化工设备检修安全案例汇总
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2、对在用膨胀节全部拆下进行检查,该更换的坚 决更换,并给所有的膨胀节安装防护罩;
3、对膨胀节提出技改方案,彻底解决膨胀节的事 故隐患;
4、落实安全生产责任制,按照有关规定对各部门 职责进行明确划分,建立健全非标准件等方面的安 全管理制度;
5、按照事故“四不放过”的原则,加强对职工的 安全教育,提高职工的安全意识和自我保护意识。
的责任心和安全意识以及一丝不苟的工作作风和过硬的技术水 平,是很难像这样发现并干净利落地处理事故隐患的。这样的 事例在金化也是数不胜数,我们有很多员工,正是本着高度的 责任心和安全意识,查隐患、堵漏洞,一丝不苟,筑成了公司
安全生产的有力保障。
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金化集团十·一安全讲座(化工设备安全)
说说身边的事 9月份,公司下发了《查隐患、堵漏洞
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案例3:规章制度不执行 入罐作业酿事故
2003年7月14日,辽宁葫芦岛某化工厂发生一起 因入罐作业违反操作规程导致2人窒息昏迷事故。
■事故经过:
2003年7月14日上午9时30分,该厂碱工段在对 D103碱罐清理过程中,维修工Q和L在入罐作业时窒 息昏迷,后经多方抢救,2人脱离危险。 经调查,D103碱罐高1.4m,直径2m,该罐正常运 行时需将氮气通入罐内,使测量该罐液位的仪表正常 工作。检修作业时没能将氮气阀门关闭,事故发生后, 分析D103罐内含氧仅为1%,罐内基本全是氮气,从 而证明Q和L在入罐作业中窒息昏迷为罐内缺氧所致。
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设备运行安全 要点
1.作为生产一线的作业区设备管理人员必须做到及时巡回检查,最好每天进行检查,并做好 记录,发现设备异常问题,必须及时发出异常情况反馈单,并就存在的问题制定纠正和预 防措施,予以整改。作为设备管理的职能部门应每周检查一次,而其它的相关部门(如安全 管理部门)应每月组织一次综合安全大检查,并不定期检查设备运行及安全管理状况。
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化工设备安全
对化工生产企业来说,化工设备的安全可划分 为设备的选用、安装、运行、检修及设备寿命 终了的处理五个时期的安全,通常情况下,选 用质量和可靠性符合标准的本质安全型设备、 加强设备安装、调试过程的监理以及按照国家 规定报废寿命终了设备特别是特种设备即可以 保证选用、安装和寿命终了三阶段的安全问题。 因此,化工设备的安全管理主要应从设备的运 行安全和检修安全两个方面着手给予加强。
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规章制度不执行 入罐作业酿事故
■防范措施:
1.在入罐作业中,必须严格执行作业安全规程,严格 分析、办证、监护,严格落实安全措施。 2.根据事故处理“四不放过”原则,对车间主任及相 关人员进行全厂通报批评并予以处罚,达到吸取教训、 提高安全意识的目的,杜绝类似事故的再次发生。 3. 努力提高领导干部的安全管理能力,使之牢记“安 全责任重于泰山”,坚决树立“安全生产,预防为主” 的安全管理理念。 4.加强全厂的安全知识和安全技能的培训,加强安全 教育,提高广大干部职工的安全意识、安全技能及严 格执行操作规程的自觉性。
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点评
现代安全经济学“海恩法则”认为:“每一起严重事故的背后, 必然有29次轻微事故和300起未遂先兆,以及1000起事故的隐 患。要想消除这一起严重事故,就必须把这1000起事故隐患控 制住”。
表面上看,梅峰的行为仅仅是完成了本职工作,但没有高度
安全生产是我们永恒的主题,它事关企业和生命的 安危和国家财产的安全,全面落实“安全第一,预防 为主,综合治理”方针,就是落实科学发展观,只有 这样,我们的事业才能发展壮大。我们应时刻牢记安 全事故的教训,落实各项管理制度,强化安全责任, 做好自律和他律,才能共同创造金化美好的明天!
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2.作为操作人员必须掌握设备操作的“四懂、三会”;做到持证上岗;严格按操作规程进行 设备的启动、运行与停车,严禁违章操作;坚守岗位,严格执行巡回检查制度,认真填写 运行记录;认真做好设备润滑工作,并做好记录。设备润滑应严格按“五定”、“三过滤” 执行;严格执行交接班制度,将班内所有情况交接清楚;经常擦拭设备的各个部件,使其 无油垢、无漏油,运转灵活,及时消除设备的跑、冒、滴、漏。
奖励办法》,广大职工积极参与到公司查 隐患、堵漏洞的工作当中,仅9月14日 发布的通报中就有15人次受奖,奖金高达 3500元。报告的安全隐患达14起之多。为 公司的安全生产做出了很大贡献。
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案例二:华山化工公司灼烫事故
■事故经过: 1997年11月20日8时,陕西华山化工集团复合肥公司磷酸车间 化二班决定放酸热洗磷酸浓缩系统。9时35分停气破真空,9时 50分放酸,10时55分放空,11时加水,13时35分加满水通蒸 气热洗,15时05分停气,继续循环热洗。16时35分左右,石 墨换热器与轴流泵之间的橡胶膨胀节突然破裂,大量清洗液 (92℃)从裂口处喷出,将原料操作工党某、技术员贾某、管 工张某、检修工徐某严重烫伤。4人经医院抢救无效,先后死亡。
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一、设备的运行安全
设备的正常运行,是实现化工生产的根本保证,我们常说的设 备是保证,也就体现在这一阶段。加强设备的维护保养、实行 双包机制、加强巡回检查、合理安排大、中、小修、杜绝设备 带病运行等措施都是保证设备安全,实现安全生产的有力措施。
运行期间设备事故的发生大都是在人们毫无思想准备的情况下 突然而至的,但灾前必有一个量的积累过程,只要操作工、维 修工和设备管理人员加强责任心,时刻绷紧安全生产这根弦, 查隐患、堵漏洞,提早发现事故苗头,将不安全因素消灭于萌 芽状态,就能保证化工生产的长周期平稳运行。
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点评
细节决定成败。疏忽细节铸成大错,案例二告诉我们: 化工设备“无闲件”,化工设备的安全管理更应该重 视那些易被人看不起的“闲件”。
设备巡检不是走过场,要本着高度的责任心和主人翁 意识发现那些“常眼”不能发现的隐患。
非标准件的采购、定制要有规范,对其设计、鉴定、 验收及检验方法、检验周期、使用年限、判废标准均 应规定明确的标准。
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二、化工设备的检修安全
化工设备检修是极易发生人身伤害事故的阶段。严格执行检修 规程,做好事故防范准备,是对管理者和每个检修人员的基本 安全要求。 人的生命高于一切,很多案例是用血的教训换来的,是后来者 要认真读懂的教科书。 化工设备、设施检修时易发生的人身伤害事故有: 1、中毒和窒息 2、火灾 3、爆炸 4、灼烫 5、触电 6、机械伤害 7、高处坠落 8、起重伤害
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■事故原因:
事故的直接原因是由于在焊接作业时 破损裸露的电焊电缆与酒精管道接触造成 连电,因漏电打火引起酒精储罐内气相空 间爆炸,造成酒精储罐罐体移位,酒精飞 溅燃烧。
在酒精蒸馏工序未停车,冷凝器、酒 精管道、酒精储罐未进行清洗置换的情况 下,有关领导违章指挥、作ห้องสมุดไป่ตู้人员冒险作 业是事故的主要原因。
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化工设备安全
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前言
化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,因 而化工生产较其它工业部门有更大的危险性。因此,在化工生产中,安全 有着举足轻重的地位。失去了安全保障,各种事故会接踵而至,顺利生产 也就无从谈起。
在化工生产中,任何事故的发生都不是偶然的,它往往是安全意识不 强、安全责任心不够、安全管理存有疏漏,或由违章作业、违章指挥、违 反操作规程而引发的,而这些事故最直接的表现一般都是设备损坏和人员 伤亡,有时还是大面积灾难性的后果。毋庸置疑,化工生产中严抓安全教 育加强设备安全管理尤为重要。
■事故原因: 直接原因是橡胶膨胀节存在间层腐蚀,致使其强度降低,
受压时破裂。 间接原因是对膨胀节的重要性认识不足,重视不够,巡检疏
忽大意,未发现膨胀节因长期使用而腐蚀的事故隐患。
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防范措施: 1、对浓缩系统的3个Dg800膨胀节,由车间单
独建立管理台账,做好使用、更换及运行记录,检 修工每天定期巡检,发现异常及时报告,及时处理;
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案例4:临沂莒南阜丰公司“5.11”爆炸事故
■事故经过:
2004年5月10日上午,阜丰公司原胶车间主任王 兴国找到该车间维修班长李学运,提出对酒精蒸馏工 序中冷却装置的冷却水管道进行改造,需切割冷却水 管,焊接法兰,安装阀门。下午5时30分,有关人员 办理了《动火证》。11日上午6时30分左右,开始焊 接前的准备工作。7时30分左右,准备工作完毕,在 整个车间未停产的情况下开始动火作业。8时15分左 右,切割作业完成。8时30分左右,酒精储罐突然爆 炸,致使4个酒精储罐内约有100立方米的酒精飞溅 燃烧,当场烧死10人,2人重伤,4人轻伤,其中1名 重伤人员在抢救治疗过程中死亡。本次事故共造成11 人死亡,5人受伤,直接经济损失396.8万元。
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规章制度不执行 入罐作业酿事故
■事故原因:
1.车间领导和作业人员均没执行入罐作业安全操作规程。《化 工企业厂区设备内作业安全规程》明确规定:入罐作业必须办 理作业安全票,作业前必须对系统进行隔离、清洗、置换、分 析、通风,并要求氧含量达到18%~21%。而该车间领导和作 业人员均没有按照安全规程执行这些必要的程序。违章指挥, 违章作业是造成这起事故的主要原因。 2.作业人员安全意识淡薄,执行操作规程的自觉性差,自我保护 意识差,主观蛮干是造成事故的直接原因。 3.车间领导在安排此项检修工作的同时没能认真地布置安全工作, 是典型的“重生产、轻安全”思想的表现,车间领导负有不可 推卸的责任。 4.这种违规入罐作业操作已不止出现一次(不分析,不办证,不 检查,无措施),只是因为种种原因而侥幸未酿成严重后果, 因而没引起足够重视,也未制定相应的有力防护措施,此次事 故发生实属必然。
3.作为维修人员应主动了解设备运行状况,并定时、定点查。 维修或操作人员发现设备不正常;应立即检查原因, 时上报 有关部门或人员,在紧急情况下,应采取果断措施立即停车 不弄清原因、不排除故障,不得盲目开车。发生的情况及处理 情况必须详细如实地记录,并向下一班交待清楚。
4.设备停运期间,应有专人负责,定期检查维护,注意防尘、防 潮、防冻、防腐蚀,对于传动设备还应定期进行盘车和切换使 其处于良好状态;
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案例一:加强巡检避免事故
2008年7月26日8时左右,镇海石化化工部青工梅峰在接班后 进行例行巡检。当检查至异构化单元泵区时,他闻到淡淡的芳 烃味,本着高度的责任心和安全意识,他认真检查了所有的运 行泵和备用泵及管道,终于发现是P304B机械密封线上一道焊 口有泄漏。泄漏出的二甲苯是三类毒物,可以通过呼吸道和皮 肤进入人体,导致人体中毒。更危险的是P304B内250℃、 2.5Mpa的工艺介质正在向里侧小喷射,不易被人发现,而其 对面正是高温换热器E303。如果不及时处理将很有可能发展成 为一起严重事故。况且P304是异构化单元最关键的进口泵之一, 无备用泵可用,如果处理不妥,将导致该单元甚至整个系统停 车。此时,梅峰立即将P304B隔离排液泄压,同时上报相关部 门并由设备工程师联系检修公司处理。存在安全隐患的设备在 一个班的时间内处理完毕。一起重大安全事故避免了,保证了 生产的顺利进行。
3、对膨胀节提出技改方案,彻底解决膨胀节的事 故隐患;
4、落实安全生产责任制,按照有关规定对各部门 职责进行明确划分,建立健全非标准件等方面的安 全管理制度;
5、按照事故“四不放过”的原则,加强对职工的 安全教育,提高职工的安全意识和自我保护意识。
的责任心和安全意识以及一丝不苟的工作作风和过硬的技术水 平,是很难像这样发现并干净利落地处理事故隐患的。这样的 事例在金化也是数不胜数,我们有很多员工,正是本着高度的 责任心和安全意识,查隐患、堵漏洞,一丝不苟,筑成了公司
安全生产的有力保障。
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说说身边的事 9月份,公司下发了《查隐患、堵漏洞
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案例3:规章制度不执行 入罐作业酿事故
2003年7月14日,辽宁葫芦岛某化工厂发生一起 因入罐作业违反操作规程导致2人窒息昏迷事故。
■事故经过:
2003年7月14日上午9时30分,该厂碱工段在对 D103碱罐清理过程中,维修工Q和L在入罐作业时窒 息昏迷,后经多方抢救,2人脱离危险。 经调查,D103碱罐高1.4m,直径2m,该罐正常运 行时需将氮气通入罐内,使测量该罐液位的仪表正常 工作。检修作业时没能将氮气阀门关闭,事故发生后, 分析D103罐内含氧仅为1%,罐内基本全是氮气,从 而证明Q和L在入罐作业中窒息昏迷为罐内缺氧所致。
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设备运行安全 要点
1.作为生产一线的作业区设备管理人员必须做到及时巡回检查,最好每天进行检查,并做好 记录,发现设备异常问题,必须及时发出异常情况反馈单,并就存在的问题制定纠正和预 防措施,予以整改。作为设备管理的职能部门应每周检查一次,而其它的相关部门(如安全 管理部门)应每月组织一次综合安全大检查,并不定期检查设备运行及安全管理状况。
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化工设备安全
对化工生产企业来说,化工设备的安全可划分 为设备的选用、安装、运行、检修及设备寿命 终了的处理五个时期的安全,通常情况下,选 用质量和可靠性符合标准的本质安全型设备、 加强设备安装、调试过程的监理以及按照国家 规定报废寿命终了设备特别是特种设备即可以 保证选用、安装和寿命终了三阶段的安全问题。 因此,化工设备的安全管理主要应从设备的运 行安全和检修安全两个方面着手给予加强。
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规章制度不执行 入罐作业酿事故
■防范措施:
1.在入罐作业中,必须严格执行作业安全规程,严格 分析、办证、监护,严格落实安全措施。 2.根据事故处理“四不放过”原则,对车间主任及相 关人员进行全厂通报批评并予以处罚,达到吸取教训、 提高安全意识的目的,杜绝类似事故的再次发生。 3. 努力提高领导干部的安全管理能力,使之牢记“安 全责任重于泰山”,坚决树立“安全生产,预防为主” 的安全管理理念。 4.加强全厂的安全知识和安全技能的培训,加强安全 教育,提高广大干部职工的安全意识、安全技能及严 格执行操作规程的自觉性。
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点评
现代安全经济学“海恩法则”认为:“每一起严重事故的背后, 必然有29次轻微事故和300起未遂先兆,以及1000起事故的隐 患。要想消除这一起严重事故,就必须把这1000起事故隐患控 制住”。
表面上看,梅峰的行为仅仅是完成了本职工作,但没有高度
安全生产是我们永恒的主题,它事关企业和生命的 安危和国家财产的安全,全面落实“安全第一,预防 为主,综合治理”方针,就是落实科学发展观,只有 这样,我们的事业才能发展壮大。我们应时刻牢记安 全事故的教训,落实各项管理制度,强化安全责任, 做好自律和他律,才能共同创造金化美好的明天!
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2.作为操作人员必须掌握设备操作的“四懂、三会”;做到持证上岗;严格按操作规程进行 设备的启动、运行与停车,严禁违章操作;坚守岗位,严格执行巡回检查制度,认真填写 运行记录;认真做好设备润滑工作,并做好记录。设备润滑应严格按“五定”、“三过滤” 执行;严格执行交接班制度,将班内所有情况交接清楚;经常擦拭设备的各个部件,使其 无油垢、无漏油,运转灵活,及时消除设备的跑、冒、滴、漏。
奖励办法》,广大职工积极参与到公司查 隐患、堵漏洞的工作当中,仅9月14日 发布的通报中就有15人次受奖,奖金高达 3500元。报告的安全隐患达14起之多。为 公司的安全生产做出了很大贡献。
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案例二:华山化工公司灼烫事故
■事故经过: 1997年11月20日8时,陕西华山化工集团复合肥公司磷酸车间 化二班决定放酸热洗磷酸浓缩系统。9时35分停气破真空,9时 50分放酸,10时55分放空,11时加水,13时35分加满水通蒸 气热洗,15时05分停气,继续循环热洗。16时35分左右,石 墨换热器与轴流泵之间的橡胶膨胀节突然破裂,大量清洗液 (92℃)从裂口处喷出,将原料操作工党某、技术员贾某、管 工张某、检修工徐某严重烫伤。4人经医院抢救无效,先后死亡。
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一、设备的运行安全
设备的正常运行,是实现化工生产的根本保证,我们常说的设 备是保证,也就体现在这一阶段。加强设备的维护保养、实行 双包机制、加强巡回检查、合理安排大、中、小修、杜绝设备 带病运行等措施都是保证设备安全,实现安全生产的有力措施。
运行期间设备事故的发生大都是在人们毫无思想准备的情况下 突然而至的,但灾前必有一个量的积累过程,只要操作工、维 修工和设备管理人员加强责任心,时刻绷紧安全生产这根弦, 查隐患、堵漏洞,提早发现事故苗头,将不安全因素消灭于萌 芽状态,就能保证化工生产的长周期平稳运行。
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点评
细节决定成败。疏忽细节铸成大错,案例二告诉我们: 化工设备“无闲件”,化工设备的安全管理更应该重 视那些易被人看不起的“闲件”。
设备巡检不是走过场,要本着高度的责任心和主人翁 意识发现那些“常眼”不能发现的隐患。
非标准件的采购、定制要有规范,对其设计、鉴定、 验收及检验方法、检验周期、使用年限、判废标准均 应规定明确的标准。
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二、化工设备的检修安全
化工设备检修是极易发生人身伤害事故的阶段。严格执行检修 规程,做好事故防范准备,是对管理者和每个检修人员的基本 安全要求。 人的生命高于一切,很多案例是用血的教训换来的,是后来者 要认真读懂的教科书。 化工设备、设施检修时易发生的人身伤害事故有: 1、中毒和窒息 2、火灾 3、爆炸 4、灼烫 5、触电 6、机械伤害 7、高处坠落 8、起重伤害
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■事故原因:
事故的直接原因是由于在焊接作业时 破损裸露的电焊电缆与酒精管道接触造成 连电,因漏电打火引起酒精储罐内气相空 间爆炸,造成酒精储罐罐体移位,酒精飞 溅燃烧。
在酒精蒸馏工序未停车,冷凝器、酒 精管道、酒精储罐未进行清洗置换的情况 下,有关领导违章指挥、作ห้องสมุดไป่ตู้人员冒险作 业是事故的主要原因。
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前言
化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,因 而化工生产较其它工业部门有更大的危险性。因此,在化工生产中,安全 有着举足轻重的地位。失去了安全保障,各种事故会接踵而至,顺利生产 也就无从谈起。
在化工生产中,任何事故的发生都不是偶然的,它往往是安全意识不 强、安全责任心不够、安全管理存有疏漏,或由违章作业、违章指挥、违 反操作规程而引发的,而这些事故最直接的表现一般都是设备损坏和人员 伤亡,有时还是大面积灾难性的后果。毋庸置疑,化工生产中严抓安全教 育加强设备安全管理尤为重要。
■事故原因: 直接原因是橡胶膨胀节存在间层腐蚀,致使其强度降低,
受压时破裂。 间接原因是对膨胀节的重要性认识不足,重视不够,巡检疏
忽大意,未发现膨胀节因长期使用而腐蚀的事故隐患。
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防范措施: 1、对浓缩系统的3个Dg800膨胀节,由车间单
独建立管理台账,做好使用、更换及运行记录,检 修工每天定期巡检,发现异常及时报告,及时处理;
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案例4:临沂莒南阜丰公司“5.11”爆炸事故
■事故经过:
2004年5月10日上午,阜丰公司原胶车间主任王 兴国找到该车间维修班长李学运,提出对酒精蒸馏工 序中冷却装置的冷却水管道进行改造,需切割冷却水 管,焊接法兰,安装阀门。下午5时30分,有关人员 办理了《动火证》。11日上午6时30分左右,开始焊 接前的准备工作。7时30分左右,准备工作完毕,在 整个车间未停产的情况下开始动火作业。8时15分左 右,切割作业完成。8时30分左右,酒精储罐突然爆 炸,致使4个酒精储罐内约有100立方米的酒精飞溅 燃烧,当场烧死10人,2人重伤,4人轻伤,其中1名 重伤人员在抢救治疗过程中死亡。本次事故共造成11 人死亡,5人受伤,直接经济损失396.8万元。
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规章制度不执行 入罐作业酿事故
■事故原因:
1.车间领导和作业人员均没执行入罐作业安全操作规程。《化 工企业厂区设备内作业安全规程》明确规定:入罐作业必须办 理作业安全票,作业前必须对系统进行隔离、清洗、置换、分 析、通风,并要求氧含量达到18%~21%。而该车间领导和作 业人员均没有按照安全规程执行这些必要的程序。违章指挥, 违章作业是造成这起事故的主要原因。 2.作业人员安全意识淡薄,执行操作规程的自觉性差,自我保护 意识差,主观蛮干是造成事故的直接原因。 3.车间领导在安排此项检修工作的同时没能认真地布置安全工作, 是典型的“重生产、轻安全”思想的表现,车间领导负有不可 推卸的责任。 4.这种违规入罐作业操作已不止出现一次(不分析,不办证,不 检查,无措施),只是因为种种原因而侥幸未酿成严重后果, 因而没引起足够重视,也未制定相应的有力防护措施,此次事 故发生实属必然。
3.作为维修人员应主动了解设备运行状况,并定时、定点查。 维修或操作人员发现设备不正常;应立即检查原因, 时上报 有关部门或人员,在紧急情况下,应采取果断措施立即停车 不弄清原因、不排除故障,不得盲目开车。发生的情况及处理 情况必须详细如实地记录,并向下一班交待清楚。
4.设备停运期间,应有专人负责,定期检查维护,注意防尘、防 潮、防冻、防腐蚀,对于传动设备还应定期进行盘车和切换使 其处于良好状态;
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案例一:加强巡检避免事故
2008年7月26日8时左右,镇海石化化工部青工梅峰在接班后 进行例行巡检。当检查至异构化单元泵区时,他闻到淡淡的芳 烃味,本着高度的责任心和安全意识,他认真检查了所有的运 行泵和备用泵及管道,终于发现是P304B机械密封线上一道焊 口有泄漏。泄漏出的二甲苯是三类毒物,可以通过呼吸道和皮 肤进入人体,导致人体中毒。更危险的是P304B内250℃、 2.5Mpa的工艺介质正在向里侧小喷射,不易被人发现,而其 对面正是高温换热器E303。如果不及时处理将很有可能发展成 为一起严重事故。况且P304是异构化单元最关键的进口泵之一, 无备用泵可用,如果处理不妥,将导致该单元甚至整个系统停 车。此时,梅峰立即将P304B隔离排液泄压,同时上报相关部 门并由设备工程师联系检修公司处理。存在安全隐患的设备在 一个班的时间内处理完毕。一起重大安全事故避免了,保证了 生产的顺利进行。