关于#10机直流事故油泵电气控制回路改造方案20150917

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关于#10机直流事故油泵电气控制回路改造方案20150917钟

一、汽轮机直流事故油泵的作用

电力系统生产过程中,如机组与系统解列,厂用电中断,汽轮机主汽门关闭后,转速下降,此时主油泵无法维持汽轮机润滑油压,交流辅助油泵又因交流电源消失无法启动,那只能依靠直流事故油泵提供油系统润滑油压,确保机组各轴承的润滑,带走轴承摩擦所产生的热量和汽轮机转子传来的热量;另向机组提供调节和控制油压,保证机组在整个停机过程的安全。

因此,直流事故油泵对汽轮机组的安全运行具有极其重要的作用,是机组的重要辅助设备,要求时刻保持完好的备用状态!

二、#10机直流事故油泵事故概况

1、事故油泵电机参数:

2、2015年9月14日,运行点检定期试验#10机#2直流油泵,未能起来,同时发现2ZK断路器跳到中间位。

1)、到现场检查,外观两个开关柜并没有异常;

2)、拆开电机的出线,检查电机阻值和绝缘都正常:A1-D2:0.33Ω;A1—F1:256.42Ω;D2—F1:258.64Ω; 3)、空试厂家所配的开关柜,接触器等动作正常;

4)、最后,带电机进行测试。一发令,瞬间1ZC的主触头冒烟和大片火星。从而判断问题应该出在1ZC上; 5)、解开1ZC的灭弧罩,发现主触头还粘在一起,撬开后,触头的镀银层已融化掉了;

6)、由于没有备件,现场采用更换控制回路,调整一副主触头来替换。目前已运行正常。

问题:A)、此油泵启动次数不超过20次,就出现如此问题,可靠性大打折扣,需要分析解决?

B)、从图纸上看,电机的主回路和控制回路搅在一起,如控制元件短路并不能跳开2ZK(200A),有可能会把所有线路烧掉。

C)、1ZC(用于切换电阻)如有问题,切不了会引起一直带着电阻R运转,电阻R发热,有可能会烧整个柜子,已有厂因为此问题着火。

D)、详见如下控制图,如何带着这些问题来思考,逐步完善,将是下面分析的问题。

三、预防事故再次发生的技术措施

1、1ZC的问题:

如上图所示,启动电阻在1ZC主触头有问题时,未能带入电机启动过程,会让启动电流过大,跳开2ZK(200A 的塑壳断路器);而发生此原因分析应该是1ZC的线圈是并在电机电枢回路上,当启动过程中,回路经限流电阻R分压后,1ZC的线圈电压低于额定值的70%时,接触器不能正常工作,如在70%以上不多时,接触器只能为吸力不够,以致气隙磁阻大,断流拉弧烧触头。更严重的问题为油泵启动失败(低转速运行),启动电阻发热,烧掉整个控制箱。

故如何解决1ZC自身的工作电压问题是关键!增加一个时间继电器1KT,见原理图。

2、将主回路和控制回路分开

增加一个6A直流空开4ZK,将2ZK所带主回路剥离出来。

3、更换新的1ZC后,将接触器两副主触头并起来使用,不要留有备用,如此主触头能进行分流。

4、电机额定电流为114A,而厂家所配主接触器为CZ0-100/20 (100A),偏小,至少也要换到150A。

5、见下面修改的技改原理图。

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