沉降槽的操作方法
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
沉降槽的操作方法 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
谈谈φ40M平底沉降槽的操作
摘要:本文对氧化铝厂引进的φ40×6M的大型平底沉降槽的性
能、结构及操作做了简明的介绍,并重点从生产实际出发阐述了沉降槽的系统运行,对进一步提高操作水平,搞好沉降系统平衡有一定的作用。
关键词:沉降槽底流固含溢流浮游物跑浑泥量平衡液量平衡1 引言
氧化铝厂铝土矿高压溶出后的赤泥浆液由铝酸钠溶液和赤泥组成,必须将两者分离,以获得符合晶种分解要求的纯净溶液。分离后的赤泥要经过洗涤,尽可能减少以附液形式损失于赤泥中的Na2O和Al2O3,目前大多数氧化铝厂采用沉降槽来分离和洗涤拜耳法赤泥,我厂沉降车间的五台沉降槽是从法国DORR公司引进的φ40×6M大型单层平底沉降槽。
2 φ40×6M沉降槽介绍
2、1 φ40×6M大型单层沉降槽:与国内老厂使用的多层沉降槽相比,它具有40米的直径大大提高了沉降面积,同时6米高的槽身高度可以延长泥层的压缩时间,压缩去流体静压力得以增加,从而起到降低底流液固比,提高沉降槽产能的效果。
2、2 平底沉降槽:与锥底沉降槽相比,清理结疤变得更容易、安全,同时在槽壁上设有3×3米的清理大门,小型装载机可以进入槽内,便于机械化清除结疤。
2、3 中心进料、周边出料:料浆由中心进料管到沉降槽进料筒(φ6×2m)内一分为二,料浆沿进料筒的两个大导流槽缓缓进入沉降槽,在高度为的地方开始向四周扩散,由于周边出料,赤泥随液体向四周流动过程中边沉降边扩散。大颗粒沉降快,沉积在槽子中心地
带,细颗粒赤泥在溶液往周边流动的过程中也能得到充分沉降,运行的耙机把赤泥耙到四周,由底流泵拉出。
2、4 MX2000—S2驱动头:它的驱动方式为驱动电机→摆线针轮减速机→星型齿轮→大齿圈→中心框架→牵引、悬吊钢索→耙杆、刮板
特别值得一提的是:该沉降槽采用了一种结构新颖的枢轴装置,这种双铰链枢轴装置可使耙杆在遇到大扭矩时会自动上移,从而可延长耙机的运转周期。
3 沉降、洗涤工艺流程
3、1 工艺流程图(略)
3、2工艺简述(略)
3、3沉降槽操作的技术条件及指标(略)
4单台沉降槽的操作
在生产中,沉降应处于平衡状态下运行,及进出的溶液量、赤泥量应该相等。平衡状态一旦遭到破坏,溢流必然跑浑,影响生产。下面分别就单台沉降槽的泥量平衡和液量平衡谈一谈具体的操作。
4、1 控制沉降槽进出的泥量平衡
对单台沉降槽的操作,进出的赤泥量平衡是至关重要的。我们知道,一台沉降槽内部物料按剖面来分分为三层:压缩层、混合层和清液层,如果某台沉降槽进入的赤泥量多,排出的泥量少,那么压缩层就会上移,混合层和清液层相对缩短,赤泥沉降的时间缩短,不能充分沉降,就会引起溢流跑浑。
如果某台沉降槽进的泥量少,出的泥量多,那么其底流固含就会减少,底流中的附液量增加,造成后面各槽含碱量上升,增大洗涤的难度同时对本槽的有用成分也是一种损失。
所以,控制沉降槽进出的赤泥量平衡是非常重要的,为了做到这点,我们就需要计算,利用以下等式来控制:进槽的物料流量×固含=出槽的底流流量×固含
4、2 控制沉降槽进出的液量平衡
在沉降槽进出的泥量平衡的基础上,我们还要控制沉降槽进出的液量平衡:即所进的总液量与所出的总液量(溢流量+底流量)相等。使槽子的料位保持在一个正常的水平。
4、3沉降槽跑浑的原因及处理措施
在生产中往往是多种因素交织在一起,互相影响而引起沉降槽跑浑,下面笔者结合生产实际谈谈跑浑的原因及处理措施。
4、3、1溶出效果的好坏。如果溶出效果不好,铝土矿没有成分反应,不仅赤泥量增大,更重要的是导致赤泥的沉降性能变差,严重时没有沉速,致使沉降槽跑浑,这种情况下应联系溶出工序改善操作条件,提高物料的沉降性能。
4、3、2 絮凝剂添加的影响。添加絮凝剂是加速赤泥沉降的有效方法,在絮凝剂的作用下,赤泥浆液中处于分散状态的细小赤泥颗粒互相吸附成较大的絮团,使沉降速度大大增加,所以在沉降槽跑浑时,适当加大絮凝剂的添加量可以迅速扭转跑浑的状况。
在实际生产中,为了保证絮凝剂的配制质量,建议用含碱10—15g/l的常温水来溶解絮凝剂,这样可以将搅拌时间缩短一半;另外添加方式应是分批加入,避免一次加入大量絮凝剂而形成难以溶解的凝胶块。以上操作可以确保溶解后絮凝剂的分子链尽量保持完整,提高絮凝的效果。
尽管添加絮凝剂是控制跑浑的有效方法,但絮凝加入量并不是越大越好,原则上在保证赤泥沉速和澄清度前提下要尽量少加,加入量过大增大溶液中的有机物含量,溶液粘度增大,甚至还会形成稳定性
高、密度小的絮凝团,影响赤泥的沉降和压缩性能,造成沉降槽跑浑。
4、3、3溶出浆液稀释浓度。根据研究可知铝酸钠溶液的粘度遵循以下关系式:η=η0×10ka
式中:a—溶液中氧化铝的浓度
η0—氧化铝的浓度为零时的苛性钠溶液的粘度
η—铝酸钠溶液的粘度
k—常数
从公式可以看出,铝酸钠溶液的粘度随着苛性碱溶液浓度的提高而增大,我厂溶出后矿浆Al2O3的浓度一般都在320g/l左右,这种浓赤泥浆液粘度大,沉降分离很难进行,我们把溶出液经过稀释,溶液浓度与赤泥溶剂化程度降低,将促进赤泥颗粒附聚加速沉降。我厂稀释氧化铝浓度要求控制在180 g/l左右,这就要求我们一定要按操作规程操作,确保稀释浓度合格,为沉降操作创造有利条件。
4、3、4 赤泥浆液温度。铝酸钠溶液的粘度随着温度升高而减小,赤泥沉降过程是液固分离过程,温度越高,粘度越小,赤泥沉降速度越快,另外温度高溶液稳定性越强,氧化铝水解损失少,所以保证沉降槽温度至关重要。生产上分离槽温度要求在100o C以上,洗涤槽温度在90o C以上。
4、3、5沉降槽排泥量小,致使压缩层上移,清液层和混合层相对缩短,赤泥不能充分沉降,造成沉降槽跑浑,这时应根据沉降槽泥量平衡的原则,加大底流排泥量,把槽内泥层控制在左右。
5 沉降分离、洗涤系统的总体操作
沉降分离、洗涤系统的总体操作可以说是一个小的系统工程:它既要保证总体的液量平衡,又要确保洗液的正常供应;既要生产出合格的溢流,又要尽可能使底流的含碱量更低。具体来说是以下几点。