扩修巷道壁后注浆加固技术
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扩修巷道壁后注浆加固技术
0 引言针对小煤矿管理差、隐患多、事故多发的状况,我国对小煤矿进行了全面整顿、集中治理。小煤矿整合之后,由于巷道断面满足不了安全、运输、通风等规定要求,需要进行扩修,加强支护。为保证扩修期间巷道围岩稳定,避免发生冒顶事故,决定扩修前先对老巷道进行壁后注浆加固。以往的壁后注浆以充填为主要目的,采用单液水泥浆注浆,要求充填密实,与巷道围岩共同承压。但由于小煤矿往往采用砌碹支护,巷道初掘期间,资金投入不足,巷道支护达不到要求,甚至壁后出现大面积空顶现象。本文针对陈召一矿巷道扩修期间围岩加固技术进行现场试验研究,可以帮助其他整合技改小煤矿解决类似问题,对提高扩修巷道顶板整体性和围岩抗压强度[1] ,防止发生冒顶事故,起到关键的作用,将对进一步深入开展小煤矿整合技改工作,产生积极的影响。
1 工程地质概况分析
陈召一矿位于焦作煤田的东北部,东距卫辉市约18km,西
南距新乡市约21km位于卫辉市太公泉镇境内。2003年8月建井,2010 年12 月由河南煤化集团整合,开始技改工作。进、回风大巷原为砌碹支护,局部岩石完好处为裸巷,根据扩修揭露,砌碹处多为掘进时片帮、冒顶严重地方,碹体顶部为木质绞架,巷道围岩尤其是顶板岩石极破碎,扩修时易发生冒顶事故。
2 现场研究实验
为了加固巷道围岩,避免扩修时发生冒顶等伤人事故,保证进、回风大巷安全扩修,陈召一矿提出扩修巷道壁后注浆加固方案,即扩修前先对原巷道进行壁后注浆加固,使水泥和巷道破碎围岩胶结,在巷道壁后形成一个抗压拱,防止冒顶事故,承载扩修时由于原应力平衡被打破后的突然来压[2] 。为保证注浆效果,提出以下注浆方案:注浆时以30m为一个区段,注浆管长1800mm 注浆孔间排距为1500X 3000mm每个断面施工三个顶孔,采用间歇注浆,单孔注浆量控制在2〜4t,这种方法能让浆液利用重力作用,从巷道顶流到帮部,保证浆液更多的留在巷道周围尤其是腰部以上,与围岩胶结,共同起到承压、造顶作用,且能够有效的节约水泥用量。(见图1)
2.1壁后注浆加固
2.1.1注浆加固设备及参数注浆采用河北同城矿业科级XX
公司生产的ZBQ—15/5 气动注浆泵(见图2),额定气压为
0.5Mpa,排浆流量为15L/min,排浆压力位5Mpa该泵为全气动,可单、双液注浆,压力可调式注浆泵,具有体积小、重量轻、井下搬运方便等特点,能够满足现场注浆使用。注浆管采用六分无缝钢管加工而成,连接注浆泵一端焊接快速接头,另一端300mm段按照
螺纹状布置①5mn的小孔,孔距50mm
2.1.2双液浆配比注浆时,若注浆通道与老巷连通,则水泥远离巷道,造成水泥浪费,且达不到注浆预计效果。因此,必须调整好双液浆配比,控制初凝和终凝时间,确保注入壁后的浆液能更多的留在巷道周围。参考不同配比水泥与玻璃水凝胶时间[3] 调试出
适合陈召一矿壁后注浆使用的双液浆最佳比例,为便于施工人员操作,单液水泥浆选用1:1 ,水泥标号为425,玻璃水浓度为39Be,经过现场试验,得到陈召一矿壁后双液注浆配比见表1。巷道壁后注浆,主要是人工充填、胶结松散围岩,如果终凝时间过长,会造成材料浪费,并且达不到注浆效果。陈召一矿壁后注浆要求浆液扩散半径大于1m小于3m这要求水泥浆的初凝和终凝之间有一段合适的时间差。经过现场试验,陈召一矿壁后双液注浆选用双液浆比例
1:0.25 。
2.1.3分散间歇注浆由于巷道壁后空间大且有可能与老空
连通,应采用分散间歇注浆,单孔注浆量控制在2〜4t,每个孔注浆结束后,用清水冲洗注浆管路,待30m区段施工完毕后,通过打探眼验证注浆效果,若此区段顶板注浆效果达不到要求,则进行复注浆,直到顶板以上3m范围内密实为止。
2.1.4漏浆封堵原有巷道为砌碹支护,巷壁缝隙较大,注浆时常发生漏浆现象,若漏浆量较小,可采用水泥掺拌玻璃水进行封堵;若漏浆量较大,则应该立即停止注浆,冲洗注浆通道,等待水泥凝固,漏浆处用棉丝塞堵,然后水泥掺拌玻璃水进行封堵,待水泥凝固后再开始注浆。
2.2 效果验证陈召一矿进风大巷与二联巷交岔点断面较大,最大处净宽为8.5m。根据以前施工人员讲述,原巷道掘进期间,顶板岩石冒落严重,碹体上部空顶在 1.5m 左右,为绞架支护。为保证扩修时顶板安全,扩修前进行注浆加固。经过13 天注浆,工施工注浆孔11个,注入水泥48.5t ,使用玻璃水1
3.4t (其中包括封堵漏浆)。整个工程在 6 天内完成,注浆后顶板完整性较好,扩修期间未发生冒顶、片帮事故。
3 结论
本文通过对陈召一矿进、回风大巷壁后注浆技术研究,得出
如下结论:①扩修巷道壁后注浆时,布置钻孔可选择在巷道中上
部,浆液由于重力原因,可以形成完成承压拱,达到整个巷道壁后注浆的目的,减少了注浆孔施工,加快施工速度。②砌碹巷道壁后注浆,采用双液法注浆,可以达到加固围岩的目的,并可以节约材料和加快进度。