焙烧炉烘炉新工艺的应用

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焙烧炉烘炉新工艺的应用

摘要:本文介绍了36h火焰移动周期216h升温曲线烘炉新工艺在山西华圣铝业有限公司的应用。实践证明:该曲线安全可靠,确实可行,烘过的炉体变形小,而且边烘炉边生产很成功,生产出的预焙阳极质量很好。

关键词:焙烧炉烘炉新工艺升温曲线

1 引言

目前国内大部分铝厂敞开式焙烧炉烘炉升温曲线大多采用48h火焰移动周期,运转炉室为6炉室或7炉室,并取得了很好的效果,但这种方法存在一定的缺陷,即烘炉时间太长,且烘炉结束后需将火焰移动周期由48h转换为36h或32h正常生产曲线,即麻烦又复杂。针对这种情况,我们研究了国内外敞开式焙烧炉烘炉经验,根据我们引进法国SETARAM公司先进温控设备的优势,大胆提出了焙烧烘炉采用36h火焰移动周期,6炉室运转的新工艺。实践证明,不仅烘过的炉体变形很小,而且满足了边烘炉边生产的需要,生产出的炭块质量很好。

2 烘炉操作

山西华圣铝业有限公司焙烧系统从法国Setaram公司引进,以重油作燃料,焙烧炉室为36室环型敞开式焙烧炉。烘炉采用一个火焰系统,点火初期以轻油引火,直到温度升到750℃重油燃点时,再点着重油,切换成重油燃烧。

1号和2号炉室装生块密封炉室,3、4、5号炉室装废熟块,从6号炉室以后装生块。轻油启动架放2号炉室,下游燃烧器换成轻油启动器,并放置在3号炉室1观察孔,关闭上游燃烧器阀门。排烟架放置5号炉室4观察孔,加热架HR1放置3号炉室。

在3号炉室1观察孔开始点火,经过3个火焰移动周期后,移动排烟架增加第4个炉室,同时点着重油,再经过一个火焰移动周期,继续移动排烟架,增加HR2,一直到加满HR1、HR2、HR3,形成6室运转,随后逐步加入鼓风架、冷却架。

经过6个火焰移动周期加热后,第一个被加热的3号炉室(HR1所在炉室)开始进入冷却阶段。

冷却阶段分为自然冷却阶段和强制冷却阶段。

火焰移动方向为顺时针方向见图1

图1 焙烧炉布局及火焰移动方向示意图

2.1烘炉曲线

焙烧炉烘炉采用216小时升温曲线,火焰移动周期为36小时,冷却曲线216小时。

烘炉冷却曲线:达到1200℃焙烧结束后,自然冷却144小时,然后开始强制冷却72小时,确保炭块出炉时温度低于200℃。

2.2焙烧烘炉启动位置示意图

图形符号说明:

火道挡板

注:其中虚线符号为待用设备 3室运转

4室运转

5室运转

SR (轻油架)

BR (鼓风架) ZPR (零压架) HR (加热架) HR (加热架) TPR (测温测压架) ER (排烟架) ER (排烟架) 热电偶

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6室运转

图2 焙烧烘炉启动位置示意图

3 焙烧炉烘炉工艺要求:

在升温过程中必须严格按照升温曲线进行升温,烘炉期间火道终温为1200℃。火道低温区(20~750℃)温差为±20℃,火道高温区(750~1200℃)温差为±15℃。对于确实因为外界条件而造成升温曲线无法赶上设定曲线时,必须做到各火道温度的平衡。对由于意外事故造成温度下降,再升温时,允许按原升温速度的2~3倍进行。

4 烘炉效果:

3.1烘炉发现:18#炉室第6料箱连通火道处横墙出现裂缝,大约宽18mm。分析原因,初步认为是由于炉室上下温度不均,横墙下部整体向东偏移,造成横墙上部出现裂缝。由于连通火道是8条火道火焰的汇聚处,局部温度高,温度的均衡性不好控制,是造成这次横墙出现裂缝的主要原因。

3.2烘完炉后观察炉体,火道墙几乎没变化,未出现鼓肚、内凹等现象,18#和36#炉室火道墙略有下沉,但符合耐火材料热膨胀规律。

3.3烘炉期间共生产4498块预焙阳极,其中,外观合格率96.8%;理化抽样检测20次,一级品率76.6%,二级品率23.4%。

5 结论

(1)用36h火焰移动周期216h升温曲线来烘炉,操作简单,而且从烘炉曲线向生产曲线过渡简便、平稳;

(2)带负荷烘炉使烘炉和生产同时进行,即不影响烘炉效果,又生

产了预焙阳极;

(3)带负荷烘炉生产的预焙阳极质量也好。

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