影响混凝土拌合站生产能力因素的分析

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影响混凝土拌合站生产能力因素的分析

摘要:本文对混凝土拌合站生产过程中影响生产能力的因素进行了分析,制定整改措施,满足了滑模摊铺施工混凝土量的需求。

关键词:混凝土拌合站生产能力工艺流程

1工程简介及配套设备

我公司于2001年承建广西自治区兴业到六景高速公路的L1、L2联线合同段,该项目的路面全部采用水泥混凝土,其中L1的总长为18.44km,混凝土量为10.52万m3;单侧单幅宽度为11m,厚度为0.26m,施工要求使用滑模摊铺机一次摊铺完成。根据上述工程量,工期和施工技术要求,主要配备了:1 2 m摊铺宽度的滑模混凝土摊铺机一台,HZS120间歇式双卧轴强制式拌合站两套、自卸车、轮式装载机及附属设备等.

2水泥混凝土拌合站

2.1配套拌合站生产能力的确定

在高速公路混凝土路面施工中,对拌合生产能力的确定通常是根据路面宽度,厚度和滑模摊铺机的作业速度来确定:

Q=B H V

Q——拌合站的生产能力m3/h

B——摊铺路面宽m

H——摊铺路面的厚度m

V——滑模摊铺机的作业速度m/h

已知B=11m,H=0.26m,根据实际经验,并充分考虑一般性干扰,保证达到质量要求的前提下,V选定为60m/h,则:Q=11×0.26×60=171.6 m3/h。

2.2混凝土拌合站的选型

高速公路混凝土路面的混凝土是超干硬混凝土,生产此类混凝土其拌合站的生产能力仅能达到70%~80%左右。拌合站的理论生产能力若按70%的

利用率计算应达到245 m3/h,从实际情况来看,若购置一台达245m3/h生产能力的拌合站不太合适,原因是存在诸多不便。如机器体积结构过大,相应安装占地面积也大。选用2台120m3/h的站,拌合站的结构、体积等具有优势,若一台出现故障,而另一台仍能维持生产,综合利用率高,今后运输转移工地等方面,更适应企业的施工发展需要。所以最终选购2台山东方圆集团生产的HZS120型全封闭环保型拌合站。

该拌合站的特点如下:

采用快装式PLD3200-2型混凝土配料机,可根据施工技术设计的不同配合比自动完成三种物料的配料程序;配套的主机是JS2000型双卧轴强制式混凝土搅拌机,采用机械传动,用2台功率37kW电动驱动搅拌轴转速为23r/min,搅拌筒内衬板和叶片采用耐磨铸钢制造,并经特殊处理,具有耐麻特性,非常适合搅拌干硬混凝土。工作过程是由轮式装载机上粒,电子秤计量;配完的骨料由皮带输送机送到搅拌上方的储料斗,再由储料斗卸入搅拌筒中进行搅拌;水泥(含粉煤灰)由水泥仓储存,螺旋机输送,水泥秤计量;水由水箱储存,水泵供水,水秤计量;液体外加剂在外加剂储存箱中搅拌均匀后,由不锈钢耐蚀泵送入外加剂秤进行计量。整个配料与搅拌全过程由工控机和PLC组成的控制系统自动完成(也可进行手动控制),针对混凝土路面的混凝土特性选配了进口砂含水率测试仪。

2.3混凝土拌合站生产工艺流程

3实例分析

3.1影响混凝土生产能力的因素

L2联线的混凝土路面施工是从2002年10月初正式开始,到11月初拌合站的产量在40~50m3/h,一时难以满足滑模摊铺机的施工需要,施工进度滞后。如11月1日,1号拌合站从晚上19点17分开盘生

产到2日早晨8点15分结束,用时12小时58分,在这一生产时段里,因电压过低停机4次,耗时42分;大堆料中含大石料致使料门故障,清除石料耗时79分;滑模摊铺机更换振捣棒停产30分;水泥仓水泥供应不畅,水供应不足等造成停机45分;修理料门电磁阀停机32分;施工现场因故停38分,无车待机114分,拌合站的实际工作时间只有7.43小时,只占工作总时间的59%;通过现场的实际生产过程观察和原始数据记录看出,影响生产量的因素归纳如下:

3.1.1混凝土拌合站的因素:

(1)大堆料含大石料(指级配碎石、砂中含有大石料);

(2)水泥供应不畅;

(3)使用干粉外加剂;

(4)电力电压过低;

(5)供水不足;

(6)空气压缩机故障频繁;

(7)配料过程中撒料厉害;

(8)装载机不够,或上料不及时。

3.1.2无车待机的因素:

(1)运输车辆安排不合理;

(2)车辆故障多修理不及时;

(3)车辆清洗不及时。

3.1.3摊铺施工现场的因素:

(1)摊铺机故障;

(2)测量上的问题;

(3)摊铺机的行驶道路不平整;

(4)布料的挖掘机故障。

3.2影响因素主要环节的调查分析及处理

3.2.1混凝土拌合过程

3.2.1.1堆料含大石料的问题

由于工程量大,石料全部是外购,由供应商用自卸车运到拌合现场。因量大,含在大堆料中的大石料就不易被清除。上料是由装载机完成,容易被送入储料斗中,造成料门卡死。我们采取的对策是在三个贮料斗的顶面加铺了一层钢筋筛网,使大石料不能漏入贮料斗,并定时清除,有效地解决了这一问题;同时在收料时,注意验收查看,发现问题及时处理。

3.2.1.2水泥仓供应水泥不畅

经反复研究分析,主要是散装水泥存放时间过久,水泥受潮在仓内有板结的现象,造成螺旋输送机阻塞和输送困难。我们采取在水泥仓倒锥体上加装平板振动器,随时进行振动作业,防止板结起拱;在使用上严格按施工计划进货,进多少用多少,减少积存;将水泥送料由单螺旋输送改为双管同时输送,从而有效地克服这一毛病。

3.2.1.3使用干粉外加剂的影响

因拌合站没有配置干粉外加剂装置。只能人工添加,这种添加方式在供给数量、均匀度都不准确,浪费也大,并对工作环境污染大。为保证混凝土的质量,不得不延长搅拌时间,但效果还是不理想。该机有一套液体外加剂供料系统,使用液体剂外加剂,计量准确、均匀又节约外加剂用量,减少污染,省工省力,将搅拌时间从过去每盘45s缩短到35s,混凝土的合格率得到了提高。在混凝土中添加粉煤灰改善混凝土的和易性,也有助于缩短搅拌时间,也可提高混凝土路面的平整度。

3.2.1.4电力电压过低

原因是原来的供电是由距拌合站有600m左右的林桥水泥厂提供,供电能力没有问题。我们自行架设的一趟输电线,规格是240mm2铝芯胶线,供应2台HZS120型拌合站,一台80kW耗电量的二灰稳定土

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