

碎石、块石、桩孔内的石块,或突出到桩孔中,在冲击成孔施工中极易造成扩孔,或掉至孔中造成塌孔。

2.该地块部份区域地表下原属老河道地貌.深度约6M,该部位土层

由冲积淤泥组成,具有压缩性高,抗剪强度低,局触变性.流塑性很强等特征.属于不稳定性土体,混凝土灌注中由于混凝土的冲击力和侧压力.使流塑性淤泥让两孔之间形成不规则孔洞.造成相邻桩

之间串孔.例:10.23日地下室268#桩混凝土灌注施工时,混凝土经孔洞流向在成孔的9#楼A28#桩孔内.后经处理.把A28#冲击锤提升至与孔洞水平位置.堵住孔洞出口.286#桩混凝土灌注施工才顺利完成.但286#桩混凝土充盈系数高达2.68,混凝土灌注时挤入桩体外淤泥层和软弱土层的情况普遍存在,是造成充盈系数超标的重要原因。

3.本区域地段分布有海沉积及海冲积的淤泥,粘土,具有空隙比大,

压缩性高,抗剪强底低等特点,局触变性,流动性和不均匀性,属于不稳定土体,冲孔施工中易造成扩孔现象。

4.场地普通存在海冲积和饱和砾砂层,圆砾层,砾产生坍粉层,富

水性大,结构松散,透水强,渗透系数在10-2~10-3CM/M,属不稳定土体,易发生涌砂,坍塌等现象。

5.该区域岩石层全风化花岗石为完全风化成粉质粘土,砂土,砾砂

状,局部夹有未完全风化的碎石,遇水易膨胀崩解,本土层也是造成冲孔施工充盈系数大的原因之一。

6.冲击成孔一根桩成孔时间一般在三天左右,由于一根桩施工时间

较长,也是造成塌孔的原因之一。(附单桩成孔耗时统计表) 二.主要塌孔位置:

根据以上分析本工程中的冲击成孔桩主要塌孔位置分布在○43圆砾,○53圆砾,○521砾砂,○62圆砾,○9含角砾,粉质粘土,○101全风化花岗岩层。冲孔桩较深,在灌注桩体混凝土时侧压力增大,会挤密、砾、砂、土导致扩径桩,所以混凝土充盈系数增大的直

接原因。(附成孔示意图)

附1.成孔示意图见1一4页。

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