排水采气课件.

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不同温度压力下在天然气中的溶解度
93.3℃
在温度和压力高于露点温度和压力时,水一 直是以蒸汽存在的;当温度压力降到露点之
148.8℃
下时,一部分水蒸汽会凝析成液相。
如凝析发生在井筒中,且气体流速低于临界 流速,无法携液至地面,就会导致井底积液。
3.4MPa
一、上周主要内容
3.1、四种流动形态
要研究气体井中液体的影响,必须要了解流动条件下液相和气相的相互影响。
内径76.0mm油管临界携液流量与井口油压关系曲线 内径62.0mm油管临界携液流量与井口油压关系曲线
一、上周主要内容
5.2、气井积液判断
1、采气曲线动态分析 采用以下采气曲线分析方法判断井筒积液:
一、上周主要内容
5.2、气井积液判断
一、上周主要内容
5.2、气井积液判断
一、上周主要内容
5.2、井底积液诊断
二、速度管柱排水采气工艺
1、苏11-28-21作业前生产情况
阶段Ⅰ:此井前期正常生产,套压以0.11MPa/d的速度下降,日产 0.7万方, 阶段Ⅱ:直至2010年5月12日不能连续生产,采取套压上涨至9.0MPa 后间开生产,日产气不足0.1万方,生产时间不到2小时,套压以
苏11-28-21作业前生产情况
苏11-28-21井,2009年3月7日投产,下节流器生产,工作制度2.4mm, 下深1800m,配产1.0万方,原始油套压为22.0/23.2Mpa。该井产气层段 为:盒8段3458.0~3455.0m,射孔厚度3.0m,含气层,微含气层;山1段 3495.0.0~3493.0m,射孔厚度2.0m,微含气层。投产后生产情况如下;
二、速度管柱排水采气工艺
1、速度管柱排水采气
为了提高气井携液能力,经理论计算和参考长庆油田在苏里格地区
进行速度管柱的施工经验,选择φ38.1mm(11/2″)连续油管作为生产
管柱试验,为该类井中后期平稳生产探索新的技术途径。2011年,国际 钻修在苏11-28-21井开展速度管柱排水采气现场试验。
产出水可能有以下几种来源
(1)边底水的锥进。 (2)如果底水能量充足。底水最终会入侵井筒。 (3)水可能会从距产层较远处的其他产层进入井筒。 (4)与气体一起产出的游离地层水。 (5)水或烃类随气体一起以气相状态进入井筒并且在油管中冷凝成液体
一、上周主要内容
2、凝析水
当饱和气体或部分饱和气体进入井筒时,射孔孔眼处不会有液体析 出,但井筒上部可能发生凝析现象。在生产管柱中,凝析处压力梯度会 升高,凝析也会与流速相关,凝析后液体会滑落并堆积。
一、上周主要内容
6、苏里格气田积液气井排水采气措施
结合泡沫排水、速度管柱、柱塞气举、压缩机气举等各项工艺 适用条件,制定苏里格气田积液气井排水采气措施表:
主讲内容
上周主要内容回顾 采气作业二区挖潜增效工艺措施
速度管柱排水采气工艺 下气举阀排水采气工艺 气举排水采气工艺 泡沫排水采气工艺
垂直管中的多相流动通常分为四种基本流型,不同的流型取决于在
流动断面气相和液相的流速以及气相与液相含量。气井生产过程中任意 时间内都可能存在这四种流型中的一种或多种。
一、上周主要内容
3.2、四种流动形态
在气井生产过程中,可能会出现一种或多种流型,下图为一口 气井从投产初期到停产关井过程中的流型变化。假设油管没有下到
气井流量递减曲线形状能够反映出井下 积液现象,分析流量递减曲线随时间变化, 可以发现与正常气井曲线的区别。
由于气体密度远低于水和凝析油的密度,当
测试工具遇到油管中液面时,压力梯度曲线斜率 会有明显的变化。压力曲线法是一种精确的确定 井筒中液面的方法。
一、上周主要内容
5.3、井底积液原因
如果气体流速足够高,可以将一部分液体携带到地面。气体流速较 高时,会形成雾流,液滴散在气体中,只有少部分液体滞留在油管(也
就是持液率低)或生产套管中。重力损失产生的压力损失较小。
对于那些处于边缘效益的低产气井,优化配产和排除积液可使气井 继续生产。有些高产气井,当油管尺寸大或井口压力高时也会产生积液
井底积液危害
井底积液会形成不稳定的段塞流,并导致气井产量下降。如果不能
连续排除井筒积液,最后可能导致气井产量很低,甚至停产。
射孔段中部,因此从油管鞋到射孔段中部,流体是在套管内流动。
一、上周主要内容
4、排水采气管理制度
Fra Baidu bibliotek
一、上周主要内容
5.1、气井积液判断
1、气井临界携液流量计算 不同井口油压、油管规格临界携液流量理论计算结果见下表:
一、上周主要内容
5.1、气井积液判断
2、根据苏里格气田实际生产情况,以理论计算结果1/2作为井筒积 液的判断标准,参考下图:
度水侵,现已造成20余口常开井采取间开携水生产。目前作业区已先后采用速
度管柱排水采气、气举排水采气(含下气举阀后气举)、泡沫排水采气和涡流 排水采气等方法排出井筒及井底附近地层积液,以达到气井恢复正常生产的目 的。
主讲内容
上周主要内容回顾 采气作业二区挖潜增效工艺措施
速度管柱排水采气工艺 下气举阀排水采气工艺 气举排水采气工艺 泡沫排水采气工艺
排水采气工艺课件
第二讲 速度管柱
李国强 2013年2月
主讲内容
上周主要内容回顾 采气作业二区挖潜增效
速度管柱排水采气工艺 下气举阀排水采气工艺 气举排水采气工艺 泡沫排水采气工艺
一、上周主要内容
1、生产气井中液体的来源
许多气井不仅产气而且也会产出凝析油和水。当气藏压力低于露点 压力时,液态凝析物会随气体一起产出;当油藏压力高于露点压力,凝 析油先以气相的形式随气体一起进入井筒,然后在油管或分离器中凝结
二、挖潜增效工艺措施
苏11区块属于“低压、低产、低丰度”三低油气田,单井日产低,携液能 力差,气井自身产能低,气井需进行压裂改造后才能形成工业流生产。2009年3
月8日投产至今,已有生产井273口,其中按制度常开生产井221口,平均单井套
压8.9MPa,单井日均产气量1.3万方;间开井50口,平均单井套压7.58MPa,日均 合计产气量5.1万方,单井日均产气量0.1万方;死井2口(20-53、52-55),下 步准备下气举阀,进行气举。 根据单井生产数据,低压低产井(含常开井、间开井)存在不同程度水侵, 常开井生产压力成锯齿状,间开井必须采取间开恢复井底产能才能携液生产。 随着开发周期的延长,低压低产井水侵现象越来越明显,部分井已出现不同程
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