发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施
发电机转子绝缘不合格原因分析及处置
发电机转子绝缘不合格原因分析及处置1 发电机转子绝缘降低的主要原因1.1转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。
1.2转子因使用年限较长,或运行中因各种原因使转子过热造成线圈绝缘材料老化、劣化。
1.3滑环下有碳刷粉末或油污堆积,使转子引出线绝缘损坏。
1.4由于发电机的冷却系统密封不严或因其轴瓦漏油使转子线圈端部积灰、积油污或碳粉,造成绝缘性能降低。
这种原因受转子离心力的影响较大。
1.5由于运行中通风和热膨胀的影响,转子槽口处的槽衬保护层老化、断裂甚至脱落,使槽口处槽衬的云母逐渐剥落,断裂被风吹掉再加上槽口积灰等因素造成。
1.6转子的槽内绝缘断裂造成转子绝缘电阻过低或金属性接地。
2 转子绝缘的检查方法2.1停机后的检查方法: 用1000伏摇表测试转子对地绝缘,当绝缘电阻低于2MΩ时应进行处理。
2.2运行中的检查方法: 发电机在运行中通过在线转子绝缘监测装置进行测量,当转子正极或负极对地有电压时应视为转子绝缘电阻已降低,且对地电压越高,绝缘电阻降低的幅度越大,出现这种情况,应停机处理。
3 绝缘电阻降低的处理方法3.1因潮湿而使转子绝缘电阻降低,我们采用直流电焊机烘干法或采用发电机定子三相短路,利用自产热量进行烘干。
3.2转子线圈绝缘老化,则采取拔护环方法,解体转子进行大修。
3.3转子线圈端部积灰、积油,通常处理的方法:3.3.1用干燥的压缩空气进行吹扫。
3.3.2采用拆卸护环,对转子线圈端部的油、灰、碳粉进行清理,然后对端部的绝缘进行重新处理。
此方法工艺复杂、工期长,直接影响发电机的经济效益。
3.3.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘,笔者重点介绍这种方法。
4 机电设备绝缘清洗剂方法处理转子绝缘4.1前几年,我厂接连出现发电机转子绝缘降低,严重影响了发电机的正常运行。
发电机转子的正负极对地最高电压达到180-200伏,针对出现的这种问题,我们采取了除拔护环之外的所有方法,但效果都不明显,并且出现了一种异常现象,也就是在冷态情况下转子绝缘合格,在热态情况绝缘下降,并网后,出现绝缘不合格。
660mw发电机转子绕组绝缘低的分析及处理
运行与维护2019.18 电力系统装备丨101Operation And Maintenance2019年第18期2019 No.18电力系统装备Electric Power System Equipment 1 实际案例1.1 概述某厂两台超临界660 MW 燃煤机组,发电机由东方电机有限公司制造,型号为GFSN-660-2-22B ,额定功率660 MW ,采用水氢氢冷却方式,励磁系统为ABB 公司UNITROL 6800控制系统。
其中#1发电机于2015年投入商业运行,至今已正常运行4年。
在今年机组检修期间,将发电机碳刷拆除后,单独测量发电机转子绕组对地绝缘仅为0.3 M Ω,较上一年测试历史数据比较(18年转子绝缘4500 M Ω)变化较大,且不满足厂家技术要求和电气预防性试验规程要求。
初步判断发电机转子绕组绝缘存在局部受潮的情况。
1.2 处理工艺针对初步检查的结果,将转子绕组绝缘问题作为本次发电机检修的一项重要工作。
查阅厂家相关资料,转子绕组是通过导电螺钉将转子引线、导电杆、集电环三部分进行连接,构成完整的转子绕组回路。
其中导电杆分别由两个半圆构成两极,通过绝缘绑扎后,整体放置于发电机转子大轴中心孔内,而后由本体堵板采用冷套技术将导电杆进行封堵,堵板中心留有堵塞螺钉,也可叫做锥型螺钉,作为中心孔端部密封。
首先把发电机转子两极引线拆除,将发电机转子绕组从励端护环处一分为三,分别测量外集电环、内集电环、转子本体绕组对地绝缘。
各部位试验数据见表1。
表1 转子绕组受潮后各部位绝缘情况转子本体绕组对地绝缘内集电环对地绝缘外集电环对地绝缘内、外集电环之间4800 M Ω50 M Ω0.3 M Ω50 M Ω由表1可以发现发电机转子绝缘缺陷集中在端部,其中包括集电环、导电杆、导电螺钉。
由于转子具体受潮的部位不明确,首先对中心孔开展气密试验,通过试验发现内、外环集电环小螺钉(见图1)多处均有漏气的情况,分别将内、外集电环与导电杆连接的导电螺钉逐一拆除,在拔出的螺钉内侧发现螺钉上附着有小水珠的情况(见图2)。
发电机转子磁极绝缘损坏原因分析与处理
发电技术POWER GENERATION TECHNOLOGY0引言水轮发电机的转子绝缘直接影响到机组的安全运行,而导致转子绝缘降低常见的因素有转子受潮和碳刷、滑环上碳粉清扫不彻底。
当发生转子绝缘降低时,如不及时查找原因进行处理,将引起保护动作,严重时可能导致转子匝间短路,造成设备损坏事故。
1故障概述江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂(以下简称“居电”)位于江西省赣州市赣县区大田乡夏湖村,距离县城23km 。
坝址控制流域面积7739km 2,电站总装机容量60MW ,多年平均发电量1.97亿kWh 。
发电机组是由东芝水电设备(杭州)有限公司生产的灯泡贯流式,容量30MW ,冷却形式是强迫风冷,定、转子绝缘等级均为F 级。
发电机技术参数见表1。
表1发电机技术参数2015年10月29日,2号发电机组汛后C 级检修拆除安全措施时,用1000V 兆欧表测得2号发电机转子绝缘电阻仅为0.2M Ω(退出备用时测量值转子绝缘电阻为0.7M Ω),未达到《Q/GJD-JO2-SC.00—2015居龙潭水电厂发电机维护规程》和《DL /T 596—2005电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)规定的不低于0.5M Ω要求。
2故障原因分析故障发生后,技术人员根据工作经验对此情况进行了分析,认为导致发电机转子绝缘电阻降低可能的原因主要有以下几个方面。
1)检修期间对机组的碳刷架、滑环中的碳粉清扫不彻底而造成绝缘降低;2)机组检修期间转子受潮而引起的绝缘低(之前曾经发生过类似情况);3)转子磁极因制造工艺问题而存在绝缘降低。
3故障检查及处理根据上述分析原因,生产人员分步骤对该故障进行了检查处理。
先用无水酒精对碳刷架和滑环清扫,再对碳刷架及滑环内、外检查,未发现异常,最后测得绝缘电阻仍为0.2M Ω,故障未消除。
排除以上原因后,结合曾经发生过汛前检修后转子绝缘电阻降低的情况和本次检修期间环境空气湿度较大的情况,推断转子绝缘降低可能是受潮所导致。
发电机定转子绝缘低的原因分析及处理
Telecom Power Technology运营探讨发电机定转子绝缘低的原因分析及处理黄晓辉,刘洋,张佳洁(国电南京电力试验研究有限公司,江苏探讨发电机在潮湿天气条件下自身绝缘性降低的原因,分析发电机定转子的绝缘性,提出对发电机定转子中关键部件的技术调整方案,有效提高发电机定转子的绝缘性能,确保发电机安全、稳定运行。
潮湿天气;发电机定转子;绝缘性能Cause Analysis and Treatment of Low Insulation of Generator Stator and RotorHUANG Xiao-hui,LIU Yang,ZHANG Jia-jieGuodian Nanjing Electric Power Test and Research Co.,reasons why generators reduceinsulation of generator stator rotoradjustment scheme of key components in generator stator rotor is proposedof the generator can be effectively improved and the safe and stable operation of the generator can be ensured.stator and rotor of generator;insulation performance 2020年6月10日第37卷第11期· 287 ·Telecom Power TechnologyJun. 10,2020,Vol. 37 No. 11 黄晓辉,等:发电机定转子绝缘低的 原因分析及处理2.2 定子绕组绝缘电阻测量一般情况下,测量发电机定子绕组时有干式测量和湿式测量两种测量方式。
两种测量方法都需要将汇水管接到摇表的G 端,湿式测量必须使用水冷专用兆欧表,干式测量则使用普通的摇表。
水轮发电机转子绝缘故障分析及处理
水轮发电机转子绝缘故障分析及处理摘要:文章阐述了发电机转子接地保护的原理,通过介绍某电厂发电机转子绝缘低停机事件的经过,对事件发生的原因进行了分析并加以处理,最后提出了防范发电机转子绝缘降低的预防措施。
关键词:火电厂;转子接地保护;转子绝缘1前言某电发电机组励磁回路均采用的是铜芯电缆,从集电环穿过发电机转子轴心孔与转子磁极相连。
在发电机碳刷与滑环运行产生的碳粉和推力油槽的少量渗漏油容易通过转子轴心孔进入磁极表面,在磁极表面形成油雾和碳粉混合物,造成转子绝缘降低发生转子一点接地故障,从而被迫停机。
严重影响正常生产和发电效益,其维护工作量也随之增大,不仅增加了维护人员的劳动强度,更是增加了水电站的成本。
2故障现象某电站1号机组运行过程中,机组保护装置报“转子一点接地故障”信号,停机后检查1号机组转子回路绝缘为零,经检修人员首先对集电环、刷架、励磁回路电缆绝缘进行检查,均未发现问题,但连接转子后检测绝缘仍为零,后进一步对转子磁极进行反复检查清扫,转子绝缘回升至0.2MΩ且为最高值,机组暂恢复运行。
2号机组在出现同样故障。
且电站自投运以来,曾多次发生转子一点接地故障,严重威胁机组安全稳定运行,增加了机组强迫停机次数,加大了设备检修维护强度。
通过对转子结构及故障原因进行分析,查找故障产生的原因。
3故障原因分析通过对转子磁极及励磁回路检查表明,并根据故障现象分析,一是受当时设计和制造工艺水平限制,磁极线圈与铁芯之间的主绝缘密封不理想,使的磁极线圈与之间的绝缘结构以及磁极铁芯与托板及磁轭间均存在一定缝隙,降低了磁极绝缘的防尘防污能力。
二是在发电机旋转产生的循环风作用下,发电机碳刷与滑环运行产生的碳粉和推力油槽的少量渗漏油容易通过转子轴心孔进入磁极表面,在磁极表面形成油雾和碳粉混合物,渗透到磁极线圈与铁芯之间的主绝缘体上,形成带有“半导体”特性的介质,加上水电站空气湿度较大,机组停运一段时间后,转子绝缘性能就会下降,甚至没有绝缘功能,极大地威胁机组运行安全。
水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施李卓
水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施李卓发布时间:2021-10-29T08:13:26.332Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:李卓[导读] 在电力系统中发电机具有重要作用,所以,确保发电机的稳定可靠运行具有重要价值。
从发电机的角度看来,其安全性与定子、转子的绝缘性能具有明显的联系。
所以,本文就对水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施进行深入探讨。
浙江仙居抽水蓄能有限公司浙江杭州 310000摘要:在电力系统中发电机具有重要作用,所以,确保发电机的稳定可靠运行具有重要价值。
从发电机的角度看来,其安全性与定子、转子的绝缘性能具有明显的联系。
所以,本文就对水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施进行深入探讨。
关键词:水轮;发电机;转子;绝缘故障;措施正是因为在水轮发电机组的实际运行过程中,极易出现发电机转子绝缘降低故障,给整个发电机组的安全稳定运行造成巨大的影响,所以基于此种情况本文结合个人实践工作经验,对导致水轮发电机转子绝缘降低的原因及其处理措施加以总结,并且结合某水电站水轮发电机组的实际运行情况,对这一现象展开深入的剖析与研究,以期通过笔者的相关阐述能够为进一步防止水轮发电机转子出现绝缘降低现象奠定良好的基础,以保证水轮发电机组的安全稳定运行。
1、水轮发电机组转子绝缘故障的危害水轮发电机组是由三个部分所组成的,包括发电机、水轮机以及调速器。
在水轮发电机转子制作中,一般应用环氧型无溶剂绝缘漆,但是,这种材料的变形温度值比较低,如果水轮发电机组的容量不断增加,则其绝缘性能会逐渐降低,无法满足发电机组绝缘性能要求。
现如今,不饱和聚酯绝缘漆被广泛应用于发电机组转子制作中,具有较高的热变形能力,因此耐热性能良好,在发电机组运行中,不容易发生变形或者脱落问题,有利于提升发电机组绝缘性能。
在转子运行中,随着转子绝缘性能的不断降低,当期绝缘阻值降低至“0”时,如果依然保持运行状态,则在高电压影响下,就会造成发电机组绕组短路,进而出现打火或者放电的问题,甚至还会引发严重的发电机故障。
水轮发电机转子绝缘故障原因及解决措施
表1 电站 ¥7 D12电刷 的主要技术指标 2和 7 行 过程 中 , 上位机发 “ 号机转子一点接 地” 障 1 故 信号 ,停机后检查一号发 电机 转子 回路绝缘 为 零。 经检修人员对 电刷 、 电环及集 电环支撑绝 集 缘架等处 进行 清扫处理后 , 转子 回路绝 缘达到 20 0 Mn, 机组恢复正 常运行。3 2 日运行人 月 1 员巡检再 次发现 ,一号机转子接地 电阻测量值 下 降接近告警 值 , 机清扫处理 , 后停 转子绝 缘达 碳粉堆积的原因 。 到 50 0 Mn 以上 , 机组 恢复l 行 。 运 电站 自 2 0 年 5 04 月投产发 电以来 , 多次发 生发 电机转子一 点接 地故障 ,严重影响 了机组 4 机组摆度的影响 ) 安全稳定运行 , 了机 组强迫停运次 数 , 增加 加大 正常情况下 ,机组 摆度 也是电刷磨损增加 了设备的检修维 护强度 。通过对机组 的结构 图 的原 因之一 。09 5 2 更换 1 20 年 月 7日 号机 电刷 纸和故 障现象的分析 , 查找故 障产生 的原 因。 在 后测试 机组摆度数据 : 机组空 载时 ,推力头摆 电站允许 的条件 下, 采取相 应的措施 , 有效控 制 度 : 0 m 机 组 负 载 ( = 0 m ; 2 P 故障的发 生。 、 2 . M = . M a) 推 力头摆 度 : 0 m; 9 5 WQ 3 0 vr , 8 1 0 m A 2 2 障类型及 原因分析 放 i 到 目前为止华光潭梯级 电站发现和处理 的转子 级检修后 , 推力 头摆度 :2 m 2 1 年 4 9 0 0 m;0 0 月 接地故 障大致可分 以下三类 : 图 2发 电机 转 子 碳粉 堆 积 位 置 日, 组负载 ( =2 . MWQ 3 6 a ) 力摆 机 P 94 8 = . Mvr 9 推 () 1 一类是 发电机励磁系统直 流回路 中设 度 :2 m 与电刷更换 前后 、 0 5 m; A级检修 前后 , 数 1推力油槽油雾 的影响 ) 备绝缘破坏引起 的转子接地故 障。 不是主要原因。 号发 电机和 A级检修前相 比, 电刷 硬度 据变化不大 , 如 20 年 4月 1 08 8日发生的 3 号机 “ 转子 比以前低 , 5电刷数量 的影响 ) 连续运行 的时间没以前长 , 数量 电刷 号 机 设 计 电刷 共 9对 ,按 额 定 电 流 密度 点接地故障” 检查发现是集电环到转子线圈 没有改变 。为什 么短 时间内就连续二次 出现转 。 1Mc 算 每 0, 穿过转子 大轴 中心的励磁橡皮 电缆 在弯头处破 子一点接地故障呢? 就现场 晴况看 , 下集电环光 (O m r , 只电刷额定通流 8 A发 电机 损, 线芯接触大轴发生接地。具体 接地点如图 l 洁度明显 比上集 电环光 洁度差 ,下集 电环碳 粉 的额定励磁 电流为 60 , 际运行 时发 电机 的 8A 实 0 A左 右 。电刷 数量基本 满足要 所示 。这类接地故 障现 象初期表现为发 电机发 堆 积也明显 比上集 电环 多 , 并且呈 油腻结块 状 。 励 磁电流约 5 0 电运行过程偶尔 发生 瞬时接地 ,停机后绝 缘正 方面 由于 A级检 修后推力 油槽油 位较 高 , 和 求 。 综 上所述 :华光 潭一 号发 电机 A 级 检修 常。 随着励磁橡皮电缆破损程度增加 , 为永 平 时相 比推力油槽油位 高 出 5 m 可转 c 。另一方 面由 久接地。 重复发生 两次接地故障 , 其主要原 因是罩壳 于发 电机 推力油槽盖板 和转 动的发 电机大轴 间 后 , 隙采 用羊毛毡隔离 。这导致从 固定 的推力油槽 内部 油雾 增多和集 电环表面划 痕造成 电刷磨损 碳粉在隔离绝缘圈堆积速度加快引起的。 盖板 和转 动的发 电机大轴 间隙排出的油雾和从 加剧 , 3 处理 办法 推力 油槽 呼吸孔排出 的油雾就增多 ,油雾 与碳 () 1 第一类故 障瞬时接地 , 障点 比较隐 故 粉结合容易在隔离绝缘 圈上堆积着落 。 蔽 , 易查找。 电机转子一点接地短时间仍可 不 发 2集 电环光 洁度影 响 ) 但如果处理不及 时 , 转子 回路另 外再 一旦 21 0 0年 3月 1 1日, A级检 修后 累计 发 电 运 行 , 发生两点 接地 , 转子危害就 很大 对 42 5mn , 7h 0 i后 出现 一号机转 子一 点接地 故障 。 有 一点接地 , 初期判断接地 时, 可用直流 电焊机 , 手动加励 经检查 , 下集 电环 表 面发 暗 , 有 明显的划 痕 , 并 从 引起这一现象 的主要原因应是下集 电环更接 近 磁 电流 , 而判断接地点是 在灭磁开关 回路 前 发电机推力油槽 , 带油雾 的碳粉粘结在集 电环 还是后 ,即励磁调节器控 制回路接地还是转 子 处理时可根据大轴开 口尺寸 , 上, 增大 环火 , 导致 集 电环 表 面温度 升高 , 电刷 本 身或回路接地。 对破 损橡 皮 电缆用玻璃丝 带层层包扎 ,层与层 磨损 加剧 , 隔离绝缘 圈碳粉积 聚速度增加 。 之 间涂上环氧树脂 , 电缆 的绝缘 , 增加 防止 电缆 3电刷 的材质影响 ) 电刷 的材质包括洛 氏硬度 、 电阻系数 、 摩擦 磨破 。同时要确保 电缆 在转子大轴上下孔洞 内 系数 等, 是碳粉产生 的主要原 因。 电站 电刷 的 部不要晃动 。 该 t) 2第二类故障其实 是交流回路接地 , 障 故 ()一类是发 电机 励磁系统交流 回路 中设 主要 技术 指标见表 1 2 。电刷和集 电环 之间 , 电刷
水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理
r 翰 圈睇嘲啊
~
电机 转 子一 点接 地故 障 ,严 重影 响 了机 组 安全 稳 定 运行 , 加 了机组 强 迫停 运 次数 , 大 了设 备 的检 修 增 加 维护 强 度 。通过 对机 组 的结 构 图纸 和故 障现象 的分
图 1励 磁 橡 皮 电 缆 接 地 点
l
/
/
励磁 橡皮 电缆接 地 点
/
现, 一号 机转 子接 地 电 阻测 量值 下 降接 近告 警 值 , 后
停机 清 扫处 理 , 子 绝缘 达 到 5 0MQ 以上 , 组 恢 转 0 机 复运 行 。 电站 自 2 0 0 4年 5月 投 产发 电 以来 , 次发 生 发 多
华 光 潭 梯 级水 电站 地 处 浙 江 省 临安 龙 岗镇 , 位 于分 水 江干 流 昌化 江上游 的 巨溪 上 ,电站 总装 机 容 量 8 , 中一 级 电 站装 机 2×3 , 级 电 站 5MW 其 0MW 二 装机 2×1 . MW , 2 0 25 于 0 5年 1 0月全 部 竣 工并 网发 电。 目前 杭州 地 区 电网最 大 的水 电站 , 是杭 州 地 是 也
收 稿 日期 :0 ( 0 一 1 2 1一 7 O )
作者 简介 : 朱跃亮 (9 7一)男 , 16 , T程 师 , 技术 主管 , 事常规水电厂 从 技术管理工作。
水
电 站 机
电 技
术
第 3 卷 3
() 2 一类 是发 电机励 磁 系统 交 流 回路 中设 备绝 缘 破坏 引起 的转子接 地故 障 。 如 20 0 4年 5月 1 1日励磁 系统 第一 次 投 运 时 , 发 生 的三号机 “ 转子 一点按 地故 障” 。检查 发现 是励
电站发电机定、转子绝缘低检查及处理
可能引起定、转子绝缘低的原因:定、转子比较脏,滑环上碳粉过多定子、转子受潮严重定子、转子绝缘老化定子、转子本身存在接地短路检查方法转子:断开集电环和碳刷之间的连接,对转子进行绝缘检测(500V 挡)。
定子:断开机坑下的发电机出口电缆及中性点的连接;断开开关柜中发电机出口电缆和其他一次设备的连接,然后对定子出口电缆绝缘进行测量(2500挡);注意:测量电阻绝缘时应对当时的湿度及温度进行记录。
处理步骤一、清洗电缆接头及集电环步骤:对每个检查时断开电缆接头进行清理,用汽油对集电环进行清理。
如果在清洗后转子绝缘还是很低,建议将集电环和转子线圈的连接断开以确认是转子绝缘低还是集电环绝缘低,因为在清洗时有可能因为某个集电环和转子的夹缝没有清洗干净,使碳粉因汽油而凝集导致绝缘低,但又没有发现。
注意:清洗时,对每个夹缝都要认真清洗。
(危险点:汽油燃烧。
安全措施:在使用汽油时远离火源,禁止在工作地点吸烟)二、干燥法1、外部升温步骤:用电暖器对机坑空气进行烘干,烘干时应将盖板打开使机坑通风,空气湿度到20—30%为宜,时间为24h_48h。
注意:在烘烤时起暖器应以设备保持一定的距离,不得与设备过近,尤其是电缆与互感器(危险点:烧坏设备。
安全措施:在使用起暖器时应和设备保持一定距离,定时调动起暖器的位置,注意监控。
)2、、空转除湿步骤:关闭发电机空气冷却器阀门,将发电机通风口及定子上、下风板全打开,起到更良好的通风效果,然后将机组开起到额定转速,使其空转18—24个小时。
注意:在空转时注意发电机各温度变化。
(危险点:误关冷却水阀门。
安全措施:关闭发电机空气冷却器阀门时防止轴承冷却水被关闭。
)3、以上处理方法后,绝缘如果还是很低时,考虑对发电机定、转子进行清扫。
4、发电机定、转子外电源加热步骤:将定子出口、中性点断开,并短接,转子与集电环连接断开,用直流电焊机对定子、转子绕组进行加热,利用铜损消耗所产生的热量进行加热干燥。
水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理
时也 同厂家沟通过 , 是厂家只是把 2号机组 引线部分刷环 但
氧胶 , 2号机组没有彻底处理 ; 3号机组改造 时吸取了这方面 的教训, 但是 3 号机组引线包扎仍然不规范。如 图 5 所示。
尘也更容易吸附在这些部位 。这些油和灰尘 的混合物使定转 子线圈表面更容易脏污 、 受潮 , 导致绝缘下 降 , 至影响绝缘 甚
第3 5卷 第 3期
16 0
水
电 站 机
电 技
术
V0 _5 No. l3 3
2 1 年 6月 02
Mec n c l& Elcrc c q fHy o o rStt ha i a e tia Te hniueo dr p we ai l on
J n2 1 u .O 2
( ) 发 电机 转子磁 极引 线根 部刷环 氧漆 增加 绝缘强 4 在 度 , 用 3号 机 组 改 造 机 会 将 3号 机 组 的磁 极 引 线 行加热处理 ,7日加热 2 完毕后绝缘合格 ,但是过几天后绝缘又下降到不足 1 q。7 Ml 月 2日早发 电机转子耐压前整体绝缘只有 1 MQ。 说明转子绝
机应 用及技术管理 _作 。 T
18 0
水
电 站 机
电 技
术
第 3 5卷
裸铜排 没有包扎 , 外 , 线铜排 和铁心之 间只有 一个绝缘 另 引 垫 板 ( 约 8m , 果 引 线 包 扎 不 到 位 , 且 该 处 是 死 角 , 大 m)如 而
23油 污 影 响 .
由于发电机上导 、 下导油槽密 封不 严渗油 , 这些 油污在
( )改造 发 电机转 子滑 环结 构 , 每 极 两个 滑 环之 间 2 将 的距离缩 小 为 2 4mm, 中间 两滑环 与 中 间固定 件之 间 的距 离 增加 到 3 2mm, 改造 完 毕后 , 正负 极 碳刷 架 对地 绝 缘 距 离增加 。 () 3 加工滑环表面 , 将滑环表面重新 刨光 。 抛光滑环表面 后, 碳刷与滑环的摩擦力 减小 , 减少 了碳粉 。
水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理
水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理作者:曾鹏飞来源:《科技与创新》2014年第24期摘要:针对某水电站发电机励磁回路绝缘降低的问题,从集电环表面问题、机组旋转摩擦程度、油槽通气窗设计等几方面进行了详细的分析,总结出了水轮发电机转子绝缘降低的原因,并提出了相应的解决方法,以期有效提高机组的运行效率。
关键词:水电站;水轮发电机;绝缘性能;发电机组中图分类号:TM312 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)24-0136-02水轮发电机组是该水电站中最重要的动力设备,水轮发电机组由水轮机、调速器和发电机组成。
水轮机是将水流能量转变为机械旋转能量的设备,它利用水电站的水头和流量来做功。
调速器可以调节水轮机的转速,以保证电能的频率质量,实现水轮发电机组自动开、停、变速、加减负荷、调相、成组控制、事故停机,达到机组安全、经济运行的目的。
然而,该水电站自投产发电以来,多次发生发电机转子绝缘降低,严重影响了机组的安全、稳定运行,增加了机组的强迫停运次数,加大了设备的检修维护强度。
为了使发电机机组安全、稳定地运行,本文对其绝缘性能的降低原因进行了深入探讨。
1 机组概述某水电站1号机组和2号机组为大机组,装机容量都为35 MW,机组型号为SF35-24/5700。
3号机组和4号机组为小机组,装机容量都为15 MW,机组型号为SF15-16/3800。
大机额定转速为250 r/min,小机额定转速为375 r/min,机组转速比较快,导致碳粉磨损比较严重,该站首台发电机组于2013-01并网运行。
2 现象及异常分析随着机组运行时间的推移,1号发电机(装机35 MW)转子绝缘状况不佳,绝缘强度难以保证机组的正常运行。
停机后,用500 V摇表测量转子绝缘,发现阻值不到0.1 MΩ。
维护人员发现发电机上机架盖板处、碳刷支架和滑环支臂处堆满了碳粉和油污的混合颗粒,随即对集电环室设备进行了擦拭清理,清理干净后测得转子绝缘大于500 MΩ,具备投运条件,1号发电机随即投入运行。
发电机定转子绝缘低的原因分析及处理
缘性能进行分析 ,提出关键部件的技术改造方案 ,有效地提高发 电机定转子的绝缘水平 ,保证机组的安全 、稳定 、经济运行。
关键词 :潮湿 天气 ;发 电 号 :TM623.3
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :1009—9492(2018)09—0094—03
收 稿 日期 :2018—03—06
易形 成凝 露 ,这种 现象 对发 电机 绝缘 性能 构成 严重 的威 胁 。此外 ,由于空气 中盐分较 大 ,当凝 露蒸发后 ,会析 出盐分 附着在设备表 面上 ,极大 降低设备 的绝缘性 能。
1.2设 备本 身 的影 响
电厂 发 电机 组 已投运 近 lO年 时 间 ,发 电机各 部密封 件 等 开始 出现老 化 现象 ,再 加 上每 台机 组 检修 周 期为 1 年 ,每次检修一般都会拆 出密封件进行检查 ,比如发 电机 出线 封闭母线绝缘子 、发 电机定转子等 ,在一定程度上会 破坏设 备本身的绝缘性 能。
某 电厂 装机容量 为 3x350 MW 燃气蒸 汽联合循环 发电 机 组 。发 电机至 主变 、高厂变高压侧母线采用某 电力设备 厂生产 的离相式 封闭母 线 ,发 电机励磁 回路 、高厂变低压 侧 至厂用 电工作段母 线采用共箱封 闭母线 。厂址 所处地带 气候湿热 ,雨水较 多 ,空气湿度大 ,回南 天严重 ,电气设 备的绝缘 问题较 为突出。尤其在极端潮湿 天气下 ,发电机 定子及 出线和转子绝缘低 ,造成机组无法启动 。
电厂发 电机组为燃气蒸汽联合循环 发电机组 ,为调峰 机 组 ,白天高 峰 期单 机 负荷 可达 400MW,高 峰 运行 时 , 发 电机定子 及出线 、转子 、励磁母线 、封闭母线等温度在 60~80℃之间 。而夜间停机后 ,发 电机 各部温度会 在很短 时 间内降至环境 温度 ,此时环境温度低 且空气湿度大 ,极
全氢冷发电机绝缘低原因分析及防范措施
全氢冷发电机绝缘低原因分析及防范措施摘要:本文介绍了某厂发电机定子绝缘低的问题及处理经过。
通过分析发现,导致绝缘低的原因包括设备绝缘劣化或损坏、天气因素、发电机氢气湿度过大、离相母线微正压装置湿度过高、发电机密封油含水量过大以及外部漏水等。
为预防发电机定子绝缘低,提出了一系列防范措施,包括加强绝缘监督、定期检查设备、保持干燥状态、定期化验氢气含水量、检查压缩空气湿度、改造出线罩部位、增加湿度测试装置等。
本文强调了发电机绝缘管理的重要性,以确保发电机的安全、稳定运行。
关键词:全氢冷发电机;绝缘;原因分析;防范措施一、前言本机组为三菱M701F4型燃—蒸汽联合循环发电供热机组,每台机组配置由一台燃汽轮机、一台余热锅炉、一台蒸汽轮机、一台发电机组成。
按燃汽轮机、蒸汽轮机、发电机的顺序排列,从发电机端部向燃汽轮机端看,机组转向为顺时针方向,功率输出方式为冷端输出。
发电机为东方电机有限公司(日本三菱技术)制造的QFR--480--2--21.5型三相交流隐极式同步发电机。
采用全氢冷的冷却方式,即定子绕组、定子铁芯氢冷,转子径向氢内冷结构。
发电机结构型式为密封式,定子铁芯为高导磁、低损耗的硅钢板经绝处理迭装而成,定子绕组为Y型接线,转子用高导磁高强度整合体件组成。
发电机定子、转子绕组均采用F级绝缘,出线端子为六个,发电机中性点采用的是单相变压器(二侧接地电阻)的接地方式。
发电机密封油系统采用单循环式,只有一路进油至密封瓦,氢侧密封油回流至排氢调节油箱,空侧密封油汇同发电机轴承润滑油一起回流至循环密封油箱。
二、发电机绝缘低问题及处理经过某厂二台发电机组自2013年投入生产以来多次出现发电机定子绕组绝缘低不合格问题(低于厂家标准50MΩ),最近二次分别于分别于2021年5月(2号发电机)和2022年2月(1号发电机)摇测定子绝缘时发现定子绝缘1-5MΩ。
经排检发现问题:1、1号机SFC开关静触头筒内有水迹,造成筒壁长期浸水而受潮,2号机SFC开关检查静触头处同样存在受潮氧化现象,检查发现1、2机SFC开关柜顶上方有空调冷却水管穿过,柜顶处有明显的水迹。
发电机绝缘低的分析和处理
www ele169 com | 99实验研究0 引言发电机定子、转子绕组绝缘测量通常作为判断备用中发电机是否在良好备用状态的手段之一。
发电机绝缘良好有效防止因绝缘不良在运行过程中出现绝缘击穿而造成相间或接地短路,定转子绕组绝缘薄弱部位被瞬间击穿对发电机的损坏短时间很难修复,甚至需返厂检修,机组的可靠性大幅降低,将对电厂造成很大的经济损失,特别对于供热机组也会造成一定的社会影响。
1 发变组一次系统介绍该厂为西门子E 级燃气-蒸汽联合循环机组,燃机发电机和汽机发电机均采用发电机-变压器单元接线,用220kV 电缆接入厂内220kV 室内GIS 配电装置。
燃机发电机引出线至燃机主变,汽机发电机引出线至汽机主变、高厂变高压侧、励磁变高压侧,采用全连式离相封闭母线,高厂变低压侧、起备变低压侧至汽机房内6kV 配电装置,采用共箱封闭母线。
燃机发电机型号为QF-180-2,额定容量211.8MVA,额定功率180MW,额定电压18000V,绝缘等级F 级,发电机为空气冷却方式,具体一次接线如图1所示。
汽轮机发电机型号为QF-100-2,额定容量117.6MVA,额定功率100MW,额定电压10500V,绝缘等级F 级,发电机为空气冷却方式,具体一次接线如图2所示。
图1 燃机发变组一次接线图按运行规程规定:发电机启动前、停机后均需测量发电机组绝缘,备用中的发电机按规定定期测量绝缘电阻,并将绝缘数值记录于《电气设备绝缘电阻记录薄》内,所测结果规定如下:发电机定子对地绝缘电阻用2500V 摇表测量,在相同的温度和空气湿度下与前次测量结果比较不得低于1/3~1/4,并且所测阻值不低于1MΩ/kV,吸收比R60"/R15">1.3;发电机转子绕组,对地绝缘电阻用500V 摇表测量,其值不得小于0.5MΩ。
图2 汽机发变组一次接线图2 发电机定子回路绝缘燃机发电机定子回路相关设备:发电机定子绕组、发电机出线封闭母线至发电机出口压变、主变压器低压侧,SFC 外部闸刀发电机侧。
水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理
水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理发布时间:2021-02-19T09:14:08.423Z 来源:《电力设备》2020年第31期作者:游洋[导读] 摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。
(安顺水力发电厂 561000)摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。
由此对水电站安全生产形成较严重的影响。
因此做好水电站发电机转子绝缘降低问题的防护便显得特别重要。
所以在此情况下,本文首先对水电站发电机转子绝缘降低问题进行了详细的探究,之后在此基础上提出水电站发电机转子绝缘降低问题的处理对策,望可以为水电站发电机组的正常高效运行提供相应的参考。
关键词:水电站;发电机组;转子绝缘降低原因;处理对策针对水轮发电机来说,如转子回路只出现了一点接地故障时,因为转子绕组未产生短路回路,并且接地点如不存在故障电流,那么所造成的后果就不会太严重。
然而,如继续出现第二点的接地故障,那么一些转子绕组就会被短接,在此情况下流过接地点的故障电流便会烧坏转子本体,一些励磁绕组会被短接,这样气隙磁场所形成的畸变就会致使转子振动增大。
除此之外,转子如两点接地以后还极有可能形成轴系与水轮发电机的现象。
这些问题均会对水轮发电机运行安全造成影响。
所以在发电机组转子绝缘降低情况发生时,必须及时地对绝缘降低原因进行深入地分析,同时采取有效地处理对策来解决。
1.水电站发电机转子绝缘降低原因 1.1发电机转子出现受潮水轮发电机运行环境当中的空气湿度非常大,因为发电机转子绝缘长期受空气内水分的侵蚀,所以如果发电机的停机时间太长,一定会发生绝缘降低故障。
1.2油雾的影响水电站发电机组设置了上下导、推力,及水导油槽和一些油管路。
如发电机组油槽的密封不够严实,一定会形成油雾,如果问题严重还会出现渗油的情况,在机组运行过程中,这些油雾在受到温度及风的影响下会大量发散,同时吸附于发电机设备表面,特别会附着于发电机的定转子线圈及铁芯的表面,由此这些设备更易吸附灰尘。
发电机转子绕组对地绝缘低分析及处置
发电机转子绕组对地绝缘低分析及处置摘要:近年来,我国电力事业发展迅速,发电设备的可靠性有长足的发展和提高。
但是在火电机组日常运行中,发电机系统相关故障仍常有出现。
笔者对近期某1000MW超超临界压力燃煤发电机组发电机转子一点接地故障进行分析,提出运行技术措施,并对故障排查确认以及处理进行总结,供大家参考。
关键词:超超临界机组发电机转子一点接地分析及处置一、概述及故障现象某电厂超超临界压力燃煤发电机组,锅炉、汽轮机和发电机由上海电气集团设计制造,发电机型号为 THDF125/67,额定容量1112MVA,额定输出功率1000MW,自并励静止可控硅整流励磁系统。
2023年5月,机组C修结束,启动前测量发电机定子绕组、励磁系统绝缘,测得发电机定子绕组绝缘15/60S:102/131MΩ,吸收比:1.28,发电机定子绝缘合格。
测得励磁系统(含转子)绝缘1.28MΩ,励磁系统绝缘≧0.5MΩ标准值,绝缘合格。
5月15日,在发电机并网后,DCS及FECS上间断触发“发电机转子1点接地”灵敏段警告。
FECS系统数据显示,并网后励磁电压180V,其中正极电压160V,负极电压-20V。
负极对地电阻阻值低,在5-15kΩ之间波动,α值(接地位置)为0%左右。
随着机组运行,负荷增加,励磁系统投运行时间延长,转子及励磁回路运行温度上升后,转子励磁回路负极对地绝缘值(RG)有逐渐上升趋势,转子接地报警消失。
15日转子接地报警频繁,16日只有一次报警,17日后未出现报警。
接地电阻波动范围,15日在5-15kΩ之间,16日在13-17kΩ之间,17日在14-20kΩ之间。
其后在27-37kΩ之间(在30kΩ以上的数据占比大),α值在2-3%之间波动,“转子1点接地”灵敏段报警消失,但励磁系统负极对地绝缘值仍然偏低。
二、转子接地保护装置说明该厂发电机转子接地保护装置采用南瑞继保的RCS-985RE注入式发电机转子接地保护装置。
水轮发电机定、转子绝缘低的原因分析及处理
水轮发电机定、转子绝缘低的原因分析及处理摘要:转子一次回路涉及的相关设备:转子磁极、转子引线、集电环、碳刷、刷架、励磁电缆等设备中,造成转子绝缘偏低的常见主要原因为转子引线绝缘支撑套管及集电环支架绝缘支撑套管处大量碳粉堆积。
另外,部分堆积在中心体引线处的碳粉在运行中随气流飘散、堆积在磁极,引起磁极脏污、磁极及转子绝缘下降。
还有部分机组因励磁电缆绝缘层局部被刮破、励磁柜内电缆绝缘支撑板绝缘低等原因引起机组转子绝缘偏低。
本文基于水轮发电机定转子绝缘低的原因分析及处理展开论述。
关键词:水轮发电机;定、转子绝缘低;原因分析及处理引言正是因为在水轮发电机组的实际运行过程中,极易出现发电机转子绝缘降低故障,给整个发电机组的安全稳定运行造成巨大的影响,所以基于此种情况本文结合个人实践工作经验,对导致水轮发电机转子绝缘降低的原因及其处理措施加以总结,并且结合水电站水轮发电机组的实际运行情况,对这一现象展开深入的剖析与研究,以期通过笔者的相关阐述能够为进一步防止水轮发电机转子出现绝缘降低现象奠定良好的基础,以保证水轮发电机组的安全稳定运行。
1从发电机转子相关设备结构进行分析水轮发电机是同步发电机,其转子是凸极式结构,由多极组成,每个磁极单独嵌装在轮毂上,每个磁极套装一个多匝绕组,定子主要由机座、铁芯和三相绕组线圈等组成,铁芯固定在机座上,三相绕组线圈嵌装在铁芯的齿槽内。
通过下面四个方面进行分析:1.1集电环:集电环安装在上端轴上,由周圈同心分布的绝缘螺栓经法兰把合,集电环装配有一筒形外罩,该外罩与发电机室把合,并与发电机通风冷却系统隔绝,集电环固定在转轴上,随机组转动时与电刷滑动接触,将励磁电流传递到转动中的励磁绕组之中。
1.2电刷:电刷采用金属石墨碳刷,恒压刷握,两个集电环外圆加工成左螺旋沟槽,便于散热及防止碳粉堆积,电流及集电环旋转磨擦产生的热由自然空气流通带走,集电环罩侧面开有窗户以便检查,维修及更换碳刷,集电环两极之间通过适当厚度的绝缘隔离,以保持所需的电气距离和防污爬电距离。
一起水轮发电机转子绝缘偏低原因分析及处理
一起水轮发电机转子绝缘偏低原因分析及处理摘要:发电机定转子绝缘的好坏,直接影响到机组能否正常运行,若转子磁极线圈表面若有绝缘缺陷,在运行过程中集聚一定数量的碳粉及油雾,和主轴形成通路,则严重影响到磁极绝缘,导致转子绝缘整体下降,进而影响发电机的安全稳定运行。
本文通过一起实例,分析发电机磁极绝缘下降的具体原因,提出改进措施,从而在根本上解决影响转子绝缘偏低的问题。
关键词:转子磁极;碳粉;绝缘偏低;改进措施Cause analysis and treatment of low insulation of HydrogeneratorrotorHan Weijiang ChenJunchao(Zhejiang zheneng Beihai hydropower Co.,qingtian 323907,China)Abstract: generator rotor coil magnetic pole surface if the insulation defects in the operation process of agglomeration of toner and oil mist quantity, and the spindle formation pathway, serious impact to the pole insulation, thereby affecting the safe and stable operation of generator. Through an example, this paper analyzes the specific reasons for the decline of generator pole insulation, puts forward the improvement measures and technological requirements, so as to fundamentally solve the problem of low rotor insulation.Keywords: rotor; toner; insulating varnish is low; improvement scheme; Dipping paint0 引言某水电站装机60.4万KW,其中3台20万KW常规机组,0.4万KW机组为生态小机组,主要作用是在常规机组全停期间开机运行,保证下游不断流,保护生态环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
( 雅砻江流域水电开发公司锦屏水力发电厂,四川 西昌 615000)
摘要: 水轮发电机组转子绝缘降低故障会严重影响水电站的正常运行。究其原因有: 转子受潮、集电环室滑环碳粉堆
积、漏水或冷凝水进入转子中、转子线圈端部积油污及导电性粉尘、转子线圈绝缘材料老化等。经采取相应措施,可以有
4) 检修期间对发电机各导轴承冷却系统密性 进行检查,确保各导轴承冷却系统可靠封闭。
5) 在机组年度计划检修中检查发电机转子槽内 绝缘情况,及时处理绝缘层老化、异常等问题[4]。
2 某水电站水轮发电机组转子绝缘降 低分析与处置
某水电站在巡检中发现#1 发电机转子接地保护 装置上转子绝缘值在 175 ~ 220 kΩ 之间变化( 正常为 300 kΩ,报警值为 10 kΩ) ,接地参考位置 α 在 20% ~ 25% 之间变化( 正常为 50% ) 。数日后,发现 1 号发电 机转子持续降低,平均每日降低 7 kΩ。采取增加碳粉 收集装置的临时措施后,1 号机转子绝缘值下降趋势 减缓。经过分析,确认发电机集电环室内集电环支架 绝缘支撑套管处碳粉堆积过多,造成滑环爬电至滑环 支撑( 接地) 引起发电机转子绝缘降低。
5) 转子因使用年限较长或运行中转子过热造成 线圈绝缘材料老化,槽内绝缘破损等原因,导致转子绝 缘电阻过低或接地[3]。
针对上 述 原 因,可 提 出 相 应 的 处 理 措 施,具 体 如下:
1) 在发电机组处于冷备用期间,冷备用时间达到
尹永利,等: 发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施
2019 年 4 月
10 d 时,将发电机组由冷备用状态转至空载态,空载 运行 1 h 左右。空载过程中利用机组产生的热量对转 子各部位进行加热,可以有效的去潮。
2) 集电环内碳粉堆积过多时,可以对滑环处堆积 的碳粉进行定期清理,或采取其他有效除尘措施来消 除碳粉堆积[3]。
3) 发电机运行过程中加强对发电机风洞内巡检 ( 尤其汛期) ,发现风洞内有积水或者漏水及时进行 处理。
1 发电机转子绝缘降低常见原因及处 置措施
通过对国内水电站发电机转子绝缘降低的具体案 例进行分类总结,可知导致机组绝缘降低的常见原因 如下:
1) 发电机转子受潮造成绝缘电阻降低。如发电 机 停 运 时 间 较 长,环 境 潮 湿 等 原 因 造 成 绝 缘 阻 值
收稿日期: 2019 - 01 - 08 作者简介: 尹永利,男,工程师,从事水电站运行管理工作。
YIN Yongli,ZHOU Xiaojian,GUO Hongwei,LI Quan,LI Bin
( Jinping Hydropower Plant,Yalong River Hydropower Development Co. ,Ltd. ,Xichang 615000,China)
Abstract: The insulation reduction fault in generator rotors could seriously affect the normal operation of hydropower stations. Analysis shows that the problem could be induced by different reasons,such as the excessive dampness,carbon powder accumulation on the slip rings,entrance of the leak water or condensation water into the rotor,oil or conductive dust contamination at the end of rotor coils,and aging of the rotor coil insulation materials. Then,treatment measures are proposed,which could effectively prevent the insulation reduction and ensure the safe and stable operation of the generator units. Key words: hydro-turbine generator; rotator insulation; fault analysis; treatment measure
效防止发电机转子绝缘降低现象,确保机组长周期安全、稳定运行。
关键词: 水轮发电机; 转子绝缘; 故障分析; 处理方法
中图分类号: TM312
文献标志码: B
文章编号: 1671 - 3354( 2019) 04 - 0054 - 03
Analysis and Treatment of Insulation Reduction Fault in Generator Rotors
54
降低[2]。 2) 集电环室滑环与碳刷摩擦产生碳粉较多,在集
电环支架绝缘支撑套管处形成碳粉堆积,造成滑环爬 电至滑环支撑( 接地) 引起发电机转子绝缘降低。
3) 发电机空冷器、大轴补气管道的阀门、管道漏 水( 或冷凝水) 进入转子中使绝子绝缘降低。
4) 发电机轴承冷却系统密封不严或因其轴瓦漏 油使转子线圈端部积油污、导电性粉尘,造成绝缘性能 降低[2]。
2019 年第 4 期 2019 Number 4
水电与新能源 HYDROPOWER AND NEW ENERGY
第 33 卷 Vol. 33
DOI: 10. 13622 / j. cnki. cn42 - 1800 / tv. 1671 - 3354. 2019. 04. 014
发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施
发电机转子绝缘持续降低时可导致转子接地保护 动作停机,严重威胁机组的安全稳定运行。为此,对发 电机转子绝缘降低原因进行分析,提出相应的预控措 施,有着重要的意义[1]。对国内其他电站发电机转子 绝缘降低的案例进行分析总结,本文揭示了转子绝缘 降低的一般规律,并结合锦东电厂机组转子绝缘降低 案例进行了分析,提出了具体的防控措施。