数控机床误差过大故障的分析与处理.

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排除措施 依照参数说明书, 正确设置个参数
数控机床误差过大故障分析与处理
项目 超调 1 2 单脉 1 冲精 度差 2 故障原因 加/减速时间设定过小 与机床的连接部分刚性差或连接不牢固 需要根据不同情况进行故障分析 机械传动系统存在爬行或松动
一 加工误差过大故障的分析与处理
检查步骤 检测起、制动电流是否已经饱和 检查故障是否可以通过减小位置 环增益改善 检查定位时位置跟随误差是否正 确 检查机械部件的安装精度与定位 精度 调整速度控制单元扮傻姑娘的相 应旋钮,提高速度环增益 检查定位是位置跟随误差是否正 确 检查机械部件的安装精度与定位 精度 更换位置控制单元板(主板) 检测位置检测器件(编码器、光 栅) 测量不圆度,检查周向上是否变 形,45°方向上是否成椭圆 测量各轴的定位精度与反向间隙 调整控制单元,使同样的进给速 度下各插补轴的位置跟随误差的 差值在±1%以内 在项目3调整后,在45°上成椭圆 检查接口板的调整 测量、重新调整间隙 措施 延长加/减速时间设定 减小位置环增益或提高机 床的刚性 若正确,见第2项,否则 第3项 调整机床机械传动系统
数控机床常见故障诊断与排除
数控机床误差过大故障的分析与处理
数控机床误差过大故障分析与处理

定位超调故障的分析与处理
可能原因 加减速时间 设定不当 位置环比例 增益设置不 当
速度环比例 增益设置不 当 速度环积分 时间设置不 当
检查步骤 依次检查数控装置 或伺服驱动器上的 这几个参数的设置 是否与说明书要求 相同
3
定位 1 精度 不良 2 3 4 5 圆弧 1 插补 加工 的圆 2 度差 3
伺服系统的增益不足
需根据不同情况进行故障分析 机械传动系统存在爬行或松动 位置控制单元不良 位置检测器件(编码器、光栅)不良 速度控制单元控制板不良 需根据不同情况进行故障分析
提高位置环、速度环增益
若正确,见第2项,否则 第3项 调整机床机械传动系统 更换不良板 更换不良位置检测期间 (编码器、光栅) 维修、更换不良板 若轴向变形,则见第2项, 若45°方向上成椭圆,则 见第3项 调整机床,进行定位精度、 反向间隙的补偿 调整位置环增益以消除各 轴间的增益差
机床反向间隙大、定位精度差 位置环增益设定不当
4
5 6
各插补轴的检测增益设定不良
感应同步器或旋转变压器的接口板调整不 良 丝杠间隙或传动系统间隙
调整检测增益
重新调整接口板 调整间隙或改变间隙补偿 值
数控机床振荡故障分析与处理
案例分析
一Leabharlann Baidu
故障现象:一台配套 DYNAPATH 20M 系统的二手数 控铣床,加工零件时的Y向加工尺寸与编程尺寸存在较大 的误差,而且误差值与Y轴的移动距离成正比,距离越长, 误差越大。 分析及处理过程:为了进一步确认故障原因,维修时 对机床 Y轴的定位精度进行了仔细测量。测量后发现, 机床Y轴每移动一个螺距,实际移动距离均要相差 0.1mm 左右,而且具有固定的规律。 根据故障现象,机床存在 以上问题的原因似乎与系统的参数设定有关,即:系统 的指令倍率、检测倍率、反馈脉冲数等参数设定错误, 是产生以上故障的常见原因。但在本机床上,由于机床 参数被存储于EPROM上,因此参数出错的可能性较小。
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数控机床振荡故障分析与处理
案例分析

分析及处理过程:进一步观察、测量机床Y 轴移动情况, 发现该机床 Y 轴伺服在移动到某一固定角度时,都有一冲 击过程:在无冲击的区域,测量实际移动距离与指令值相符, 根据以上现象,初步判定,故障原因与位置检测系统有关。 因该机床采用的是半闭环系统,维修时拆下了伺服内装 式编码器检查,经仔细观察发现,在冲击的区域,编码器动 光栅上有一明显的黑斑。 考虑到更换编码器的成本与时间问题,维修时对编码器 进行了仔细的清洗,洗去了由于轴承润滑脂融化产生的黑斑。 重新安装编码器后,机床可以正常工作,Y 轴冲击现象消失, 精度恢复。
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