脱硫系统节能降耗改造
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
ห้องสมุดไป่ตู้
原 脱硫 系统进 口气 中 H S质量 浓度 在 0.7~ 1.0 g/m ,单塔运行溶液循环量为 1 100 m /h,溶 液在 富 液槽 的停 留 时 间为 7 r ain。 当脱 硫 系 统进 口气 中 H s含量稍高时 ,出 口气 中 H:s质量浓度 维 持在 0.1 g/m 左右 。但 由于填 料 的 因素 ,造 成 液体分布器和喷射器喷嘴堵塞严重 ,影响脱硫效 果 。为了适应 高硫 煤制 气并 降低 生产 成 本,于 2011年 9月 对脱硫 系 统进 行 了扩 能改 造 :将 半水 煤气脱硫系统改造为 2台脱硫塔 串联 ,即利用原 来 的脱 硫塔作 为 预 脱硫 塔 ,系统 配 有 1台含 2层 多孔板分布器 、配置 47支喷射器的再生槽 ,双塔 共用贫液泵和 富液泵 ,半水煤气脱硫采用 “888” 脱硫剂 +栲胶法 ,处理气量 为 7 500 m /h(标态 ) 左 右 。 1 改 造方 案
(1)改造前 ,常压 脱硫 系统进 、出 口气体 中
H2S质 量 浓 度 分 别 在 544.3~593.9 mg/m。和 148.4 ~163.6 mr/m ,脱 硫 效 率 为 71.44% ~ 75.0l% ;低变 系 统 出 口气 体 中 H S质 量 浓 度 在 148.4~163.6 mr,/m ,变脱系统 出 121气体 中 H s 质 量浓 度在 59.4~65.0 mr=/m ,变脱 塔脱 硫效 率 达到 57.41% ~61.80% ,平 均 日副产 硫磺 600 kg。
(3)在 变 脱 塔 下 段 空 塔 内安 装 10支 高 效 雾 化 喷淋 器 。 由于脱 硫液 对 H S的 吸收 为 “气 膜 控 制”,而对 CO:的吸收为“液膜控制”,前者吸收速 度很快 ,后者吸收速度较慢 。因此,采用高效雾化 喷淋器 有利 于选 择 吸收 H s,减少 对 CO:的吸 收 , 有利于提 高 脱 硫液 pH,同时 还 可 以 防止 硫 堵 现 象 。 2 改 造效 果
(宁夏 丰友 化 工股份 有 限公 司 宁夏银 川 750021 刘源贵 马 希 凯 宋 强)
硫 回收运行过程异常情况分析及处理
山东兖 矿鲁 南化 工有 限公 司东 厂 区硫 回收装 置设计能力年产 14 kt硫磺 ,采用南化设计 院设计 的两 级 克 劳 斯 工 艺 技 术 ,以净 化 Ⅱ、净 化 Ⅲ、 净化 Ⅳ装 置 的酸性 气 为 原料 ,由于还 有 1套 年 产 6 kt二甲基亚砜装置 ,也需 要高浓度 H s为原料 气 ,故 13常运行 中一般 以满足二 甲基 亚砜装置生 产能力为主 ,硫 回收装置 主要处理净化 Ⅲ装置来 的酸性 气 和二 甲基亚 砜装 置来 的尾 气 。
(2)改 造 后 ,脱 硫 系 统 的 纯碱 量 和 “888”脱 硫 剂消 耗均 为 1.0 t/d,均 比原 来 减 少 1.0 t/d;栲 胶消耗 50.0 kg/d,V2O5消耗减少 l2.5 kg/d;硫 磺产量增加 1.5 t/d。按硫磺 1 500 t计 ,则年 可 增加 效益 22.5万元 。
改 造后 ,常 压 脱 硫 系统 (开 变 脱 泵 )进 、出 口 气 体 中 的 H:S 质 量 浓 度 分 别 在 2 087.2 ~ 2 393.5 mr/m 和 70.7—91.9 mg/m3,脱硫效 率 > 96% ;低 变 系 统 出 口气 体 中 的 H S质 量 浓 度 在 124.4~162.6 mg/m ,变 脱 系 统 出 口气 体 中 H,S 质量浓度在 38.2—53.7 mg/m。,变脱塔脱硫效率 在 56.84% 一76.51% ,平均 Et副产 硫磺 2 100 kg。
(1)将原脱硫塔空塔作为预脱硫塔处理 ,保 留原有 的进 液管 和喷淋 器 。
(2)新 增 脱 硫 塔 上 段 装 填 4层 格 栅 填 料 ,下 段 采用 空塔 喷射 吸收 。 由填 料段 下 降的脱硫 液 聚 集 于脱 硫塔 下段 ,对进 塔 的半 水 煤气 进 行 喷 射 预 脱硫 ,可以脱除部分 H s和部分煤灰 ,防止填料 堵 塞 ,同时提 高 了脱硫 效率 。
24
、氮肥 第 42卷 第 3期 2014年 3月
科 技简 讯
脱硫 系统 节能降耗改造
宁 夏丰友 化 工股份 有 限公 司以无 烟煤 为原料 生产尿素 ,合成氨生产采用常压固定层间歇式造 气 炉制气 、常 压脱 硫 、加 压 ADA变 换脱硫 、醇 烷 化 精炼工艺 ,尿素生产采用水溶液全循环工艺 。
(3)改 造 后 的 常 压 脱 硫 系 统 投 运 后 ,常 压 脱 硫系统 出口气体 中 H s含 量明显降低。对后系 统气体压缩来说 ,脱硫系统 H22 HI压缩机单机运 转时间由7 d/次延长至 24(L/次,大大降低了压缩 机 的维 修费 用 。
(4)脱 硫 系 统 改 造 后 烧 高 硫 煤 ,高 硫 煤 的价 格 比低 硫煤 价格低 ,降低 了吨氨 的原 料成 本 。
原 脱硫 系统进 口气 中 H S质量 浓度 在 0.7~ 1.0 g/m ,单塔运行溶液循环量为 1 100 m /h,溶 液在 富 液槽 的停 留 时 间为 7 r ain。 当脱 硫 系 统进 口气 中 H s含量稍高时 ,出 口气 中 H:s质量浓度 维 持在 0.1 g/m 左右 。但 由于填 料 的 因素 ,造 成 液体分布器和喷射器喷嘴堵塞严重 ,影响脱硫效 果 。为了适应 高硫 煤制 气并 降低 生产 成 本,于 2011年 9月 对脱硫 系 统进 行 了扩 能改 造 :将 半水 煤气脱硫系统改造为 2台脱硫塔 串联 ,即利用原 来 的脱 硫塔作 为 预 脱硫 塔 ,系统 配 有 1台含 2层 多孔板分布器 、配置 47支喷射器的再生槽 ,双塔 共用贫液泵和 富液泵 ,半水煤气脱硫采用 “888” 脱硫剂 +栲胶法 ,处理气量 为 7 500 m /h(标态 ) 左 右 。 1 改 造方 案
(1)改造前 ,常压 脱硫 系统进 、出 口气体 中
H2S质 量 浓 度 分 别 在 544.3~593.9 mg/m。和 148.4 ~163.6 mr/m ,脱 硫 效 率 为 71.44% ~ 75.0l% ;低变 系 统 出 口气 体 中 H S质 量 浓 度 在 148.4~163.6 mr,/m ,变脱系统 出 121气体 中 H s 质 量浓 度在 59.4~65.0 mr=/m ,变脱 塔脱 硫效 率 达到 57.41% ~61.80% ,平 均 日副产 硫磺 600 kg。
(3)在 变 脱 塔 下 段 空 塔 内安 装 10支 高 效 雾 化 喷淋 器 。 由于脱 硫液 对 H S的 吸收 为 “气 膜 控 制”,而对 CO:的吸收为“液膜控制”,前者吸收速 度很快 ,后者吸收速度较慢 。因此,采用高效雾化 喷淋器 有利 于选 择 吸收 H s,减少 对 CO:的吸 收 , 有利于提 高 脱 硫液 pH,同时 还 可 以 防止 硫 堵 现 象 。 2 改 造效 果
(宁夏 丰友 化 工股份 有 限公 司 宁夏银 川 750021 刘源贵 马 希 凯 宋 强)
硫 回收运行过程异常情况分析及处理
山东兖 矿鲁 南化 工有 限公 司东 厂 区硫 回收装 置设计能力年产 14 kt硫磺 ,采用南化设计 院设计 的两 级 克 劳 斯 工 艺 技 术 ,以净 化 Ⅱ、净 化 Ⅲ、 净化 Ⅳ装 置 的酸性 气 为 原料 ,由于还 有 1套 年 产 6 kt二甲基亚砜装置 ,也需 要高浓度 H s为原料 气 ,故 13常运行 中一般 以满足二 甲基 亚砜装置生 产能力为主 ,硫 回收装置 主要处理净化 Ⅲ装置来 的酸性 气 和二 甲基亚 砜装 置来 的尾 气 。
(2)改 造 后 ,脱 硫 系 统 的 纯碱 量 和 “888”脱 硫 剂消 耗均 为 1.0 t/d,均 比原 来 减 少 1.0 t/d;栲 胶消耗 50.0 kg/d,V2O5消耗减少 l2.5 kg/d;硫 磺产量增加 1.5 t/d。按硫磺 1 500 t计 ,则年 可 增加 效益 22.5万元 。
改 造后 ,常 压 脱 硫 系统 (开 变 脱 泵 )进 、出 口 气 体 中 的 H:S 质 量 浓 度 分 别 在 2 087.2 ~ 2 393.5 mr/m 和 70.7—91.9 mg/m3,脱硫效 率 > 96% ;低 变 系 统 出 口气 体 中 的 H S质 量 浓 度 在 124.4~162.6 mg/m ,变 脱 系 统 出 口气 体 中 H,S 质量浓度在 38.2—53.7 mg/m。,变脱塔脱硫效率 在 56.84% 一76.51% ,平均 Et副产 硫磺 2 100 kg。
(1)将原脱硫塔空塔作为预脱硫塔处理 ,保 留原有 的进 液管 和喷淋 器 。
(2)新 增 脱 硫 塔 上 段 装 填 4层 格 栅 填 料 ,下 段 采用 空塔 喷射 吸收 。 由填 料段 下 降的脱硫 液 聚 集 于脱 硫塔 下段 ,对进 塔 的半 水 煤气 进 行 喷 射 预 脱硫 ,可以脱除部分 H s和部分煤灰 ,防止填料 堵 塞 ,同时提 高 了脱硫 效率 。
24
、氮肥 第 42卷 第 3期 2014年 3月
科 技简 讯
脱硫 系统 节能降耗改造
宁 夏丰友 化 工股份 有 限公 司以无 烟煤 为原料 生产尿素 ,合成氨生产采用常压固定层间歇式造 气 炉制气 、常 压脱 硫 、加 压 ADA变 换脱硫 、醇 烷 化 精炼工艺 ,尿素生产采用水溶液全循环工艺 。
(3)改 造 后 的 常 压 脱 硫 系 统 投 运 后 ,常 压 脱 硫系统 出口气体 中 H s含 量明显降低。对后系 统气体压缩来说 ,脱硫系统 H22 HI压缩机单机运 转时间由7 d/次延长至 24(L/次,大大降低了压缩 机 的维 修费 用 。
(4)脱 硫 系 统 改 造 后 烧 高 硫 煤 ,高 硫 煤 的价 格 比低 硫煤 价格低 ,降低 了吨氨 的原 料成 本 。