萃取工艺开发项目总结
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萃取工艺开发项目72小时生产考核总结根据技术中心、生产部要求,我厂于2018年3月13日至3月15日对萃取工艺开发项目进行了72小时生产考核,现总结如下:
一、项目改造背景
山焦焦化粗苯加氢精制装置处理粗苯能力10万吨/年,萃取精馏工艺采用环丁砜三苯萃取精馏工艺,由于近年来原料粗苯质量有逐年变差的趋势,加工原料性质无法控制,三苯萃取精馏萃取剂易变质分层,导致萃取效果差,纯BTXS 馏分中富含重质非芳烃导致纯苯质量差,甲苯纯苯低;为了加大芳烃与非芳烃分离,操作过程中,采取提高温度,加大非芳采出量,又带来纯苯收率低,萃取剂损耗大等问题。经调研,目前国内二苯萃取工艺运行较好。因此,我厂通过新增一台预蒸馏塔及配套设施,停用原甲苯塔,将三苯萃取工艺改为二苯萃取工艺。通过项目改造提高纯苯质量,降低溶剂损耗,提高萃取效果,降低非芳烃含苯量。
二、项目实施进度
1、1-4月完成了设计、预算及招标前准备工作。
2、5月份完成了招标、合同签订。
3、6-9月份完成土建施工、设备制作。
4、10-12月份完成了现场安装、调试。
5、12月27日至28日一次性试车成功。
6、2018年3月13日至15日,完成72小时生产考核。
三、项目实施前后系统变化情况
1、工艺流程对比
项目实施前工艺流程
加氢单元稳定塔底的混合芳烃BTXS 首先进入萃取蒸馏原料缓冲罐,由泵升压后进入萃取蒸馏塔,塔顶分离出非芳烃副产品送至罐区。塔底富溶剂送至溶剂回收塔中。在回收塔内进行溶剂与芳烃的分离,塔底溶剂返回萃取塔循环使用,塔顶纯BTXS依次经过苯塔、甲苯塔、二甲苯塔,通过精馏生产出合格的纯苯、甲苯、二甲苯。
200单元改造前工艺简图
项目实施后工艺流程
加氢精制单元稳定塔底的混合芳烃BTXS,首先进入萃取蒸馏塔进料缓冲罐,再经泵升压后进入预精馏塔。塔底SX 组分去二甲苯塔,二甲苯塔顶采出二甲苯,塔底重组分定期排入重苯系统。预蒸馏塔塔顶BT馏份经预蒸馏塔冷却器冷却后,进入预蒸馏塔回流罐,经预蒸馏塔回流泵后部分回流,
部分进入萃取蒸馏塔。在萃取塔将非芳烃分离,富溶剂进入溶剂回收塔,在回收塔内实现溶剂与芳烃的分离,溶剂循环至萃取塔使用。BT进入纯苯塔,塔顶采出合格的纯苯,塔底采出合格的甲苯。
2、新增设备及连锁报警系统
(1)新增设备明细
(2)新增联锁1套Z9201
当预蒸馏塔塔底三处压力监测点,有两处超过规定指标,中压蒸汽调节阀自动切断。确保与预蒸馏塔不超温、超压。
(3)新增测苯类可燃气体报警仪7台。
3、新增公辅介质用量
四、72小时生产考核指标完成情况
(1)生产负荷、产品产量及收率
五、项目实施后存在的问题
1、目前工艺指标处于优化过程中,非芳烃含苯量偏高。
2、预蒸馏塔塔顶物料冷却后温度偏高。
六、下一步措施
近期我厂将继续组织相关人员,到设计相同的苯加氢装
置(三苯工艺改造为两苯工艺)进行调研。通过对工艺运行情况及设备运行情况进行详细的比较,寻找差距,取长补短,对循环水系统进行改造、降低非芳含苯量,释放装置最大产能。