CFG桩首件施工总结报告

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邢台路桥建设总公司河北省高速公路石安改扩建KJ6合同

CFG桩首件施工技术总结

一、工程概况

本次CFG桩首件施工部位位于K435+100-K435+120,桩长9m,桩径0.4m,桩距1.9m,试桩数量为7根,采用长螺旋钻孔成桩。桩体采用C20砼,设计强度为R28=20Mpa,CFG桩设计单桩复合地基承载力不小200KPa。CFG桩施工完成后,桩顶铺40cm砂砾垫层,以形成复合地基。

二、首件施工工期

CFG桩试桩施工于2012年4月1日开钻,当日完成试桩工作,施工过程顺利,且各项技术指标均达到设计及规范要求。

三、人员、设备配备情况

1、主要施工人员一览表

四、主要施工工艺

(一)施工顺序:

结合工程实际情况,CFG桩施工以单幅进行,每个作业段施工完毕后进行下一个作业段施工,先完成一幅施工再进行另一幅施工,减少机械来回调动的拆卸频率。根据具体情况,打桩时采用隔行隔桩跳打的施工顺序,相邻桩之间的施工时间间隔不小于7天。施工桩位的布置形式如下:

(二)设备选配

采用CFG23型步履式长螺旋钻机1台;HBT60型混凝土输送泵1台;120型强制式搅拌站1座;装载机1台;电、气焊设备1套;水准仪、全站仪1套等及其他配套设备。

(三)施工过程

定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头钻进到设计桩底标高、同时用混凝土运输车将混凝土运至现场→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移位至下一桩位。

CFG桩工艺流程图:

(四)工程主要施工方法

(1)定位:将桩机移到指定桩位,对中。当地面起伏不平时,应调整支腿或平台基座,使桩机底座保持水平、钻杆保持垂直, 桩机就位须水平、稳固、调整沉管与地面垂直,一般桩位误差不宜超过100mm,钻杆垂直度偏差不超过1%。

(2)钻进成孔:关闭钻头阀门,启动卷扬机下放钻杆至钻头触及地面时,启动钻机钻头,将钻杆旋转下沉至桩底设计标高。

a、桩长的控制:根据桩基周围土堆堆积高度H和灌注砼距土堆顶的距离h,则桩头长度=H-h,最终确定CFG桩总长度。

b、竖直度控制:分别在钻杆的上部和下部取两点量取其到竖梁的水平距离D1、D2,求其差值△D=D1-D2,则竖直度=△D/桩长*100%。

(3)混合料搅拌:按设计配合比配制混合料,严格控制粗骨料粒径,石料选用武安白沙产5-10mm碎石,10-20mm碎石,邢台南青山中砂,邢台翔泰电厂粉煤灰,冀中能源P.042.5水泥,河北青华产减水剂,配合比每立方各种材料用量为水泥:粉煤灰、砂、碎石:水:减水剂=277:73:684:1164:182:1.75.混合料坍落度宜为160-200mm。

(4)灌料、提升:在沉管过程中可用料斗进行空中投料,待沉管至设计标高后须尽快投料,直到管内混合料面与钢管料口平齐;如上料量不多,须在拔管过程中进行孔中投料,以保证成桩桩顶标高满足设计要求。当钻机钻至设计深度时,开动混凝土输送泵灌料,当输送管及钻杆芯管充满混合料后开始启动卷扬机匀速提升钻杆,边灌料、边提升,直至施工设计桩顶标高,提升速度宜控制在2m/min-3m/min,供料速度宜为0.32m3/min,以保证管内有一定高度的混合料。严禁先拔管后灌料,掌握好灌料与提钻的时间差,尽量避免提升灌料过程中停机待料现象。在流塑性土中要控制提钻速度,保证成桩质量。

(5)桩头预留及切除

a、施工时,桩顶标高应高出设计标高0.5m,为保证预留桩头满足设计要求,在灌桩施工前,测量钻孔形成的土堆高度,当土堆高度小于0.5m时,人工培土驻台,保证成桩头高出地面0.5m以上。施工完成7天后,开挖至设计标高,用墨线在桩体上画出切割线,然后用手持切割机沿切割线环切,用钻机分别在切口附近等分钻三个孔,然后用专用钢钎从孔插入,从而将桩头截去。截去保护桩长,施工完成28后,方可填筑路基。为保证桩体质量,混合料一定要均匀,且投料充分。

b、桩头处理:CFG桩施工完毕待桩体达到一定强度(7天后),方可进行基槽开挖。开挖时,应优先采用人工开挖,也可采用小型机械和人工联合开挖,但要有专人指挥,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。

(6)桩径检测:根据C=πd,设计桩周长为1.257m,待桩体开挖后,在桩身上随机选取3个位置,量取桩身周长L1、L2、L3取平均值,桩身周长不小于1.257m为合格。

(7)坍落度检测:

a、混凝土运至施工现场后,用水润湿坍落度落桶,将拌合物通过漏斗分三层装入坍落桶,每层装填1/3桶高。每层用捣棒沿螺旋线由边缘至中心插捣25次,最底层插捣到底部,其他两层捣至下层约20~30mm。

b、刮去多余混合物,抹平桶口,清除桶底周围的混凝土,立即提起坍落桶。

c、将坍落桶放在已坍落的混合物一旁,桶顶平放直尺,用钢尺量出直尺底面到试样顶点的垂直距离,该距离为混合物的坍落度(混凝土坍落度宜为160-200mm)。取两次平均值为试验结果,两次测值相差20mm 以上时应重做一次。

d、用捣棒敲击拌合物,若在敲击过程中混凝土渐渐下沉,表示粘聚性较好;若突然折断或石子散落,表示粘聚性较差。

e、若混凝土底部少有水分析出,表面也无泌水现象,说明混凝土保水性较好。

(8)成桩过程中,每台机械每台班组应做三组(每组3块)试块(边

长150mm立方体)标准养护,测定28d抗压强度。

(9)为检验CFG桩施工工艺、机械性能及质量控制、核对地质资料,在工程桩施工前,应先做不少于2根试验桩(本次试桩做了7颗试验桩),检查桩身混凝土密实度、强度和桩身垂直度,根据发现的问题修订施工工艺。

五、试桩成果

1、通过试验段施工,拟投入人员、机械数量满足正常施工需求。以窦连国为施工负责人的施工小组,相互之间配合默契,各成员分工明确,能满足正常施工的需要。

2、试桩过程中,由于试桩总体水泥用量较少,仅投入2台混凝土运输车,在实际施工过程中为保证施工的连续性,增加1台混凝土运输车。

3、试验段施工时,考虑到运输过程中坍落度的损失,出厂坍落度按高限200mm进行控制,到现场实测坍落度为180mm,和易性良好、保水性良好,能满足砼输送泵的输送要求。现场水泥砼取样制成的水泥砼试件,标准养护7天强度为20.9MPa,28天强度为31.4MPa,28天现场钻芯随机取样强度分别为31.1、29.6 MPa,满足设计要求的R28=20Mpa 强度要求。试验段使用的施工配合比满足设计要求。详细成果如下:

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