一次风机变频器故障导致机组非停事故分析及应对措施

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一次风机变频器故障导致机组非停事故分析及应对措施

摘要:一次风机是火电机组锅炉侧的重要辅机设备,正确分析判断一次风机出

现异常的原因,对保证机组安全具有重大意义。本文介绍了一起330MW机组在

运行中,一台一次风机变频器故障导致锅炉灭火机组跳闸的处理,通过对异常原

因进行认真分析,并提出针对性的防范措施,有效的保障了机组的安全稳定运行,对同类型机组类似设备异常处理有很好的借鉴作用。

关键词:一次风机;变频调速;UPS输出;控制电源

一、系统概述:

某公司6号机组330MW,6号锅炉为东方锅炉股份有限公司制造,为亚临界

参数、四角切圆燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、自然循环汽包炉。采用两台变频调速离心式冷一次风机。6号发电机与变压器系统为单元式接线。

6号锅炉一次风机变频装置为湖北某公司生产的空冷式SH-HVF-Y6K-1600型高

压变频器。该变频装置UPS电源为深圳某公司生产的YDE1200后备式不间断电源

装置,经主控电源板供给一次风机变频装置PLC电源、控制面板电源。UPS有一

路交流电源输入,引自炉MCC。正常情况下变频器控制板件电源由此路交流电经UPS输出,当此路交流电源失去,应无扰自动切换至UPS的蓄电池供电,UPS输

出应无中断。

二、事故经过

2017年7月27日21时39分,6号机组负荷320MW, 6A、6B引风机、6A、

6B送风机、6A、6B一次风机、6A、6B、6C、6D磨运行。

21:39:45系统冲击一次,集控室照明忽闪一次,运行中4台磨煤机报警光字

牌同时闪烁。21:41:19 6A磨煤机跳闸,燃料RB动作,AB层1、3油枪自动投入,立即手动投入AB及BC层4支油枪,同时手动退出协调方式、投DEH功率控制

快速向160MW减负荷,处理过程中6C、6B、6D磨煤机也相继跳闸。21:45:16 6

号锅炉MFT动作,首出为“锅炉总风量﹤30%”,同时汽轮机跳闸,发电机解列。

22:10排查原因,就地检查发现6B一次风机变频器显示屏黑屏,变频装置

PLC电源、控制面板电源失去。

三、原因分析:

直接原因:电网发生冲击,一次风机变频器UPS一次电源异常,同时UPS蓄

电池电压不足,UPS电源输出失去,是此次非停的直接原因。

事故发生时厂区周边地区出现雷雨强对流天气,区外故障引起系统冲击,

330KV母线B相电压瞬间降至40%,导致并网机组的厂用电压陡降,引起6B一

次风机变频装置UPS的交流输入电源电压降低,同时UPS电池电压低于90%额定

电压,UPS电源低电压保护动作,闭锁UPS输出,造成6B一次风机变频装置控

制器、PLC电源失去。

变频装置控制器及PLC电源失去后,变频器停止工作,无法完成变频至工频

的自动切换,导致6B一次风机电机停转,同时也无法发出故障报警及跳开6KV

开关指令。

因6B一次风机6KV开关未跳开,造成“一次风机RB”未触发,6A一次风机超

驰转全速逻辑未启动,6B一次风机出口门未联关。一次风由6B一次风机吸入口

处泄漏,一次风母管压力急剧下降,运行的四台磨煤机因一次风量低相继跳闸。

磨煤机相继跳闸过程中,再热蒸汽温度5分钟内持续下降68℃。同时机组送

风仍在自动状态,根据煤量自动降低送风机出力(送风机动叶开度由70%关小至10%),锅炉总风量低于30%额定风量,触发MFT动作,同时满足再热汽温10

分钟内下降幅度超过50℃跳机条件,汽轮机、发电机跳闸。

扩大原因:在异常发生后,运行人员没有发现故障现象,没有采取针对性措施,是此次非停的扩大原因。

6B一次风机变频装置控制器、PLC失电,不能正常发出报警,导致运行人员

未能及时发现异常,未采取手动断开6B一次风机6KV开关或关6B一次风机出口

门等措施,导致磨煤机跳闸;在忙于处理磨煤机跳闸时又疏于锅炉总风量的监视

调整,导致总风量低触发MFT动作,与再热汽温10分钟内下降50℃后,机组跳闸。

四、暴露的问题:

(一)设备方面:

1、一次风机变频器控制电源仅取一路交流电源经UPS接入变频器控制回路,设计不合理,没有考虑到供电可靠性。

2、变频器UPS蓄电池投运近5年,已接近使用寿命,电压不足。

3、UPS蓄电池电压低于90%额定电压,UPS电源装置低电压保护动作闭锁UPS电源输出,交流电源恢复正常后UPS电源输出不能自动恢复,保护设置不合理。

(二)人员方面

1、运行人员监盘不认真。异常发生后未能及时发现6B一次风机电流到零、

出口风压、风量重要参数的异常变化,未能及时判断出6B一次风机停转,致使

故障扩大。

2、运行人员异常事故处理能力不足。对异常现象原因分析不到位,未能采取针对性措施。在异常处理过程中疏于对其他参数的监视和调整,导致非停。

(三)管理方面

1、设备检查维护工作不到位。在机组停备、临修期间未对变频器UPS电源

进行切换试验,未对蓄电池进行性能检查。

2、设备保护逻辑管理存在漏洞。一次风机变频器UPS输出停止后无跳6KV

开关的保护回路。

3、运行管理不到位。运行人员监盘不认真,对重要参数异常变化未及时发现;对设备异常现象分析判断迟缓,未及时有效干预处置,导致故障扩大,发生非停

事件。

五、整改措施:

1、实施设备技术改造。论证变频装置控制电源改造成双电源或增加变频器UPS旁路电源技术方案,制定改造计划,利用停机机会实施,提高变频装置控制

器及PLC工作电源供电可靠性。

2、认真执行设备检查维护工作。在机组停备、临修期间对变频器UPS电源

进行切换试验,对UPS蓄电池进行性能检查、试验。

3、完善UPS电池低电压保护设置。当UPS电池电压低于90%额定电压,同

时UPS交流电源故障,UPS电源装置低电压保护动作闭锁UPS电源输出;当交流

电源恢复正常后UPS输出应自动恢复,恢复向变频装置控制器及PLC供电。

4、优化、完善一次风机保护逻辑。增加变频器停止工作时跳一次风机6KV开关、触发一次风机RB的热控保护回路。

5、加强运行管理。提高运行人员监盘质量,加强对主要参数的监视和变化分

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