制氧机冷箱内珠光砂结冰事故分析和处理

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本次冷箱内结冰造成的直接经济损失:更换管道材料费用5万元;施工费约2万元;管道重
新焊接后裸体冷冻及加温解冻消耗电费:50×3300×O.42=7(万元)注:裸冷和加温解冻总时间 约50小时,小时空分系统耗电3300K W。
直接经济损失合计14万元。通过本次改造,防止冷箱内结冰,经济效益明显。正因为如
入冷箱造成结冰。 1.3、冷箱内的密封氮气管道设计不合理,密封氮气压力低,造成冷箱内产生负压,湿空气进 入冷箱。
经过分析和检查。我们确定冰坨形成的主要原因是:冷箱充气管道布置不合理,而且气源采
用低压污氮气,压力仅有10Kpa左右,冷箱越高充气保压效果越差,造成湿空气进入冷箱上部, 遇低温凝结成冰。 二、保冷箱内充压氮气管道改造: l、在冷箱的上部和中部增加充气管道,并将管道上的氮气孔扩大,由甲6nma改为甲8mm,增 加充气量。 2、将充气气源改用下塔压力氮气(0.45Ur坦)代替污氮气,保证充气压力。 四、改造后的效果及经济效益: 60(Dm3/h制氧机恢复生产以后,通过调节充气压力,冷箱上部压力表显示冷箱内为正压。 这样,就能够防止了湿空气进入冷箱。
失增加。
3、化冰结束后,要对空分塔内的管道和冷箱进行加温吹除,确保管道、设备和冷箱干燥。 4、加温结束后要采取有效的检漏措施,并根据管道损坏和处理情况确定是否安排裸冷。
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冷箱充氮气管道进行了改造,由于本次事故处理得当,检修后开车一次成功,开车后各项生产经
营指标达到或超过检修前的指标。
一、冷箱内珠光砂结冰的原因分析: 1、冷箱内结冰的几种原因:
1.1、珠光砂装填过程中将湿珠光砂装入塔内。 1.2、冷箱入孔封闭不严,在空分运行过程中,由于制氧机冷箱内的温度低,室外的湿空气进
个珠光砂冰坨,几乎将冷箱顶部封严,有些管道由于承受不了巨大的压力已经变形。由于结冰
位置在制氧机冷箱内铝m高处,冰坨4m高,蒸汽无法达到如此高度,人工清理不安全,清理速 度慢,为了加快清理速度,保证检修工期。我们利用消防带将氮水预冷泵后的高压水引到空分 塔顶,进行化冰。化冰结束后,发现冷箱内部的管道损坏较多,对损坏的管道进行更换。同时对
技术谂谈篇
制氧机冷箱内珠光砂结冰事故分析和处理
邢台钢铁股份有限公司技术中心
徐永军
李增民
王宗元


概述:6000ma/h制氧机是1-.998年9月投产的国产第一套全精馏无氢制氩制氧机。投运以
来制氧机运行稳定,各项生产经营技术指标均超过设计指标。在2004年4月份计划中修时,在 扒完保冷箱内的珠光砂,准备塔内检修时,发现在冷箱上部,精馏塔顶及管道密集区,形成了一
此,我们将12000m3/h制氧机充气保压系统也进行了同样的改造。 五、使用水对冷箱珠光砂结冰处理时的注意事项:
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在冷箱珠光砂结冰时,利用蒸汽进行解冻是快速和高效的方法,但如果结冰位置较高,蒸汽
压力达不到使用要求时,采用高压水化冰,也是一种快速有效的方法。
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技术逾谈篇
用水化冰的注意事项:
l、要做好排水工作,防止水进入空分塔基础。 2、化冰前要对冰坨下的管道采取有效的保护措施,防止冰块下落时损坏塔内管道,造成损
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