2017年山东、临沂爆炸事故案例分析

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爆炸损毁的异辛烷储罐
“6.5” 爆炸事故现场
“6.5”爆炸后解体的液化气罐车
“6.5” 爆炸后损毁的液化气罐车
“6.5” 爆炸事故现场
爆炸损毁的实验室
爆炸损毁的液化气液化气球罐
再次重申中国金茂动火作业HSE管理红线:
中国金茂动火作业管理红线
一、所有的动火作业必须经过作业安全审批,出具动火作业票; 二、动火作业票必须每天一开,一个作业地点一开; 三、动火作业人员必须持证上岗; 四、动火作业必须配备监火人; 五、高处动火作业前必须对下方的可燃物进行清理或覆盖,配备接火措施;
3.27 事故 现场
2 、施工单位未编制高处作 业平台专项方案,整体稳定 性差,施工过程中局部荷载 过大引起平台失稳坍塌。
3.27 事故 现场
3、该项目建设单位管理 不到位,存在以包代管。
经调查认定,“3·27”穹顶模板支撑、脚手架
平台坍塌事故,是一起较大生产安全责任事故。
事故直接原因分析: 事故简要经过、性质认定
1、穹顶模板脚手架支撑突然失稳、垮塌,造成平台作业人员由40米高空坠至地面。 2、垮塌现场呈“漏斗”形,倾斜而出的水泥经长时间暴露,已发生凝固,使被困人 员与钢筋、脚手架等“融为一体”。
事故简要经过、性质认定 事故简要经过、性质认定
2017年6月5日凌晨1时左右,位于山东省临沂市 、 临港经济开发区 、 金誉石化有 限公司装卸区 内, 液化气罐车在装卸作业过程中发生爆炸,并引发厂区多处爆炸,引起 火灾。事故造成10人死亡、9人受伤。 其他损失情况:厂区内 15
辆危险货物运输罐车、1座液化
“6.25” 事故直接原因:
起火点位置初步分析:
现场监控视频显示,充压作业90S后,万向装置臂的连接管与罐车液相出口连接处开 始喷射出大量液化气,并瞬间向外蔓延,现场白烟弥漫,现场的多辆罐车很快被泄露的液 化气包围,能见度越来越低。
液化气泄露 2 分 10 秒后,
装置区东北侧出现火光,发 生爆炸着火。由截图视频中 显示 1# 罐车火光反射情况可 以初步估计起火区域为罐车 车头附近区域(装卸区东北 侧),可能的起火点见右图。
3、现场人员应急能力较低。泄漏发生后现场人员惊慌失措。自泄漏到爆炸间隔 2分10秒,没有有效组织现场人员撤离。一线员工、槽车司机专业素养低、缺乏 必要的应急意识和能力。
“6.5” 爆炸事故
初步估算,本次事故中爆炸总能量相当于1吨TNT当量。
爆炸前厂区
“6.5” 爆炸后厂区
“6.5” 爆炸事故现场
呈“漏斗”形
”3.27” 事故典型特点 :1、现场营救过程中,一些脚手架处于摇摇欲坠的状态。2、
在救援过程中,垮塌下来的混凝土体量较大,且逐步凝固硬化,现场脚手架纵横交错,受
困人员被脚手架和其包裹,营救空间狭窄。 事故造成致9人死亡,6人受伤。
“3.27” 事故间接原因: 1 、未批先建,没有办理任 何报建手续,无监理单位。
可能起火点
“6.5” 爆炸事故间接管理原因: 经初步分析: 1、液化气卸车区存在设计缺陷。卸车区点火源问题突出,附近化验区和控制室 未作防爆考虑,使用非防爆电器;卸车区毗邻厂外公路,公路上车辆往来不断。 2、现场生产运行存在严重的安全管理问题:生产现场管理混乱,现场有一定数 量电动车。卸车作业24小时进行,现场10余辆槽车密集交叉,缺乏会车空间和 逃生通道。
气球罐和2座异辛烷拱顶储罐毁 坏,6座液化气球罐过火,部分 管廊坍塌、生产装置、化验室、 控制室、办公楼、宿舍楼等及 周边企业、及构筑物和社会车 辆不同程度毁坏。
经调查认定,“6·5”爆炸事故是一起重大生产安全责任事故。
事故直接原因:
液化气罐车卸车过程中,万向装车臂连接管线与罐车液相出口管脱离,造成大量液化 气泄露并急剧气化,与空气形成爆炸性混合源自文库体,在装卸区东北侧遇点火源发生爆炸,引 发装卸区内其他罐车相继发生爆炸,爆炸碎片击中并引燃厂区多处装置或设备。
六、动火作业必须配备灭火器。
事故简要经过、性质认定
事故简要经过、性质认定
“3.27 ”事故经过: 湖北省麻城市五脑山水上游乐项目综合楼项目,27日进行浇
灌混凝土作业中,穹顶模板支撑突然发生脚手架垮塌,造成15人坠落、埋压;该起事故 最终造成9人死亡、6人受伤。 据初步测算,脚手架高约16.7米,垮塌面积约30平方米。
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