重油催化裂化油浆系统设备冲刷隐患分析
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1 Cr R。 5 Mo
在 打开反应 器 的人孔 时发 现 :
() 1东组旋风升气管的环焊缝 , 在图 2中 A所示的位置, 有约 60 m长裂纹 , 口有 冲刷迹象 , 0m 裂 说明有 油气未经旋风分离器分离 出催化剂 , 直接走短路去分馏塔。
() 2翼阀阀板 口 有两块焦块 , 分别为 10 1 5m 4 1 X 5 m和 1 × 0 r 使阀板张 1不能闭合, X 0 2 9 5a 0 x 5 m, 5 其最
起初怀疑是阀门制造质量问题 , 因此对 阀体 、 阀板等作了材料 、 外观等方面的分析 , 未发现问题 。进
而, 决定进一步从油浆介质上进行分析、 研究。
收稿 日期 :09 0 0 修 回 日期 -0 9 0— 3 20 —1 —1 ; ' 0 —1 2 2
作者简 介: 晖(99 , , 曹 1 一)女 工程硕 士 , 6 副教授 , 现在茂名学 院机 电学院从事教学和科研工作。
3 O
茂 名学 院学报
21 00年
从粒度分布情况看 , 大颗粒催化剂占了油浆中所含催化剂总量的一半 , 属非 正常现象。对上述结果 还用“ 电镜” 进行了验证 , 电镜 图片上, 以见到许多大的颗粒, 从 可 最大的达到 5u 左右 , 0r n 与粒度测定 的结
果一 致 。 22 油 浆 固体 含量高 . .
() 4 旋风分离器结焦等。 【 2
油将泵
3 技 术 改造措 施
旋风分离器可能存在以下问题 : () 1反应器 的旋风分离器本体可能已存在缺陷; 图2 反应器 和分馏塔的局部生产工艺 过程 ( ) 0 年 1 月装置扩能改造时 , 22 0 0 1 旋风分离器未能同步改造 , 现有旋风分离器的气体线速过高 ; () 3此旋风分离器是 19 年投用的, 93 已用了十多年, 且材质是 2g 该材质长期在 55 0 的, 0 ℃下使用 , 易
第 2卷 0
第1 期
茂 名学 院学报
J IR L O AOMD NI RS I O 『 NA F M GU 、 rY _
V 12 N . o.0 o1 F b20 e .0 9
Байду номын сангаас
21 00年 2月
重 油 催 化 裂 化 油 浆 系统 设 备 冲 刷 隐 患分 析
曹晖 , 罗宇玲
( 茂名 学院 机 电工程学院 ,广 东 茂名 55 0 ) 200
摘要 : 通过对重 油催 化裂化装 置油浆 组分 中催化剂颗粒 的粒径 、 含量 等测定分析 , 出了设备受 到 冲刷磨 损的原 因, 对反 找 并 应装置中的旋 风分离器进行了技术改造 , 消除 了事故隐患 , 确保 了安全生产 。 关键词 : 催化裂化装置 ; 油浆系统 ; 风分离器 ; 旋 冲刷磨损 ; 技术改造
器 和下 流式 外取 热器 。再 生器 和反 应 器 的操作 压力 是 0 1 a操 作温 度分别 是 60 、0  ̄。油浆 系统 .8Mp, 8 ℃ 55C 材质 为 CS o 油 浆 泵 型 号 是 B J5/O , 出 口压 力 是 1 I p , 量 为 12 3h 介 质 油 浆 的 温 度 为 rM , Y 10I0 其 .M a 流 8m /, 30 5 ℃。本文 对该 装置 的油 浆 系统 陆 续 出现 的泵 预 热线 阀 门阀 体 冲刷 穿 孔 、 阀板 冲刷 缺 损等 现 象进 行 分 析 , 提出 了相应 的改 进措 施 。 并
油浆固体含量 的工艺控制指标是在 6/ g L以内, 但
考虑到固体含量高, 对设备的冲刷非常严重, . 在
工艺 上采取 了一些 措施 , : 如 向分 馏塔底 补原料 油来 .
稀释油浆 , 但并不能从 根本上解决 问题。油浆固体 1 含量月均值见图 1 。 ・ 经系统、 面分 析后认 为 : 全 油浆 固体含量 的异 常, 应是其上游的反应器的旋风分离器分离效果差 ,
造 成反应生 成 的油气 大量夹 带未 分离下 来 的催 化 剂
至分馏塔 。 ¨
图 1 油浆 固体 含 量 ( 量 浓度 ) 均 值 质 月
反应油气去分馏塔
反应器和分馏塔的局部生产工艺过程如图 2 所
示 。从生 产工 艺过程 和油浆 组分 中催 化剂 的特点 分 析可知 , 使旋 风分 离 器 分 离 效率 下 降 的原 因有 以 致
下几种 :
() 1旋风分离器本体穿孔 , 造成反应生成的油气
未经旋 风分离 器分离 , 化剂直 接走 短路 去分馏塔 ; 催
() 2料腿翼 阀阀板张 口, 不能闭合 , 使料腿下部 不能形成料封 , 改变了旋风分离器器 内的工况 ;
() 风分 离器严 重变 形 , 成旋 风分 离器效 率 3旋 造 下降 ;
1 设备 冲刷损坏情 况
装置在运行过程中, 油浆系统陆续出现 了油浆泵( 28 的预热线 阀门阀体冲刷穿孔 、 泵 0) 阀板冲刷缺损 和泵大盖端面冲刷严重等现象 , 给装置 的安全生产带来极大的危害 , 具体损坏的情况见表 I 。
表 l 油 浆系统设 备冲刷损坏 的情 况
2 设备 受到 冲刷 的原 因分析
出现高温蠕变 , 当超过其持久强度限将发生开裂。 经专家组多次论证 、 真研究 , 认 决定对反应器的旋风分离器进行改造。新设计 的旋风分离器为 P V 型, 设计负荷较原来的大 , 能够满足扩能至 1 万 t 常规催化和 8 万 tM D 0 0 / a O / G 工艺的负荷要求 , a 材质选用
中图分类号 :H 7 T I 文献标 识码 : A 文章编号 :6 1 50 21 )1 02 —0 17 —69 (000 — 0 9 3
中石化茂名分公司 Ⅱ 套催化裂化装置是 由中石化北京设计院设计 的, 0 年大修进行了扩能和 M D 20 0 G 工艺改造 , 经改造后处理能力为 1 0 0万 t 。该装置 由反应 一 / a 再生系统 、 分馏系统、 吸收稳定系统、 脱硫 系 统组成 , 装置为两器并列 , 设计上采用了带预混合段的前置烧焦罐高效再生器、 带预提升段 的提升管反应
在 打开反应 器 的人孔 时发 现 :
() 1东组旋风升气管的环焊缝 , 在图 2中 A所示的位置, 有约 60 m长裂纹 , 口有 冲刷迹象 , 0m 裂 说明有 油气未经旋风分离器分离 出催化剂 , 直接走短路去分馏塔。
() 2翼阀阀板 口 有两块焦块 , 分别为 10 1 5m 4 1 X 5 m和 1 × 0 r 使阀板张 1不能闭合, X 0 2 9 5a 0 x 5 m, 5 其最
起初怀疑是阀门制造质量问题 , 因此对 阀体 、 阀板等作了材料 、 外观等方面的分析 , 未发现问题 。进
而, 决定进一步从油浆介质上进行分析、 研究。
收稿 日期 :09 0 0 修 回 日期 -0 9 0— 3 20 —1 —1 ; ' 0 —1 2 2
作者简 介: 晖(99 , , 曹 1 一)女 工程硕 士 , 6 副教授 , 现在茂名学 院机 电学院从事教学和科研工作。
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茂 名学 院学报
21 00年
从粒度分布情况看 , 大颗粒催化剂占了油浆中所含催化剂总量的一半 , 属非 正常现象。对上述结果 还用“ 电镜” 进行了验证 , 电镜 图片上, 以见到许多大的颗粒, 从 可 最大的达到 5u 左右 , 0r n 与粒度测定 的结
果一 致 。 22 油 浆 固体 含量高 . .
() 4 旋风分离器结焦等。 【 2
油将泵
3 技 术 改造措 施
旋风分离器可能存在以下问题 : () 1反应器 的旋风分离器本体可能已存在缺陷; 图2 反应器 和分馏塔的局部生产工艺 过程 ( ) 0 年 1 月装置扩能改造时 , 22 0 0 1 旋风分离器未能同步改造 , 现有旋风分离器的气体线速过高 ; () 3此旋风分离器是 19 年投用的, 93 已用了十多年, 且材质是 2g 该材质长期在 55 0 的, 0 ℃下使用 , 易
第 2卷 0
第1 期
茂 名学 院学报
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V 12 N . o.0 o1 F b20 e .0 9
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21 00年 2月
重 油 催 化 裂 化 油 浆 系统 设 备 冲 刷 隐 患分 析
曹晖 , 罗宇玲
( 茂名 学院 机 电工程学院 ,广 东 茂名 55 0 ) 200
摘要 : 通过对重 油催 化裂化装 置油浆 组分 中催化剂颗粒 的粒径 、 含量 等测定分析 , 出了设备受 到 冲刷磨 损的原 因, 对反 找 并 应装置中的旋 风分离器进行了技术改造 , 消除 了事故隐患 , 确保 了安全生产 。 关键词 : 催化裂化装置 ; 油浆系统 ; 风分离器 ; 旋 冲刷磨损 ; 技术改造
器 和下 流式 外取 热器 。再 生器 和反 应 器 的操作 压力 是 0 1 a操 作温 度分别 是 60 、0  ̄。油浆 系统 .8Mp, 8 ℃ 55C 材质 为 CS o 油 浆 泵 型 号 是 B J5/O , 出 口压 力 是 1 I p , 量 为 12 3h 介 质 油 浆 的 温 度 为 rM , Y 10I0 其 .M a 流 8m /, 30 5 ℃。本文 对该 装置 的油 浆 系统 陆 续 出现 的泵 预 热线 阀 门阀 体 冲刷 穿 孔 、 阀板 冲刷 缺 损等 现 象进 行 分 析 , 提出 了相应 的改 进措 施 。 并
油浆固体含量 的工艺控制指标是在 6/ g L以内, 但
考虑到固体含量高, 对设备的冲刷非常严重, . 在
工艺 上采取 了一些 措施 , : 如 向分 馏塔底 补原料 油来 .
稀释油浆 , 但并不能从 根本上解决 问题。油浆固体 1 含量月均值见图 1 。 ・ 经系统、 面分 析后认 为 : 全 油浆 固体含量 的异 常, 应是其上游的反应器的旋风分离器分离效果差 ,
造 成反应生 成 的油气 大量夹 带未 分离下 来 的催 化 剂
至分馏塔 。 ¨
图 1 油浆 固体 含 量 ( 量 浓度 ) 均 值 质 月
反应油气去分馏塔
反应器和分馏塔的局部生产工艺过程如图 2 所
示 。从生 产工 艺过程 和油浆 组分 中催 化剂 的特点 分 析可知 , 使旋 风分 离 器 分 离 效率 下 降 的原 因有 以 致
下几种 :
() 1旋风分离器本体穿孔 , 造成反应生成的油气
未经旋 风分离 器分离 , 化剂直 接走 短路 去分馏塔 ; 催
() 2料腿翼 阀阀板张 口, 不能闭合 , 使料腿下部 不能形成料封 , 改变了旋风分离器器 内的工况 ;
() 风分 离器严 重变 形 , 成旋 风分 离器效 率 3旋 造 下降 ;
1 设备 冲刷损坏情 况
装置在运行过程中, 油浆系统陆续出现 了油浆泵( 28 的预热线 阀门阀体冲刷穿孔 、 泵 0) 阀板冲刷缺损 和泵大盖端面冲刷严重等现象 , 给装置 的安全生产带来极大的危害 , 具体损坏的情况见表 I 。
表 l 油 浆系统设 备冲刷损坏 的情 况
2 设备 受到 冲刷 的原 因分析
出现高温蠕变 , 当超过其持久强度限将发生开裂。 经专家组多次论证 、 真研究 , 认 决定对反应器的旋风分离器进行改造。新设计 的旋风分离器为 P V 型, 设计负荷较原来的大 , 能够满足扩能至 1 万 t 常规催化和 8 万 tM D 0 0 / a O / G 工艺的负荷要求 , a 材质选用
中图分类号 :H 7 T I 文献标 识码 : A 文章编号 :6 1 50 21 )1 02 —0 17 —69 (000 — 0 9 3
中石化茂名分公司 Ⅱ 套催化裂化装置是 由中石化北京设计院设计 的, 0 年大修进行了扩能和 M D 20 0 G 工艺改造 , 经改造后处理能力为 1 0 0万 t 。该装置 由反应 一 / a 再生系统 、 分馏系统、 吸收稳定系统、 脱硫 系 统组成 , 装置为两器并列 , 设计上采用了带预混合段的前置烧焦罐高效再生器、 带预提升段 的提升管反应