高炉布料器的主要故障分析与维护正式样本
高炉风机常见故障及停机维护系统的改进
高炉风机常见故障及停机维护系统的改进【摘要】高炉风机是工业生产中的必要设备,其发挥着重要的作用。
高炉风机在运行过程中,其性能和质量直接关系到生产的质量和效率,因此,为了更好的保证生产质量,就必须保证高炉风机的运行质量。
高炉风机作为一种机械设备,在长期的运行和损耗下,难免会出现故障和问题,比如掉叶片、风机滑动轴承等都是高炉风机中常见的故障。
而一旦高炉风机发生故障,就会直接影响到生产质量,甚至会造成严重的安全事故。
为了杜绝高炉风机故障的发生,就必须加强改进高炉风机的停机维护系统,确保停机维护系统的有效性和可靠性,进而才能保障高炉风机的正常运行。
本文就对高炉风机的常见故障进行分析,并提出停机维护系统的改进措施,希望能够为相关工作人员提供一些参考意见。
【关键词】高炉风机故障停机维护系统改进措施引言在炼铁生产中高炉是必要的机械设备,而风机又是高炉的关键设备,想要促进炼铁生产的顺利有效开展,就必须保证高炉风机的运行质量。
高炉在运行过程中,鼓入的风具有一定的温度和压力,所以能够与高炉内的焦炭、矿石发生一系列的物理化学反应,而一旦高炉风机发生故障和问题,就会对生产的进行产生严重的影响。
高炉风机虽然可以有效提高生产效率,但是作为一种机械设备,在长期运行和损害过程中,难免会出现问题和故障,因此这就需要加强对高炉风机的保养和维修工作,通过经验诊断、总结分析,排除故障,同时加强停机维护系统的改进,从而最大程度保证高炉风机的运行质量,进而提高生产企业的综合效益。
1、高炉风机概述风机是高炉炼铁生产中重要的动力装置,风机的性能及质量直接影响到高炉的工作状况。
作为高炉中的动力机械,风机主要是通过加压来提高高炉内的空气压力,这种压力就会使得高炉内的焦炭、矿石等发生物理化学反应,从而达到炼铁的目的。
由此也可以说,高炉风机的运行就是把原动机的能量转变为气体能量的一种生产机械设备[1]。
一般来说,在工业生产过程中,可以根据风机升压的发小进行设备分类,比如升压小于二十卡帕的机械称之为压缩机,而升压小于三十卡帕的机械则称之为鼓风机。
高炉炼铁设备的故障诊断及处理措施
高炉炼铁设备的故障诊断及处理措施摘要:本文先对高炉炼铁设备故障发生的原因和影响因素进行了分析研究,然后对故障诊断方面的相关理论和方法进行了总结,并提出了部分故障的处理措施和维护管理建议,以期为高炉炼铁设备的安全高效运行提供帮助。
关键词:高炉炼铁设备;故障诊断;处理1造成高炉设备故障的因素及原因造成高炉炼铁设备故障的原因及影响因素主要有以下几点:(1)故障是由设计和生产等因素造成的。
设备设计、制造、选择或安装问题。
如果设计中电机的额定功率不足以满足制造工艺的需要,造成电机的过流故障。
(2)因操作不当或错误而造成的错误。
因工作人员个人的失误或操作不当而导致的设备故障。
如果操作者的工作失误造成了切换开关的故障。
(3)因备品不足而导致的设备失效。
由于新零件或维修零件的品质不能满足预期的运行周期而导致的设备失效。
如果速度编码器出现故障,则无法达到它的后期运行。
(4)点检不合格,隐患在于设备在生产周期内不能正常运行造成的故障。
运行中的设备存在问题,但没有及时的检查和维修,导致了设备的失效。
如果PLC模板长时间积灰,最终导致模板内部短路而导致失效。
(5)因维修不当而导致的设备失效。
维修人员因操作不当或不当而造成的设备故障。
比如,电动机的端子连接线松动,导致电动机烧毁。
2高炉炼铁设备故障诊断理论研究与分析2.1基于数学模型的故障诊断方法运用该方法时,所建立的数学模型主要是根据实际情况,把当前的炼铁思想应用到各种先进设备上,用参数模型估计法分析诊断机械设备故障。
本系统形成了良好的协作关系,分析设备的运行状况,通过分析结果,实现信息监控。
虽然该方法具备一定的故障诊断能力,但数学模型精度如果教题就会影响故障分析的能力和效果。
2.2设备故障诊断输出信号诊断应用小波分析法处理机械运行设备中的故障信息,通过远程计算机详细分析信号自身特征,确定异常信号,设立具体措施,故障分析判断。
在炼钢机械设备故障诊断中,小波变换和时序特征提取是两种常用的方法。
高炉双油缸布料器控制原理及故障分析
高炉双油缸布料器控制原理及故障分析高炉布料器设备运行是否正常,对于高炉的正常生产运行起到至关重要的作用。
文章对某高炉矿布料器的液压控制和自动化功能进行了说明,介绍了该设备的操作及控制方式,并对PLC和多轴控制器之间的连锁信号内容作了详细的说明,较为详细地介绍了两种比较常见的故障处理方法。
该布料器的原理和功能,与传统高炉的布料器有较大的差异,可作为同行参考。
标签:油缸;控制器;布料器1 概述高炉炉布料器可实现环形布料、扇形布料和定点布料等方式。
不同的布料模式对改善高炉状况,减少炉料粘结,控制煤气流分布,提高煤气利用率,作用重大。
布料器运动轨迹的控制是否良好,对炉况有重要的影响。
2 布料器控制硬件组成及控制原理布料器控制系统是通过PLC(S7-400)和控制器,比例阀,油缸之间的控制信号的传递,按照设定的轨迹实现对油缸的驱动,完成布料器的环形布料,扇形布料和定点布料功能,使得布料器能滿足对矿石和煤布料的需求。
布料器控制系统的设备包括2个独立动作的油缸,垂直向分布,其中东西向为1#油缸,南北向为2#油缸,2个比例伺服阀和1个多轴控制器,每个油缸有一个内置的位置检测传感器,用来检测油缸实施的位置,控制器有包含4个接口,其中2个15针的油缸位置反馈信号接口,一个25针比例阀控制信号和反馈信号接口,一个DP通讯接口。
驱动油缸的比例阀信号包括一组工作电源,控制信号和反馈信号,比例阀接收控制器发出的控制信号同时将反馈信号给控制器。
控制器同时接收油缸的位置信号,在控制器内进行对比,发出差值信号控制比例阀驱动油缸,使布料器按照设定的轨迹完成布料功能。
布料器控制有三种操作方式:(1)现场控制箱实现现场中控切换和打开、关闭按钮组成。
现场控制箱内设有按钮完成1#油缸和2#油缸前进后退的控制。
机旁功能可以实现油缸检修和布料器水平、垂直方向的角度校正。
(2)中控手动(HMI MANUAL)远程可以实现油缸的泄压操作,可以使布料器回到自由位置。
高炉无料钟炉顶布料器应力分析
13 模 型 的建 立 .
应用 PoE软件 对 布 料器 中齿 轮 箱箱 体 、旋转 圆筒 r / 部件 进行实 体建 模 。
收 稿 日期 :2 0 - 1 0 06 1— 7 作 者 简 介 :秦 生 (9 1 ,硕 士研 究 生 。研 究 方 向 :新 型 冶 金 18 -) 设 备 ; 卞致 瑞 ,博 士 生 导 师 。
正常运行是高炉正常生产的重要保障。本文针对该布料
器进 行结 构应 力应 变 分 析 ,在满 足 强度 、刚度 的前 提 下
限元模 型 。
优 化 布料器结 构 ,以减轻 其对炉 壳 的负载 【 l J 。
1 无 料 钟 炉 顶 布 料 器 结 构 及 力学 分 析
11 布 料器 的 结构 .
刚度 的条件下 适 当 降低 。本 文对 齿轮 箱 箱体 上盖 厚 度提 出了两种 改进 方案 ,与原 方案进 行 了对 比 ,结果 如表 2 。
表 2 改进方案对 比
厚度值( 最大等效应力 ( 丑 mm) Mp) 最大结点位移(响 瑚
原 方 案 方 案 一 方 案 二 l0 0 9 0 8 0 l.6 82 2 2 .3 04 8 2.6 2 7 7 010 .9 03 7 . 0 036 . 5
V 1 0N . o. , o 1 2
Ja 。00 n. 2 7
高炉无料钟炉顶布料器应力分析
秦 生 ,卞致瑞 , 苏 维 ,马连军
(. 京科 技大 学 机 械 工程 学 院 ,北 京 10 8 ;2首钢设计 院,北京 10 0 ) 1 北 00 3 . 0 0 0
摘
要 :文章 对 首钢一 号高 炉无料 钟 炉顶布料 器的 主要 部件 进行 了有 限元 分析 , 结果 对无料 钟 炉顶 布 所得
冶金行业高炉炼铁设备维护规程
X钢集X钢特钢有限公司5#高炉设备维护规程(试用)二○○七年元月十八日目录第一部分机械设备 (3)第一章高炉本体维护 (3)第一节无料钟炉顶设备 (3)第二节炉顶液压站 (5)第三节开口机 (7)第四节液压泥炮 (10)第五节炉前液压站 (11)第二章高炉喷煤系统设备 (13)第一节中速磨煤机 (13)第二节中速磨液压系统 (17)第三节密封式皮带定量给料机 (17)第三章高炉鼓风系统设备 (19)第一节轴流压缩机 (19)第二节润滑油站 (21)第三节动力油站 (22)第四章高炉热风系统设备 (24)第一节助燃风机 (24)第二节热风炉液压站 (25)第五章上料系统设备 (27)第一节卷扬机 (27)第二节料仓液压站 (28)第六章炼铁厂干法除尘设备维护规程 (30)第七章高炉渣粒化设备 (33)第一节渣粒化设备维护规程 (33)第二节渣浆泵设备维护规程 (34)第八章铁厂高炉设备联合泵站 (35)第一节水泵 (35)第二节多功能止回阀 (37)第三节柴油机 (38)第九章环境除尘设备操作规程 (41)第二部分电气设备 (43)第一章旋转布料器维护 (43)第二章PLC设备维护规程 (44)第三章料流调节阀维护规程 (46)第四章鼓风系统电气设备维护规程 (48)第五章水泵冷却皮带机维护规程 (49)第六章喷煤系统电气设备维护 (50)第七章粒化渣系统设备维护规程 (52)第八章干法除尘系统设备维护规程 (53)第九章水泵房电气系统维护 (54)第十章炉顶系统电气设备维护规程 (55)第十一章车间变电所设备维护规程 (56)第十二章变频器维护规程 (58)第十三章主卷电机维护规程 (59)第十四章探尺维护规程 (60)第十五章高炉煤气分析仪维护规程 (61)第一部分机械设备第一章高炉本体维护第一节无料钟炉顶设备一、技术参数炉顶压力:0.3MPa炉顶温度:250℃~300℃料车容积:5.5m³料罐容积:20 m³1.布料器:A.工业净水冷却(压力0.2-0.3 MPa)使用少量氮气密封。
包钢7#高炉炉顶布料器的改进
包钢型布料器及溜槽主要出现的问题如下:布 料器托架变形失效,变形角度最大约为 13°,使用寿 命最短的约 25个月;溜槽耐磨性不好寿命短;布料 器中心喉管使用寿命短;以上设备部件出现的问题, 严重影响到高炉稳定运行、正常生产,打乱了正常生 产组织计划。
改进布料器 (秦 冶 制 造 )在 保 证 原 来 包 钢 液 压 布料器结构和工作原理不变的前提下,将溜槽旋转 改为采用变频电机加减速机控制;增加了万向框架 结构,能更好地吸收耳轴受托架变形的影响等,更好 地适应复杂的炉顶工况;对倾动角度检测改为机械 检测;倾动油缸与连接杆的连接方式改为卡套式连 接;托圈与在箱体导轨上行走时改为导轮结构;对托
传动链:电动机→摆线针轮减速机→直齿小齿
轮→上部回转支承→耳轴转套→溜槽。 结构特点:采用第 2套传动,一备一用,主驱动
出现故障,备用驱动马上启动;电机、减速机安装在 布料器箱体外部,方便检查、维护、更换。这套旋转 机构的主要运行阻力来自回转支撑的摩擦阻力以及 整个旋转部分绕喉管中心线的旋转阻力。
运行方式:以连续运行为主,亦可间歇运行(布 料时旋转,其余时间停)或手动(定点布料)。 1.2 副传动 -溜槽倾动 α角倾动[1]
ImprovementofNo.7BlastFurnaceTopDistributorinBaotouSteel
ZHANGFeng,DONGSheng,GAOWan-liang,GUOQiang
(RareEarthSteelIron-makingPlantofSteelUnionCo.Ltd.ofBaotouSteel(Group)Corp., Baotou014010,InnerMongolia,China)
传动链:直线油缸→托圈→下部回转支撑→钢 圈→曲柄→耳轴→溜槽
高炉炉顶布料器的故障及检修
位使用硬质合金补焊增加其耐磨性,效果也可以。吊起电机与电机座拆卸联轴器的另一部分
拆卸高速轴的侧盖及轴承并更换。行星减速机整体更换的时间较长,一般为一检修的注意事项作好检修的准备工作。包括备件的吊运到位,手拉葫芦等吊装工具的准备。起运吊装的水平对检修的进度有很大影
冷却水较多时,冷却水就可能从迷宫箱内密封处流
进炉内,对炉内的状况产生影响,煤气中的水分加大,干法除尘系统的布袋容易粘结灰尘,透气性变差,长时间布袋就会损坏,影响净煤气的质量。气密箱的检修气密箱的检修更换所需要时间较长,视检修的
经验而定,一般需一。气密箱的更换包括行星减速机、布料溜槽等设备的吊运和安装,也是对布料器系统各设备检修水平的综合检验。结束语气密箱的冷却水流量与炉顶压力的关系仍需进一步探讨研究。冷却水流量随炉顶压力变化而自动调节,避免炉顶压力变小时,冷却水流量变大,导致冷却水流进炉内,对炉内产生影响。
威胁。布料溜槽位于炉喉料面之上,完全处在热煤
气的环境中。行星减速机只有两根同心曲轴伸人气密箱内需要“转轴密封,’图中处,其余都在
大气环境中工作。控制减速机构角和月角发讯
装置由行星减速机引出,也在大气环境中工作。由此可见工作条件最恶劣的机构是气密箱及其布
料溜槽的悬挂结构。收稿日期一一作者简介高月平男,工程师,年生。江苏冶金第卷。布料器的常见故障及检修布料溜槽布料溜槽的常见故障磨牙是布料溜槽的常见故障。布料溜槽的正常使用寿命是一个月。磨穿是指溜槽本体、耐磨衬板的严重磨损,在炉内中心的位置磨出孔洞。它
第卷第期
年月江苏冶金高炉炉顶布料器的故障及检修高月平江苏沙钢集团有限公司高炉工段张家港,摘要介绍了沙钢耐无料钟炉顶的布料器常见故障,提出各类故障的解决方法及检修注意事项,对布料器的
高炉后期易出现的问题分析与处理操作
高炉生产进入后期,炉型变化较大,设备破损也较多,需要对设备不断维护,高炉生产中会出现各类问题,操作指标也要及时调整。
偏料、崩料与悬料偏料。
两尺相差大于0.5m以上叫偏料。
钟阀高炉两尺相差1.0m以上也叫偏料。
偏料会破坏煤气流正常分布,能量利用率降低,使燃料比升高,降低装料调剂手段的效果;造成高炉圆周工作不均,特别是炉缸温度不均,对喷煤和下部调剂效果有较大影响;易产生炉况大凉、大崩料或连续崩料、悬料、结瘤;炉料粉末易集结在下料慢的部分。
偏料的原因包括:炉衬侵蚀不均,侵蚀严重一侧煤气流过分发展。
炉型变化不规则,变坏一侧可能有结瘤,使下料不均。
旋转布料器故障,停转后布料偏。
风口圆周工作不均,各风口进风量和风压不均。
炉料粉末多,布料时发生炉料粒度偏析。
偏料的处理办法包括:检查料尺工作是否正常,有无假象;出现偏料要避免中心过吹和炉温不足;偏料初期,可改变装料制度,采取疏松边缘或双装等办法;炉温充沛时,可铁后坐料,加3批~5批净焦,后补矿,改变煤气流分布;使用无料钟设备可采取定点布料;低料线一侧缩小风口口径,加套,严重时可堵风口;发现有结瘤要及时处理;大钟和旋转布料器工作有缺陷时要及时处理。
崩料与连续崩料。
炉料突然塌落的现象叫崩料,其深度超过500mm或更深。
不正常下料连续不断或不止一次突然塌料叫连续崩料。
崩料会使大量生料(未被加热,进行直接还原的炉料)进入炉缸,造成炉缸大凉。
炉料没预热会使热风能量损失,炉料不进行间接还原反应(矿石间接还原反应是放热反应),炼铁能耗升高。
崩料的原因包括:主要原因是鼓风动能、煤气流分布、装料制度之间发生不平衡。
气流分布失衡,边缘或中心过分发展,小管道行程没及时调整。
炉热、炉凉调剂不及时,炉温波动大。
严重偏料,长期低料线引起煤气流分布失衡。
炉墙结厚、结瘤,炉型被破坏。
原燃料质量变坏,高炉没及时调整。
特别是焦炭质量变坏,炉料粉末增多,炉料透气性变差。
炉温和炉渣成分波动,形成短渣,软熔带透气性变差。
高炉炉顶布料角度偏差炉况变化及处理
高炉炉顶布料角度偏差炉况变化及处理舒艺,宁平(宝武集团八钢公司股份炼铁厂,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐830022)摘要:文章着重论述了高炉实际布料角度出现偏差,炉顶设备显示正常情况下通过炉内参数反应和炉况走势情况下判断布料角度问题,找出了布料角度偏差及后期处理过程。
关键词:高炉布料;角度偏差;炉况变化作者简介:舒艺(1970-),男,江苏沭阳人,大学本科,工程师,研究方向:高炉炼铁。
Metallurgy and materials1概述八钢B 高炉2500m 3于2009年3月建成投产,但由于冷却壁10段11段破损严重,严重影响高炉顺行和各项经济技术指标,分厂决定于2017年11月7日降料面停B 高炉,对冷却壁10段11段进行整体更换。
于2017年12月24日开炉送风,通过精心准备,不断优化开炉方案,本次开炉仅用三天恢复全风状态,实现了安全快速的预期目标。
2018年1-8月焦比400kg/t 铁,燃料比540kg/t 铁,生产情况较稳定,8月15日8:30计划检修30h 同时更换炉顶布料倾动装置,8月16日开风后O/C 恢复至3.888,风量4400m 3/min 压差由130kPa 上升至140kPa ,风压升高10kPa ,压量关系一直偏紧,每天静压波动4次,崩滑料4次,滑料深度2.5m ,每次减风100~200m 3/min ,后期静压波动激烈高炉悬料,自8月16日至9月16日高炉悬料6次,每次处理减风3500m 3/min ;高炉退负荷至3.7经济技术指标下滑,期间通过加锰矿洗炉效果不好,每次悬料后风量可及时恢复,说明炉缸和原燃料无大的问题,在这个过程中整个十字测温中心温度一直下降,最后没有中心气流,随即判断炉顶布料系统出现问题,休风后发现,布料溜槽实际角度与设定角度偏差3度,对准角度后复风,炉况恢复正常。
2变化过程及反应参数变化炉况不顺初期怀疑炉缸问题,为消除炉缸对炉况的影响,高炉采取配加锰矿洗炉,每批1t 共加入427t 洗炉6d ,但是还是很难消除崩滑料及悬料问题,中期怀疑炉墙结厚配加萤石一周共加入273t 洗炉但效果不好,后期考虑到冷却壁10段11段整体更换,炉墙不光滑有凸台,造成炉料下降不均匀造成炉况崩滑料多。
高炉PW型布料器故障分析及处理
2 布料器结构简介 溜槽齿轮传动箱( 布料器) 一 Z l l l l 一 8 0 0 型, 工作
3 布料器故障情况及原 因分析 经过对拆 下的布器进行解体检测 , 发现的
一
1 9—
第3 2 卷2 0 1 4 年第 1 期( 总第 1 6 9 期) 故障及原因分析如 下: ( 1 ) 旋转底盘上装有隔热层 , 隔热层下部为隔 热板 , 内部 由硅酸铝岩棉进行充填。隔热板 大面 积烧损 , 内部硅酸铝岩棉全部 固化 , 这是造成水冷 传动齿轮箱 内部温度过高的主要原因。 ( 2 ) 炉顶钢圈由于受高温影响 , 变形约 l O m m, 这是水冷传动齿轮箱在初期运转过程中出现严重 卡阻 的主要 原 因。 ( 3 ) 倾动齿轮箱都采用 阿基米德形式 , 造成倾 动齿轮箱蜗轮磨损 的主要原 因是装配误差超标 、 加工精度超标和蜗轮材质问题n ; 倾动齿轮箱蜗轮 连续出现 问题 , 使用 寿命仅几个月 , 说明倾动齿轮 箱蜗轮在生产工艺 、 材质或装 配精度方 面存在 问 题 。目前其他各大钢厂大部分采用平面二次包络 形式 的齿轮箱 , 且没有发生短时间内连续磨损 的 事故。面二次包络型式 的齿轮箱 由于齿接触面更 大, 具有 承 载能力 大 、 结 构 紧凑 、 运行 稳定 的特 点 。
炉顶布料器系统应急预案
1.1α角故障的原因1.1.1电器故障、伺服驱动器故障。
1.1.2倾动角度超极限。
1.1.3联轴器、编码器故障。
1.1.4传动钢丝绳断裂。
1.1.5仪表线路故障。
1.2α角故障的现象1.2.1显示电器故障。
1.2.2显示超极限。
1.2.3角度数据显示异常。
1.3α角故障的危害性由于不能按照微机中的正常料单执行,布料失常,从而造成炉况失常。
1.4α角故障的预防和处理措施1.4.1检修时检查电器仪表接线,及时进行吹灰,避免线路短路。
1.4.2出现故障,立即停止槽下上料,将主皮带打手动停止并切除。
检查α角伺服电机的运行信号是否正常,是否报故障。
若掉闸及时合闸。
1.4.3手动倾动α角正、反转,观察α角是否动作,是否超极限。
若超极限及时联系拉闸并手动盘车到正常位置。
1.4.4校对α角现场度数和计算机显示的度数是否对应。
若校对不正常,联系电气公司维修人员到现场校对并检查线路模块。
1.4.5若α角不动作,及时联系区域组长进行准确判断是否钢丝绳断裂,若已断裂及时汇报,通知值班对装料制度进行变更,临时采取单环布料,并及时出铁休风进行更换。
2.1 β角故障的原因2.1.1电器故障。
2.1.2变频器故障。
2.1.3联轴器、编码器故障。
2.1.4仪表线路故障。
2.2 β角故障的现象微机显示数字与实际不符,出现数字闪动现象,布料圈数不能正常记录显示。
2.3 β角故障的危害性造成布料失常,影响高炉的正常生产。
2.4 β角故障的的预防和处理措施2.4.1检修时检查电器仪表接线,及时进行吹灰。
2.4.2出现故障,立即停止槽下上料,将主皮带打手动停止并切除。
查看β角变频器工作信号是否正常。
若不正常及时倒用备用变频器。
2.4.3立即通知炉顶操作人员去现场检查β角的实际运转状态,位置及信号状态。
2.4.4检查编码器、联轴器是否松动。
若松动及时紧固。
2.4.5校对β角编码器反馈信号是否正确,检查编码器接线是否牢固。
若反馈信号不正常,及时联系电气公司维修人员检查模块信号及编码器、线路。
八钢3#高炉炉顶设备故障分析
杆 的扇 形板 端 部 。小 钟 自重基 本 上 靠 小钟 平 衡 杆 尾 部 的平衡 重来 平衡 。液 压缸 拉 力 平衡 小 钟 漏 斗 的炉料 重量 , 使 小 钟 压 紧 小 钟 漏 斗 以保 证 大 小 并 钟 间 的密 封 。均 压 阀 体 通 过 转 轴 与 扇 形 轮 键 联 结, 扇形 轮 上 吊挂 配重 并 在 其 上 部 配 置 钢 丝 绳 通
1 工 作 过 程
1 1 高炉 炉顶 上料 工作 过 程 .
提起 探料设 备 , 大料 钟液 压缸 动 作 打开 大钟 ( 时 此
小料 钟应关 闭 ) 把一 批炉 料装入 炉 喉料 面 。 , 12 液压 系统及 工作 原理 . 柱 塞泵 排 出 的高 压 油 , 高压 过 滤 器 得 电系 经
降, 当换 向 阀处于 中位 时 , 液控 单 向 阀将 大 钟 液 压 缸锁 死 , 蓄能 器 内高压 油经 单 向阀 , 流集 流 阀进 分 人 大钟液 压缸 有杆 腔保 压 。 如果 大钟 与小 钟 之 间 的 煤 气 突 然 爆 炸 , 流 溢
过滑轮与传动液压缸连接。均压放散阀阀体通过
完 好密 封 。小钟 通过 拉 杆 和板 链 吊挂 在小 钟 平 衡
统起压 , 压 油 到达 各 换 向 阀 。大 钟 动 作 由 电液 高 换 向阀控制 得 电 , 液压 泵 和 蓄 能 器 同时 向主 油 路 供油 , 高压油 经换 向阀 , 流 集 流 阀进 入 液压 缸 由 分 杆 腔推 动大 钟关 闭 , 杆 腔 的油 经 单 向节 流 阀 , 无 换 向阀后 回油 箱 得 电 , 压 油 经 换 向 阀进 入 液 压 缸 高 无 杆腔 推动 大钟 打开 , 杆 腔 的油 经 分 流集 流 阀 , 有
高炉本体常见故障和事故预案
高炉本体常见故障和事故预案新新1#高炉常见故障原因及事故预案新北营炼铁厂新1#高炉生产区二O—二年十一月一日※高炉本体常见故障及事故预案1.1炉顶放散跑煤气的原因1.1.1密封面不光滑存在结垢、划痕。
1.1.2臂杆变形,关闭后密封面错位。
1.1.3炉顶压力高,超过放散阀的工作压力,配重不够。
1.2炉顶放散跑煤气的现象炉顶放散跑煤气,随着顶压的增高,跑煤气愈来愈严重,直至损坏放散阀。
1.3炉顶放散跑煤气的危害性1. 3. 1吹坏密封面,损坏阀体。
1.3.2影响高炉操作。
高炉无法采用高顶压操作,处理时需慢风或休风。
1.3.3煤气外泄,容易造成环境污染、煤气中毒事故。
1.4炉顶放散跑煤气的预防措施1.4.1每次关闭前,操作工要认真清理密封面,保证无结垢,严禁敲打密封面。
1.□炉顶放散跑煤气的处理措施开风后关闭炉顶放散(或III于其它原因),出现跑煤气时:1.5.1立即通知值班工长暂缓加风和加顶压。
若泄漏煤气量不大时,可重新扣放散,以图接触严密;若泄漏量较大时,可用布袋片、石棉绳进行封堵,或采用打包箍包死,严禁两个放散同时用倒链拉死;1.5.2若大量跑煤气,山点检站站长通知设备区长助理和机动科科长,请示主管厂长决定处理方案。
2.1炉顶放散打不开的原因2.1.1。
新1号高炉为液压控制系统,山于液压系统压力低、控制截止阀关闭、换向阀故障、炉顶放散由于跑煤气用外力固定(倒链、卡箍、铁丝)等原因,造成不能顺利开启。
2.2炉顶放散打不开的现象高炉需要开启时不能顺利开启。
6.3炉顶放散打不开的危害性2. 3.1高炉休风或停煤气时,不能及时顺利打开,影响高炉休风或停煤气时间。
2.3.2出现紧急惜况时,放散不能及时拉起释放压力,可造成高炉或除尘系统损坏。
2.4炉顶放散打不开的预防措施2.4.1处理炉顶放散跑煤气时,旧区严禁将两个放散一起用倒链固定,严禁将液压阀台处的截止阀全部关闭,保证至少有一个放散能迅速开启。
2.4.2每日检查:炉顶放散是否有一个保持自山状态。
6号高炉布料器电气故障分析及处理
的原 因进行探 究分 析 ,提 出了相应 的解决 办法 ,经
1 前 言
6 高 炉 由卢 森 堡 C 高 炉 整 体 搬迁 至 昆钢 , 号 座 1 9 年 l 月2 日,6 高炉顺 利投产 出铁 ,使 昆钢炼 98 2 6 号
铁厂走 上 了高炉 大型化 、现 代化冶 炼之路 ,在 高炉
过实施取得 了较好 的使用效果 。
2 1年第4 00 期
昆钢 科 技 K n a g K j u g n e i
2 1 年9 0 0 月
6 号高炉布料器 电气 故障分析及处理
粟 பைடு நூலகம்琴
( 重型装备 制造有 限公 司 )
摘
要 通过分析 6 高炉炉顶布料器 ( 号 旋转溜槽和摆动 溜槽 )的工艺及控 制原理 ,针 对 日常工作 中经常 出
稳定性 。本 文针对 布料 器经 常 出现的 电气故 障发生
作 用 。 由两套 电气 设备分 别控 制两 台 电机 ,由电机
2 1年第4 00 期
粟 小琴 :6 号高炉布料器 电气 故障及 处理
带 动齿 轮箱 的成套机 械设 备来 完成 对旋转 溜槽 和倾
动溜槽 的控制 。
溜槽 开始做 圆周运 动 ,0 、6 度 、10 、10 、 度 0 2度 8度 2 0 、3 0 4度 0 度的旋转布料 。 在 电气控 制 上 ,把 各 电源 开关 的常 开辅 助触点 与 热 继 电器 的常 闭 辅 助 触 点 串联 起 来 作 为 “ 电源
OK 信 号 ,这 一 信 号将 传 给微 机 ,微 机在 收 到这 ”
一
信 号后 ,将 按 照微机 既定 程序 编译运 行 ,如果微
机未 能 收到这 一信 号 ,将发 出 “ 电源故 障 ”信号 ,
高炉布料器的主要故障分析与维护(标准版)
高炉布料器的主要故障分析与维护(标准版)Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.(安全管理)位:_____________________名: ______________________期:_____________________编号:AQ-SN-0901机械安全I Mechanical Safety 机械安全由此可以推测出,在溜槽衬板完全磨掉之后,溜槽本体在料流冲击下最长经过两周时间就会磨漏。
更换溜槽时间一般需要4-5小时。
更换溜槽时应将。
角角度调整到50°左右为最佳角度,如果角度过大,安装时较难挂钩;而如果角度过小,则在溜槽拆下时不易摘脱。
在休风时间不能够满足更换溜槽时,也可以对溜槽进行补焊处理,在接料点处或磨漏的孔洞处补焊圆钢或较厚的耐磨钢板。
布料溜槽的衬板耐磨性能至关重要,新的耐磨材料和工艺将会是溜槽性能提升的研究方向,目前我厂使用的方法是对衬板采取用硬质合金补焊层来增加其耐磨性。
资料显示,对溜槽内衬表面进行碳化镀鸨处理将有效增加溜槽使用寿命,可达18个月之久。
5. 4,气密箱迷宫密封间隙过小布料器安装在炉顶钢圈之上,受到炉喉处高温煤气的加热,同时受到炉喉料面处的高温热源辐射,还有布料器内部转动所产生的热量,这样的高温环境会使部分部件产生热涨。
如果气密箱迷宫密封间隙过小的话,这种热涨就会引起转动部分与固定部分相互干涉, 产生一定的阻力,导致B角电机电流过大而跳闸。
因此在设计迷宫机械安全Mechanical Safety机械安全密封时应考虑到布料器所处高温环境带来的影响。
高炉布料器的主要故障分析与维护
高炉布料器的主要故障分析与维护前言高炉布料器是将多种原料按一定比例混合后提供给高炉料斗的设备,它对高炉的正常生产具有重要的影响。
但是,由于高炉布料器长期使用以及灰尘等因素的影响,难免会出现故障。
本文将介绍高炉布料器常见的故障原因和维护方法,以供参考。
1. 常见故障原因分析1.1 堵料故障堵料故障是高炉布料器最常见的故障。
如果出现这种情况,通常表现为布料器进料时,料斗口处只出现少量的物料,多数时候是流不出物料,同时称积量也很少。
原因可能是由于料斗口堵塞,或者是下料口处出现的积料影响了料斗口处流出的物料。
需要根据实际情况分析找到堵料的位置和原因。
一般来说,先检查下料口的排料情况,是否出现堵塞,或者物料含有大块或干结的物料,需要进行处理。
如果下料口处没有堵塞,则需要检查料斗口处是否有灰尘或者物品堆积导致的堵塞,进行清理即可。
1.2 料流不稳定故障在高炉使用过程中,运行的状态会因为各种因素的影响而变化不断,这些变化不规律,可能会导致料流不稳定的现象。
料流不稳定可能会导致开炉时相对稳定速度不能快速达到预定的值。
如果长时间存在料流不稳定的情况,容易出现炉壁侵蚀或者热量不足等问题,对高炉的正常生产带来影响。
常见的原因可能是由于料斗内积料不均匀导致的物料进料不平稳,需要对料斗内的物料进行搅拌,增长物料重量,使料斗内的物料在进料时能够稳定流动。
同时,可调整进炉速度,确保物料能够均匀出料。
1.3 料斗口处漏料故障料斗口处漏料是常见的故障,如果发现这种情况,可以进行以下排查:•检查配料斗是否泄露或者破损,若发现破损情况,需要及时维修;•检查是否因为配料斗接口密封不严装配不当或材质不适合配料而导致泄露;•检查配料斗框架或支撑架,是否存在外部力或者负荷导致变位和变形使得密封性受损,进行修补和加固。
2. 维护方法高炉布料器的维护方法是根据故障情况依据实际情况分析,如何进行合理有效的维护才能保证它的正常使用。
2.1 定期检查定期检查可以有效的预防故障的发生,一般来说,每过半年或者每隔一年,都需要对高炉布料器进行全面检查,其中应包括检查连杆的状态,中心轴承的状态,对齿轮箱、减速机等进行润滑等。
淮钢5号高炉布料器托圈磨断溜槽脱落事故处理与分析
淮钢5号高炉布料器托圈磨断溜槽脱落事故处理与分析溜槽脱落事故处理与分析朱磊梁茂涛(江苏沙钢集团淮钢特钢)摘要:对淮钢5#高炉布料器溜槽、托圈磨损,溜槽脱落导致炉况波动的情形进行阐述,对事故发生的缘故进行了分析,并对炉况的复原进行体会总结。
提出了布料溜槽的爱护、治理对高炉生产的重要性,以及加强监控、做到早发觉、早处理,幸免造成类似事故发生的方法。
关键词:高炉布料器托圈磨断溜槽脱落分析处理1引言随着炼铁技术的进展,无料钟炉顶因布料方式灵活、易于爱护、适合高顶压操作等诸多优点而被广泛采纳。
作为无料钟炉顶最重要部件之一的旋转布料溜槽,担负着直截了当向炉内布料的任务,其重要性可想而知。
一旦溜槽显现破旧,脱落等状况,必定阻碍或打乱炉内布料规律,最终导致煤气流分布失常,炉况显现波动。
2008年4月12日,淮钢5#高炉(580m³)因溜槽及溜槽托圈磨断,溜槽脱落,炉况显现专门波动,高炉被迫停产1090min,整体更换布料器,缺失产量约2600吨。
我们认为,对此次事故进行分析、总结,将为炼铁生产工作者提供一定的参考和借鉴。
2 溜槽脱落、托圈磨断的事故情形淮钢5#高炉于2007年2月11日点火,通过所有参战人员的共同努力,高炉专门快达产达效,各项指标均达到较好水平。
2008年3月份各项技经指标达到同行先进水平。
见表1。
表15#高炉2008年3月份技经指标2008年4月8日发觉5#高炉在原燃料、操作制度差不多稳固的情形下,边缘气流逐步变盛,荒煤气在线检测显示煤气利用呈下降趋势。
其中CO2含量由4月5日的22.1%逐步下降至4月10日19.6%。
针对上述情形,我们对装料制度作两次抑制边缘调剂:第一次(4月9日8:30)矿、焦同步增1°;第二次(4月11日9:20)矿增加1°。
两次调剂后均稍有成效,边缘气流有所减弱,煤气利用差不多稳固。
2008年4月11日23:10,高炉工长在炉况稳固的情形下作加风调剂,料尺突然停滞悬料(见图1),适当降压后,料线从1.1m塌至2.3m。
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文件编号:TP-AR-L1899There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party.(示范文本)编制:_______________审核:_______________单位:_______________高炉布料器的主要故障分析与维护正式样本高炉布料器的主要故障分析与维护正式样本使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
介绍了布料器的结构和工作原理,阐述了布料器使用与维护要点,根据承钢布料器出现的故障进行分析总结,提出改进方法。
布料器是无钟炉顶的关键设备,其功能是驱动并控制布料溜槽绕高炉中心线的旋转和倾动,以完成高炉不同的布料要求。
承钢炼铁厂3#、4#高炉容积为2500立的钒钛冶炼大高炉,炉顶布料器采用包钢BGⅢ型布料器,旋转采用机械传动,倾斜为液压传动,布料器的冷却采用开式循环水加氮气实现。
润滑由自动润滑系统完成;可以实现环形布料、扇形布料、定点布料等多种布料方式,满足高炉使用要求。
布料器的结构组成与各部分功能2.1.布料器的结构组成包钢BGIII型布料器,其主要由布料器外壳,布料溜槽,溜槽托架,托圈,溜槽曲臂,上、下回转支撑,喉管,β电机,波纹管,各种管道(水管、液压管、氮气管)等组成。
2.2.布料器各部分主要功能布料器外壳主要是起到密封高炉炉顶煤气的作用,同时是布料器各部件的支撑体。
布料溜槽也叫旋转溜槽,它主要是把料罐内的原料、燃料按照一定的方式,在炉内合理的布料作用。
溜槽托架主要是悬挂溜槽,使溜槽能够在溜槽托架上,绕高炉中心线旋转,也可以上下摆动,还可以旋转和摆动同时进行。
托圈主要功能是使溜槽能够上下摆动,同时用于放置回转支撑。
溜槽曲臂的作用主要是通过托圈的上下移动,带动曲臂动作,从而实现溜槽的上下摆动。
β电机主要是带动齿轮旋转,从而带动溜槽旋转。
液压缸的作用主要是提升托圈,从而带动曲柄动作使溜槽角度产生变化,进行高炉布料。
中心喉管的作用主要是使原料通过,落到高炉溜槽上。
高炉上料流程与布料器工作原理3.1.高炉炉顶上料流程主要是通过主上料皮带把原料、燃料输送到炉顶受料斗中,通过挡料阀的开启把受料斗中的料,分流到下面的两个并列料罐中,再通过料流阀的调节作用,使料进入下密封阀箱中,最后,料通过布料器的中心喉管流到溜槽上,从而实现高炉上料的过程。
3.2.布料器工作原理BGIII型布料器,主要包括主传动与副传动,二者既可独立运动,也可合成运动。
主传动:传动链:立式交流电动机一摆线针轮减速机一直齿小齿轮一上部回转支承一耳轴转套一溜槽(旋转)。
副传动:传动链:直线油缸一托圈一下部回转支承一钢圈一曲柄一耳轴一溜槽(倾动)。
其中溜槽摆动角度10°至45°。
也就是说布料器布料时,β电机启动旋转,带动上回转支撑的外齿圈旋转,外齿圈旋转带动溜槽旋转;布料器上的3个液压油缸的伸缩动作,带动布料器托圈上下移动,托圈移动带动溜槽曲臂动作,从而溜槽的角度在10°至45之间变化,达到在炉体内不同部位布料的效果。
布料器的使用与维护4.1.布料器的使用炉顶煤气温度应控制在150~~350℃,最高600℃,持续时间不超过30min。
溜槽转速nβ=8.12rpm,基本工作制度为连续运行,以便避免启、制动带来的惯性冲击载荷对机构的不利影响。
高炉操作需要定点布料时,应明确指出定点布料车数、料种、方向角及布料角度的改变要求。
操作人员即可按此要求临时改用手动工作制操作。
(β角误差≯5°,α角在布料时由大逐渐变小)将该料罐中的料布入炉内。
α角正常工作油压不应小于10MPa,当液压系统工作压力过低时,其运动将出现异常。
β角的传动电机功率7.5kw,额定电流15A,工作电流~8A,必须稳定,发现波动,立即通知车间机、电专职工程师或车间主任,进行检查处理。
气密箱内以水冷却(压力不小于0.8MPa),工作温度一般情况≤65℃,特殊情况70℃,也可短期运行,但必须加强检查。
采取临时措施,防止机构运行失常。
密封箱通氮气,防止炉内脏煤气串入,氮气耗量正常情况不大于200m3/h,密封箱内压力应略高于炉喉煤气压力,其压差为~0.001MPa,当临时停止供氮气时,设备仍可继续工作,但操作人员须立即关闭供氮阀门并通知相关人员,防止出现意外。
为防止布料溜槽与齿轮偏磨,每月应改变一次β角顺逆转方向。
4.2.布料器的维护维护人员必须按检查制度要求进行检查,并填写记录。
检查中发现的问题能够处理的要及时处理,没条件处理的要向上级汇报。
每周一、三、五检查直线油缸系统、β角传动系统、信号传递系统、布料器各法兰人孔密封、布料器内温度、进回水情况等。
清扫规定:布料器密封箱上盖每月吹扫一次,保证上盖无杂物。
维护记录:岗位操作人员要将本班的设备运行情况写入岗位设备交接班记录中,维护人员要认真填写检查记录。
布料器的主要故障与改进5.1.β角驱动大轴承的故障轴承在使用一定的时期之后其滚子及外圈都会出现不同程度的磨损,轴承间隙随磨损而变大,磨损程度较大(本体较小)的轴承滚子会卡在其它管子与轴承外圈之间使大齿轮或双联齿轮都不能转动造成布料器无法正常工作。
在轴承磨损前期气密箱内部就会出现异音,因此在高炉检修期间一定要打开布料器人孔,在β角转动时进行仔细检查分辨,以便能及时发现轴承故障,提前做好准备工作。
5.2.溜槽倾动曲臂及连杆故障布料器α角传动装置实现溜槽倾动,其中间传动的曲臂及连杆断裂也是布料器经常出现的较重大故障,因两部件均在布料器内部,一旦断裂,布料器将陷入瘫痪状态,高炉必须休风4-6小时才能处理。
出现曲臂或连杆断裂的故障原因大都是部件自身材料种类的选用或加工处理方法或配合精度出现问题。
20xx年1月我厂3#高炉溜槽角度由35度向10度转换过程中,旋转机构(β角)电机电流突然升至35A,随即电机因电流超高停止。
经现场检查后未发现异常情况,后又重新启动电机。
电机再次启动后,岗位人员听见布料器内发出两声异响,而后消失,布料器α角传动角度值停止不动作。
随即高炉休风,经对布料器内部检查发现,布料器α角传动曲臂均在花键配合处断裂为3段,其中一花键轴键齿缺损4/5。
因曲臂断裂,造成溜槽角度无法调整,布料器无法进行多环布料。
后来经过对断裂曲臂的鉴定分析,得知断裂曲臂材质为ZG45。
观察曲臂断面,发现铸造颗粒粗大,没有进行热处理,存在铸造内应力。
而曲臂花键处加工面为应力集中区,花键套在交变载荷作用下产生疲劳断裂,曲臂设计存在缺陷。
由于曲臂花键套与花键轴加工精度差,造成花键轴与花键套装配精度差。
经现场检测,花键轴键齿与花键套齿侧间隙最大处达1mm。
当曲臂运动时,花键轴与花键套产生运动冲击,产生疲劳以致造成花键套断裂。
因此在日常检查时要重点检查布料器异音情况,高炉休风停机检修时要进入布料器内部仔细检查布料器各部件的磨损情况。
并建议生产厂家对布料器曲臂进行受力载荷分析,同时对不合理处进行改造。
5.3.布料溜槽的常见故障布料器溜槽最常见的故障就是磨漏。
布料溜槽的正常使用寿命一般为8—10个月。
磨漏是指溜槽上的耐磨倒刺衬板以及溜槽本体的严重磨损,以溜槽接料点为中心,半径大小不一的孔洞。
出现较大的孔洞后就会影响高炉的正常布料,引起炉况波动。
较大的孔洞出现可以通过炉内摄像观察到。
一旦发现溜槽磨漏之后应立即更换,如果不及时更换导致孔洞越来越大,料流直接冲刷到溜槽托架上,造成溜槽托架磨损,严重的结果会使溜槽掉入高炉内。
严格来说发现溜槽出现孔洞再进行更换已经属于设备病态作业。
在对溜槽进行检查时如果发现溜槽内倒刺衬板已经磨损掉,就应该及时更换溜槽。
20xx年4月底定修,在对我厂某高炉溜槽检查时发现溜槽衬板已经完全磨掉,当时由于备件不到位而没有更换新溜槽。
再到6月初检查该溜槽时发现溜槽接料点处已经磨漏,孔洞直径将近400mm。
由此可以推测出,在溜槽衬板完全磨掉之后,溜槽本体在料流冲击下最长经过两周时间就会磨漏。
更换溜槽时间一般需要4—5小时。
更换溜槽时应将α角角度调整到50°左右为最佳角度,如果角度过大,安装时较难挂钩;而如果角度过小,则在溜槽拆下时不易摘脱。
在休风时间不能够满足更换溜槽时,也可以对溜槽进行补焊处理,在接料点处或磨漏的孔洞处补焊圆钢或较厚的耐磨钢板。
布料溜槽的衬板耐磨性能至关重要,新的耐磨材料和工艺将会是溜槽性能提升的研究方向,目前我厂使用的方法是对衬板采取用硬质合金补焊层来增加其耐磨性。
资料显示,对溜槽内衬表面进行碳化镀钨处理将有效增加溜槽使用寿命,可达18个月之久。
5.4.气密箱迷宫密封间隙过小布料器安装在炉顶钢圈之上,受到炉喉处高温煤气的加热,同时受到炉喉料面处的高温热源辐射,还有布料器内部转动所产生的热量,这样的高温环境会使部分部件产生热涨。
如果气密箱迷宫密封间隙过小的话,这种热涨就会引起转动部分与固定部分相互干涉,产生一定的阻力,导致β角电机电流过大而跳闸。
因此在设计迷宫密封时应考虑到布料器所处高温环境带来的影响。
同时要求我们的高炉操作人员一定要注意对高炉顶温的控制。
布料器是炉顶设备的重要组成部分,承担着高炉布料的重任,布料器的稳定、高效运行对高炉生产至关重要;本文只对布料器的典型故障进行分析,提出改进方法,同时总结出在布料器的日常维护保养中需要注意的细节问题。
炼铁高炉炉顶布料器的未来发展,如何提高使用寿命、优化设计结构、降低生产成本、易于维护保养、稳定其工作性能等一系列问题,还需要我们炼铁设备行业各位同仁来进行不断的科学探索和研究。
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