04夏祖讽-核电厂预应力安全壳结构设计研究三十年

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中国预应力技术五十年暨第九届后张预应力学术交流会论文 2006年

核电厂预应力安全壳结构设计研究三十年

夏祖讽王明弹王天真王晓雯黄小林顾俊康

(上海核工程研究设计院,上海200233)

摘要本文介绍了上海核工程研究设计院从事预应力安全壳结构设计研究工作历时三十年,不断实践,改进探索的经验,可供核电工程及普通民用预应力结构工程设计作重要参考。

关键词预应力混凝土、安全壳、研究、设计

1前言

自1976年初秦山核电工程决定采用预应力混凝土安全壳结构以来至2006年5月完成了第三代安全壳结构模型的拟动力试验,我院自主设计的预应力安全壳已经一步一个脚印走完了凝结着设计院两代人心血的三十年历程。

为了确保安全,核电厂主厂房的围护结构设计成密闭的保护屏障称作安全壳。在出现失水事故时能够有效地密闭反应堆厂房内的放射性物质,使周围环境免遭污染。众所周知,美国的三哩岛核电厂的事故性质与前苏联的切尔诺贝里相似,但三哩岛的核事故并未造成任何人员伤害。这之中,三哩岛核电厂所设置的预应力安全壳功不可没。

秦山核电厂的安全壳是带浅穹顶有环梁及平底板的立式圆筒形组合壳体结构,内径36m,总高59.6m,筒壁及穹顶厚度除局部加强部位外均为1m,混凝土为C40。筒体部分设有环向及纵向预应力钢束。穹顶部分布置了三组互成120 的三层钢束锚固在环梁的外侧。

秦山核电厂的预应力混凝土安全壳自1988年底建成后,通过实体加气压实施结构整体强度验证试验和整体泄漏率试验,均未发现混凝土壳体表面出现结构裂缝,计算变位与实测吻合,压力消失24小时后变形测点的位移恢复在90~99%,显示出良好的结构弹性。设计的整体允许泄漏率为每昼夜3‰(热态)相当于冷态试验条件合格值为1.65‰而实测值仅为0.45‰,1996年及2004年又作了两次整体泄漏率的在役检查仍为合格。证实秦山厂预应力混凝土安全壳结构设计是完全成功的。对秦山厂的安全壳,我院曾作过龙卷风及飞机撞击分析〔2,4〕,也作过极限承载力分析及模型试验研究(5,6)。

秦山核电厂设计结束后,我院又承担我国出口巴基斯坦的恰希玛核电厂的设计任务。总的来说,恰希玛核电厂是秦山核电厂的翻版,但恰希玛的地基属于砂性沉积层,这与秦山的基岩完全不同,其次是地震强度几乎比秦山要高一倍。恰希玛核电厂一期的安全壳已于1997年初建成,2006年初,二期工程也已正式开工兴建。

夏祖讽,男,1941年5月生,研究员级高级工程师,全国工程设计大师。

部分研究项目来自国防科工委资助。

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为保证我国核电建设和核能技术的可持续发展,一九九八年,由国防科工委组织开展实施了“先进压水堆核电厂关键技术研究”的系列科研课题的攻关工作。“先进核电厂安全壳设计性能分析与试验研究课题”作为其中主要的一个单项,由上海核工程研究设计院承担。经过近两年的时间,在“九五”末期完成了课题的绝大部分工作,由于经费原因,其中收尾工作于2005年下半年重新启动,至2006年五月最终完成。

2恰希玛核电厂预应力混凝土安全壳的设计改进

2.1分析计算中的改善

由于时代的进步,我院的设计硬件和软件都比十几年前设计秦山厂安全壳时有了很大的改善。在恰希玛厂的分析中我们是对这一复杂的组合壳体的整体(包括大开孔及扶壁等)直接选用细分格的壳体单元模型作静、动态的应力分析,并一次按规范的要求作十余种荷载组合来得出任意截面的最大内力,既提高了分析精度又加快了分析进度。

2.2预应力钢束的配置改善

当初对秦山厂配置预应力钢束时的指导思想是完全立足国内,故单束的承载力限制到200~300吨,并对当时国内流行的几个锚具体系也都通过试验筛选过一遍。根据安全壳承载需要,只能在安全壳筒壁处设置双层的水平束及竖向束,每层分别为10根及9根φ15.7钢铰线为一束,这给施工带来诸多不便。

恰希玛核电厂安全壳钢束配置是同一截面的两束合并,选用19根为一束的钢绞线,加上筒壁高度比秦山缩减5.5m,整个安全壳预应力钢束的总束数从原先1009束变成485束。

2.3钢束伸长控制的改善

由于预应力混凝土安全壳带有许多大小不一的开孔贯穿件,筒壁部分的预应力孔道往往具有双向空间曲率,而且水平方向的总包角也超过240︒,对张拉要求严格实行双控。通过秦山厂安全壳1000多束张拉实践看,极端的最大偏差最高也不过达到-10%~+15%,与我院原先给定的计算值相比,大部分钢束的实测伸长值的平均偏差都为+7~8%。恰希玛核电厂的预应力钢束设计中,我们适当调低了整束钢束的计算弹性模量以取代过去按单根钢绞线弹性模量值的计算办法,实测的钢束伸长值与我们原先给定的计算值吻合良好,大多数钢束的实测偏差为+1~2%,部分束的极端最大偏差为-5~+10%,全部485束钢束的伸长偏差均落在我们原定的目标中。这一成绩的取得当然与施工单位华兴公司能严格按操作要求执行分不开。

2.4 材料及构造方面的改善

在秦山厂安全壳的1千多束孔道中,穿束前尚发现约有8根孔道内径缩减超过原定的标准。最后经过多方努力,尚有4根孔道只能少穿1根钢绞线。孔道内径的缩减主要是施工中接头的漏浆,但也不排除当时采用的波纹管(φ95×0.3mm)的壁厚太薄。恰希玛厂的钢束孔道波纹套管的壁厚增至0.6mm(φ108×0.6mm),穿束中发现的内径缩减情况就轻微得

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多,所有孔道中均穿满了设计所要求的19根钢绞线。

在秦山厂安全壳的设计时,绕大开孔的双向曲率钢束孔道均采用薄壁波纹管。在恰希玛核电厂的安全壳大开孔周边的钢束孔道全部采用薄壁钢管( 108×3mm),这些部位混凝土密实性就有可靠的保证。

为控制混凝土裂缝,在秦山厂的安全壳混凝土中,主要的技术措施之一还是加了粉煤灰,秦山厂安全壳的外表迄今为止尚未发现肉眼可见的明显裂缝这还是值得庆欣的。而恰希玛核电厂厂址处在巴基斯坦炎热干燥的沙漠边缘,最高气温为50℃,白天和晚上温差大。附近从法国引进的但尚未完工的某工程的混凝土结构开裂十分普遍,更为可怕的是整个巴基斯坦国内没有粉煤灰。经过请教上海建筑科学研究院的专家,我们决定选用当地现场大量的石灰石加工成磨细的石灰石粉以代替粉煤灰的作用并采用缓凝型高效减水剂复合掺加技术,可明显改善新拌混凝土的可浇筑性,降低水化热引起的绝热温升,从而有助于保障施工质量。恰希玛的安全壳结构,迄今除了在个别钢筋保护层厚度上的干缩裂缝外,尚未发现结构性裂缝,经受住如此炎热干燥的严峻条件的考验,在巴基斯坦争得良好的信誉。

3先进核电厂安全壳设计性能分析与试验研究课题的概况

3.1研究目的

我国在安全壳研究和设计方面起步虽晚,但自七十年代中开始至今,上海核工程研究设计院已自主设计了两个第二代安全壳,并且都是一次打压检验通过,缩短了我们国家在安全壳结构设计方面同国际间的差距,在研究、设计及工程实践方面积累了自己的经验和资料。九十年代末,国家计划重点发展百万千瓦级的核电厂,这就要求安全壳结构的设计又要上一个新台阶。针对国外已开始研究和建造了竖向采用倒U字型束的第三代安全壳,结合我们自己第二代安全壳的经验和理论分析水平,研究设计先进的核电厂安全壳,为国产化百万千瓦级压水堆核电厂CNP1000标准机型设计研究打好技术基础,也使我们国家的预应力混凝土安全壳的设计达到世界先进技术水平。

3.2研究内容、分工及关键技术

按照本课题的可行性研究报告的规划,研究内容实际上分成三大部分,其中:

第一部分:第三代安全壳的概念设计,它的主要内容是安全壳的主要设计参数以及预应力钢束的实际布置和一些主要的构造。

预应力混凝土安全壳自60年代出现以来,已经经历了从第一代到第二代再到第三代的发展过程,见图1。第三代预应力安全壳结构受力合理并具有良好的经济性(见表1)。

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