锅炉氧化皮控制经验交流汇报材料

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邻炉热风系统图
(二)邻机辅汽加热给水
冷态启动时,将除氧器温度加热至70℃,锅炉以130t/h流量进行上水, 汽水分离器见水后,进行变流量冷态冲洗,合格后通过逐步提高除氧器水温 来提高炉水温度,控制螺旋管及垂直管水冷壁温升率≯1.1℃/min(起压后 ≯1.5℃/min)。除氧器内给水可加热至165℃,继续利用邻机辅汽通过本 机二抽管道接入#2高加进一步加热给水,将炉水加热到135℃左右,通过 控制给水温升,降低水冷壁产汽时膨胀期温升率,使受热面温升均匀,同时 防止受热面U型管积水引起“干烧”而产生氧化皮,为冷态点火创造了优越 条件。
一、基于可靠性的大机组无油点火 技术研究背景
宁夏煤电公司鸳鸯湖电厂一期工程2×660MW超临界燃煤直接空冷汽 轮发电机组,锅炉采用上海锅炉厂生产的超临界参数变压运行螺旋管圈直 流炉,型式为单炉膛一次中间再热四角切圆燃烧π型炉,两台机组分别于 2010年12月和2011年6月投产。
宁夏煤电公司始终坚持节能降耗和“四新”推广应用原则,在项目可 研期间,就采用等离子点火技术替代传统燃油点火技术,在锅炉启动、停 止与低负荷稳燃期间,运用等离子技术点火和助燃,杜绝了助燃油带来的 经济负担和管理的安全隐患。随着等离子点火技术的进步和系统稳定性的 进一步提高、燃油价格的日趋高涨和国家环保标准的日趋严格,等离子点 火技术得到更加迅速的推广与普及,成为中国燃煤发电机组的首选配置。
锅炉氧化皮控制经验交 流汇报材料
2020/12/13
锅炉氧化皮控制经验交流汇报材料
Fra Baidu bibliotek
尊敬的集团公司领导、兄弟单位参会人员:
首先感谢集团公司对宁夏煤电公司长期以来的支持 和帮助,下面,我代表宁夏煤电公司,就基于可靠性 的大机组无油点火技术研究和技改实施工作,结合锅 炉氧化皮控制情况进行汇报,敬请指导!
(四)机组启动期间为再热器补汽防止再热器干烧
项目实施前,锅炉冷态启动点火至高压旁路阀未开启期间,再 热器处于干烧状态。本次启动通过辅汽联箱向冷再入口引入辅助蒸 汽,将高温再热器、低温再热器金属壁温加热至123-128℃(因酸 洗后再热器U型管存有积水,否则加热温度会更高),锅炉点火后, 压力升至0.2MPa关闭空气门后,逐渐开启高、低旁,保持辅汽联 箱较再热器压差>0.2MPa,待主汽压力0.8MPa时,逐渐将辅汽至 冷再电动门及手动门全关,防止蒸汽倒入辅汽联箱,真正消除了机 组启动期间再热器“干烧”隐患。
锅炉冲洗期间提高了水冷壁温度,强化了冲洗效果,使炉水水质尽早 合格,节约了除盐水用量,减少热态冲洗时间2小时,可晚2小时启动锅炉 风机,节约厂用电1.2万kwh。
辅汽至#2高加加热系统图
辅汽至#2高加加热参数曲线
受热面温度控制曲线
(三)磨煤机加装变频降低磨煤机最小运行煤量
由于暖磨比较充分,点火时空预器入口风温已提高至100℃,具备点火条 件后,变频启动A磨,在20t/h初始煤量下点火成功,充分发挥A磨煤机电机 电源变频改造成果,逐渐运行煤量由改造前的25t/h(煤粉浓度低发生灭火、 煤量减小后磨煤机剧烈震动)降至改造后的7.87t/h,燃烧稳定,随后每隔 10min加煤一次(1-1.5t/h),控制锅炉所有壁温升温速率≯1.5℃/min。
(六)降低锅炉受热面壁温报警值,实现速率报警
公司领导高度重视#1炉高再80根管屏氧化皮堆积隐患,召开 专题分析会,在积极组织开展技改项目,防范氧化皮产生的同时, 降低锅炉受热面壁温报警值,增加壁温升速率报警功能,充分应用 声光报警及时提醒运行人员控制受热面壁温,大大降低了壁温超限 产生氧化皮的几率。
传统等离子点火技术应用也存在一定障碍,电弧功率调节范 围窄导致磨煤机最低出力受限,锅炉启停与变工况时会出现温 度变化速率过快现象,造成直流炉汽水分离器等元件热应力超 标、温度超标、氧化皮生成与脱落、受热面超温爆管与固体颗 粒物侵蚀(SPE)等重大事故;同时传统等离子电极寿命(100 小时)短,阴极头更换频繁,缺陷发生率高,锅炉低负荷稳燃 可靠性差。
等离子试验平台效果图
等离子试验平台照片
三、配套技改项目实施和应用情况
#1机C修期间(4月20日-6月12日),开展了#1炉受热面氧化 皮检测,发现高温再热器1-29屏的外三圈奥氏体钢(TP347H)共 87根管子(占高再奥氏体钢总数的82.9%)有明显的氧化皮脱落堆 积现象,铁素体钢未发现有明显的氧化皮堆积现象。对高温再热器 1-29屏的外三圈奥氏体钢共87根管子进行割管清理,清理出大量的 氧化皮,同比完成锅炉水冷、蒸汽系统全面酸洗和重新钝化。
6月12日-14日,结合锅炉酸洗钝化后吹管、冷热态冲洗、冷态启 动和超速试验,完成运行优化,从源头上控制锅炉启动期间受热面温 度变化率、再热器干烧与超温,有效控制锅炉氧化皮产生,减少了机 组启动时间2小时,机组启动期间节约标煤14吨,节约厂用电10万 kwh。
(一)邻炉热风加热炉膛
锅炉启动点火前,通过热一次风联络风道,引入邻炉热一 次风,经A、B磨煤机进入炉膛,控制磨煤机出口不大于 110℃,充分利用邻炉烟气余热,均匀加热炉膛水冷壁、屏 过等受热面,提高炉膛温度,受热面热应力超标得到有效防 范,为冷态点火创造了优越条件,有效保持点火后磨煤机出 口温度大于55℃,提高了煤粉燃烧率,同时大大降低传统利 用辅汽加热一次风耗用辅汽量。
等离子点火电弧功率调节范围拓展和电极寿命延长成为宁 夏煤电公司等离子点火技术方面致力探索的主题,相应的磨煤 机变频技术、邻机邻炉加热技术、受热面补汽技术和优化声光 报警功能也是提高可靠性的研究范围。
二、大功率可调等离子试验平台建设、模拟 试验和工业应用情况
4月14日-5月23日,宁夏煤电公司配合中国航天神洁(宁夏)有限 公司,开展了大功率可调等离子点火试验平台建设工作。于5月24日完 成项目工程验收,建设周期仅为40天,为后期模拟试验和#1炉工业应用 奠定了基础。
(四)与华北电力设计院、东方电气股份有限公司、上海电气集团股份有 限公司联系,将锅炉氧化皮控制成功技改经验应用到二期工程2×1000MW 机组。
(五)编制锅炉氧化皮控制专利申报材料,完成相关专利申报工作。
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演讲完毕,谢谢听讲!
再见,see you again
2020/12/13
锅炉氧化皮控制经验交流汇报材料
再热器补汽系统图
(五)锅炉受热面全面吹扫,吹扫后带压放水
为彻底清除锅炉水冷、蒸汽系统全面酸洗和重新钝化后,受热面U 型弯管内沉积物和易脱落氧化皮,在冷态启动期间,将主汽压力升至 2.7MPa,通过控制高低旁阀对过热器及再热器吹扫32次后,手动MFT, 主汽压力降至1MPa锅炉进行带压放水。提高锅炉效率约0.1%,确保了 锅炉安全运行。
5月24日-6月7日,大功率可调等离子试验平台完成了点火边界条件 工况验证工作,其中进行试验66次,采集代表性试验数据20组。6月12 日,大功率可调等离子点火装置在#1炉冷态点火启动中一次成功,较传 统等离子提前20秒点燃煤粉,提高了点火成功率,最低稳燃煤粉量仅为 传统等离子的25%,为机组启动工况下运行调整的灵活度提供了充裕空 间。启动期间燃烧稳定,煤粉燃烧完全,延长了脱硝催化剂寿命,防范 了尾部烟道及空预器腐蚀,展现了大功率可调等离子技术优势。
(一)开展#2炉大功率可调等离子工业推广应用,将A层传统等离子全部 更换为大功率可调等离子。
(二)进行#2炉A、B磨煤机1托2式变频改造和C、D磨煤机1托2式变频 改造;#2炉再热器补汽技术改造;#2机邻机加热给水技术改造;#2炉邻炉 加热技术改造。
(三)利用#2炉启动机会,摸索和完善锅炉氧化皮控制参数和策略,为 氧化皮控制积累丰富运行经验。
A磨煤机变频电源系统图
A磨煤机变频运行DCS曲线
锅炉点火后启动给水流量控制在400t/h,随后逐步增加给 水量,由于A磨变频运行,整个升温升压速度控制比较理想, 所有壁温温升均未超过1.5℃/min。
锅炉点火后升温曲线
锅炉点火后升温DCS曲线
将A磨煤量减至10t/h启动B磨,A、B磨同时运行时总煤量最 小可控制28t/h,避免了以前启动第二台磨时煤量大幅变化。在 机组启动期间为锅炉热负荷调整提供了充裕空间,有效控制锅炉 受热面温度变化率≯1.5℃/min。
四、全面总结,完善锅炉氧化皮控制措施及 下一步工作计划
6月23日,宁夏煤电公司组织召开了锅炉氧化皮控制实施情况总 结会议,同时针对锅炉启动过程、正常运行、正常停炉、紧急停炉 方面完善了氧化皮控制措施,履行审批程序后组织实施。
下一步,宁夏煤电公司将不断总结经验,做好#1炉氧化皮控制经 验推广工作,确保锅炉安全稳定运行:
高再TP347H管氧化皮聚积情况照片
为减缓锅炉受热热应力超标、氧化皮生成与脱落、受热面超温爆 管与固体颗粒物侵蚀(SPE)面,在提出拓展等离子点火电弧功率调 节范围和延长等离子电极寿命技改方案的同时,宁夏煤电公司同步自 主研发了磨煤机变频、邻机邻炉加热、受热面补汽和优化声光报警功 能等配套创新技术。
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