某供电局隔离开关支柱瓷绝缘子断裂事故分析

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隔离开关支柱瓷绝缘子断裂实例及预防措施

隔离开关支柱瓷绝缘子断裂实例及预防措施

《宁夏电力》2012年第4期隔离开关支柱瓷绝缘子断裂实例及预防措施孙杰(宁夏电力公司中卫供电局,宁夏中卫755000)摘要:针对一起220kV 隔离开关支柱绝缘子断裂的事故,进行绝缘子现场试验和分析,从提高瓷绝缘子质量和加强运行维护管理2方面提出了预防支柱绝缘子断裂事故的建议。

分析结果表明:绝缘子的断裂是由于其抗弯强度不足和未按照工艺要求涂抹沥青层等原因引起的。

关键词:变电站;隔离开关;支柱绝缘子;抗弯强度中图分类号:TM855文献标志码:B文章编号:1672-3643(2012)04-0029-02Example analysis and countermeasures for the post porcelain insulatorrupture of isolating switchSUN Jie(Ningxia Zhongwei Electric Power Supply Bureau,Zhongwei Ningxia 755000,China )Abstract:Aiming at the accident of post porcelain insulator rupture in 220kV isolating switch,made the field test and analysis,From technology and management aspects puts forward to prevent the suggestions of post porcelain insulator rupture.The analysis result shows that insulator rupture iscaused by its bending strength insufficient and not according to technology request to lay on the bitu⁃men layer.Key words:substation;isolating switch;post insulator;bending strength收稿日期:2012-04-13作者简介:孙杰(1977),男,工程师,从事电力系统生产管理工作。

某供电局隔离开关支柱瓷绝缘子断裂事故分析

某供电局隔离开关支柱瓷绝缘子断裂事故分析

某供电局11204-1隔离开关支柱瓷绝缘子断裂事故分析1.事故情况简介2008年3月20日11时06分,某供电局某变在220kV母线倒换过程中,因220kV#4主变11204-1隔离开关A相母线侧支柱瓷绝缘子发生断裂,引发220kV 母线单相接地,进而造成了一起220kV地区变电所全停事故。

迎水桥4号主变11204-1隔离开关的型号为GW7-220DW/1250A,高压开关厂1994年8月生产。

其中下柱支柱瓷绝缘子为电瓷厂1994年8月所生产,产品型号为ZSW-252/4,代号为2274;上柱支柱瓷绝缘子为电瓷厂1994年4月生产,产品代号为2283。

2.支柱瓷绝缘子断裂事故后的检查和试验(1)对断裂支柱瓷绝缘子的检查断裂发生在11204-1隔离开关A相母线侧支柱瓷绝缘子下柱下法兰胶装部位,断裂情况如图1、图2所示。

图2 支柱瓷绝缘子的断裂情况图2 支柱绝缘子瓷件断面图3 法兰胶装面水泥胶合剂瓷件侧未见缓冲层图4 水泥胶合剂法兰侧未见沥青缓冲层经外观检查,瓷件断裂面呈现出不规则、不连续状态,但无旧性裂纹。

法兰胶装水泥厚薄不均匀,最大相差达到了10mm。

支柱瓷绝缘子瓷件根部外露部位未见上砂。

瓷件部边缘存在明显的青边现象,青边程青灰色,厚度约为10mm左右。

对下法兰边缘进行的检查情况如图3、图4所示,检查发现支柱瓷绝缘子瓷件和附件与水泥胶合剂接触部分表面未涂敷沥青缓冲层,在水泥胶合剂与瓷件界面上有上砂,但上砂极不均匀。

(2)同批次支柱瓷绝缘子的试验11204-1隔离开关A相母线支柱瓷绝缘子发生断裂后,电力科技教育工程院金属室会同供电局高试班,对该组隔离开关未断裂的其它8柱支柱瓷绝缘子进行了超声波探伤检测,未发现胶装面瓷件部存在缺陷。

2008年3月26日,在国家绝缘子避雷器质量监督检验中心对其中3柱支柱瓷绝缘子进行了机械破坏负荷试验和孔隙性试验。

其中机械破坏负荷试验是按照绝缘子正常运行的状态,将上、下节元件组装后进行。

支柱瓷绝缘子及瓷套断裂典型故障和原因分析

支柱瓷绝缘子及瓷套断裂典型故障和原因分析

三、故障原因分析
案例五:
XX年X月X日,220kV XX变新建XX出线间隔发生开关爆炸故障。
生产厂家:沈阳高压开关有限责任公司; 型号: GW4-220IVDW ; 出厂日期:1997年4月; 投运日期:1997年12月 出厂编号:974.017 ; 支持绝缘子生产厂家:抚顺县电瓷厂 支持绝缘子型号:FX.1996.8
三、故障原因分析
案例四:
XX年X月X日,220kV XX变新建XX出线间隔发生开关爆炸故障。
生产厂家:苏州阿海珐(AREVA)高压电气有限公司; 型号:GL314E; 出厂日期:2009年; 出厂编号:09 314 1050 01; 灭弧室瓷套制造厂:河南
爱依德公司
三、故障原因分析
案例四:
瓷套内壁多处存有深浅不一裂纹,多数裂纹为釉面微裂纹;瓷 套内壁釉面涂敷不均匀,存有点状凹坑和麻点为橘釉状,下部法兰内 部有一裂纹较大起裂处,疑为首先开裂点。
三、故障原因分析
(二)瓷质问题 3. 青边现象及分析
青边问题原因主要是由于在烧制过程中由FeO还原至Fe2O3 这一过程不充分。
抚顺电瓷厂90年代中期产品发生支柱瓷绝缘子断裂故障较多 ,该厂产品产量相对80年代末、90年代初成数倍增长,由于 产量迅速扩大,在产品原料选取、生产工艺等方面存在一定问 题。
三、故障原因分析
案例一:
➢ 同批次支柱瓷绝缘子的试验 超声波探伤检测:其它8柱支柱瓷绝缘子未发现缺陷。 机械破坏负荷试验:送检的三柱支柱瓷绝缘子断裂部位均在下 节元件下法兰附近,抚瓷生产的三支下节元件机械强度均明显偏低。 孔隙性试验:三支下节元件均不合格,其中两支严重不合格。 ➢ 故障原因 GW7-220型隔离开关支柱绝缘子胶装面未涂沥青缓冲面,瓷件 的致密度未达到标准要求。

某变电站高压隔离开关支座开裂原因分析

某变电站高压隔离开关支座开裂原因分析

某变电站高压隔离开关支座开裂原因分析发布时间:2021-12-08T02:39:40.460Z 来源:《当代电力文化》2021年25期作者:李江涛[导读] 变电站是我国电网系统当中具有重要意义的变电环节,在相关管理工作当中,李江涛北京太阳宫燃气热电有限公司北京 100029摘要:变电站是我国电网系统当中具有重要意义的变电环节,在相关管理工作当中,变电站强调高稳定、高质量运行特点。

本文针对某变电站高压隔离开关支座开裂的原因进行分析研究,并给出了相关建议,以期为相关工作人员提供参考。

关键词:变电站;高压隔离开关支座;开裂原因一、概述2021年6月17日,某变电站巡检员发现高压隔离开关支座发生批量开裂,共计29个,支座材质为铸铁,材质HT200。

二、宏观形貌分析变电站高压隔离开关支座的安装方式有两种,第一种是直接将支座的四角采用螺栓固定在两根并行的槽钢上,如图2-1所示;第二种是先在并行的槽钢上焊接一块钢板,再将支座用螺栓固定在钢板上。

本次产生开裂的支座均采用第二种固定方式,开裂位置全部位于支座的固定脚,固定脚厚度约20mm,如图2-3所示。

三、显微组织分析分别取高压隔离开关支座固定脚开裂样品和新样品各一个进行金相组织分析。

图3-1至图3-4为开裂样品机械抛光后的金相组织,支座开裂处的石墨呈粗大片状形态,紧邻开裂处石墨的形态为细小卷曲的片状,见图3-1和图3-2。

开裂样品其它部位既存在粗大的片状石墨,也存在细小卷曲状的石墨,见图3-3与图3-4,整个剖面细小卷曲状石墨占比约80%,粗片状石墨占比约20%。

图3-5为开裂样品用4%硝酸酒精腐蚀后的金相组织,组织为铁素体+珠光体,其中铁素体占比约60%,珠光体约40%。

根据GB/T 7216-2009《灰铸铁金相检验》,开裂样品的开裂处石墨长度为2级,其它部位长度级别为4级,珠光体数量级别为8级。

图3-6至图3-8为新样品的金相组织,金相组织较均匀,石墨呈细小的片状形态,长度级别为5级,珠光体数量级别为2级。

青海电网隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析

青海电网隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析

青海电网隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析随着西部大开发、西电东送战略的实施,青海省电力工业进入了大机组、高电压、大电网的新阶段,而支柱瓷瓶作为变电站运行的重要部件,近年来却时常出现因支柱瓷瓶断裂而发生的故障。

其不仅可能造成严重的电网事故,影响安全供电,而且还对运行及检修人员的人身安全构成威胁,成为电力系统安全运行的一大隐患。

因此,必须认真分析造成断裂的原因,从而采取必要的措施防范此类事故的发生。

2故障情况简介近年来,省电力公司在隔离刀闸的专业管理、检修管理、事故分析、技术改进等方面做了一定的工作,但由于多年来刀闸的检修管理基本上处于自由状态,没有统一的和法定的检修工艺规程,大多数运行单位都是将刀闸的检修与主设备的检修同步进行,没有自己的检修周期、检修项目和质量要求,所以检修质量无从保证,而瓷瓶的潜在故障也很难通过设备巡视检查出来,因而瓷瓶断裂故障时有发生,如:(1)1997年8月,红湾变电所110kV866刀闸C相支柱瓷瓶断裂。

(2)1997年9月,110kV海晏变电所在操作881刀闸(型号:GW4-110,西安高压开关厂,1977年8月出厂)时瓷瓶根部发生断裂,经过现场分析认为刀闸瓷瓶本身已存在裂痕,经过长时间的多次操作转动造成裂痕扩大,导致最终断裂。

(3)2000年7月17日,乐都变拉开110kV817刀闸时,B相瓷瓶支柱与下法兰结合部断裂(型号:GW4-110G型,西安高压开关厂,七十年代产品,为普通型绝缘子,设计选用了整体抗弯4kN的瓷瓶,安全系数达到2.5倍),经分析断裂原因为:该瓷柱断裂是由于设备运行时间长,瓷件与法兰的浇处所涂的沥青及瓷质老化引起。

(4)2000年7月19日,城东变110kV922刀闸A相支柱瓷瓶断裂。

(5)2000年11月2日,110kV浩门变主变侧822刀闸(西安高压电瓷厂,1990年出厂)C相支柱瓷瓶在正常运行时突然发生断裂。

后经过有关仪器的分析测试认为是瓷瓶本身具有裂纹,长期运行疲劳所致。

220kV升压站管母支柱绝缘子断裂原因分析及处理

220kV升压站管母支柱绝缘子断裂原因分析及处理

220kV升压站管母支柱绝缘子断裂原因分析及处理摘要:针对某电厂220kV升压站管母支柱绝缘子断裂事故,通过原因分析,指出此次事故的主要原因是基建施工中支柱绝缘子质量存在缺陷,从而造成支柱绝缘子底部法兰由微裂纹发展为断裂。

针对上述原因,有针对性的进行了处理。

关键词:管母;支柱绝缘子;底部法兰;固定金具0引言瓷支柱绝缘子作为软硬母线和隔离开关的支撑设备,对保证电气设备安全运行和电网可靠供电具有重要的作用。

某电厂为新投产不久的新厂,220kV升压站管母支柱绝缘子发生断裂,通过本次事故,探明分析断裂原因和解决方案,给出以后的运行维护注意事项。

1事故概况及现场情况调查1.1事故概况2016年2月7日,某电厂#1机组正常运行,9点44分,该电厂220kV升压站网继室BP-2CS、CSC-150A-G两套母差保护均动作出口,第二回出线604、#1启备变650、母联600开关跳闸,II母失压。

现场检查,#1机组220kV升压站Ⅱ母C相垮塌,管母掉落在龙门架上。

相关生产人员进一步详细检查,发现C相管母6组支柱绝缘子全部断裂,其中第一组瓷瓶底部根部断裂,第二、三组瓷瓶中部断裂,第四、五、六组瓷瓶顶部断裂。

1.2现场事故调查事故调查人员根据现场检查情况,初步判定220kV升压站Ⅱ母C相母线垮塌的直接原因是第一根绝缘子承受巨大的管母伸缩膨胀应力后损坏并从根部断裂,后引起管母受力倾斜,其它绝缘子断裂是由于第1根断裂所造成的连锁反应,最终导致C相管母跌落至龙门架上,膨胀应力产生的原因初步判定为金具安装不当引起。

2断裂原因分析1)水泥胶装不严产生微裂纹。

支柱绝缘子本身水泥胶装缺陷是断裂的内因。

由于水泥胶装存在间隙空洞,密封不严密,雨水和水汽易进入内部,促进水泥老化和铸铁锈蚀;水泥中的氧化镁等物资具有水合作用,吸水后导致水泥胶装剂膨胀,并加速水泥的腐蚀老化和风向开裂倾向;铸铁法兰锈蚀体积也将膨胀。

但由于水泥、瓷件和法兰铸铁3种材质的膨胀系数各不相同,使法兰胶合处应力增大且分布不均,冬夏交替,周而复始,产生累积损伤,导致产生微裂纹。

高压隔离开关瓷柱断裂原因分析及防范措施

高压隔离开关瓷柱断裂原因分析及防范措施

高压隔离开关瓷柱断裂原因分析及防范措施作者:俞平姜涛张春玲来源:《中国新技术新产品》2015年第15期摘要:本文通过对隔离开关瓷柱断裂原因进行分析,制定改进措施避免设备带缺陷运行,保证安全供电。

关键词:隔离开关断裂;原因分析;防范措施中图分类号:TM855 文献标识码:A1 隔离开关瓷瓶断裂典例2010年11月26日110kV叶城变电站对110kV泽叶线进行停电工作,当时本站的运行方式为110kV单母分段运行,2号主变带35kV、10kV负荷运行,1号主变热备。

10时30分,接调度命令:将110kV泽叶线由热备转为检修,11时16分,当拉开19432母线侧隔离开关时,A相母线侧支持瓷瓶从根部断裂,A相刀闸悬在空中摆动,在摆荡的同时,触头碰到设备构架造成母线接地,引起110kV母差动作,从而引起全站失压,110kV 1条线路跳闸停电。

11时20分,调度令:拉开110kV2号主变三侧断路器及110kV、35kV、10kV所有馈线。

将故障点隔离后。

11时45分110kV母线带电,恢复2号主变的送电。

通过调查,近年来,发现隔离开关的支持瓷瓶在运行中或操作中发生断裂现象有增加的趋势,主要发生在GW4型隔离开关上。

2 瓷瓶断裂的危害操作人员在操作中要有自我防范意识,在操作隔离开关时一人必须始终监视隔离开关,一旦发现瓷柱断裂有接地时,在撤离现场时,必需采用单腿跳或两腿并列跳的方式撤离,防止跨步电压造成人员伤害。

3 瓷瓶断裂原因及分析造成隔离开关瓷瓶断裂的原因很多,针对我站的实际设备和运行环境我进行了详细的分析,有以下几点原因:3.1 操作不当这种应力是操作时产生,它是暂态的。

往往是由于调试不当,使操作应力增大;另一重要原因是设备缺乏保养,隔离开关的传动部分出现锈蚀、变形等,引起分、合闸困难,加大操作力矩造成瓷柱断裂。

3.2 机构传动回路接拉杆拉力受力我变电站所处的位置是在戈壁滩上,土壤碱性大、地基松软,有下沉的现象,隔离开关的地基也有下沉,那么隔离开关的连接拉杆会越来越紧,对隔离开关的瓷柱有一种斜向拉力而另外有一些隔离开关的引线太长,隔离开关在操作时引线会荡来荡去,对瓷柱也有一种斜向拉力。

220kV高压支柱绝缘子断裂原因分析及建议

220kV高压支柱绝缘子断裂原因分析及建议

220kV高压支柱绝缘子断裂原因分析及建议摘要:本文首先阐述了某220kV高压支柱绝缘子断裂的情况,然后分析了造成断裂的原因,最后对目前的检测手段优缺点进行了比较,给出了今后针对高压支柱绝缘子的检测建议。

关键词:支柱绝缘子;断裂;原因分析;检测建议0引言变电站中存在着大量的高压支柱绝缘子,这些绝缘子起着对高压带电设备的支撑作用和对地绝缘作用。

随着变电站的快速建设以及电力设备的不断增加,高压支柱绝缘子断裂的事故发生频率开始增加。

当发生高压支柱绝缘子断裂时,会造成高压带电设备对地绝缘迅速降低,危及线路或者母线的安全运行,极易造成变电站内高压设备接地短路故障,使得保护跳闸或者造成供电设备损坏,降低电力系统供电的可靠性。

在电力设备交接和运行维护方面,国家电网公司制定了高压支柱瓷绝缘子现场检测导则,为了确保支柱瓷绝缘子的安全可靠运行, 有必要开展对支柱绝缘子的无损检测。

1高压支柱绝缘子断裂缺陷某变电站内220kV线路闸刀在进行电动分闸操作时,当A相和C相闸刀刀口已分开的情况下,B相闸刀刀口未拉开。

操作人员重新将闸刀合上,然后使用加力杆手动对该闸刀进行分闸,用力过程中B相闸刀电流互感器侧高压支柱绝缘子根部发生断裂,在断裂过程中,该闸刀完成了分闸,未造成电网事故的扩大。

高压支柱绝缘子断裂面如图1所示。

图1 高压支柱绝缘子断裂面2事故原因分析事故当日,在完成各项安全措施以后,由检修人员对断裂的闸刀进行检查。

经查询设备履历,发现该闸刀型号为GW4-220,出厂日期为1995年7月,已经运行22年,运行时间较长,具体参数如表1所示。

表1 断裂的高压支柱绝缘子参数型号额定电压/kV额定机械破坏负荷高度H/mm最小公称爬电距离/mm绝缘件最大公称直径/mm上附件安装尺寸下附件安装尺寸弯曲/kN 扭转/k N孔中心圆直径/mm孔径/mm孔数/个孔中心圆直径/mm孔径/mm孔数/个ZS 252/42524221203740270140M124250184事故原因分析如下:(1)在检查过程中,发现该高压支柱绝缘子的胶装部位均已老化开裂,这是由于运行时间较长缺乏相应正确维护造成的(2)在该支柱绝缘子表面发现一些细微裂纹,这降低了绝缘子的机械强度。

基于隔离开关支柱瓷绝缘子断裂原因及解决对策

基于隔离开关支柱瓷绝缘子断裂原因及解决对策

基于隔离开关支柱瓷绝缘子断裂原因及解决对策摘要:相关研究显示,近年来,随着城市化发展进程的不断加快,电力能源的重要性逐渐受到了社会公众的高度关注。

在此过程中,通过对大量数据进行分析,研究人员指出,在10kV配电线路中,跌落式熔断器与隔离开关的支柱瓷绝缘子在运行时往往容易出现断裂的问题,从而不利于电力设备的平稳运行。

为了有效实现对于相关问题的合理应对,研究人员针对这一问题进行了较为系统的分析与探索。

在本文中,研究人员针对导致支柱瓷绝缘子断裂的相关因素进行了分析,同时提出了相应的解决对策,旨在进一步推动相关设备性能的进一步提升与优化,从而为我国电力行业的全面发展提供助力。

关键词:电力设备;支柱瓷绝缘子;隔离开关;断裂原因;应对策略总的来看,在电力设备系统中,作为重要的组成部分之一,隔离开关往往对于整个系统的稳定运行具有重要的作用。

基于此,为了合理实现我国电力能源供应需求的合理满足,积极做好对于隔离开关性能的研究显得至关重要。

对此,研究人员指出,在运行过程中,由于受到多种因素的影响,隔离开关支柱瓷绝缘子往往容易出现断裂的问题,从而不利于相关设备性能的充分维系。

近年来,随着电力行业的不断发展,这一问题逐渐受到了电力工作者的关注,基于此,部分工作者人员结合相关内容对设备运行情况进行了合理的分析,旨在有效确保电力系统的稳定运作。

一、导致隔离开关支柱瓷绝缘子断裂的主要因素(一)工作人员专业能力不足,在工作中存在不当操作相关调查显示,现阶段,部分电力工作人员的专业能力相对不足,基于此,相关人员在对隔离开关进行操作的过程中往往容易存在不当操作的问题,从而增加了支柱瓷绝缘子断裂问题的发生几率。

与此同时,部分调查显示,由于受到多种因素的影响,相关操作人员在操作过程中往往难以保证其隔离开关和操作杆之间的力垂直于刀口,从而增加了支柱瓷绝缘子断裂问题的可能性。

(二)隔离开关的不合理选型,设备性能与实际需求不符通过对隔离开关支柱瓷绝缘子断裂问题的相关数据进行分析后可以发现,绝大多数隔离开关支柱瓷绝缘子,断裂处均在绝缘子上方4cm位置。

隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析

隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析

隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析1 原因分析? ? 从运行维护中看,瓷瓶断裂主要由以下4个方面的因素:一是产品质量问题;二是安装运输过程中的不规范操作;三是设备老化、锈蚀;四是运行维护不当。

下面分别就这4个方面的问题进行分析:1.1 产品质量问题? ? (1)刀闸防护性能较差。

近年来大气污染严重,酸雨对设备的腐蚀严重,设备特别容易生锈;而厂家对防腐问题认识不足。

例如GW6型隔离开关的所有金属件都暴露在大气中,任由风吹雨打,而金属件表面防腐措施不足,每次检修人员停电检修时,都发现刀闸运动困难,金属部分锈迹斑斑,手动操作非常吃力;另外厂家对隔离开关转动位置选材考虑不足,也导致转动位置容易锈蚀。

? ? (2)刀闸设计刚度裕度不足。

由于刀闸各传动部分需要传动的力是比较大的,而在设计时,考虑予留的裕度不足,当安装不良或传动部件生锈,要求的力矩较大时,传动件就发生变形;反过来,又使传动部件承受更大的力矩,这样一个恶性循环的过程致使垂直传动轴、水平拉杆、主拐臂连接器、甚至支柱瓷瓶发生严重变形,从而导致断裂。

? ? (3)设计时三相安装尺寸考虑不周,致使现场安装时无法实现,导致支柱瓷瓶在运行时就已经受力,在系统受到冲击时引发故障。

? ? (4)支柱瓷瓶是高温烧结成的电瓷产品,属于脆性材料,如果瓷瓶材料不够均匀,或加工使用过程中受力不均等,都会造成极为细小的孔洞或裂纹。

而在运行中,支柱瓷瓶长期承受机械负荷的作用和外力的冲击,随着时间的增长,当累积效应达到一定程度后,裂纹逐步扩大,最终导致断裂。

1.2 安装运输过程中的不规范操作? ? 运输及安装环节对设备性能的影响是显而易见的,设备在运输过程中的吊装、运输、卸货等环节上是否严格遵守规定(如装、卸设备时和起吊过程中受力点的选择,在运输过程中设备的固定是否符合要求等),设备在现场安装过程中的吊装、就位、安装调整等环节上是否严格遵守有关规定和工艺标准,都会对设备的状况和性能产生影响,并在以后的运行过程中不可避免地表现出来。

辐离开关支柱瓷绝缘子断裂原因分析和预防

辐离开关支柱瓷绝缘子断裂原因分析和预防
防止 连接部 件从支 柱 瓷绝缘 子上脱 落 ,但却 由此 引
置 ,难以确认刀闸是否完全合到位,只能通过手感
和 合 闸 时动 静 触 头 的 撞 击 声 来 判 断 ,这 就 需 要 操 作 人 员 比平 常更加 用力 来操作 。同时 ,如果登 杆操 作 ,因在 空 中不好 调整站 位 ,或空 中有 断路器 、导 线 、树 障等 ,操作 人员 不能保 证通 过操 作杆施 加 到 开关上 的力 垂直于 隔离 开关 的刀 口,或是 由于 开 关
2 操作不当
配 电线路 隔离开 关等 装置一般 安 装在 电杆距地 面 至少 7 l 以上 的部位 ,必须 用可伸 缩或 可接续 的 f 专用 绝缘 操作杆 在地 面或登 杆操 作 ,因此对 操作 人 员的操作 技 能和体 能要求 较高 。若 不是 非常有 经验 且 了解设 备性 能 的操作人 员 ,极 易 发生操 作动 作变 形和 用力过 猛 的现象 ,而这 正是 引起开 关 支柱瓷 绝 缘 子断 裂 的主 要 原 因。在 夜 间 , 即使有 照 明 设施 , 操作 人员也 很难看 清位于 71 高 的隔 离开 关刀 口位 l Y
于 该镙 栓 的直 径 相 比支 柱 瓷绝 缘 子来 说 要 小很 多 ,
1 选型不 当
在 大部分 隔离开 关和 跌落 式熔 断器 支柱 瓷绝缘
所 以支柱 瓷绝 缘子 的横 向抗裂 强度在 此 并未 明显 降 低 ,支柱 瓷绝 缘子 不易 发生 断裂 。同时 ,由于 其材 质和镙 纹设 计 ,也使得 该连接 部件 不易 发生 断裂 和 从支柱 瓷绝 缘子 上脱 落的现象 。这 种结 构 多见于 跌 落 式熔 断器 。

电 安 技术 力 全
第l 22 第 期) 4 0年 4 卷(1

隔离开关支柱瓷瓶断裂原因分析

隔离开关支柱瓷瓶断裂原因分析

隔离开关支柱瓷瓶断裂原因分析作者:张翔来源:《科学与财富》2010年第10期[摘要]通過数起事故,对刀闸材料、参数、结构、制造工艺的分析,找出了瓷瓶断裂的原因,提出了刀闸及瓷瓶的更换改造和检修、运行、维护管理方案,从而避免了断瓶事故的发生,提高了电网的安全运行水平。

[关键词]隔离开关(刀闸)瓷瓶断裂1、前言隔离开关广泛应用于变电站,其早期产品由于在设计、制造和运行维护方面存在不同程度的缺陷,事故时有发生,是电力系统安全运行重大的安全隐患。

东莞供电局近年来已发生了几起刀闸的支柱瓷瓶断裂事故。

我们对此类事故进行了分析,找出解决的办法,对于预防事故有十分积极的意义。

支柱瓷瓶作为变电站运行的重要部件,近年来却时常出现因支柱瓷瓶断裂而发生的故障。

其不仅可能造成严重的电网事故,影响安全供电,而且还对运行及检修人员的人身安全构成威胁,成为电力系统安全运行的一大隐患。

因此,必须认真分析造成断裂的原因,从而采取必要的措施防范此类事故的发生。

2、故障情况简介近年来,省公司在隔离开关的专业管理、检修管理、事故分析、技术改进等方面做了一定的工作,但由于多年来刀闸的检修管理基本上处于自由状态,没有统一的和法定的检修工艺规程,大多数运行单位都是将刀闸的检修与主设备的检修同步进行,没有自己的检修周期、检修项目和质量要求,所以检修质量无从保证,而瓷瓶的潜在故障也很难通过设备巡视检查出来,因而瓷瓶断裂故障时有发生,如:(1)2009年11月,11OKV港区站#3主变变低5033刀闸支柱瓷瓶破裂更换抢修工作。

经分析断裂原因为:该瓷柱断裂是由于设备运行时间长,瓷件与法兰的浇处所涂的沥青及瓷质老化引起。

(2)2010年2月,220KV元江站专业巡查中,经过认真检查和仔细核对发现了10kV开关柜5502刀闸c相静触头瓷瓶有裂纹出现。

裂痕的产生可能会导致5502刀闸无法正常分合闸,严重更甚者最终可能发生瓷瓶断裂导致相间短路和接地短路,产生电弧烧毁开关柜,如果保护动作失灵,可能会引起连锁反应,整个10KV出线高压室发生爆炸。

支柱瓷绝缘子断裂原因分析及检测方法

支柱瓷绝缘子断裂原因分析及检测方法

工程技术人员误认为是高压硅整流变压器及一次线
路或设备发生了短路或绝缘故障,并进行相应的排 查和检测,结果未发现故障点。随后换装可控硅并 用示波器观察可控硅的波形,发现存在自 激振荡现 象 。经分析,造成自 激振荡的主要原因是此次大修 质量不合格和高压阻尼电阻爬灰严重。在它们及高
质体电荷: 离子电荷和粒子电荷,离子电荷的定 向移动和粒子电 荷的定向移动 2 部分组成了电晕电 流。但是,由于粒子电荷的体积和质量远远大于 离子电荷,故其运动速率远小于离子电荷 ( 一般粒 子电荷的速率小于60 m/ s; 离子电荷的速率约为
瓷瓶胶装水泥由多种化学口内产生很大的应力再加上早期的绝缘子法兰内成分组成如果其中的氧化镁mg0三氧化硫没有应力沥清缓冲层或其厚度不够应力因无处释s03氧化钾k20含量超标遇水产生化学反放而压在有缺陷的绝缘子端部如夹渣夹层生烧应将导致体积膨胀
第 9 卷 (2007年 第12期 )
电力 安 全 技 术
J
检修维护
ia n x i u w e ih u
支住瓷绝缘子断裂原因分析 及检测方法
印 华, 谦, 王 王 勇, 吴高林
(重庆 电力科学试验研 究院,重庆 400015)
电力系统 中大量使用的支柱绝缘子多采用电瓷
材料, 于瓷瓶本身的材质、 由 胶装控制不良 等问题,
在 长期运行的情况下,会出现瓷瓶断裂的情况。国 家 电网公司曾经发生过多起支柱瓷瓶断裂导致检修 人员跌落死亡的事故, 严重影响了电网的安全稳定
0 0 8 0 6 0 4 0 2 0
6 8 10
a . 正常的瓷瓶
口〕 5 PEA K l
0 0 8 0 6 0 4 0 2
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隔离开关支柱瓷瓶断裂原因分析

隔离开关支柱瓷瓶断裂原因分析
瓶 断裂 。 34运 行 维 护 不 当 .
方案, 从而避免了断瓶事故的发 生, 提高 了电网的安全运行水平。 [ 关键词】 隔离开关 ( 闸) 瓷瓶 刀
1 前言 、 隔离 开关广 泛应用于变 电站 , 其早期产 品由于在设计 、 制造和 运行维 护方面存在不 同程度 的缺陷 , 故时有发生 , 电力系统安全运行 重大的 事 是
工 程 科 学
隔离开关支柱瓷瓶断裂原 因分析

【 摘

广东东莞 5 3 2) 2 】 通过数起事故, 对刀 闸材料 、 参数 、 结构 、 造工艺的分析, 出了瓷瓶断裂 的原 因, 出了刀闸及 瓷瓶的更换改造和检修、 制 找 提 运行、 维护管理 断裂 纹。 而在运行中, 支柱 瓷瓶长期承受机械负荷的作用和外力 的冲击 , 随着时 间的增长 , 当累积效应达到一定程度后, 裂纹逐 步扩大 , 最终导致断裂。 32安装运输过程 中的不规范操作 . 运 输 及 安装 环 节 对 设 备 性 能 的 影 响 是 显 而 易 见 的 , 备 在 运 输 过 程 中 设 的 吊装 、 输 、 货 等 环 节 上 是 否 严 格 遵 守规 定 ( 装 、 设 备 时 和起 吊过 运 卸 如 卸 程 中受力 点的选择 , 在运输过程中设备的固定是否符合要求等) 设备在现 , 场 安 装 过 程 中 的 吊装 、 位 、 装 调 整 等 环 节 上 是 否 严 格 遵 守 有 关 规 定 和 就 安 工艺标准, 都会对设备 的状况和性 能产 生影响 , 并在 以后 的运 行过程中不 可避 免地 表 现 出来 。 3 3 备 老 化 、 蚀 .设 锈 随着 设 备运 行 时 间 的增 加 , 瓶 支 柱 绝 缘 老 化 、 蚀 也是 造 成 隔 离 刀 瓷 锈 闸 的 瓷瓶 支 柱 断 裂 故 障 的 重 要 原 因 。 () 1任何 物质经过一 定的时间都会老化 , 电力系统 中的送变 电运行 设 备存经 历风吹、 日晒 、 雨淋 、 电动 力 以及其它 一些不利因素 的影响下 , 其性 能必然会受到影响 , 甚至被破坏。 () 2 支柱瓷瓶的断裂有很大一部分发 生在底 座金具和瓷瓶支柱的结合 部位 , 因为这个部位受力最大 , 由于支柱瓷瓶瓶的工作环境恶劣, 且 受外界 影 响因素很多, 如大风、 雨雪 、 日晒等 , 如果 铸铁座与支柱 瓷瓶连接 处的浇 注 物 不 够 严 密 , 雨 水 进 入 后 不 能 及 时蒸 发 , 成 金 属 严 重 锈 蚀 , 使 造 或在 气温 降低 时结 冰 膨 胀 , 坏 铸 铁 座 发 生 裂 纹 , 受 到 一 定 的 外 力 作 用 时 , 成 瓷 冻 在 造

户外隔离开关瓷柱断裂原因分析

户外隔离开关瓷柱断裂原因分析

户外隔离开关瓷柱断裂原因分析在电力网络,因户外隔离开关故障而造成事故的例子并不多见。

而近期番禺电力运行部门发生几起这样的事故:户外隔离开关在运行或操作过程中,支持瓷柱断裂坠落,造成设备损坏甚至发生变电站停电的事故。

随着电网自动化程度越来越高和无人值班站的推行,对户外隔离开关的安全运行要求越来越高,我们有必要查找出引起户外隔离开关支持瓷柱断裂的原因及其解决办法。

1、近期发生的瓷柱断裂事故a)2001年3月12日南沙电厂升压站110kV线路3M母线刀闸红相母线侧瓷柱断落,造成母线接地短路引发全站失压。

b)2001年11月11日砺江电厂升压站#2变高2M母线刀闸黄相母线侧瓷柱断落,造成电厂系统接地短路的事故。

c)2001年12月3日某站值班人员发现110kV线路的线路刀闸红相、绿相线路侧支持瓷柱有贯穿性的纵向裂纹,幸而避免了又发生一次瓷柱断裂的重大事故。

加上以前有三把刀闸曾发生过瓷柱断落,共有六次类似的故障,前三次因其是备用状态而没发生事故,所以没有引起足够的重视。

2、瓷柱断裂原因什么原因会造成瓷柱断裂呢?我们进行了详尽的研究和分析。

列出下面一些原因:2.1应力的作用a)法兰和瓷柱是用水泥胶装剂胶装的,由于水泥胶装剂夹在法兰和瓷柱中间,膨胀受到约束,必然在胶装部位产生膨胀应力。

b)由于铸铁法兰、胶装剂、瓷柱的膨胀系数各有不同,当温度降低时它们的收缩量亦不相同,铸铁的收缩比瓷柱的收缩大,瓷柱的收缩约束了铸铁的收缩,这种约束必然造成应力的产生。

应力的作用是瓷柱顶部和底部断裂的主要原因。

2.2瓷柱质量不良a)滚花和压槽的过程提高了瓷柱胶装强度,同时也不可避免会出现微裂纹,这些裂纹和缺陷会产生应力集中,当应力达到瓷柱应力腐蚀极限时,裂纹开始扩展,最终导致瓷柱断裂。

b)瓷柱在制坯、干燥、焙烧过程中,工艺不合理使内部存在大量气孔和微观裂纹,使机械强度降低,在应力腐蚀下极易断裂。

c)瓷柱在挤制过程中,因挤刀过于光滑,使瓷柱产生夹层,这种夹层在外表很难被发现。

空气断路器绝缘瓷柱爆裂事故的分析

空气断路器绝缘瓷柱爆裂事故的分析
大 电流的 D -2 R 0 0 B 0 2 0 型空气 断路器 ,用来 满足 系
统 需要时抽 水蓄能机 组能 以相 应的工 况可靠并 网运 行 。下面介绍 一起该型 断路器 绝缘瓷柱爆 裂的短路
事故 。
1 事故经 过 1 1 事故 前运 行方 式 . 潘 家 口蓄 能 电厂 出线部分采用 双母线 经母联开 关 2 4 带旁路母线 ,经潘遵 I 25 回线 、 Ⅱ回线与华北
该 厂所使用 的 F 2 型 S KG S F 断路器 经受 了20 07
年 和 2 0 年华北 电网夏季 大负荷 的严 峻考验 ,运行 08 正 常 ,使蓄 能机组 可靠性大大提 高 ,确保 了全厂安
全生 产的 稳定 。
( 稿 日期 :2 0 0 2 ;修 回 日期 :2 0 -l - 5 收 0 6—8 6 09 o o)
的考验 ,可靠性 大大提 高。
[ 关键 词 ] 空 气断路 器;绝缘 瓷柱 爆 裂 ;短路 事故
潘 家 口蓄能 电厂 位于河北 省迁西 县 ,属潘 家 口
水利枢 纽工程 的二 期工程 ,是 我国第一座 投入运行 的 中型混合式抽水蓄能 电站 , 主要承担华北 电网调峰 调频 和事故 备 用任务 。一期 工程 隶属 水利 部管 辖 , 有 1 2 . 亿 m 座 93 的水库 、及 l l0 台 5 Mw 国产 常规
() 在该断 路器分 闸切断 负荷 电流 时 ,由于 断 2 路器本体 振动过大 ,使支 持瓷柱强度 受损 ,系统 侧 C相 工作绝缘瓷柱 瞬间爆裂 ,导致 断路器烧损事故 。 ()4 3 号主变压器 距离保护 的正 确动作 ,使主变
出 口开关 2 0 D 2 4 L跳 闸 ,切断 0 D 4 L由于分 闸故 障产

高压柱式瓷瓶断落事故浅析

高压柱式瓷瓶断落事故浅析

Words are the shadow of actions.简单易用轻享办公(页眉可删)高压柱式瓷瓶断落事故浅析随着电力投资和建设的迅速发展,电网开关设备的安装数量急剧增加,由于目前高压电力设备处于卖方市场,高压柱式瓷瓶质量隐患和事故不时发生,给电力工业的发展和国民经济发展带来严重不良影响,是何处的何种设备发生了质量问题,如何消除与防范,笔者结合本年度几期事故通报做以浅析,供读者在工作中参考。

一、高压柱式瓷瓶断落事故2004年2月1日,220千伏福建永和变电站1号主变压器,闸刀跨条的引线中部构架上B相支柱绝缘子(抚顺高压电瓷厂1995年11月出品,型号:ZS-220/400型)根部断裂,瓷瓶沿着导线掉落,使该变上引线失去水平支持,而掉落在构架上,导线对该瓷瓶接地底座金属放电,1号主变压器差动保护动作,1号主变压器三侧开关跳闸。

同是该变电站2004年6月19日进行正常的母线倒闸操作过程中,2号主变压器220千伏侧C相闸刀(型号:GW7-220,沈阳高压开关厂1996年制造、瓷瓶是抚顺高压电瓷厂1996年产品)靠开关侧支持瓷瓶同样在根部断裂,开关引线对构架放电,母差保护动作,整个变电站全站停电;同时断裂的瓷瓶连同引线拉断了半高型布置的同一电气回路另一闸刀C相开关侧瓷瓶,掉落的瓷瓶撞击了另一220千伏六氟化硫高压开关,灭弧气体泄压至零,设备严重损坏。

2004年安徽北部某百万坑口发电厂连续发生2次闸刀支持瓷瓶(抚顺高压电瓷厂90年代初期产品)断落,险些酿成重大事故。

更为严重的是,2004年2月15日北京某变电公司检修人员在老君堂变电站检修闸刀时,支持瓷瓶突然从根部断裂,造成检修人员高处坠落死亡;同年12月9日,湖北某供电公司修试部在220千伏竟陵变电站进行220千伏022闸刀完善化改造工作中,检修人员从搭建在闸刀支持瓷瓶上的梯子爬至支持瓷瓶顶端,并将安全带系在闸刀导电折架尾部,在B相工作的一名检修人员在用扳手松开引线螺丝过程中,该相支持瓷瓶突然从根部断裂,检修人员随闸刀坠落至水泥地面,闸刀动触头打压在其胸部而死亡。

一起隔离开关支柱绝缘子断裂的原因分析及防范措施

一起隔离开关支柱绝缘子断裂的原因分析及防范措施
ne c t i n g s wi t c h i s o n t he r i s e .Th e f a i l u r e pr e v e n t i v e me su a r e s a r e d i s c us s e d i n d e t a i l .
W U Yo ng, LI La i h o n g, XI ANG Ba o f a n g
( N o . 』E n e r g y P l a n t o f Mo a n s h a n I r o n& S t e e l C o . ,L t d . ,肘∞珊^ 册,A n h u i 2 4 3 0 0 0 ,C h i n a )
危机 运行操作 人员 的人 身安全 ,造 成 的损失 不 可估
2 0 1 2 年8 月2 4日9 : 2 1 分 ,我公司某 1 1 0 k V 变 电站值班人员 ,执行调度 1 1 0 k V I 母及 1 主变 转 检修操 作票 ,操 作原 因是 1 主变 8 0 1 1闸刀 A相 瓷瓶 中部 放 电。在拉 开 8 0 1 1 隔离 开关 时 , 8 0 1 1 隔离 开关 A相临近母线侧支柱绝缘子从中部断裂 , 由于 隔离开关断裂部分连接在 1 1 0 k V I 段母线 A相的 软导线上 , 在重力和惯性力的作用下, 断裂的绝缘子 连 同 A相 软 母 线 飞 向 1 1 0 k V I 段 B相 主母 线 , 造 成 1 1 0 k V母线 A B相 短路 故 障 ,致使 1 1 0 k V I 段
2 0 1 3年第 8 期 总第 1 6 2期
冶 金 动 力
ME f r A L UJ R G l C A L P O WE R 9

起隔离开关支柱 绝缘子断裂的原 因分析及防范措施

10kV线路刀闸支柱瓷绝缘子断裂原因分析

10kV线路刀闸支柱瓷绝缘子断裂原因分析

10kV线路刀闸支柱瓷绝缘子断裂原因分析摘要:本文作者结合自身实践对线路刀闸支柱瓷绝缘子断裂的原因实施分析,以供参考。

关键词:220kV;刀闸支柱瓷;绝缘子;断裂原因1支柱瓷绝缘子定义后绝缘子是一种特殊的绝缘控制,可以在架空输电线路中发挥重要作用。

在早期,支柱绝缘子主要用于电线杆。

后来,高压高压电线连接塔的一端悬挂着许多悬挂式绝缘子。

它被用来增加爬电距离,通常由硅胶或陶瓷制成,称为绝缘体。

绝缘体在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导体并防止电流返回地面。

必须确保这两个功能。

由于环境和电气负载条件的变化引起的闪络击穿,绝缘子不应该失效。

否则,绝缘子将失去其功能,这将损害整条生产线的使用和使用寿命。

2典型事故情况1)潍坊电厂将220kVII母线负载转储到220kVI母线。

当205-2刀闸电动打开时,C相东侧的上支柱绝缘子在拉动过程中突然断裂,断柱和刀闸平滑。

与205-1C相的连接掉落,并将其放置在205-1刀闸的支柱绝缘子的接地棒上,使220kV母线接地,母线保护动作和整个工厂停电。

破碎的支柱绝缘子是1990-11的产品,在该部分的边缘具有11mm的灰环,并且在芯部具有直径为65mm的黄色芯。

分析表明,瓷烧结不好,导致机械强度低。

2)莱芜电厂220kVII母线,全来线,莱山线弹簧停电清洗,预试,拉开#3923-3刀闸(GW4 / 220),刀闸相距80cm,开关侧B相柱瓷绝缘子法兰的根部断裂,上部掉落,相邻的TA接线端子被引线断开,不会造成电源故障和人身伤害。

断柱绝缘子是一种1981普通强度瓷器产品,具有黄色核心部分并分析产品质量问题。

3)济南平阴站将从I母线加载220kVII母线负载。

当Pingxu线的201-1刀闸关闭时,220kV#1母线C相的两个支柱将断裂,硬管母线将下降,导致三相短路。

结果,-1刀闸的三相瓷柱破裂,母体和侧面的202-1C相位刀头破裂。

在201-1刀闸坍塌期间,A母线A相的三个支柱被拉下,母线落在结构上。

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某供电局隔离开关支柱瓷绝缘子断裂事故分析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:某供电局11204-1隔离开关支柱瓷绝缘子断裂事故分析1.事故情况简介2008年3月20日11时06分,某供电局某变在220kV母线倒换过程中,因220kV#4主变11204-1隔离开关A相母线侧支柱瓷绝缘子发生断裂,引发220kV 母线单相接地,进而造成了一起220kV地区变电所全停事故。

迎水桥4号主变11204-1隔离开关的型号为GW7-220DW/1250A,沈阳高压开关厂1994年8月生产。

其中下柱支柱瓷绝缘子为抚顺电瓷厂1994年8月所生产,产品型号为ZSW-252/4,代号为2274;上柱支柱瓷绝缘子为唐山电瓷厂1994年4月生产,产品代号为2283。

2.支柱瓷绝缘子断裂事故后的检查和试验(1)对断裂支柱瓷绝缘子的检查断裂发生在11204-1隔离开关A相母线侧支柱瓷绝缘子下柱下法兰胶装部位,断裂情况如图1、图2所示。

图2 支柱瓷绝缘子的断裂情况图2 支柱绝缘子瓷件断面图3 法兰胶装面水泥胶合剂瓷件侧未见缓冲层图4 水泥胶合剂法兰侧未见沥青缓冲层经外观检查,瓷件断裂面呈现出不规则、不连续状态,但无陈旧性裂纹。

法兰内胶装水泥厚薄不均匀,最大相差达到了10mm。

支柱瓷绝缘子瓷件根部外露部位未见上砂。

瓷件内部边缘存在明显的青边现象,青边程青灰色,厚度约为10mm左右。

对下法兰边缘进行的检查情况如图3、图4所示,检查发现支柱瓷绝缘子瓷件和附件与水泥胶合剂接触部分表面未涂敷沥青缓冲层,在水泥胶合剂与瓷件界面上有上砂,但上砂极不均匀。

(2)同批次支柱瓷绝缘子的试验11204-1隔离开关A相母线支柱瓷绝缘子发生断裂后,电力科技教育工程院金属室会同供电局高试班,对该组隔离开关未断裂的其它8柱支柱瓷绝缘子进行了超声波探伤检测,未发现胶装面瓷件内部存在缺陷。

2008年3月26日,在国家绝缘子避雷器质量监督检验中心对其中3柱支柱瓷绝缘子进行了机械破坏负荷试验和孔隙性试验。

其中机械破坏负荷试验是按照绝缘子正常运行的状态,将上、下节元件组装后进行。

孔隙性试验则是对6节元件分别进行。

试验结果分别如表1、表2所示。

表1 机械破坏负荷试验结果样品编号破坏负荷值(kN)破坏部位1 2.73 下组件下附件上一大伞处瓷件损坏2 4.66 下组件下附件处瓷件损坏3 4.00 下组件下附件处瓷件损坏表2 孔隙性试验结果样品编号 1 2 3取样部位上节下节上节下节上节下节试验结果无渗透现象有严重渗透现象无渗透现象有渗透现象无渗透现象有严重渗透现象3.对检查和试验结果的分析(1)检查结果的分析1)无沥青缓冲层和埋砂对支柱瓷绝缘子机械性能的影响检查发现,断裂支柱瓷绝缘子瓷件和附件与水泥胶合剂接触部分表面未涂敷沥青缓冲层,同时还存在埋砂问题。

涂敷沥青缓冲层的目的是降低支柱瓷绝缘子胶装面的局部应力集中。

理论计算表明,沥青缓冲层对于降低温度导致的内应力作用非常明显。

上砂的目的是为了增加与法兰粘接的附着力,但出现埋砂现象,特别是上砂不均匀时,将会造成局部胶装部位局部应力的集中。

当支柱瓷绝缘子存在胶装水泥使用不当、沥青缓冲层过薄或没有,上砂工艺不良以及胶装面密封处理不良等问题时,在外部环境的影响下,容易出现端部局部应力集中,并造成电瓷材料产生微观裂纹,进而有可能导致支柱瓷绝缘子断裂故障的发生。

2)瓷件产生青边的原因及其对支柱瓷绝缘子机械性能的影响此次断裂的支柱瓷绝缘子瓷件边缘存在10mm左右的青边。

青边问题是原抚顺电瓷厂产品存在的普遍现象。

这主要是由于配方中采用了含铁较高的田师傅土和铝矾图原料,瓷质外沿受还原气份的影响呈青色或灰色。

该厂已于1995年开始研究无青边的中强度瓷配方,在工艺上采取减少还原气份的方法,并于1997年将此配方正式投产,现该厂的支柱瓷绝缘子断面青边现象基本消除。

山东省电科院曾委托有关研究单位对断裂瓷质进行过显微结构分析后,认为断裂瓷柱的断面边沿出现的灰环除了与配方有关外,还存在明显的过烧现象,主要表现为气孔大,气孔含量高,出现杂质孔、溶孔,瓷质中石英溶蚀严重,石英裂纹多,石英周围的玻璃相增多等缺陷。

这些缺陷均会对支柱瓷绝缘子机械性能产生严重的不利影响。

3)对瓷件断面状态的分析外观检查瓷件断裂面呈现出不规则、不连续状态,这表明某变11204-1隔离开关A相母线支柱瓷绝缘子的断裂可能不是突发性的,而是有一定的发展过程。

但断裂面无陈旧性裂纹,则表明这一过程持续时间并不长,因此周期性的超声探伤检测,对于此类缺陷能否及时捕捉,是值得怀疑的。

4)瓷件胶装的偏心问题由法兰内水泥胶装水泥层厚薄不均匀,其差值最大达到10mm,间接的反映出瓷件胶装存在偏心问题。

瓷件胶装的偏心与支柱瓷绝缘子的轴线直线度和上、下安装孔中心圆轴线间的最大偏移存在关联性。

支柱瓷绝缘子上、下安装孔中心圆轴线间最大偏移,以及轴线直线度的允许值,在国标GB 8287.1中有明确的规定。

同时GB/T 775.1规定了相应的测量方法。

上、下安装孔中心圆轴线间最大偏移和轴线直线度如果超标,肯定会对支柱瓷绝缘子的机械性能产生影响。

然而由于瓷件已经断裂,因此已无法对其进行测量,也就不能对支柱瓷绝缘子的断裂是否与瓷件胶装的偏心有关做出判断。

(2)对试验结果的分析1)机械破坏负荷试验送检的3柱支柱瓷绝缘子中,其中一柱的实际破坏负荷值仅为规定弯曲破坏负荷值的68.25%,另外一柱的实际破坏负荷值刚达到其规定弯曲破坏负荷值,还有一柱稍好一些,有16.5%弯曲破坏负荷裕度。

三柱支柱瓷绝缘子的断裂部位均在下节元件的下法兰附近。

这表明送检的三柱支柱瓷绝缘子中,抚瓷生产的三支下节元件中的两节,机械强度均明显偏低,且胶装部位存在应力异常集中的可能。

2)孔隙性试验孔隙性试验,又称吸红试验。

试验时,将由瓷件上取得的试块置于盛有品红溶液的特制容器中,施加压力不低于20×106Pa,持续时间(h)与压力(Pa)乘积不应小于180×106h·Pa。

试验完成后,取出试块,清洗后干燥,然后击碎,观察其新断面有无渗透现象。

如有渗透现象,则表明孔隙性试验结果不合格。

被送检的三柱六节元件的孔隙性试验结果表明,由唐瓷生产的三支上元件结果均合格,而抚瓷生产的三支下节元件的孔隙性试验均不合格,其中两支严重不合格,而这两支元件的机械强度明显偏低。

孔隙性试验反映了支柱瓷绝缘子的瓷件致密度,而瓷件的致密度与支柱瓷绝缘子的机械强度密切相关。

据一些电瓷制造厂介绍,导致支柱瓷绝缘子运行中断裂的一个重要原因是瓷件致密度不够,这些绝缘子能够耐受出厂时的逐个弯曲试验考核,但运行一段时间后即发生断裂。

断裂后进行的孔隙性试验不合格。

3)超声探伤检测此次送检的支柱瓷绝缘子,在某变支柱瓷绝缘子断裂事故发生后,均进行了超声探伤检测,但并未发现存在缺陷。

这说明对于内部确实存在裂纹、夹渣、气孔夹层等影响支柱瓷绝缘子机械强度的缺陷,通过超声探伤检测进行预防是一种比较有效的手段。

但对于因瓷件致密度不够,无沥青缓冲层或埋砂等易造成支柱瓷绝缘子应力集中的缺陷,当这些缺陷尚未产生裂纹,或产生的裂纹尚未达到探伤检测仪能够检测到的水平时,超声探伤是无能为力的。

而这些缺陷产生的裂纹如果快速发展,支柱瓷绝缘子可能会在下一轮超声探伤检测前发生断裂。

4.11204-1隔离开关A相母线支柱瓷绝缘子的断裂原因分析(1)制造质量不良是支柱瓷绝缘子发生断裂的主要原因根据对国网公司系统的支柱瓷绝缘子断裂故障的全面分析发现,支柱瓷绝缘子断裂故障往往是多种影响因素共同作用的结果,而大多数支柱瓷绝缘子断裂故障发生的主要原因是制造质量不良。

此次11204-1隔离开关A相母线支柱瓷绝缘子发生断裂的主要原因也是制造质量的问题。

无论是配方及过烧等原因导致的青边现象,还是法兰胶装中出现的无沥青缓冲层和埋砂问题都能反映出产品制造质量问题。

制造质量不良造成了支柱瓷绝缘子瓷件致密度不符合标准的规定,同时还造成了胶装部位的应力集中。

这些问题的存在导致了支柱瓷绝缘子机械性能的严重下降。

抚顺电瓷厂的类似事故在国内曾多次发生,一些事故还造成了人身死亡的严重后果。

2004年2月15日,北京电力公司变电公司检修人员张××在220kV老君堂变电站2212-2隔离开关检修时,因支柱瓷绝缘子突然折断落地,而导致被砸伤以至于死亡。

2004年12月9日,湖北电力公司荆州供电公司,在对某变电站220kV022GW6型隔离开关(沈阳高压开关厂1994年12月产品,编号9412045)进行改造时,拆除引线过程中,B相支柱瓷绝缘子下柱根部突然发生断裂,导致一人坠地身亡。

上述两起导致人身死亡的支柱瓷绝缘子均为抚顺电瓷厂的产品。

据统计截至2005年3月,国家电网公司系统至少有230441支产自抚顺电瓷厂的支柱瓷绝缘子在运,约占国家电网公司在运支柱瓷绝缘子总数的27.4%。

同期,国家电网公司系统至少有66支产自抚顺电瓷厂的支柱瓷绝缘子发生了断裂事故,其故障支柱瓷绝缘子数量占到了国家电网公司系统故障支柱瓷绝缘子总数的接近50%,远高于该厂支柱瓷绝缘子在国家电网公司系统内的在运率。

据山东省电力研究院于1999年所做的调研,抚顺电瓷厂生产的代号为2274的110kV防污型支柱瓷绝缘子和2274+2283或2274+2284的220kV防污型支柱瓷绝缘子在山东省发生过多次断裂。

11204-1隔离开关支柱瓷绝缘子的产品代号即为2274+2283。

据统计,抚顺电瓷厂的断裂支柱瓷绝缘子,运行时间最短的不到1年,多数断裂支柱瓷绝缘子的运行时间在5年到15年之间。

按投运年份统计,抚顺电瓷厂发生断裂故障的支柱瓷绝缘子最早投运于1979年,至1990年这一阶段,历年投运的支柱瓷绝缘子断裂故障数量还比较少,1991年至1995年期间投运的支柱瓷绝缘子,断裂故障数量明显增多,1991年投运的支柱瓷绝缘子故障数量为7支,约占抚瓷当年投运支柱瓷绝缘子数量的1.49‰;1994年投运的支柱瓷绝缘子故障数量达到15支,约占抚瓷当年投运支柱瓷绝缘子数量的1‰;1995年断裂故障支柱瓷绝缘子数量虽然减少至12支,但依然占到抚瓷当年投运支柱瓷绝缘子数量的1.26‰。

抚瓷从1996年以后,所投运的支柱瓷绝缘子断裂故障数量开始逐年减少,但完全未能杜绝。

电瓷制造业属于劳动密集型产业,大部分制造厂的生产实际上还是半手工作业方式。

产品的工序多,中间环节多,质量控制点多。

电瓷产品的原料、配方、生产工艺、生产流程及出厂检验等因素都对产品的质量有显著的影响。

甚至生产过程中,员工的情绪都会影响到产品的质量。

而这些原因所带来的质量问题往往是潜在的,用户很难了解,但有可能在运行中突然爆发,对电网的安全运行和人身安全构成威胁。

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