案例分析 印度博帕尔化学品泄漏事故讲解

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散扩气重
2008年10月08日,因安徽司机赵师傅疲劳驾驶,装有 29吨浓硝酸的 槽罐车转弯时撞到护栏侧翻,顿时,黄雾弥漫,硝酸泄漏了。事发杭 甬高速公路宁波段塘出口处。
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3.造成事故严重后果的因素
(1)工厂位置不合适。 工厂建造在城市近郊,离火 车站只有1km ,距工厂3km 范围内有两家医院。
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甲基异氰酸酯性质简介:
名 称:甲基异氰酸酯,又称为异氰酸甲酯,简称 MIC (methyl isocyanate )。 分子式:CH 3NCO ,分子量 57.06。 物理性质 :沸点39.1℃,蒸气密度 1.42,蒸气压 46.39kPa (348mmHg 20 ℃)。 化学性质 :容易与包含有活泼氢原子的化合物,如胺、水、醇、 酸发生反应。与水反应生成 甲胺、二氧化碳 ;在过量水存在时 , 甲胺再与 MIC 反应生成 1,3-二甲基脲 ,在过量MIC 时则形成 1,3,5三甲基缩二脲。这二个反应均为 放热反应 。遇碱分解。 燃爆特性 :闪点< -15℃(闭杯),爆炸极限 5.3% ~26% ,自燃点 534℃。 毒理学性质 :本品属剧毒化学品。美国职业安全健康局 (OSHA )规定的 8h允许暴露极限浓度是 0.047mg/m 3。
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高纯氮气
新鲜水管
工艺管道 MIC 来自精馏塔
过滤器
隔离法兰
爆破片
安全阀
混凝土平台
掩埋层
地面 MIC 储罐
火炬 洗涤器
MIC 冷冻 单元
去不同生产单元
博帕尔(Bhopal)甲基异氰酸酯(MIC)储存系统的工艺流程简图
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2.事故经过
如图所示,在事故发生的当天下午,维修 人员尝试清洗工艺管道上的过滤器。在用 水反向冲洗过滤器之前,正常的作业程序 要求关闭工艺管道上的阀门,并在“隔离 法兰”处安装盲板。在开始这些工作之前, 维修人员需要申请并获得作业许可证。
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1.事故背景 事故工厂隶属于联合碳化公司( Union Carbide Corporation )在 印度的一家合资公司,即联合碳化印度有限公司,联合碳化占 该公司50.9% 的股份。
事故工厂始建于 1969年,从1980年起生产杀虫剂西维因 (SEVIN )。
投产初期由联合碳化总部委派了一名有良好安全意识和操作经 验的雇员担任厂长,并且实现了 50万人工时无误工事故的优良 安全纪录。
案例分析
印度博帕尔甲基异氰 酸酯泄漏事故分析
1984年12月3日发生在印度博帕尔的 甲基异氰酸酯(简称MIC )泄漏事故, 是迄今为止最严重的
工业安全事故。
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在事故过程中,从一个储罐泄漏了约 25t MIC , 造成大量人员和牲畜死亡,具体的死亡人数难以 统计。
有报道指出,当地 80万人口中有约 20万人暴露于 有毒气体中,并且在事故发生后的两天内,约有 5000人死亡,最终总的死亡人数可能有 2万人,另 外有6万余人需要接受长期治疗(印度政府在 1991 年公布的一份报告称,本次事故导致了 3800多人 死亡和 11000 余人残疾)。
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(3)未按本质安全的原则进行工厂操作。 按照“本质安全 ”的原则,在满足工艺基本要求的前提下, 应该尽量减少工艺系统内危险化学品的存储量。事故工 厂有三个MIC 储罐,每个储罐的储存量约为 57m3,有 专家质疑储存如此大量危险物料的必要性。 按照操作要求,事故储罐中 MIC 液位不得超过 60% (在 美国西弗吉尼亚类似的工厂要求不超过 50% ),在事故 发生时,实际液位是 87% 。 此外,工艺要求对储罐内的 MIC 进行冷冻储存,联合 碳化的操作手册也规定,当温度超过 11℃时,就应该报 警;而在博帕尔工厂,停掉了冷冻系统之后,报警温度 被设定在20℃,实际的操作温度基本上在 15℃左右。
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12月3日凌晨00时15分,储罐内压力迅速升高,有 人在工艺区内发现了泄漏出的 MIC 。于是,一名操 作人员前往现场查看,他听到储罐内发出隆隆声, 并感受到来自储罐的辐射热,他立即尝试启动洗涤 器,但没有成功。
凌晨00时45分,储罐超压、安全阀起跳,随即大量 MIC 泄漏到周围环境中。在 2h内,约25t MIC 进入 大气中,工厂下风向 8km 内的区域都暴露在泄漏的 化学品中,短时间内造成周围居民大量伤亡。事故 发生后,应急反应系统没有有效运转,当地医院不 知道泄漏的是什么气体,对泄漏气体可能造成的后 果及急救措施也毫不了解。
由于政治等各种原因, 1980年公司决定由一名印度本地员工接 替厂长职务。新厂长有很好的财务背景,但是对于安全和生产 知之甚少。从 1982年起,由于干旱等原因,印度国内市场对于 该工厂的产品需求减少, 1983年工厂的销售额下降了 23%。在 本次事故发生之前,由于市场需求疲软,工厂停产了 6个月。 期间,工厂管理层采取了一系列措施来节约成本,诸如:
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作业前,维修人员没有申请作业许可证; 没有安装盲板以实现隔离; 由于腐蚀,储罐进料管上的阀门发生内部泄漏; 过程中,冲洗水经过该阀门进入了 MIC 储罐; 放热反应,储罐内的温度和压力升高; 相关的温度和压力仪表未正常工作,控制室内的操 作人员没有及时觉察到储罐工况的异常变化。 事故前,储罐内 MIC 的实际温度约为 15~20℃(环 境温度); 蒸气量超过洗涤器洗涤能力 200倍。 火炬系统正处于维修当中,没有燃烧。
(2)未按本质安全的原则进行工厂设计。 根据“本 质安全”的原则,宜尽量采用无毒或毒性小的化学 品替代毒性大的化学品, MIC 是该工厂生产工艺过 程中的中间产物,在工厂设计阶段,可以考虑其他 工艺路线以避免产生如此毒性的中间产物;当时, 已有两家类似的工厂采用了其他替代的工艺路线, 从而成功地避免了在工艺生产过程中产生 MIC 。
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(1)缩短员工的培训时间。 最初的人事政策,要求聘请受过高 等教育并获得学位者担任操作员,并为他们提供长达 6个月的 脱产培训。为了节约成本,工厂放弃了这一政策,将操作人员 的培训时间由 6个月减少至 15天。 (2)减少员工数量。 原本每个班组有 1名班组主管、 3名领班、 12名操作工和 2名维修工,后来减至 1名领班和 6名操作工,不 再设班组主管。 (3)尽量聘请廉价的承包商(尽管他们缺乏经验)和采用便宜 的建造材料。 (4)减少对工艺设备的维护与维修(包括对关键安全设施的维 护)。 (5)停用冷冻系统。 发生事故的 MIC 储罐本来有一套冷冻系统, 其设计意图是使 MIC 的储存温度保持在 0℃左右;为了节约成 本,工厂停用了该冷冻系统。
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