(整理)如何提高O-sepa选粉机的选粉效率 .
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如何提高O-sepa选粉机的选粉效率
一、概述
离心式选粉机本身的改进在于改善物料在选粉机内的分布状况,提高在气流中的分散性。而旋风式选粉机在于减少细粉随回风的循环,降低选粉室内的选粉浓度,尽管中国不少公司在旋风选粉机的基础上推出了转子选粉机、二次风选粉机、改进型T-SEPAX选粉机等,但它对旋风选粉机的根本缺点没有改进。在生产比表面积330m2/kg以上水泥成品时,选粉效率低,循环负荷过大,产量低、电耗高。而1979年由日本小野田株式会社研制成功的O-SEPA选粉机,不仅保留了旋风选粉机外部循环的优点,而且应用平面螺旋气流选粉原理,根本改善了选粉条件。特别是在生产比表面积350m2/kg以上水泥成品时所表面出来的良好性能,在中国新型干法生产线上被广泛应用于生料磨和水泥磨系统中。
二、O-SEPA选粉机的结构及工作原理
O-SEPA选粉机的基本结构如图1所示。
其工作原理是:待选物料由上部的两个喂料管喂入选粉机,通过撒料盘、缓冲板充分分散,落入选粉区。选粉气流大部分来自磨机,通过切向一次风进口和二次风进口进入,经导向叶片水平进入选粉区。在选粉机内由垂直叶片和水平叶片组成的笼子,回转时使内外压差在整个选粉区高
度上下维持一定,从而使气流稳定均匀,为精确选粉创造了良好的条件。物料自上而下,为每个颗粒提供了多次重复分选的机会,而且每次分选都是在精确的离心力和水平风力的平衡条件下进行。细粉从外向内克服了边壁效应的不利影响。如图2所示。
由于选粉距离较长,最后落入锥体部分的颗粒又经过三次风再次风选,选粉效率大为提高。
三、生产中存在的问题
尽管O-SEPA选粉机有着先进的工作原理,但在中国上百家大中型水泥厂使用中,普遍发现该选粉机和人们预期的效果存在着很大的差距,主要表现在:
1、选粉效率低,回粉含有大量成品
根据盐城大志AET研发中心跟踪调查发现,在中国大部分水泥厂实际使用中选粉效率一般在20-60%。选粉效率低,回粉含有大量成品致使过粉磨现象严重,严重制约了磨机粉磨效率的发挥,影响系统产量。
2、系统电耗高
表1为中国一大型水泥厂Ф3.8×13m水泥磨上O-SEPA2500选粉机的选粉效率。由表可见:选粉效率在50%左右。说明大量成品选不出来,再
次进入了磨机,导致物料过粉磨。同时也产生了缓冲层和粘球现象,降低了粉磨效率,产量无法提高,平均吨水泥成品在分选部分的电耗在7-10度,严重影响了吨水泥的综合技术经济指标。
表1 改造前O-SEPA选粉效率
3、使用故障多
主要表现在:弯管内陶瓷挂片磨损严重、使用寿命短;导流叶片易变形;壳体易磨损;壳体内易积料等。
四、系统原因分析
选粉机在整个粉磨系统中主要完成对磨机磨出的混合粉进行分散、分选和成品的收集的过程。所以必须具有以下几个方面的功能:
1、物料分散功能。由于物料分级都是在气流中进行的,喂入的物料能否充分分散到气流中,是分级过程的关键;
2、分级力要做到方便可调。第一代离心选粉机是属于内循环选粉机、第二代旋风选粉机是在第一代基础上增加了外部循环,但它们的分级力是依靠重力进行设计和调整。而O-SEPA选粉机是从分级的原理上突破,将分级力由重力改进为离心力,为选粉机的性能提高提供了可能;
3、要有一个强有力、并且明确的分级面,O-SEPA选粉机的笼子表面是分级面,而在第一代和第二代选粉机上是没有的;
4、要有一个性能好的专用产品捕集、回收装置;
5、二次分选装置要有效,能使在分级面上未分选出的产品最大限度地再次分选出来。
任何一种类型的选粉机如果在这五个方面都做好了,那么这种选粉机的性能必定是优良的,而目前中国所使用的选粉机在结构上存在如下问题:
1、物料经顶部两个喂料口进入,经撒料盘旋转后离心分散。因喂料口仅为环形面上的两个点,且结构存在问题,形成不了均匀的料流料幕,造成物料在气体中分散不充分。详见图3,理想状态与实际情况下撒料盘撒料示意图:
2、大部分气流由一、二次风管经导流叶片进入环形分级区,直接进入分级笼子。三次风风量小,造成笼子下方截面风速很低,不能将滑落下的物料中的细粉有效携带进入分级面。
3、三次风管装在下锥体上,数量少,管径细,不能对滑落下来的物料进行有效地二次漂洗。
五、提高选粉效率的措施
通过上述分析,针O-SEPA选粉机在中国使用选粉效率低,日本独资企业盐城大志环保科技有限公司应用日本最新技术,采用多级气流分选装置对O-SEPA选粉机进行技术改造以提高选粉效率。主要改造措施如下:1、对撒料盘进行改进,达到撒料均匀,物料充分分散到分选气流中去;2、改进导向叶片结构,消除阻力损失,使整个分级面的分级力保持稳定;3、更换积灰斗,采用相对独立的三次风对滑落下来的物料进行有效地二次漂洗;4、改变内部结构,改善选粉机内部流场。六、改造后的效果
盐城大志环保科技有限公司为中国一大型水泥厂Ф3.8×13m水泥磨上O-SEPA2500选粉机进行了技术改造。通过工程技术人员的安装调试,系统运行正常后,双方技术人员经过一周取样分析、调试至稳定,改造达到了较为理想的效果。改造结果见表2:
表2 改造后的选粉效率
从现场及以上数据均可以看出:细粉含量有了大幅下降,选粉效率显著提高;同时改造前后的回粉在扫描电镜下放大100倍所拍照片(见图4,图5)显示:改造后磨机回粉中细粉含量比改造前大大降低。磨机在生产相同品种,比表面积按原指标控制情况下,台时产量由原来的85t/h增加到95t/h,电耗由原来的41Kwh/t下降到34Kwh/t。
图1 改造前回粉扫描电镜照片
图2 改造后回粉扫描电镜照片
从表2数据我们可以看出,循环负荷较低,磨机喂料量还可进一步加大,台时产量还有提高的潜力;同时对系统阻力进行了测量,发现收尘器力阻力为-2080Pa,这是因为滤袋使用壹年多,阻力很大,如果换袋,效果会更明显。