循环水泵事故案例

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循环水泵事故
一、循环水泵事故简介
1、事故前情况:8月6日发现盘根漏水量比平时增大,将盘根
紧固后漏水量稳定,振动波动比以往上升。

8月8日和8月10日夜
班进行停泵检修拦污栅,发现栏污栅四周垮塌,中间变形。

8月14
日泵振动波动明显上升。

2、事故过程:8月15日下午16:30左右,3B循环水泵电机电
流上升很快,就地检查盘根冒水量很大,当电流到了300A时紧急停
运该泵,就地检查无反转,铜棒耳听诊断无碰磨声,出口液控蝶阀
关闭到位。

3、事故时参数记录:事故发生前24分左右电机电流出现大幅
度上升,前10分钟内电流从220A左右上升到260A左右;后10分钟
内从260A左右突升到320A左右以上(按照趋势达360A左右),从泵
的转速在线记录可以看出,在停机前22分钟左右,泵的转速发生失
速性颤动。

但距停机18-14分钟之间,失速性颤动更加明显,后来
的4-5分钟转速表面上又恢复了正常,但紧接着从停机前10分钟左
右开始,失速颤抖逐渐加剧,直到电机电流超限自保护停机。

4、事故后果:
4.1三段轴上中下段合计总长度接近11.7米,整条轴弯曲性变形,变形量超过1.5米(离开轴线的弯曲变形量),其中中下两段变形最
为严重,三段均有变形。

4.2水泵轴的中间轴承座全部碎裂,多段外接管碎裂,吸入喇叭
口严重破碎;吐出管、导流片发现裂纹;导流体也存在裂纹。

这些端
口基本上被锈蚀覆盖,但也可发现个别端口上存在不同区域或界面,呈现脆性断裂的特征,属于外物击伤。

4.3上部轴承座碎裂,轴承冷却水通道被堵塞。

4.4所有轴承全部严重损伤。

包括深度划伤、严重剪切变形、端
部撕裂、表面熔融等。

4.5套筒联轴器严重变形,两段内接管严重变形;由于拆除变形轴
时相互阻碍,这些部件全部采用火焰切割最终全部损毁。

4.6只有部分连接螺栓可用,部分剪断或扭断而难以继续使用。

4.7安装在外接管上的牺牲阳极以及外加电流的保护装置基本损毁,不可继续使用。

二、事故原因分析:
1、于中部导轴承支架采用非合同要求的316L材质,材料脆性大、韧性较差、结构强度不足,同时泵轴存在不平衡量及水流的瞬间冲击,轴系产生较大振动、摆度及由此产生交变应力,中部导轴承支架受挤压下产生部分支撑疲劳断裂。

支架断裂使轴系偏离轴线摆动幅度增大,导致上部轴承的损坏,使转子逐渐失去支撑,使泵轴摆动幅度越来越大,进而又令上部轴承损坏增大。

2、部分轴承损坏到使转子失去支撑,泵轴的不平衡力作用在中部轴承支架上,轴承支架产生断裂导致解体,引起轴的偏心旋转,导致轴严重的弯曲变形。

3、轴承座碎裂后,产生的碎片和转轴打击导泵的外接管以及其他部件,铸铁件基本上产生裂纹或断裂,导致泵体发生大面积断裂以及裂纹。

4、超差的动不平衡使上部轴承与轴之间的摩擦力骤升,电机电流加大,泵的转动不稳定,最后由于电机电流超设定值发生联锁保护停机。

三、事故原因:
1、泵轴存在不平衡量,导致中间轴承支架和上部轴承损坏,继而引起事故发生。

2、水泵多个部件未采用合同要求316L不锈钢材质,导致事故必然扩大。

3、事故前水泵运行出现不正常情况,没有采取有效的措施进行处理。

在出现泵振动超标情况下依然运行至事故发生。

四、建议:
1、全面复查另外3台循环水泵各部件的材质,对非316或316L 不锈钢部件尽快争取检修机会更换316或316L部件。

2、严密监视另外3台循环水泵运行情况,发现异常情况应马上处理,异常情况无明显改善,应该及时停泵全面检查。

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