脱硫剂生石灰使用报告

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动力事业部门文件

动力事业部〔2019〕0123号

关于氧化钙的试用报告

生产技术处:

动力事业部本着节能降耗、减少脱硫副产物和废水的初衷,报技术部批准,于2018年12月7日将脱硫剂碳酸钙变更为氧化钙,截止报告之日,已试用49天,现将氧化钙试用以及与碳酸钙对比情况简要汇报如下:一、消耗量对比

下表为17、18、19年部分月份物料消耗对比:

因二氧化硫的生成与煤中硫含量与消耗的煤量有

直接关系,而脱硫剂的消耗除了与以上两种因素关系密切之外,还与脱硫效率以及脱硫剂的品质和利用率有直接关系。

通过上表可以看出, 17年11月和18年11月碳酸钙的单耗较高,17年12月和18年12月单耗则较低。

据不完全统计, 19年1月份使用氧化钙为脱硫剂,脱硫效率较高,钙硫比达到最低。但与18年1月份同期相比,脱硫剂消耗减少44T,单耗减少0.002T,降幅并不显著。

结论:综合碳酸钙消耗每天13吨左右,氧化钙10.7吨左右。

二、经济性对比

目前采购价格碳酸钙为220元左右每吨,氧化钙为750元左右每吨,价格悬殊较大,消耗量的减少并不能弥补价格的差距。

结论:使用氧化钙将会导致生产成本增加。

三、性能对比

液气比:碳酸钙较氧化钙的液气比大,即脱除烟气中的硫,需要的浆液循环量氧化钙比碳酸钙低。从而可以减少浆液循环泵的数量,达到节约电能的目的,但由于冬季防冻和阀门内漏等原因,循环泵不能长时间停转,故无法在试用期间计算节电成本。

利用率:试用氧化钙期间,经化验室对脱硫副产物

石膏进行取样化验,测出氧化钙成份含量极低,说明脱

硫剂利用率较高,氧化钙与二氧化硫反应进行的更彻底,没有出现浪费现象,脱硫效果也更强。

四、试用产生的问题

堵塞:氧化钙较碳酸钙有更强的吸水性,与水化合后放出大量热,生成氢氧化钙溶液,在不搅拌或搅拌不均匀的情况下,会形成上下两层,下层石灰浆极易沉积在制浆池、脱硫塔底部,管道中、阀门处,若不及时冲洗或冲洗不彻底,会造成严重的堵塞,造成无法正常供浆及排浆,威胁脱硫塔稳定运行。

如石灰浆过多沉积在制浆池和脱硫塔底部,还会降低制浆池和脱硫塔内浆液的实际容积,造成虚假液位,影响操作工正确判断。

堆积在泵入口滤网处势必影响循环量和排浆量,影响脱硫效率。

堵塞PH值计、浓度计、取样口,无法监视浆液状态,失去运行调整依据。

因设计原因,塔以及制浆池内的搅拌器均按使用碳酸钙设计,通过停止2#脱硫塔检查以及制浆池检查,发现石膏沉积现象比较严重。

腐蚀:氧化钙与水化合生成强碱,并放出大量热,而石灰石浆液池防腐是采用的低温玻璃钢,不宜长期使用氧化钙,可能会造成防腐层脱落,池体泄漏。

泡沫异常:浆液因置换量不足,在搅拌器和氧化风的作用下浆液产生泡沫,使用碳酸钙时泡沫的颜色为褐色,试用氧化钙时泡沫的颜色为黑色,偶尔为白色,造成这种现象具体原因尚未可知,已通知技术部协助查找原因,取样化验泡沫成分。

五、试用总结

1、氧化钙活性强,较碳酸钙脱硫效率高。

2、氧化钙消耗量较碳酸钙略低,(可能由质量不稳造

成)而价格高,脱硫成本上涨。

3、堵塞情况较频繁,影响生产稳定,排放指标波动,

增加员工劳动强度。

动力事业部

二〇一九年一月二十三日

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