XXXX洗毛厂方案
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序号
设备名称
主要参数
单位
数量
单价(万元)
总价(万元)
产地
1
鼓风机
QS=2.68m3/min
台
1
1.10
1.10
山东章丘
2
污泥泵
Q=3.2m3/h
台
1
0.15
0.15
当地
3
Biblioteka Baidu填料
-
套
1
-
2.60
河北林诺
4
曝气软管
DN65
批
1
0.50
0.50
河北林诺
合计(万元)
4.35
5.1.2土建投资
表2土建投资
序号
名称
结合企业废水水质情况,及原设计存在的实在问题,在充分利用现有设施的基础上,我们的一期方案是在原处理设施基础上的改造方案,主要改造措施如下:
1.增建沉沙沟、隔油池等预处理设施。
2.厌氧池池体改造。
3.新建好氧池。
4.增设二沉池。
4.3工艺设计说明
工艺流程如图所示。
原构筑物污水线
新构筑物污泥线
图1工艺流程示意图
Qh=3.3m3/h。
3.2 设计进水水质
参考同类废水水质,设计进水水质如下:
COD:10000~30000mg/L;
SS:5000~8000mg/L
pH:6 ~ 9。
3.3 回用水
出水可达到坑存标准或实现部分循环回用,即达到《污水处理综合排放标准》(GB8978–1996)的一级排放标准:
即COD≤100 mg/L,
7.《建筑抗震设计规范》(GB5001-2001);
8.《建筑给水设计规范》(GB50015-2003);
9.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002);
10.《建筑结构荷载设计规范》(GB50009-2001);
11.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
12.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
7.1安全生产和劳动保护
在污水处理厂的建设和运转过程中,会产生一些不安全、不卫生的因素,如不及时采取防护措施,势必危害劳动者的安全和健康,产生劳动安全事故,妨碍生产的正常运行。在污水处理厂的安全生产、劳动保护工作中,必须贯彻我国劳动保护工作的指导方针,牢固树立起“安全第一、预防为主”的思想。本工程中已考虑劳动保护与安全生产工程措施,以确保安全生产,改善劳动条件,从而保证污水处理厂的正常运转。
6.曝气池(新建)
包括带生物选择器的接触氧化系统、泥水分离系统和供氧系统。废水中大部分COD和BOD在这里得以降解。采用三叶式罗茨鼓风机提供氧气,选用管式曝气器与供氧系统连接。其中选择器的主要作用是:释放ABR池出来后的有毒气体、间歇式供氧以过渡到好氧处理、回流污泥对有机污染物的首次吸附将有利于大分子有机物的去除。该项技术的应用是我公司在有机废水处理方面的独到之处。二沉池泥水分离后,上清夜COD<80mg/L,一般情况下,出水COD<70mg/L。
2.现有设施废水处理状况分析
XXXXX洗毛厂现有废水处理设施一套,采用的主要处理工艺为“传统气浮+厌氧+好氧+气浮”。该套设施长期停滞,由于设计上存在诸多问题,导致出水达不到设计标准:
1.预处理设施不完善
该企业无羊毛脂回收车间,导致油脂类污染物浓度高,未降低后续处理负荷,需要进行预处理,而该设施无隔油处理设施。泥沙无法有效去除,池体清理时影响生产。
4.3.1整体工艺描述
本工艺的核心是我公司的专门技术“ABR +改良接触氧化”工艺。其中接触氧化采用“带选择器的生物氧化法”,该技术获得了部级科技进步三等奖。目前该技术已在高浓度工业废水处理工程中得以成功应用。
车间排放废水经两座并联运行的沉砂池去掉泥砂后,进入隔油池进行隔油处理,污染物浓度大幅度降低,然后自流进入集水池进行均质均量调节,再由泵提升进入现有气浮系统,使废水中的油脂、表面活性剂、残留的羊毛等悬浮物和胶体颗粒形成大量网状结构矾花,依靠气泡的浮力,将矾花带到水面从而达到去除COD和SS的目的,气浮出水自流进入ABR单元,在厌氧菌和兼性菌作用下,大幅度的降低水中COD,同时废水中大分子的有机物如油脂和ABS被酸化水解为小分子的醇和酸类物质,以降低后期好氧生化处理负荷。ABR出水进入好氧处理系统,其过程是这样实现的:废水首先进入特殊设计的生物选择器,生物选择器的作用在于使菌胶团首先发生吸附作用,即废水中有机物与处于饥饿状态的活性污泥微生物发生吸附作用,从而使其BOD去除率在很短的时间内达到60%以上,产生吸附作用后的微生物体系进入曝气池,在正常供氧条件下做进一步分解。这种工艺的最大特点是在曝气池中避免了丝状菌的生长,从而使菌胶团体系得以优势生存,污泥颗粒性好,并有较高的COD和BOD去降率。生化池内设颗粒填料,以提高系统内微生物含量,提高出水水质,出水经二沉池泥水分离后,污泥部分回流,剩余部分排出池体外进行处置,上清液再进入现有气浮处理,出水达标排放坑存或进行回用。
4.3.2各工艺单元描述
1.沉砂池(新建)
用于将废水中的泥沙分离,设两座,并联运行,定期将泥沙人工清除。
2.隔油池(新建)
隔油池分两格,底部连通,顺流进水,逆流出水。
3.集水池(利旧)
4.气浮系统(利旧)
5.ABR系统(利旧改造)
在厌氧菌和兼性菌作用下,大幅度的降低水中COD,同时废水中大分子的有机物如油脂和ABS被酸化水解为小分子的醇和酸类物质,以降低后期好氧生化处理负荷。
13.《低压配电设计规范》(GB50054-95);
14.《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93);
15.《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95);
16.其它相关的设计规范。
2.3 设计内容
本设计改造内容指污水处理站的设计改造,设计改造范围自车间废水排放口至废水处理达标排放口,具体内容如下:
BOD≤25 mg/L
pH值6-9。
4.1 废水特点
洗毛废水有以下特点:
1.属于易生化高浓度废水有机废水,COD在10000-30000mg/L范围之间,B/C值在0.5-0.6。
2.羊毛脂是造成废水中COD和BOD的主要污染物,由于表面活性剂的存在,在废水中呈乳化状态。
3.废水中含有大量的泥沙、羊毛等固形物。
1)各处理构筑物走道或构筑物与构筑物之间的走道均设置保护栏杆、防滑梯、水池边配备救生圈、绳索等安全措施。污水处理厂内须配置救生衣、救生圈、安全带、安全帽等劳保用品。
2)机械设备和电气设备的布置留有足够的安全操作距离和空间。
3)厂区管道闸阀的设计均考虑方便操作。
4)厂内可能产生有毒气体的工段如污水提升泵站、化验室等场所,要设置通风设施,保证足够的空气流通量。
4.2
根据国家及地方环保主管部门要求,处理出水要达到坑存标准,并逐步实现全部回用,因此林诺环保建议企业对污水处理设施的建设分两期进行,即第一期,在现有设施基础上进行改造,实现达标排放,进行坑存,并实现水的部分循环回用;第二期目标即对现有达标废水深度处理,全部回用于生产,以实现“零排放”,本方案主要针对第一期建设而设计。
结构形式
总价(万元)
1
曝气池
砖混
-
2
二沉池
砖混
-
3
沉砂池
砖混
-
4
隔油池
砖混
-
5
原有设施改造
-
-
合计(万元)
3.20
7.1.3总投资估算
表3.工程总投资估算表
序号
项目
取费
金额(万元)
备注
1
土建工程
-
3.20
2
设备工程
-
4.35
-
3
设计费
-
0.80
-
4
指导施工
-
0.1
-
5
工艺调试
-
0.30
-
6
培训费
-
0.1
2.环境效益
污水经处理后达标排放,,年减排COD26万吨,具有显著的环境效益。
3.社会效益
废水治理达标,是每个企业应负的责任。该项工程改造的完成,为其它企业提供了治理经验,为周边环境和社会做出了贡献。同时也为贵公司树立良好的企业形象。
整个污水处理工程的调试由河北林诺环境工程有限公司负责完成。设备安装后,由我公司专业技术人员进行系统调试,整套设施联机运行稳定、各项指标达到设计要求,并通过有关部门的验收后,由我公司交付企业方使用。
5)提升设备的选型、生产制造、安装和使用应严格按劳动部门的规定执行,做到合格设计,定点制造,聘用具有安装合格证的队伍安装,使用前必须报当地劳动主管部门,劳动部门核发许可证后使用。
6)所有电器设备的安装、防护以及操作条件均按电器有关安全规定设计。
7)厂区道路相互连通,形成环路,并与厂外道路相连,能够满足消防通道要求。污水处理厂内室外设置消防栓,并设有消防水排入通道。
-
合计(万元)
8.85
工程总投资8.85万元,企业负责土建工程建设和设备安装,我公司负责工程设计、提供专用设备、指导工程改造施工与设备安装全过程、工艺与设备调试、技术与管理培训。
5
1.经济效益
改造完成后,解决了该企业废水处理不达标造成的超标排污费缴纳问题,同时处理出水可部分回用,节省了大量的取水费;另外,避免了因处理出水不达标导致的企业经济损失也是不可估量的。
洗毛废水处理技术改造工程
设计方案
第一章 项目概述
1.企业生产与废水情况
XXXXX洗毛厂,是以羊毛洗涤加工为主的企业,产生的废水主要以洗毛废水为主,其产生量约为80 m3/d,污染物主要包括羊毛脂、洗涤剂以及羊毛中附带的草、泥沙、粪便、血污等,污染指标包括COD、BOD、SS等,车间没有羊毛脂回收车间,因此,排放废水污染物浓度较高。该企业建有废水处理设施一套,但是处理效果较差,达不到设计要求,随着国家及地方环保要求的提高,同时企业环保意识不断提高,该企业积极进行污水处理设施的改造工作,以提高出水水质,并实现出水回用,实现“节能减排”的目标。
1)废水处理工艺设计改造(污水、污泥处理工艺设计改造);
2)废水处理站总平面布置设计改造;
3)处理站内管网及高程设计改造(含系统给排水管网);
4)处理站主体构筑物、设施、设备选型设计改造;
5)电气及自动控制设计改造;
3.1 设计处理水量
根据企业提供的基础数据,确定设计处理能力为:
Qd=80m3/d;
因此,需要对现有设施进行整改,以使出水达到设计标准,并实现部分回用。
2.
1.贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行改造设计;
2.采用成熟,可靠的污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到相关标准;
3.废水处理设施力求设备投资小、工程投资省、运行能耗小及处理费用低;
4.充分利用原有设施,针对其存在问题进行合理改造,并降低投资成本。
7.交付使用。
试车前应有周密的计划,做好准备工作,特别是在生化处理系统,污泥训化与培养非常重要。如果没有良好的活性污泥微生物体系,就难以保证处理出水稳定达到处理要求,即使在设施验收时通过了,也难保将来长期稳定的运行下去。林诺环保在提供工程设计完成后,将生化系统的污泥训化与培养作为重点内容之一,这是目前其他水处理公司不易达到的。我公司专业技术人员成功调试运行了1000~40000m3/d的生化处理场,经验非常丰富。即通过污泥训化,使污泥微生物体系中逐渐形成优势菌种,建立起以密集菌胶团为主,辅以钟虫等后生动物的微生物体系。这种活性污泥体系可有效地保证有机物得以充分的分解,因不含或少含丝状从而防止污泥膨胀,更有效地保证出水水质。
污水处理工程的运营管理,是林诺环保的主要业务之一,也是新建与改造污水处理厂后的一项重要内容。
林诺环保的调试包括以下内容:
1.制定调试方案和调试工艺参数、工艺操作规程、设备操作规程、安全操作规程;
2.初次联运试车;
3.预处理站的运行;
4.污泥训化;
5.污水处理厂的协调运行操作与管理;
6.生化处理系统工况检测与外排水质监测。
设备配置:
◆鼓风机
数量 1台
参数 QS=2.68m3/h P=3.0KW
◆曝气软管
数量 1批
◆颗粒填料
数量 1批
7.二沉池(新建)
用于接触氧化池后的泥水分离。
设备配置:
◆污泥泵
数量 1台
参数 Q=3.2m3/h H=12.5mP=0.75KW
◆布水管
数量 1套
5
5.1.1设备投资
表1设备投资(新增部分)
2.厌氧池设计不合理
厌氧池内无配水、收水措施,导致系统内出现严重的短流,处理效率低下,导致后续好氧处理负荷过高,效果较差。
3.好氧池设计不合理
好氧生化段无配水、收水措施,系统内短流现象严重;池体过深,导致能耗过大,处理成本急剧升高;供氧系统效果差,供氧不足,生化降解效果极差;回流污泥为气浮池浆渣,由于加入了过多的化学药剂,严重影响了污泥活性,导致出水水质差。
2.2 设计依据
1.XXXXX洗毛厂提供的基础数据;
2.《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
3.《泵站设计规范》(GB/T50265-97);
4.《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
5.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
6.《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95);
设备名称
主要参数
单位
数量
单价(万元)
总价(万元)
产地
1
鼓风机
QS=2.68m3/min
台
1
1.10
1.10
山东章丘
2
污泥泵
Q=3.2m3/h
台
1
0.15
0.15
当地
3
Biblioteka Baidu填料
-
套
1
-
2.60
河北林诺
4
曝气软管
DN65
批
1
0.50
0.50
河北林诺
合计(万元)
4.35
5.1.2土建投资
表2土建投资
序号
名称
结合企业废水水质情况,及原设计存在的实在问题,在充分利用现有设施的基础上,我们的一期方案是在原处理设施基础上的改造方案,主要改造措施如下:
1.增建沉沙沟、隔油池等预处理设施。
2.厌氧池池体改造。
3.新建好氧池。
4.增设二沉池。
4.3工艺设计说明
工艺流程如图所示。
原构筑物污水线
新构筑物污泥线
图1工艺流程示意图
Qh=3.3m3/h。
3.2 设计进水水质
参考同类废水水质,设计进水水质如下:
COD:10000~30000mg/L;
SS:5000~8000mg/L
pH:6 ~ 9。
3.3 回用水
出水可达到坑存标准或实现部分循环回用,即达到《污水处理综合排放标准》(GB8978–1996)的一级排放标准:
即COD≤100 mg/L,
7.《建筑抗震设计规范》(GB5001-2001);
8.《建筑给水设计规范》(GB50015-2003);
9.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002);
10.《建筑结构荷载设计规范》(GB50009-2001);
11.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
12.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
7.1安全生产和劳动保护
在污水处理厂的建设和运转过程中,会产生一些不安全、不卫生的因素,如不及时采取防护措施,势必危害劳动者的安全和健康,产生劳动安全事故,妨碍生产的正常运行。在污水处理厂的安全生产、劳动保护工作中,必须贯彻我国劳动保护工作的指导方针,牢固树立起“安全第一、预防为主”的思想。本工程中已考虑劳动保护与安全生产工程措施,以确保安全生产,改善劳动条件,从而保证污水处理厂的正常运转。
6.曝气池(新建)
包括带生物选择器的接触氧化系统、泥水分离系统和供氧系统。废水中大部分COD和BOD在这里得以降解。采用三叶式罗茨鼓风机提供氧气,选用管式曝气器与供氧系统连接。其中选择器的主要作用是:释放ABR池出来后的有毒气体、间歇式供氧以过渡到好氧处理、回流污泥对有机污染物的首次吸附将有利于大分子有机物的去除。该项技术的应用是我公司在有机废水处理方面的独到之处。二沉池泥水分离后,上清夜COD<80mg/L,一般情况下,出水COD<70mg/L。
2.现有设施废水处理状况分析
XXXXX洗毛厂现有废水处理设施一套,采用的主要处理工艺为“传统气浮+厌氧+好氧+气浮”。该套设施长期停滞,由于设计上存在诸多问题,导致出水达不到设计标准:
1.预处理设施不完善
该企业无羊毛脂回收车间,导致油脂类污染物浓度高,未降低后续处理负荷,需要进行预处理,而该设施无隔油处理设施。泥沙无法有效去除,池体清理时影响生产。
4.3.1整体工艺描述
本工艺的核心是我公司的专门技术“ABR +改良接触氧化”工艺。其中接触氧化采用“带选择器的生物氧化法”,该技术获得了部级科技进步三等奖。目前该技术已在高浓度工业废水处理工程中得以成功应用。
车间排放废水经两座并联运行的沉砂池去掉泥砂后,进入隔油池进行隔油处理,污染物浓度大幅度降低,然后自流进入集水池进行均质均量调节,再由泵提升进入现有气浮系统,使废水中的油脂、表面活性剂、残留的羊毛等悬浮物和胶体颗粒形成大量网状结构矾花,依靠气泡的浮力,将矾花带到水面从而达到去除COD和SS的目的,气浮出水自流进入ABR单元,在厌氧菌和兼性菌作用下,大幅度的降低水中COD,同时废水中大分子的有机物如油脂和ABS被酸化水解为小分子的醇和酸类物质,以降低后期好氧生化处理负荷。ABR出水进入好氧处理系统,其过程是这样实现的:废水首先进入特殊设计的生物选择器,生物选择器的作用在于使菌胶团首先发生吸附作用,即废水中有机物与处于饥饿状态的活性污泥微生物发生吸附作用,从而使其BOD去除率在很短的时间内达到60%以上,产生吸附作用后的微生物体系进入曝气池,在正常供氧条件下做进一步分解。这种工艺的最大特点是在曝气池中避免了丝状菌的生长,从而使菌胶团体系得以优势生存,污泥颗粒性好,并有较高的COD和BOD去降率。生化池内设颗粒填料,以提高系统内微生物含量,提高出水水质,出水经二沉池泥水分离后,污泥部分回流,剩余部分排出池体外进行处置,上清液再进入现有气浮处理,出水达标排放坑存或进行回用。
4.3.2各工艺单元描述
1.沉砂池(新建)
用于将废水中的泥沙分离,设两座,并联运行,定期将泥沙人工清除。
2.隔油池(新建)
隔油池分两格,底部连通,顺流进水,逆流出水。
3.集水池(利旧)
4.气浮系统(利旧)
5.ABR系统(利旧改造)
在厌氧菌和兼性菌作用下,大幅度的降低水中COD,同时废水中大分子的有机物如油脂和ABS被酸化水解为小分子的醇和酸类物质,以降低后期好氧生化处理负荷。
13.《低压配电设计规范》(GB50054-95);
14.《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93);
15.《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95);
16.其它相关的设计规范。
2.3 设计内容
本设计改造内容指污水处理站的设计改造,设计改造范围自车间废水排放口至废水处理达标排放口,具体内容如下:
BOD≤25 mg/L
pH值6-9。
4.1 废水特点
洗毛废水有以下特点:
1.属于易生化高浓度废水有机废水,COD在10000-30000mg/L范围之间,B/C值在0.5-0.6。
2.羊毛脂是造成废水中COD和BOD的主要污染物,由于表面活性剂的存在,在废水中呈乳化状态。
3.废水中含有大量的泥沙、羊毛等固形物。
1)各处理构筑物走道或构筑物与构筑物之间的走道均设置保护栏杆、防滑梯、水池边配备救生圈、绳索等安全措施。污水处理厂内须配置救生衣、救生圈、安全带、安全帽等劳保用品。
2)机械设备和电气设备的布置留有足够的安全操作距离和空间。
3)厂区管道闸阀的设计均考虑方便操作。
4)厂内可能产生有毒气体的工段如污水提升泵站、化验室等场所,要设置通风设施,保证足够的空气流通量。
4.2
根据国家及地方环保主管部门要求,处理出水要达到坑存标准,并逐步实现全部回用,因此林诺环保建议企业对污水处理设施的建设分两期进行,即第一期,在现有设施基础上进行改造,实现达标排放,进行坑存,并实现水的部分循环回用;第二期目标即对现有达标废水深度处理,全部回用于生产,以实现“零排放”,本方案主要针对第一期建设而设计。
结构形式
总价(万元)
1
曝气池
砖混
-
2
二沉池
砖混
-
3
沉砂池
砖混
-
4
隔油池
砖混
-
5
原有设施改造
-
-
合计(万元)
3.20
7.1.3总投资估算
表3.工程总投资估算表
序号
项目
取费
金额(万元)
备注
1
土建工程
-
3.20
2
设备工程
-
4.35
-
3
设计费
-
0.80
-
4
指导施工
-
0.1
-
5
工艺调试
-
0.30
-
6
培训费
-
0.1
2.环境效益
污水经处理后达标排放,,年减排COD26万吨,具有显著的环境效益。
3.社会效益
废水治理达标,是每个企业应负的责任。该项工程改造的完成,为其它企业提供了治理经验,为周边环境和社会做出了贡献。同时也为贵公司树立良好的企业形象。
整个污水处理工程的调试由河北林诺环境工程有限公司负责完成。设备安装后,由我公司专业技术人员进行系统调试,整套设施联机运行稳定、各项指标达到设计要求,并通过有关部门的验收后,由我公司交付企业方使用。
5)提升设备的选型、生产制造、安装和使用应严格按劳动部门的规定执行,做到合格设计,定点制造,聘用具有安装合格证的队伍安装,使用前必须报当地劳动主管部门,劳动部门核发许可证后使用。
6)所有电器设备的安装、防护以及操作条件均按电器有关安全规定设计。
7)厂区道路相互连通,形成环路,并与厂外道路相连,能够满足消防通道要求。污水处理厂内室外设置消防栓,并设有消防水排入通道。
-
合计(万元)
8.85
工程总投资8.85万元,企业负责土建工程建设和设备安装,我公司负责工程设计、提供专用设备、指导工程改造施工与设备安装全过程、工艺与设备调试、技术与管理培训。
5
1.经济效益
改造完成后,解决了该企业废水处理不达标造成的超标排污费缴纳问题,同时处理出水可部分回用,节省了大量的取水费;另外,避免了因处理出水不达标导致的企业经济损失也是不可估量的。
洗毛废水处理技术改造工程
设计方案
第一章 项目概述
1.企业生产与废水情况
XXXXX洗毛厂,是以羊毛洗涤加工为主的企业,产生的废水主要以洗毛废水为主,其产生量约为80 m3/d,污染物主要包括羊毛脂、洗涤剂以及羊毛中附带的草、泥沙、粪便、血污等,污染指标包括COD、BOD、SS等,车间没有羊毛脂回收车间,因此,排放废水污染物浓度较高。该企业建有废水处理设施一套,但是处理效果较差,达不到设计要求,随着国家及地方环保要求的提高,同时企业环保意识不断提高,该企业积极进行污水处理设施的改造工作,以提高出水水质,并实现出水回用,实现“节能减排”的目标。
1)废水处理工艺设计改造(污水、污泥处理工艺设计改造);
2)废水处理站总平面布置设计改造;
3)处理站内管网及高程设计改造(含系统给排水管网);
4)处理站主体构筑物、设施、设备选型设计改造;
5)电气及自动控制设计改造;
3.1 设计处理水量
根据企业提供的基础数据,确定设计处理能力为:
Qd=80m3/d;
因此,需要对现有设施进行整改,以使出水达到设计标准,并实现部分回用。
2.
1.贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行改造设计;
2.采用成熟,可靠的污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到相关标准;
3.废水处理设施力求设备投资小、工程投资省、运行能耗小及处理费用低;
4.充分利用原有设施,针对其存在问题进行合理改造,并降低投资成本。
7.交付使用。
试车前应有周密的计划,做好准备工作,特别是在生化处理系统,污泥训化与培养非常重要。如果没有良好的活性污泥微生物体系,就难以保证处理出水稳定达到处理要求,即使在设施验收时通过了,也难保将来长期稳定的运行下去。林诺环保在提供工程设计完成后,将生化系统的污泥训化与培养作为重点内容之一,这是目前其他水处理公司不易达到的。我公司专业技术人员成功调试运行了1000~40000m3/d的生化处理场,经验非常丰富。即通过污泥训化,使污泥微生物体系中逐渐形成优势菌种,建立起以密集菌胶团为主,辅以钟虫等后生动物的微生物体系。这种活性污泥体系可有效地保证有机物得以充分的分解,因不含或少含丝状从而防止污泥膨胀,更有效地保证出水水质。
污水处理工程的运营管理,是林诺环保的主要业务之一,也是新建与改造污水处理厂后的一项重要内容。
林诺环保的调试包括以下内容:
1.制定调试方案和调试工艺参数、工艺操作规程、设备操作规程、安全操作规程;
2.初次联运试车;
3.预处理站的运行;
4.污泥训化;
5.污水处理厂的协调运行操作与管理;
6.生化处理系统工况检测与外排水质监测。
设备配置:
◆鼓风机
数量 1台
参数 QS=2.68m3/h P=3.0KW
◆曝气软管
数量 1批
◆颗粒填料
数量 1批
7.二沉池(新建)
用于接触氧化池后的泥水分离。
设备配置:
◆污泥泵
数量 1台
参数 Q=3.2m3/h H=12.5mP=0.75KW
◆布水管
数量 1套
5
5.1.1设备投资
表1设备投资(新增部分)
2.厌氧池设计不合理
厌氧池内无配水、收水措施,导致系统内出现严重的短流,处理效率低下,导致后续好氧处理负荷过高,效果较差。
3.好氧池设计不合理
好氧生化段无配水、收水措施,系统内短流现象严重;池体过深,导致能耗过大,处理成本急剧升高;供氧系统效果差,供氧不足,生化降解效果极差;回流污泥为气浮池浆渣,由于加入了过多的化学药剂,严重影响了污泥活性,导致出水水质差。
2.2 设计依据
1.XXXXX洗毛厂提供的基础数据;
2.《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
3.《泵站设计规范》(GB/T50265-97);
4.《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
5.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
6.《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95);