仪用压缩空气失去的现象和处理
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• 4、事故实例 • • 实例1: 国电石嘴山电厂 2011年
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
•
1月23日04:50发现空压机母管压力快速下降,发“管网压力低”报警,立
即启动#1、#8空压机,压力仍不能维持,立即启动所有备用空压机,派人到
空压机房检查,发现空压机房烟气大,声音大,运行人员无法进入,(现场
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 3、 出现问题和处理要点 1)汽泵问题 仪用压缩空气失去, A、B汽泵再循环气动调门全开,给水流量由1908t/h降 至1362t/h,省煤器入口流量减少,启动分离器出口过热度升高,此时机组降 负荷,紧急增加电泵出力,并电泵,满足机组给水需要,控制启动分离器出 口过热度,防止主、再热汽温超温,但应注意A、B汽泵和电泵不要过负荷, 密切关注A、B汽泵和电泵各运行参数正常。 2)磨机、油枪问题 仪用压缩空气失去,热工告知当磨机粉管关断门(气动门)气源气压降至0.2 Mpa时会自关,磨机就会跳闸,加之油枪失去动力,无法推进炉膛,无法投 油,最终会因燃料丧失,锅炉MFT。 建议仪用压缩空气恢复后,立即增启燃油泵,投入尽可能多的油枪,避免因 燃料丧失,锅炉MFT,然后,逐步恢复跳闸磨机(仪用压缩空气恢复后,磨 机粉管关断门会自关,最终引起跳磨)。改变油枪备用方式:把油枪推进炉 膛,打开蒸汽吹扫阀。(仪用压缩空气失去,这种方式估计也无法投油) 3)机侧气动门问题 仪用压缩空气失去,汽机本体疏水全开,#4抽到#6抽管道疏水气动门全开, 高温蒸汽进入凝汽器,此时注意凝汽器疏扩温度,及时投入凝汽器疏扩减温 水。
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
丙值二控 2014年 4月 王春民
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 仪用压缩空气被称作为电厂的“第二备用电源”。发电厂很多设备的开启和 运行都需要仪用压缩空气控制,当当全厂仪用压缩空气突然中断后这些气动 门将根据阀门控制原理出现全开、全关或保持原状态等各种异常情况,给机 组正常运行带来较大的影响,严重时将会出现机组跳闸事故;
起汽包水位低
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 3、处理要点: • 3.1当集控室发出“仪用压缩空气压力低”报警时#2、#4机组人员应及时检查
仪用空压机画面,若运行的空压机已跳闸或不加载,查看备用空压机是否已 启动,若启动后也不加载应马上汇报值长,各机组应稳定负荷,尽量减少对 气动调整门的操作。值长快速通知检修人员到场,通知电除尘值班员至就地 检查并将杂用空气系统与仪用空气系统汇通,暂时停止杂用空气向SCR声波 吹灰及#4炉尾部声波吹灰供气; • 3.2.若备用仪用空压机不能启动,而杂用空压机仍在运行时处理方法与3.1相 同; • 3.3.若仪用空压机系统已瘫痪,所有杂用空压机也不能加载或电源失去时集控 人员应做好事故预想,值长应马上联系检修人员到现场处理并派电气值班员 检查仪用与杂用空压机跳闸原因,检查厂用工作段380V母线及380V除灰段母 线是否有故障; • 3.4.厂用气中断后集控各机组值班员应维持机组负荷不变,检查所有气动门及 气动调整门状态。锅炉方面注意检查减温水闭锁阀、减温水调整门、燃烧器 摆角、磨煤机出口阀、磨煤机热风隔绝门、吹灰系统所有调整门、脱硝系统 喷氨调节门、燃油系统所有气动门及调整门、连排调整门等阀门的状态变化; 汽机方面注意检查主机、小机轴封减温水调整门、辅汽至轴封供汽调整门、 轴封汽溢流调整门、补水箱补水调整门、低压缸喷水气动门、除氧器水位调 整门、冷再至辅汽联箱供汽调整门、辅汽联箱至除氧器供汽调整门、真空泵 吸气蝶阀、高排逆止门、各加热器疏水调整门和各段抽汽逆止门等阀门
闭,无法打开,所有油枪无投运条件;#1-4机组机侧疏水气动阀全开,各段抽
汽逆止阀全关;#1—#4炉主汽温度上升快,令各炉打跳上排磨,维持运行。
05:24#2机A、B真空泵入口门因压缩空气气压下降关闭,#2机真空下降,低
真空保护动作,汽机跳闸,机组解列,因压缩空气压力恢复(DCS显示压缩
空气压力0.12MPa),#2炉停运风机进行闷炉。#1机所有运行电泵最小流量
阀失气全开,汽包水位下降快,打跳C磨,快速减机组负荷,调整各参数正
常,05:41#1炉A给煤机跳闸,工业电视无火,检查所有火检丧失,05:43#1
Leabharlann Baidu
炉手动MFT锅炉灭火,05:50汽轮机手动打闸发电机解列。06:25压缩空气压
力恢复正常,#1炉点火,07:50#1机并网带负荷逐渐恢复正常。07:15#2炉恢
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 的状态变化;对上述各门如确需调整的可切就地手动调整,维持运行参数在 3.5.当上述部分气动门人工干预不了,如燃烧器摆角、减温水闭锁阀、真空泵 吸气蝶阀等,造成机组运行参数达到停机条件时应立即汇报值长打闸停机;
• 3.6 尽快恢复仪用压缩空气或杂用压缩空气系统运行,各机组做好极热态启动 工作。
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 11)炉膛烟道吹灰调整门:自动全关 • 12)连排主、副调整门:自动全关 • 13)汽机方面 的影响:
• 1)汽机侧所有疏水气动阀失气后开启 • 2)抽气逆止门、高排逆止门:失气关闭。 • 3)#1-3高加主调、副调,#5-#8低加副调:失气全开 • 4)凝泵再循环调整门、低旁二级减温水调整门、主蒸汽(辅汽)至轴封压力
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 1仪用压缩空气失去的原因: • A)厂用电失去 • B)仪用空压机全部故障 • C)闭式水失去,排气温度高跳闸 • D)仪用压缩空气系统存在较大露点 • E)仪用压缩空气干燥器堵塞 • • 2现象:
• 2.1 全厂仪用压缩空气压力低报警,所有仪用空压机均跳闸; • 2.2 机组侧所有气动调整门均不能操作并保留在原状态; • 2.3.机组侧部分全开、全关型气动门会出现气源中断前相反的状态; • 2.4.燃烧器摆角会缓慢降至最低; • 2.5各机组汽机真空可能会下降,主机因“真空低”保护动作跳闸; • 2.6在高负荷下可能最小流量阀打开,引起给水流量小于蒸汽量,引
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 实例2 • #4机600MW,主汽压力24.5Mpa,主汽温度559℃,再热蒸汽温度539℃,A、
B汽泵转速5619rpm,出口压力28.87 Mpa ,给水流量1834t/h, A、C、D、 E、F磨运行,B磨检修,炉膛负压-32pa。电泵勺管开至29.6%陪运。 2、事件经过 10:22分:值班人员盘上发现汽机本体疏水气动门、抽汽管道疏水气动门全 开,抽汽逆止门、锅炉减温水气动门变黄,A、B汽泵再循环气动调门全开, 给水流量由1908t/h降至1362t/h,告机长。 10:23分:机长派人就地检查仪用压缩空气情况。 10:25分:机长令:机组降负荷至500MW,增加电泵出力,勺管由29.6%增 加至50.7%,并电泵运行。 10:26分:值班员发现辅汽至轴封母管供汽气动调门开至43%后不动,轴封 溢流气动门全关,轴封减温水气动调门全开,轴封母管压力由38kpa上升至 97kpa,轴封温度由225℃降至106℃。 10:28分:就地人员发现至#4机仪用压缩空气总手动门全关,立即开启,在 开启过程中,盘上发现#4D磨粉管关断门全关,#4D磨跳闸,油枪推不进,投 油不成功。炉膛负压由-32pa突然降至-1608pa,机组MFT,首出“炉膛压力 LL”,汽机跳闸,发变组解列。 11:20分:主机挂闸,开始冲转,冲转参数:主汽压17 Mpa,主汽温470℃, 再热汽温462℃。 11:42分:主机转速3000 rpm。 11:49分:并网成功,逐步带负荷至600 MW。
复
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 点火.09:33#2机并网带负荷;压缩空气失气后#3机组减温水调门关闭,电泵 再循环调门全开,汽包水位波动,开始减负荷,派人关闭A电泵再循环截止门, 汽温上升较快,#3炉停运C磨,派人就地全开事故减温水调门,过热器减温 水调门,汽温开始下降,维持AB磨煤机运行,手动调整除氧器,凝汽器水位, 最低负荷140MW;#4炉压缩空气失气后减温水调门关闭,电泵再循环调门全 开,汽包水位波动,开始减负荷,派人关闭A电泵再循环截止门,汽温上升较 快,停运D磨,维持BC磨煤机运行,负荷180MW运行,手动调整除氧器,凝 汽器水位,05:55压缩空气恢复,恢复炉前油系统。06:00启动#3炉C磨运行 逐渐加负荷恢复正常运行。06:20#4炉启动D磨运行逐渐加负荷恢复正常运行, 事故处理共耗油20吨。
任,05:05联系检修到现场处理。PLC画面显示压缩空气母管压力0.59MP,#1
机DCS显示压缩空气压力最低0.12MPa,#1-4炉主汽温一、二级减温水调门
于04:54-5:03分逐步全关、无法打开; #1—#4机运行电泵最小流量阀调
门于04:55分-5:06分失气全开;#1—#4炉燃油跳闸阀、回油调阀失气关
• 当仪用压缩空气压力降低或者失去时,我厂锅炉汽机哪些系统受到影响了。 • 锅炉方面的影响 • 1)磨煤机出口快关发: 自动关闭 • 2)磨煤机冷热风调整门;自动全开 • 3)燃油跳闸阀:自动关闭 • 4)燃油调整阀;自动关闭 • 5)回油阀、旁路油阀:自动关闭 • 6)油枪、点火枪:失去动力不能操作 • 7)火焰电视:失去冷却源,且失去动力(#3炉) • 8)燃烧器摆角:逐渐下降 • 9)过热器一、二级减温水:自动全开 • 10)再热器左右侧事故减温水调整阀;自动全开.
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 主、再热蒸汽管道疏水气动门全开,其前有一道电动门,没有问题。 高、低旁一般保压过程比较长,(有专门的储气罐)也不会打开。 抽汽逆止门、真空泵入口气动蝶阀、高加危急疏水气动调门失气会关,其有 一定的保压过程,但要时刻注意其状态变化,做好事故预想,防止其关闭。 当仪用压缩空气恢复后,可以对上述气动门进行复位,密切关注其状态。 4)轴封问题 仪用压缩空气失去后、辅汽至轴封母管供汽气动调门开至43%后不动,轴封 溢流气动门全关,轴封减温水气动调门全开,轴封母管压力由38kpa上升至 97kpa,轴封温度由225℃降至106℃。立即打开轴封溢流旁路电动门,控制 轴封压力,派人就地关闭轴封减温水气动调门前、后手动门,打开轴封进、 回汽管道及滤网疏水门,充分疏水,防止轴封带水而造成汽轮机进水。 5)极热态冲转问题(负温差启动) 此次主机极热态冲转时,主汽压17 Mpa,主汽温470℃,再热汽温462℃, 调节级上半金属温度480.4℃,中压持环上半金属温度478℃,冲转蒸汽的过 热度为负值,这是很危险的,很可能造成主机进水。仅从冲转后主机振动情 况看:#7轴振高达100微米(原来90微米),#7、#8、#9瓦振均达20微米 左右(原来分别为11.8微米、11.4微米、7.2微米),对主机的振动影响还是 很大的。 6) 火焰电视摄像头问题 我厂火焰电视摄像头是压缩空气推进,仪用压缩空气冷却的,当仪用压缩空 气失去后,火焰电视摄像头不但退不出,还无法冷却,炉内温度很高,这种 情况是很危险的。建议临时风扇帮其降温冷却或接临时压缩空气管道冷却。
调整门、电泵、汽泵的最小流量阀、汽机事故扩容器和疏水扩容器减温水: 自动失气全开 • 5)低压缸喷水、除氧器水位调整门、除氧器溢流、除氧水箱补水调整门、小 机(主机)轴封减温水调整门、轴封溢流调整门、冷再至辅汽调整门:失气 全关 • 6)真空泵入口蝶阀 :失气关闭 • 7)#5-8低加主调疏水:失气全关
• 3.7由于厂用电全失引起的压缩空气失去,则按照厂用电全失处理,尽早恢复 空压机运行,防止各气动阀误动,若空压机无法恢复则就地关闭高、中压主 汽门前疏水手动门,高排逆止门后疏水手动门,防止大量疏水进入凝汽器,
引起凝汽器钛管热冲击 。
• 3.8 由于两台汽泵最小流量阀均会打开,因此有必要启动电泵,提高给水流量。
空压机房看不见设备情况)不能判断故障原因,令值班员开启空压机房各窗
户,05:20判断#1干燥塔出口后置过滤器端盖崩开,安排运行人员戴呼吸器进
入切除#1干燥塔,管网压力开始恢复。05:02电话通知部门值班人员到场,联
系多经公司李银川经理通知厂消防队到场,联系锅炉车间主任郭可瑞,朱长
明到现场协助处理,汇报公司杨总、李总、安监部吴主任、生技部王主
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
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1月23日04:50发现空压机母管压力快速下降,发“管网压力低”报警,立
即启动#1、#8空压机,压力仍不能维持,立即启动所有备用空压机,派人到
空压机房检查,发现空压机房烟气大,声音大,运行人员无法进入,(现场
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 3、 出现问题和处理要点 1)汽泵问题 仪用压缩空气失去, A、B汽泵再循环气动调门全开,给水流量由1908t/h降 至1362t/h,省煤器入口流量减少,启动分离器出口过热度升高,此时机组降 负荷,紧急增加电泵出力,并电泵,满足机组给水需要,控制启动分离器出 口过热度,防止主、再热汽温超温,但应注意A、B汽泵和电泵不要过负荷, 密切关注A、B汽泵和电泵各运行参数正常。 2)磨机、油枪问题 仪用压缩空气失去,热工告知当磨机粉管关断门(气动门)气源气压降至0.2 Mpa时会自关,磨机就会跳闸,加之油枪失去动力,无法推进炉膛,无法投 油,最终会因燃料丧失,锅炉MFT。 建议仪用压缩空气恢复后,立即增启燃油泵,投入尽可能多的油枪,避免因 燃料丧失,锅炉MFT,然后,逐步恢复跳闸磨机(仪用压缩空气恢复后,磨 机粉管关断门会自关,最终引起跳磨)。改变油枪备用方式:把油枪推进炉 膛,打开蒸汽吹扫阀。(仪用压缩空气失去,这种方式估计也无法投油) 3)机侧气动门问题 仪用压缩空气失去,汽机本体疏水全开,#4抽到#6抽管道疏水气动门全开, 高温蒸汽进入凝汽器,此时注意凝汽器疏扩温度,及时投入凝汽器疏扩减温 水。
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
丙值二控 2014年 4月 王春民
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 仪用压缩空气被称作为电厂的“第二备用电源”。发电厂很多设备的开启和 运行都需要仪用压缩空气控制,当当全厂仪用压缩空气突然中断后这些气动 门将根据阀门控制原理出现全开、全关或保持原状态等各种异常情况,给机 组正常运行带来较大的影响,严重时将会出现机组跳闸事故;
起汽包水位低
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 3、处理要点: • 3.1当集控室发出“仪用压缩空气压力低”报警时#2、#4机组人员应及时检查
仪用空压机画面,若运行的空压机已跳闸或不加载,查看备用空压机是否已 启动,若启动后也不加载应马上汇报值长,各机组应稳定负荷,尽量减少对 气动调整门的操作。值长快速通知检修人员到场,通知电除尘值班员至就地 检查并将杂用空气系统与仪用空气系统汇通,暂时停止杂用空气向SCR声波 吹灰及#4炉尾部声波吹灰供气; • 3.2.若备用仪用空压机不能启动,而杂用空压机仍在运行时处理方法与3.1相 同; • 3.3.若仪用空压机系统已瘫痪,所有杂用空压机也不能加载或电源失去时集控 人员应做好事故预想,值长应马上联系检修人员到现场处理并派电气值班员 检查仪用与杂用空压机跳闸原因,检查厂用工作段380V母线及380V除灰段母 线是否有故障; • 3.4.厂用气中断后集控各机组值班员应维持机组负荷不变,检查所有气动门及 气动调整门状态。锅炉方面注意检查减温水闭锁阀、减温水调整门、燃烧器 摆角、磨煤机出口阀、磨煤机热风隔绝门、吹灰系统所有调整门、脱硝系统 喷氨调节门、燃油系统所有气动门及调整门、连排调整门等阀门的状态变化; 汽机方面注意检查主机、小机轴封减温水调整门、辅汽至轴封供汽调整门、 轴封汽溢流调整门、补水箱补水调整门、低压缸喷水气动门、除氧器水位调 整门、冷再至辅汽联箱供汽调整门、辅汽联箱至除氧器供汽调整门、真空泵 吸气蝶阀、高排逆止门、各加热器疏水调整门和各段抽汽逆止门等阀门
闭,无法打开,所有油枪无投运条件;#1-4机组机侧疏水气动阀全开,各段抽
汽逆止阀全关;#1—#4炉主汽温度上升快,令各炉打跳上排磨,维持运行。
05:24#2机A、B真空泵入口门因压缩空气气压下降关闭,#2机真空下降,低
真空保护动作,汽机跳闸,机组解列,因压缩空气压力恢复(DCS显示压缩
空气压力0.12MPa),#2炉停运风机进行闷炉。#1机所有运行电泵最小流量
阀失气全开,汽包水位下降快,打跳C磨,快速减机组负荷,调整各参数正
常,05:41#1炉A给煤机跳闸,工业电视无火,检查所有火检丧失,05:43#1
Leabharlann Baidu
炉手动MFT锅炉灭火,05:50汽轮机手动打闸发电机解列。06:25压缩空气压
力恢复正常,#1炉点火,07:50#1机并网带负荷逐渐恢复正常。07:15#2炉恢
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 的状态变化;对上述各门如确需调整的可切就地手动调整,维持运行参数在 3.5.当上述部分气动门人工干预不了,如燃烧器摆角、减温水闭锁阀、真空泵 吸气蝶阀等,造成机组运行参数达到停机条件时应立即汇报值长打闸停机;
• 3.6 尽快恢复仪用压缩空气或杂用压缩空气系统运行,各机组做好极热态启动 工作。
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 11)炉膛烟道吹灰调整门:自动全关 • 12)连排主、副调整门:自动全关 • 13)汽机方面 的影响:
• 1)汽机侧所有疏水气动阀失气后开启 • 2)抽气逆止门、高排逆止门:失气关闭。 • 3)#1-3高加主调、副调,#5-#8低加副调:失气全开 • 4)凝泵再循环调整门、低旁二级减温水调整门、主蒸汽(辅汽)至轴封压力
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 1仪用压缩空气失去的原因: • A)厂用电失去 • B)仪用空压机全部故障 • C)闭式水失去,排气温度高跳闸 • D)仪用压缩空气系统存在较大露点 • E)仪用压缩空气干燥器堵塞 • • 2现象:
• 2.1 全厂仪用压缩空气压力低报警,所有仪用空压机均跳闸; • 2.2 机组侧所有气动调整门均不能操作并保留在原状态; • 2.3.机组侧部分全开、全关型气动门会出现气源中断前相反的状态; • 2.4.燃烧器摆角会缓慢降至最低; • 2.5各机组汽机真空可能会下降,主机因“真空低”保护动作跳闸; • 2.6在高负荷下可能最小流量阀打开,引起给水流量小于蒸汽量,引
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 实例2 • #4机600MW,主汽压力24.5Mpa,主汽温度559℃,再热蒸汽温度539℃,A、
B汽泵转速5619rpm,出口压力28.87 Mpa ,给水流量1834t/h, A、C、D、 E、F磨运行,B磨检修,炉膛负压-32pa。电泵勺管开至29.6%陪运。 2、事件经过 10:22分:值班人员盘上发现汽机本体疏水气动门、抽汽管道疏水气动门全 开,抽汽逆止门、锅炉减温水气动门变黄,A、B汽泵再循环气动调门全开, 给水流量由1908t/h降至1362t/h,告机长。 10:23分:机长派人就地检查仪用压缩空气情况。 10:25分:机长令:机组降负荷至500MW,增加电泵出力,勺管由29.6%增 加至50.7%,并电泵运行。 10:26分:值班员发现辅汽至轴封母管供汽气动调门开至43%后不动,轴封 溢流气动门全关,轴封减温水气动调门全开,轴封母管压力由38kpa上升至 97kpa,轴封温度由225℃降至106℃。 10:28分:就地人员发现至#4机仪用压缩空气总手动门全关,立即开启,在 开启过程中,盘上发现#4D磨粉管关断门全关,#4D磨跳闸,油枪推不进,投 油不成功。炉膛负压由-32pa突然降至-1608pa,机组MFT,首出“炉膛压力 LL”,汽机跳闸,发变组解列。 11:20分:主机挂闸,开始冲转,冲转参数:主汽压17 Mpa,主汽温470℃, 再热汽温462℃。 11:42分:主机转速3000 rpm。 11:49分:并网成功,逐步带负荷至600 MW。
复
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 点火.09:33#2机并网带负荷;压缩空气失气后#3机组减温水调门关闭,电泵 再循环调门全开,汽包水位波动,开始减负荷,派人关闭A电泵再循环截止门, 汽温上升较快,#3炉停运C磨,派人就地全开事故减温水调门,过热器减温 水调门,汽温开始下降,维持AB磨煤机运行,手动调整除氧器,凝汽器水位, 最低负荷140MW;#4炉压缩空气失气后减温水调门关闭,电泵再循环调门全 开,汽包水位波动,开始减负荷,派人关闭A电泵再循环截止门,汽温上升较 快,停运D磨,维持BC磨煤机运行,负荷180MW运行,手动调整除氧器,凝 汽器水位,05:55压缩空气恢复,恢复炉前油系统。06:00启动#3炉C磨运行 逐渐加负荷恢复正常运行。06:20#4炉启动D磨运行逐渐加负荷恢复正常运行, 事故处理共耗油20吨。
任,05:05联系检修到现场处理。PLC画面显示压缩空气母管压力0.59MP,#1
机DCS显示压缩空气压力最低0.12MPa,#1-4炉主汽温一、二级减温水调门
于04:54-5:03分逐步全关、无法打开; #1—#4机运行电泵最小流量阀调
门于04:55分-5:06分失气全开;#1—#4炉燃油跳闸阀、回油调阀失气关
• 当仪用压缩空气压力降低或者失去时,我厂锅炉汽机哪些系统受到影响了。 • 锅炉方面的影响 • 1)磨煤机出口快关发: 自动关闭 • 2)磨煤机冷热风调整门;自动全开 • 3)燃油跳闸阀:自动关闭 • 4)燃油调整阀;自动关闭 • 5)回油阀、旁路油阀:自动关闭 • 6)油枪、点火枪:失去动力不能操作 • 7)火焰电视:失去冷却源,且失去动力(#3炉) • 8)燃烧器摆角:逐渐下降 • 9)过热器一、二级减温水:自动全开 • 10)再热器左右侧事故减温水调整阀;自动全开.
仪用压缩空气失去的现象和处理要点
• 主、再热蒸汽管道疏水气动门全开,其前有一道电动门,没有问题。 高、低旁一般保压过程比较长,(有专门的储气罐)也不会打开。 抽汽逆止门、真空泵入口气动蝶阀、高加危急疏水气动调门失气会关,其有 一定的保压过程,但要时刻注意其状态变化,做好事故预想,防止其关闭。 当仪用压缩空气恢复后,可以对上述气动门进行复位,密切关注其状态。 4)轴封问题 仪用压缩空气失去后、辅汽至轴封母管供汽气动调门开至43%后不动,轴封 溢流气动门全关,轴封减温水气动调门全开,轴封母管压力由38kpa上升至 97kpa,轴封温度由225℃降至106℃。立即打开轴封溢流旁路电动门,控制 轴封压力,派人就地关闭轴封减温水气动调门前、后手动门,打开轴封进、 回汽管道及滤网疏水门,充分疏水,防止轴封带水而造成汽轮机进水。 5)极热态冲转问题(负温差启动) 此次主机极热态冲转时,主汽压17 Mpa,主汽温470℃,再热汽温462℃, 调节级上半金属温度480.4℃,中压持环上半金属温度478℃,冲转蒸汽的过 热度为负值,这是很危险的,很可能造成主机进水。仅从冲转后主机振动情 况看:#7轴振高达100微米(原来90微米),#7、#8、#9瓦振均达20微米 左右(原来分别为11.8微米、11.4微米、7.2微米),对主机的振动影响还是 很大的。 6) 火焰电视摄像头问题 我厂火焰电视摄像头是压缩空气推进,仪用压缩空气冷却的,当仪用压缩空 气失去后,火焰电视摄像头不但退不出,还无法冷却,炉内温度很高,这种 情况是很危险的。建议临时风扇帮其降温冷却或接临时压缩空气管道冷却。
调整门、电泵、汽泵的最小流量阀、汽机事故扩容器和疏水扩容器减温水: 自动失气全开 • 5)低压缸喷水、除氧器水位调整门、除氧器溢流、除氧水箱补水调整门、小 机(主机)轴封减温水调整门、轴封溢流调整门、冷再至辅汽调整门:失气 全关 • 6)真空泵入口蝶阀 :失气关闭 • 7)#5-8低加主调疏水:失气全关
• 3.7由于厂用电全失引起的压缩空气失去,则按照厂用电全失处理,尽早恢复 空压机运行,防止各气动阀误动,若空压机无法恢复则就地关闭高、中压主 汽门前疏水手动门,高排逆止门后疏水手动门,防止大量疏水进入凝汽器,
引起凝汽器钛管热冲击 。
• 3.8 由于两台汽泵最小流量阀均会打开,因此有必要启动电泵,提高给水流量。
空压机房看不见设备情况)不能判断故障原因,令值班员开启空压机房各窗
户,05:20判断#1干燥塔出口后置过滤器端盖崩开,安排运行人员戴呼吸器进
入切除#1干燥塔,管网压力开始恢复。05:02电话通知部门值班人员到场,联
系多经公司李银川经理通知厂消防队到场,联系锅炉车间主任郭可瑞,朱长
明到现场协助处理,汇报公司杨总、李总、安监部吴主任、生技部王主