空分开车总结

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

处理方法:
1、发现84K002跳车应立即联系调度通知乙烯。 2、84K002跳车后注意上塔压力,防止纯氮气退回来过 多导致上塔超压,可通过HV01428、PV01416、 PV01427及FV01430调节。 3、联系电气、仪表到现场检查,从现场控制面板上查明 跳车原因。 4、检查跳车后油泵是否自启。如没有自启则检查密封气 是否正常。 5、检查循环水压力、温度、流量是否正常。 6、查明原因后立即启动,联系调度通知乙烯。
图4
LV09031液 位调节阀
底部导 淋管线
空分氨闪蒸器01E101现场(图5)
氨冷蒸器 01E101
进口水阀关
出口水阀关
Βιβλιοθήκη Baidu 氨机运行主画面(图1)
0.4MPa 0.4MPa 09S002
09S002入口 大阀
液位85%
导淋
0.02MPa
原因分析(图2、3)
经分析原因后发现,氨冷冻系统 接触水的换热器只有两个,一是甲醇 氨冷器09E001A/B,另一个是空分氨闪 蒸器01E101,氨冷器09E001A/B漏水不 可能进入09S002内,只有01E101 ,通 知空分排查01E101,发现满液位,打 开导淋排出的全是水。
84K002A喘振
事故经过



2012年2月13日10:50乙烯在没有提前通知的 前提下,大量退氮气,导致84K002A出口压力 高憋压,电机电流低于32.2A进入喘振区喘振。 2012年2月19日再次出现乙烯大量退氮气喘振 现象。 发生喘振后,重新启动机组机组始终在加载中, 放空阀100%开度不关闭。
空分冷箱珠光砂堵塞事故
事故经过 2月17日13:00,空分一班主控操作人员发 现精馏塔下塔液位异常上涨,下塔至上塔送液 阀门LV01501全开的情况下持续上涨,与此同 时主冷的液位也随之下降。初步判断可能是冷 箱残留珠光砂堵塞过冷器通道,系统面临停车 边缘。
处理过程
1、现场查看阀门LV01501、HV01502、HV01503开关 状态确认3个阀门没有异常 。 2、联系仪表仪表解除主冷液位的联锁 。 3、联系仪表检查下塔液位指示,现场确认正常。经过以 上几点可以确认为系统是珠光砂堵塞所致 。 联系检修人员恢复临时管线(副线)往上塔送液 。打 通下塔导淋V01544阀,通过副线从氩泵泵后往粗氩塔 I输送下塔液位,液位从粗氩塔I回到上塔参与精馏 。 系统恢复正常。
氨机二段入口分离器09S002进水
事故经过
5月21日电网晃电氨机跳车后发现,二段入口分离器09S002 液位瞬间上升85%以上,入口阀关闭。5月22日凌晨3:00氨机启 动正常后,没有发现09S002内液位因氨蒸发下降,氨机一段出口 压力PI09033压力0.4MPa,09S002入口压力PI09012只有0.02MPa, 现场开分离器09S002入口阀,当一有开度,入口管线就发生强烈 震动,该阀无法打开。PI09012压力不正常,正常情况下09S002 入口管线内由于氨蒸发,压力要高于氨机一段出口压力,而这次 压力为什么这么低,难到09S002内液体是水?现场打开LV09031 调节阀管线下部导淋就地排放发现排出的全是水。因09S002液位 高于入口管线进口,由于发生水击,入口阀门无法打开,经请示 上级领导,氨机停车。
原因分析
乙烯大量退氮气,使用量由6300Nm3/H突 然减至3000Nm3/H;当时机组为双机运行, 每台机组的设计量为3600Nm3/H,低流量, 高压力导致机组憋压喘振。
处理方法
1、立即联系调度通知乙烯。 2、84K002跳车后注意上塔压力,防止纯氮气退回来过 多导致上塔超压,可通过HV01428、PV01416、 PV01427及FV01430调节。 3、联系电气、仪表到现场检查,从现场控制面板上查明 跳车原因。 4、检查跳车后油泵是否自启。如没有自启则检查密封气 是否正常。 5、查明原因后立即启动,联系调度通知乙烯。 6、按住复位键8秒以上,确认喘振跳车报警消除,机组 复位。 7、如不加载,可以适当调低最小负荷电流。
空分开车总结
主要案例
1、84K002B因排气温度高联锁跳车 2、84K002A喘振 3、空分洗塔 4、空分珠光砂堵塞 5、氨机二段入口分离器09S002进水
84K002B因排气温度高联锁跳车
事故经过


2012年2月13日12:20分循环水温度升值25℃, 84K002B二级排气温度升值52 ℃联锁跳车。 2月13日至今已多次因排气温度高联锁跳车。
冷冻画面(图2)
氨冷器01E101管程 走水,壳程走氨
氨机二段入口大阀(图3)
氨机二段入口分 离器09S002
二段入 口阀
事故处理(图4、5)
关闭01E101进出口水阀;氨机一 段入口、三段出口大阀关闭,氨机泄 压,开氨机二段入口大阀,现场打开 LV09031阀管线导淋就地排放;通知 甲醇管线排水;液位排出后,氨机启 动正常。
处理方法
1、现场确认LV01501、HV01502、HV01503开关状态。 2、联系仪表摘除上塔液位L01502液位联锁,防止氧泵因主冷液位低联锁 停泵,事故扩大化。 3、联系仪表人员现场检查下塔液位计L01501指示有无异常。 4、通知气化适当减负荷,维持主冷液位。 5、适当开大LV01501、HV01502、HV01503以便液位更好的打到上塔。 6、 LV01501、HV01502、HV01503可以0—100%开关几次,防止珠光砂 堵塞在阀芯处。 7、投用三条临时管线,增加下塔向上塔输送液体的管线。如果拆除,应立 即联系检修人员恢复。 8、临时管线应根据下塔液位情况逐一打开。 9、正常后通知气化加负荷。
空分洗塔
根据事业部2012年技改年总体计划,经与 杭氧公司专家反复沟通,决定利用本次开车机 会对空分冷箱进行洗塔试验。
洗塔方法
精馏塔主冷凝蒸发器积适当液位后,中断 分馏塔进气,上塔液体会迅速流到主冷,使残 留在填料和分布器上的部分珠光砂被洗涤下来, 再通过主冷排液管道排出。
洗塔效果
通过反复进行5次操作,从水冷塔低温水 泵前过滤网处(上塔氮气和污氮气排放口)排 出大量珠光砂,试验效果明显。为即将开始的 冷箱技改和检修提供了重要的依据。
原因分析 1、循环水管线接在氮压机循环水管线上,一旦 氮 压机开起来循环水温度上升从而导致 84K002B因排气温度高跳车。 2、84K002循环水管线较长且接在氮压机循环水 管线上,循环水到84K002处压力只0.25Mpa, 水流速慢,水量有所下降,循环水温度高于25 度极易导致排气温度高联锁跳车。
相关文档
最新文档