中国第一冶金建设有限责任公司工业炉公司黎耀南QC小组提高763m焦炉炭化室砌筑点合格率PPT课件
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CCC
C
C D C C C CCC C
D(侧部有少量灰疤) 焦炉炭化室砌筑质量检查数据
制表人:孟 斌
➢不合格点统计
从上表可以看出共有19 处不合格点,点合格率只有(13219)/132=85.6% 。我们对不合格点作出如下统计:
序号
项目
频 数 累计频数 百分值 累计百分值
1
立火道内清扫情况
8
2 二次加热通道清扫情况
序
检查项目
号
检查结果
1
炭化室宽度
+2 +3 +2 +1 0 +2 -2 -1
0
+1
2
炭化室墙面及炉肩 垂直度
3
2
3
2.5 2
1
1 2.5 4
4.5
3
墙面顺向错台
1 1.5 1
1 0.5 1 0.5 2 0.5
1
炭化室墙面及炉肩
4 平整度
2 2 0.5 3.5 3
2
2
1 2.5
1
5
炭化室墙面砖缝
55
4
选 择 课 题:
➢焦炉炭化室部位的砌筑是焦炉炉体砌筑中最关键的部位,其 砌筑质量的好坏直接影响到焦炉的运转状态及使用寿命。 ➢因此我们将“提高7.63m焦炉炭化室砌筑点合格率(包括 对立火道内以及二次加热通道内的清扫质量)”作为课题, 开展QC活动。
小组名称 一冶工业炉公司黎耀南QC小组
课题名称 小组类型 成员
6
3
墙面顺向错台
2
4
炭化室墙面垂直度
1
5
炭化室墙面平整度
1
6
炭化室墙面砖缝
1
8
42.1%
42.1%
14
31.6%
73.7%
16
10.5%
84.2%
17
5.3%
89.5%
18
5.3%
94.8%
19
5.2%
100%
频数(不合格项)
N=19
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1
制表人:孟 斌
QC小组活动一览表
完成时间 2005.7
2005.8
2005.9
2005.10
实施项目
20日
2日
3日
5日
6日
10日
2日
7日
26日
27日
5日
选择课题
现状调查
确定目标
原因分析
要因确认
制定对策
实施对策
效果检查
巩固措施
今后课题
制表人:孟 斌
➢焦炉炭化室砌筑质量检查标准
序号 1 2
检查项目 炭化室宽度 炭化室墙面及炉肩垂直度
6
3
4
5
5
5
7
6
泥浆饱满度
95 98 100 100 98 96 96 98 100 100
CC
C
A
ACCC
A
7 立火道内清扫情况
AC
A
C
C
C
C
C
C
C C C A C CCC C A C C C C CAC C
CC
C
8
二次加热通道内清 扫情况
CD
C
C
D
C
D
注:A(底部有少量灰疤)
C(干净)
CCC
C
C C D C C CCC D
序号
1 2 3 4 5 6 7 8
姓名
黎耀南 程树华 付太华 田汉斌 徐远平 谢帮元 何凡 樊效峰
年龄
35 43 48 36 45 41 28 23
工龄
12 24 29 18 24 22 6 2
QC小组职务
组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员
备注
项目部技术负责人 项目经理
公司技术质量部部长 项目副经理 质量员 工长 技术员 筑炉工
第二,立火道内的结构有很大改动。由于7.63m焦炉炭化室过高,为保证煤气火焰在相应高 度内均匀燃烧,特在立火道高2.375m和4.375m处各增加一个空气喷咀,以保证上部有足够的 空气,从而拉长火焰高度;
第三,燃烧室的狗头砖为双十字锁扣结构,并且从机侧至焦侧共有14个差别砖号的狗头砖, 而不是由国内的枕头砖作为差别砖;
提高7.63m焦炉炭化室砌筑点合格率(包括对立火道内以 及二次加热通道内的清扫质量)
攻关型
小组编号
一冶工业炉字 0501号
组长:黎耀南 副组长:程树华
组员:付太华 田汉斌 徐远平 谢帮元 樊效峰 何凡
活动时间 2005.7.20——2005.10.5
活动次数 12
制表人:孟 斌
QC小组成员情况一览表:
筑点合格率的主要原因。
30%
20%
10%
0%
C D EF
按照公司对兖矿焦炉项目部2#焦炉提出的施工要求,项目部 制定了如下目标:砌筑点合格率要达到90%以上。
85.6%
90%
目标值柱状图
制图人:孟 斌
1、理论依据 通过加强立火道及二次加热通道的保护措施和清扫措施来增加
炭化室部位的质量合格率使每孔室的点合格率由85.6%提升至90%, 特别是使立火道及二次加热通道的清扫合格情况大于90%。 85.6%+(1—85.6%)×73.7%×90 % = 95.2 %>90%
0A B
累计百分值
根据调查统计表作帕
雷托曲线:
100% 94.8% 89.8% 84.2% 73.7%
42.1%
A:立火道内清扫
B:二次加热通道清扫
100% C:顺向错台 90% D:垂直度 80% E:平整度 70% F:砖缝 60% 根据因素、频数的变化速 50%度我们确定立火道内清扫、 40%二次加热通道清扫是影响砌
3
墙面顺向错台(不得有逆向错台)
4
炭化室墙面及炉肩平整度
5
炭化室墙面砖缝
设计标准 ±3㎜
4mm/全高
1源自文库m 3mm 4~6mm
备注
按6 m炭化室焦炉 标准 2 m靠尺检查 设计灰缝为5mm
6
泥浆饱满度
≥95%
7
立火道内清扫
无明显灰疤及浮尘
8
二次加热通道
无明显灰疤及浮尘
制表人:孟 斌
我们QC小组根据兖矿1#焦炉施工经验,抽取了一组炭化室砌筑质量的检查数据,如下表所示。
发 布 人:何 凡
兖矿2×60孔7.63m焦炉工程是我国第一次由国外引进的特大型焦炉建设项目。该工程的两座 焦炉全部引进德国伍德公司原设计。其护炉铁件及部分设备和构件由德国“凯泽图尔焦化厂” 拆迁,回国施工。它与国内其它炉型相比有很多不同之处:
第一,在使用不同材质的耐火材料之间设计有滑动缝隙,根据其膨胀比例使一些孔洞及相关 尺寸出现错动;
第四,看火眼上部因炉顶部位为半硅砖,与下部硅砖部分在冷态时出现错台,以保证热态时 呈一个直孔。
项目难点:
1、兖矿7.63m焦炉是国内首座最大的焦炉,其砌筑规程和方法没有可借 鉴的资料,无法预计各施工方案的可行性。 2、砖型复杂,砖号多且上、下咬合紧密,一旦尺寸稍有偏差将直接影 响砌筑质量。 3、立火道高度过高,并且炉顶看火孔设计为错台的形式,因而就加大 了立火道内灰尘的清扫难度。 4、二次加热通道为隐蔽项目,因此如何确保通道内干净也是一大难点。
2、方案准备
根据兖矿1#焦炉工程的经验,确定灰疤的来源及应对的方案,以保 证立火道内及二次加热通道内的清洁干净。
目标可行
3、人员素质
我们QC小组成员均砌筑过多座焦炉,虽然7.63m焦炉第 一次施工,但有了1#炉经验并结合以往焦炉的砌筑经验是 可以完成该攻关项目,并且大部分成员多次参加过QC活动, 均有团结协作的精神以及攻关的劲头。