关于发电标煤耗升高原因的分析

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于发电标煤耗升高原因的分析

2月份公司当月发电量为37713.6万kwh,供电量为35067.4万kwh,厂用电率为7.02%,耗煤量为195265吨,发电原煤耗为517.76g/kwh,发电标煤耗为339.91 g/kwh,供电标煤耗为365.56 g/kwh,特别是供电标煤耗高于计划值,发电部根据具体情况分析如下:

1、本于2月5日#2机组启动,2月13日#1机组停机,2月17日#3机组停机,2月25#1机组启动,由于#3炉备用停机原煤仓三个仓大约700吨煤,加上#1、#2机组启动用煤粉300吨粉,总共约1000吨煤量。由于启停机用煤,折算成发电原煤耗为515.11g/kwh, 发电折算标煤耗为363.39g/kwh,影响本月发电原煤耗升高2.61g/kwh,比本月发电标煤耗365.56g/kwh影响发电标煤耗升高2.17g/kwh。

2、发电原煤耗高,主要是入厂煤与入炉煤存在偏差,本月根据燃煤指标统计结果经验值为9.9,高于正常值9.6。通过判断高0.3,相当与入炉煤热值高300大卡,标煤耗每100大卡折算标煤耗为6.8克,相当与标煤耗升高20.4克,说明入炉煤热值与煤量偏差大。

3、由于本月燃煤硫份变化大,造成脱硫循环泵长时间三台运行,脱硫用电量增加较多,比上月脱硫电量增加57.96万度电,影响标煤耗。通过计算:折算成发电原煤300.12吨, 发电折算标煤211.88吨,折算增加发电标煤耗0.6g/kwh。

4、本月公司从2月10日开始进翰顺低挥发份燃煤,由于挥发份低,锅炉着火困难,与锅炉设计煤质偏差较大,造成飞灰、灰渣含碳

量增大,14日灰渣含碳量达到24.57%、36.32%,说明低挥发份燃煤不适应公司锅炉。

2月份公司根据化验结果,#1炉飞灰含碳量月均值6.38%、#2炉飞灰含碳量月均值6.96%、#3炉含碳量飞灰月均值6.08%,;#1炉灰渣含碳量月均值9.52%、#2炉灰渣含碳量月均值9.61%、#3炉灰渣含碳量月均值11.49%,三台炉综合,飞灰月均值 6.48%,灰渣月均值10.21,与去年比较,飞灰月均值5.25%,灰渣月均值7.85%,飞灰月均值高 1.21%,灰渣比较高2.37,按资料飞灰升高1%影响煤耗1.12 g/kwh,灰渣升高1%影响煤耗0.064 g/kwh,两项合计计算影响煤耗1.65 g/kwh.

5、本月由于燃煤挥发份低,煤质较硬,制粉困难制粉系统系统出力低,制粉电耗增加较多,制粉电耗比上月高136.27万度电。

通过计算:制粉系统多用电量折算成发电原煤为705.61吨, 发电折算标煤136.27吨,折算发电标煤耗增加1.42g/kwh。

6、锅炉漏风,制粉系统漏风。偏离1%影响煤耗0.16 g/kwh,由于锅炉漏风与上月变化不大,可忽略不计。

7、由于汽泵检修,电泵运行用电8.35万度,影响标煤耗。通过计算:折算成发电原煤43.24吨, 发电折算标煤30.52吨,折算发电标煤耗增加0.1g/kwh。

8、由于煤质差,输灰困难,加上空压机储气罐防冻,排污量增加,空压机相对运行时间长,用电量影响厂用电率较小。以采取措施规定合理空压机运行方式。

通过以上分析,煤质影响标煤耗较多,以上分析总共影响发电标煤耗为26.34 g/kwh,抛开以上特殊原因影响,发电标煤耗应该在339.22 g/kwh。

相关文档
最新文档