三菱简明调试步骤
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调试步骤
4.3.1系统初始化。
将基本参数内#1037设为(2), #1060 设置如下(1060)(1),按Y 后,INPUT 键确认,再次按Y 后,INPUT键确认,系统内基本参数被设置。
关机重新通电。
4.3.2用WINCOMM传入相应机床参数, 软件波特率设为19200(机床参数#9102设为0 #8109设为0),关机重新通电。
4.3.3用GX传入相应的PLC(R2925设为31 #8109设为0 #9102设为0) 。
4.3.4用WINCOMM传入100参数<先关PLC,再把#1060(64)(S)>断掉总电源。
4.3.5拨码:X.Y.Z.S轴分别拨为0,1,2,3 远程I/O拨为1,重新上电, 如果出现报警显示,应该寻找故障并排除。
4.3.6确定主轴风机排风方向朝上,不正确时调换风机三相电源。
确定增压缸与主轴距离在3到4毫米之间,确定增压缸上下限位开关螺丝锁紧,增压缸有足够液压油!
4.3.7手动打油观察油路接通情况各轴导轨接触面润滑是否均匀,要注意Z轴的油路是否接通,Y向的油管是否有损坏.有无漏油,检查三轴联轴器是否上紧,如有松动应及时锁紧。
用手轮及面板手动移动各轴,判断各轴运动方向是否正常,平稳。
4.3.8 将状态选择开关放置在JOG位置,将点动速度放在最低档,分别进行各坐标正反方向的点动操作,同时用手按与点动方向相对应的超程保护开关,验证其保护作用的可靠性,然后,再进行慢速的超程试验,验证超程撞块安装的正确性。
4.3.9将状态开关置于回零位置,完成回零操作,再用手动测试各轴运动是否正常,进行多段速变化测试.
4.3.10将状态开关置于JOG位置,进行手动变档试验,验证后将主轴调速开关放在最低位置,进行
各档的主轴正反转试验,观察主轴正反转方向及速度显示的正确性,然后再逐渐升速到最高转速,
观察主轴运转的稳定性。
最后进行从零速直接到最高速,及最高速直接到零速是否会出现报警。
4.3.11调整各轴的行程和栅格量(确保栅格量约为丝杆螺距的一半,如果不是调整原点挡块位置或联轴器),设定各轴的软限位。
XT系列机床行程(软限位)规定一览表mm
机床型号X正限位X负限位Y正限位Y负限位Z正限位 Z负限位
XT-M650 ≤550 ≥50 ≤450 ≥50 ≤450 ≥50
XT-M850 ≤750 ≥50 ≤450 ≥50 ≤450 ≥50
XT-M855 ≤750 ≥50 ≤550 ≥50 ≤550 ≥50
XT-M1060 ≤950 ≥50 ≤550 ≥50 ≤500 ≥50
XT-M1150 ≤1050 ≥50 ≤450 ≥50 ≤450 ≥50
XT-M1480 ≤1350 ≥50 ≤750 ≥50 ≤600 ≥50
XT-M1580 ≤1450 ≥50 ≤750 ≥50 ≤600 ≥50
XT-M1680 ≤1550 ≥50 ≤750 ≥50 ≤600 ≥50
4.3.12确定各轴运动正常后,进行拷机(10小时),10小时后由质检课进行精度检查及调整,待调整完后将导轨护罩装上进行48小时拷机;48小时后质检课进行精度复检及调整.接着进行伺服调整。
(注:机床拷机应依据拷机追踪表进行跟踪。
)
4.4伺服调整
4.4.1手动调试步骤
首先设定以下参数
#2203=33 (位置回路增益1)
#2204=86 (位置回路增益2)
#2205=150 (速度回路增益1)
#2208=1900 (速度回路前进补偿)
#2215=100 (加速度前馈进给增益)
#2010=40 (前馈进给增益)
#2257=187 (平滑高增益控制定数)
及消除各种机械补偿(反向间隙及镙距补偿#2011#2012)
4.4.2 编写以下测试程序
G28 G90 X0;
G04 X1.;
GOO X-300.;
G04 X1.;
M99;
4.4.3 调整磨擦扭矩和不平行扭矩
a) 将画面切换成伺服监控画面
b) 执行测试程序,观察正负方向电流
c) 计算不平行扭矩和摩擦扭矩
正方向电流+负方向电流
不平行扭#2232=---------------------(只限Z轴)
2
方向电流-负方向电流
摩擦扭矩#2245=---------------------
2
4.4.4 调整马达惯量#2237
将#2234改为3,执行程序,记录高电流1,待稳定后填入#2237,最后将#2234改为0
注:马达转速必须为10000转
4.4.5 调整速度环增益#2205
a) 从150开始加,每一次加20,然后移动调整轴,如有响声,调整#2238,从100开始,每次加50,最大为800。
b) 如果到800还有响声,降低#2205,再重复#2238调整,直到震动消除。
如此循环。
c) 一般情况#2205的范围为150—300。
若设更大对机械有较大冲击。
注:#2205各轴必须一样,如果有一个轴较低,其它两个轴必须跟它一样。
4.4.6 位置环调整(SHG)
第三组第四组
#2203 33 38
#2204 86 102
#2257 187 225
#2208 1900 1900
#2215 100 100
#2010 40 40
先从第三组开始,移动各轴,如果无震动和响声,换成第四组。
如果第四组有震动,请设回第三组。
(一般我们设第三组)
4.4.7 如果机床静止时伺服监控画面电机电流跳动,请试着设地定#2227 BIT4和BIT5跳动补偿直到
停止。
4.4.8 诱起压补偿(改善电流指令效率,缩短加减速时间)
将#2234=1,执行测试程序,观看高电流1和高电流2,正常高电流1比高电流2大1至2。
如果高电流2大于高电流1,则降低#2247,直到正常。
(#2247标准值为100)
4.4.9 伺服真圆调试
(XY轴调试)
a) 测试程序:G28 G90 G17 X0 Y0 ZO;
G00 X-300.Y-200.Z-200.
G02 I-100.pF3000;
c) 按“DIAGN”进入“SUPPORT”到下一页
设置# (1)( 6 )
#(11)(100 )
#(12)(200 )
其中“6”是F3000,F1000是“10”F5000是“4”;“100”是X轴,“200”是Y轴,“300”是Z轴。
A/B:#2216 #2239太大#2239太小
C/D:#2241
d) (XZ轴调试)
测试程序
G28 G90 X0 Y0 Z0;
G00 X-300,Y-200,Z-200,;
G02 G18 K-100,F3000;
M99;
e) 将“SUPPORT”的#(11)(100 )
#(12)(300 )
f) 其余步骤与上面一样。
调完请把#2011和#2012及机械补偿改回去。
4.5 HIOKI MEMORY HICORDER调整步骤
将CH1的黑线和红线接到转接板上的CHI,CH4上。
CH2上的黑线和红线接到转接板上的CH11,CH14。
4.5.1共振频率测定(#2238)
a) 设定时间轴为10MS,电压轴为2V。
将#2243设为600,#2261设为1,#2262设为2,#2238设为0,#2237设为100。
提高#2205值,直至机床振动,观察波形,算出#2238的值。
b) 计算方法:以十格为单位,算出里面有几个波峰,再除以100就是#2238的值了,例如十格里有二十九个波峰,#2238值就是290.,再根据#2238的值查得#2233BIT0-BIT3滤波深度。
4.5.2 电机惯量测定(#2237)
a) #2261设为1,#2262设为7,将#2205设为150,编写程序:
G28G90X0;
G04X2.;
G00X-500.;
G04X2.;
M99;
b) 将时间轴设为200MS,电压轴设为500MS。
4.5.3 速度增益#2205
a) 根据#2237的值查得#2205的值
b) #2262设为13,将电压轴改为5V,查看波形。
4.5.4加减速设定#1207,#2004,#2008
测试程序:
G00G28G90X0。
;
X-500.;
M99;
查看MAX2电流,峰值应在160以下,如果太小,减小#1207值,不超过160即可。
4.5.5 诱起电压补偿(改善电流指令效率,缩短加减速时间)
将#2234=1,执行测试程序,观看高电流1和高电流2,正常高电流1比高电流2大1至2。
如果高电流2大于高电流1,则降低#2247,直到正常,再将#2234改为0。
4.5.6 待调整完进行12小时拷机等待加工。
4.5.7 加工合格后进行密码设定及参数备份。