水轮机更新改造
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云南保山腊寨水电站水轮机
最大水头 额定水头 最小水头 转轮型号
312 额定功率 额定转速 额定流量 安装高程 吸出高度
80.50m 59.0m 53.36m HLA743-LJ-
41.1MW 200r/min 76.93m3/s 1018.88m -1.15m
图7. A743-37.2(nr=200r/min; D1=3.12m )运行范围
图2
刘家峡1#机导水机构上部装配
图3
1#机导水机构下部装配
图4
3#机水轮机总图
图5
5#机水轮机总装图
照片1
5#机底环钢芯超高分子量聚乙稀抗磨板
渔子溪水电站增容改造
渔子溪电站装有4台机组,单机出力40MW,原 水轮机型号为HL100-LJ-210,额定水头270m,70年 代初投入运行。
电站要求开发新转轮和新导叶,改善机组的稳 定性,提高抗磨蚀性能,同时使机组出力增加到 45MW。
1#水轮机选用希科制造的HLS60-574转 轮,水力设计为美国伏伊特公司,机组 容量由225MW提高到265MW。
3#水轮机选用LMZ的PO115–580转轮。 机组容量由225MW提高到265MW。
5#水轮机选用法国阿尔斯通公司的 HL226–589.5转轮,机组容量由260MW提 高到320MW。
迷宫损失 圆盘损失
内部机械损失
转轮损失
尾水管损失
单
位
活动导叶损失
单
峰
位Leabharlann Baidu
值
水
效
固定导叶损失
力
率
损
蜗壳损失
失
图1
混流式水轮机模型效率或水力损失与比转速的关系
低比速水轮机转轮密封损失、机械损失、圆盘 损失占较大成份;
高比速水轮机蜗壳、尾水管损失占较大成份。 当吸出高度有一定裕度时,各种比速水轮机都
4·提高电站安全性; 5·环境、社会和管理因素; 6·降低运行和维护成本; 7·其他:如政府规章制度规定;水文条件改变;
市场条件变化。
更新改造的最佳时机
更新改造的最佳时机是在机组出现频 繁的和严重的问题之前,例如发电机绕组 故障、转轮重大裂缝、空蚀和磨蚀破坏、 轴承故障、以及/或设备由于基础或下部 结构移动、扭曲所造成的基准问题。一旦 发电设备进入这种状态,就意味着在几年 前就应该进行更新改造的论证。
哈 电 以 A351 为 基 础 , 将 导 叶 高 度 从 A45 的 b0=0.1 D1改为b0=0.12D1,开发出A542转轮。在全模 拟的模型装置上进行了试验。
A542 转 轮 采 用 长 短 叶 片 , 效 率 比 HL100 提 高 1.9%,空化性能和压力脉动性能也好于老转轮。
新丰江、新安江水电站增容改造
1、各种参数水平的提高(如流量,效率)受到原通道 不能改变的限制。
2、由于原机组同步转速限制,使增加流量的同 时不能使单位转速增加或增加过多,给参数 匹配带来困难。
3、新转轮设计周期短,同时要考虑改型方案对 强度、空蚀、稳定性能等方面的影响
混流式水轮机模型效率或水力损失与比转速的 关系 (见图1) :
软涂层经不起硬物冲击、刮伤,对过流部件不 能起到长期保护作用。
1#机组改造后的 经济分析
容量由50MM增加到60MW,机组效率由不到 89%提高到94%以上,实现浑水发电,提高了 机组安全运行可靠性。
按照年利用小时数4000h,综合电价0.18元 /kWh计算,容量增加l0MW,每年可增加收入 720万元。效率提高5%,按电站年发电量10 亿kWh计算,增加发电量790万kWh,年增发 电收入142万元。机组改造总投入5000万元( 含德国赠款),折旧按照20年分摊,每年折 旧增加250万元。
水轮机更新改造
Hydraulic turbines Rehabilitation and performance improvement
刘光宁
2012年04月15日
目录
一、概述 二、电站增容改造实例 三、麻子河四级、波罗电站增容改造 四、红山嘴、喀什水轮机抗磨蚀技术改造 五、关于CFD、模型试验、真机试验 六、划分稳定运行区的原则 七、结语
照片2 尾水管里衬撕毁
照片3 尾水管里衬撕毁
照片4 尾水管里衬撕毁
图8. A743-37.2(nr=214.3r/min;D1=3.05m)运行范围
图9. A1015-37.2(nr=200r/min; D1=3.10m )运行范围
三门峡水电站
三门峡水电站原设计装8台150MW混流式水轮 机,1963年底低水头试发电后,由于泥沙严 重淤积,水位不能上升,机组被迫拆迁到丹 江口水电站。后经改造,1973~1978年安装 了5台转桨式水轮机,单机容量50MW。1994~ 1997年扩大电站装机,安装了2台混流式水轮 机,单机容量75MW。
(2)活动导叶:导叶数不变,采用碳钢焊接结构,上 、下端部为不锈钢板,端面总间隙1.5~2.5mm,立面 密封采用不锈钢堆焊。
(3)转轮室:为降低活动导叶下部脱流,转轮室设计 为全球型,直径由原来的6000mm改变为6100mm。并 采用底环与转轮室上部为一体的结构,下部为不锈钢 球型结构,与上部为止口配合。
增容改造后
各台机组出力有较大幅度增加。1#~4#
机分别增加出力13.3% ~ 15.6%,5#机增 加出力23%。。
各台机组最优效率有不同程度的提高: 1#机为3.01个百分点,5#机为3.25个百 分点,2#、3#、4#机与改造前相当。
水轮机过流部件抗磨蚀性能有所提高。 机组稳定性有所改善。
可以通过更换转轮实现增容改造。
二、电站增容改造实例
刘家峡水轮机改造
刘家峡多年平均过机含沙量3.13kg/m3,汛期 多年平均过机含沙量30 ~ 50kg/m3,最大过机 含沙量为614kg/m3。水轮机磨蚀严重。从1988 年开始,电站先后用了15年时间对五台机组进 行增容改造,于2002年初全部竣工,共计投入 资金近5亿元,净增出力190MW。增容改造提高 了水轮机的效率,提高了水轮机的抗磨蚀性能 ,改善了机组的稳定性,增强了设备的健康水 平。
我国还有数量巨大的小型水电机组,采 用的基本上都是老型谱中非常落后的转轮。即 使是80年代以后投运的大型水电机组,由于受 研制水平的限制,虽然当时先进,但经过多年 运行后,也出现了一些问题,提出了改造要求, 以提高运行质量,增加出力。因此,我国水电 站改造市场的前景是十分广阔的。
改造项目通常在水力设计中会遇到三个方面的限制和 困难 ,即:
一、概 述
概述
水轮机的可靠运行时间一般在30~50年 之间,它取决于机组的型式、设计、制造 质量、维护程度和其他相关因素。
更新改造的决定因素
更新改造的主要原因一般包括下述一个或多 个:
1.提高可靠性和可用性; 2.修复性能和延长使用寿命; 3.性能改进: 提高效率; 增大功率; 减少空蚀; 扩大运行范围;
更新改造的主要特点:
(1)转轮:叶片由原来的8片减为7片;转轮直径 6.1m,轮毂比0.53,叶片上不设吊装孔,叶片与转轮 室间隙为4.0mm。叶片出水边夹角由常规的45°加大 到48.5°。叶片材质由原来的20SiMn,改为三种不锈 钢材料(Cr13Ni4、Cr13Ni5,Cr16Ni5)。叶片根部 厚度由268mm加大到309mm。叶片与枢轴结合部增加应 力释放凹口,减少内部应力,原叶片凹口半径15mm, 改造后加工成半径26mm的半圆凹口。
枫树坝水电站水轮机增容改造
枫树坝水电站始建于1971年,装机2X80MW。水轮 机型号HL710-LJ-410(HL220 改型),额定水头60m 。发电机型号SF80-44/8540。 1973、1974年投产。 机组由原天津发电设备总厂生产。经过三十多年运行, 机组严重老化,运行可靠性下降。
根据电站参数,哈尔滨大电机研究所采用CFD优 化和模型试验,研制出A835a转轮。枫树坝改造机组 于2004年6月30日投入商业运行。随后许多HL220 型
增加成本和增加发电收入相抵,每年净增加 收入712万元。
葛洲坝水电厂
葛洲坝电厂装机21台。大江l4台,装机容量1750MW;二江7台, 装机容量965MW,总装机容量2715MW。
原轴流转桨式水轮机主要参数:
水轮机型号
安装高程(导叶中心高程)
275.2m
吸出高度 Hs
-2.8 m
转轮直径 D1 转轮叶片数 Z1 活动导叶数Z0 尾水管高度 h v
6.0 m 8 24 14.44 m
1997年4月,三门峡枢纽管理局与德国福伊特公司签 订过流部件抗磨蚀试验合同。将转轮室该为全球形结 构,并相应改造转轮、导叶等部件。
三门峡原轴流转桨式水轮机主要参数:
水轮机型号
ZZ010-LJ-600
最大水头Hmax
52m
最小水头 Hmin
15.0m
额定水头 Hr
30.0m
额定出力 Pr
51.6MW
额定流量 Qr
198 m3/s
额定转速 nr 额定比转速 nS 比速系数 K
100r/min 324mkw 1775
4. 5#机叶片采用同种材料的钢板热弯成型, 五轴数控铣床加工。
5. 1#机的设计水头H0≥102m;5#的设计水头 H0≥105m。
6. 提高顶盖的刚强度。
7. 顶盖上抗磨板采用不锈钢板。底环下抗磨 板采用钢芯超高分子量聚乙烯。
8. 3#机转轮叶片数Z1 增加至16片,对稳定性 和减轻磨蚀有利。但3#机的设计水头H0=98 m ,较1#机和5#机要低,这可能是改造后的3#机 低水头稳定性能较好,但超过105m水头时,顶 盖垂直振动严重超标的主要原因。
(4)转轮体:为提高水轮机过流能力,轮毂比由原来 的0.55降为0.53。转轮体直径为3233mm,转轮装配( 转轮体加叶片)直径为6092mm。
(5)抗泥沙磨损防护措施:抗磨涂层有软涂 层和硬涂层两种。软涂层用的是聚氨脂,硬涂 层用的是超音速火焰喷涂碳化钨粉末。
硬涂层经过3个汛期、4年运行,具有较好的抗 磨蚀性能,对1#机的防护是成功的。但硬涂层 在运行中破损后,在现场不具备修复条件。
水轮机的电站如柘溪、风滩、安砂、紧水滩、碧 口等都用A835系列转轮进行了改造。
白盆珠机组增容改造
最大水头:45.00m;最小水头:27.40m; 额定水头:37.60m;安装高程:32.62m; 单机容量:12500kw;装机台数:2台; 单机引用流量:38.40 m3/s; 原水轮机型号:PO123-LJ-225; 额定转速:187.5r/min; 活动导叶16个,导叶分布圆直径2650mm, 要求额定功率增至15000kw。
由于转轮直径增大,至使导叶长度超常规设 计。导叶尾部下端出现高紊流和迴流,影响 转轮下环叶片进口处的流态,使水轮机不能 稳定运行。
后选用HLA978-LJ-240;加大导叶分布圆 (由 原2650mm增加到2780mm) ;导叶数由原来的 16个增加为24个 。改造获得成功。
图6. 导叶长度超常规设计
我国水电站改造市场十分广阔
据不完全统计,我国目前正在运行的大 中型水电站(以混流式单机1万kW,轴流式 单机6000kW以上计),有80多座是在1981年 前投运的。这些机组随着服役年限的增加, 以及对水电机组承担调峰所提出的新要求, 都需要用新技术进行更新改造,以提高机组 运行的可靠性,延长使用寿命,并增加出力 以产生更多的经济效益。
新丰江、新安江水电站单机容量72.5MW,水轮机 型号HL180-LJ-410,50年代末由哈电制造,额定水头 73m。
电站要求更换转轮,使机组出力由72.5MW提高到 90MW,增容24.1%,同时要求新转轮的最高效率不低 于93%。
经过CFD优化,全模拟试验。 A724a (用于新丰
江)、A788(用于新安江) 。
1#、3#、5#机改造的特点:
1. 在蜗壳、座环、尾水管等埋设部件不变的 条件下,加大了转轮的公称直径D1 。减小了 下环锥角。
2. 全不锈钢焊结结构转轮。叶片粗糙度:高 流速区小于Ra1.6,低流速区小于Ra3.2。
3. 1#、5#机通过CFD优化固定导叶、活动导 叶、转轮的型线。固定导叶修形。导叶端面 和正面的粗糙度Ral.6,外侧面为Ra3.2。表 面经过硬化处理,硬度不低于HB280,以提高 抗磨蚀能力。