刘河选煤厂喷雾降尘系统项目建设可行性研究报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
刘河选煤厂喷雾降尘系统》项目技术研究报告
目录
1 概述. (1)
2 粉尘的危害. (2)
2.1 对人体的危害. (2)
2.2 粉尘火灾、爆炸. (2)
3 刘河选煤厂粉尘治理现状. (2)
3.1 抑尘。 (2)
3.2 降尘。 (3)
3.3 除尘。 (3)
3.4 排尘。 (3)
4 刘河选煤厂产尘点分析及除尘系统存在的主要问题. (4)
4.1 给煤机产尘点分析。 (4)
4.2 破碎机产尘点分析。 (5)
4.3 转载点产尘点分析。 (5)
5 降尘装置的选择. (6)
5.1 高压喷雾降尘的原理有: (6)
5.2 BH-5000 高压喷雾降尘系统的优点: (7)
6 喷水压力和喷水量及喷嘴尺寸的选择. (7)
6.1 水雾粒度与供水压力。. (7)
6.2 降尘效率分析。. (8)
7 安装操作过程中的优化改造. (10)
7.1 喷水水质。 (10)
7.2 水箱锈蚀。 (11)
7.3 喷嘴位置选择。 (11)
7.4 降尘系统开启方式。 (11)
7.5 水箱液位控制。 (11)
8 降尘系统的使用效果. (12)
8.1 降尘效果明显。 (12)
8.2 改善职工作业环境。 (12)
8.3 降低了职工劳动强度。 (12)
8.4 保障精煤水分。 (13)
8.5 避免煤的流失。. (13)
刘河选煤厂喷雾降尘系统研究报告
1 概述
刘河选煤厂是河南神火煤电股份有限公司(以下简称神火煤电公司)下属煤矿——刘河煤矿配套的矿井型选煤厂,刘河煤矿属于永夏煤田的一部分,位于河南省最东部的永城市境内。刘河选煤厂于2007 年5月份建成投产,设计处理能力45 万吨/ 年,选煤工艺流程为块煤重介浅槽+末煤不脱泥无压三产品重介旋流器+煤泥浮选联合工艺流程。
刘河煤矿提升原煤水分相对较低,加之煤在选煤厂洗选加工需经过筛分、破碎、转载运输、入仓、给料等产尘量较大环节,且刘河选煤厂转载点众多,各转载点落煤易产生大量煤尘,粉尘已成为刘河选煤厂主要危害因素之一,它不仅严重污染环境,恶化职工作业环境,对物料本身也是一种损耗,同时会加快设备磨损,降低电器绝缘水平。更为严重的是作业场所煤尘极易随呼吸进入职工肺部,长久以往易引发尘肺病,严重影响职工的身体健康,是影响职业卫生的重要因素,另一方面,粉尘都具有爆炸性,当作业场所通风效果不佳,煤尘浓度积聚到一定程度时会引起煤尘爆炸,是一项重大安全隐患,威胁着职工人身安全和选煤厂的安全生产。
为治理生产性粉尘,刘河选煤厂对各产尘点进行全面的测试分析,并结合该厂工艺流程,采取多种抑尘、降尘、除尘措施,粉尘治理效果显著,但各转载点及破碎机和部分给煤机部位的粉尘浓度仍然超标,为使这些部位的粉尘能进一步得到治理,刘河选煤厂根据各产尘点煤尘的浓度、分散度等特性,经过分析对比最终选择采用BH-5000 高压喷雾降尘技术,该厂喷雾降尘系统分为原煤、洗选、精煤落料点三套,覆盖全厂30 余处尘源,并创新性的采用远程遥控技术控制喷雾降尘系统的启停,喷雾降尘系统的应用在各转载点的粉尘治理上起到了关键性作用,取得了显著的降尘效果。
2 粉尘的危害
煤炭洗选加工场所,粉尘是影响职工职业健康的重要因素,粉尘对职工及选煤厂安全生产的危害主要有以下几个方面:
2.1 对人体的危害
长期接触粉尘的职工,在防护措施不力的情况下,轻则会引发呼吸道炎症,煤尘在肺部长期积聚重则会引发尘肺病,尘肺病已成为煤炭企业职工最大的一种职业病。另外长期大量接触粉尘,也会导致角膜炎、皮肤病等慢性疾病,造成人的视觉、听觉能力下降,严重危害职工身体健康。
2.2 粉尘火灾、爆炸粉尘飞扬的作业场所,煤尘易堆积在设备表面、设备基础孔洞、电缆桥架以及厂房地面等处,由于煤尘具有可燃性,引燃煤尘燃烧的温度一般在700〜800C之间,电火花、电焊、气割火焰、机械摩擦等均能成为煤尘燃烧的引火源。粉尘扩散到空气中时,颗粒与空气的接触面积成倍增加,当浮尘浓度达到一定程度时,浮尘云遇明火易被引燃,进而引发爆炸,对安全生产危害极大。
3 刘河选煤厂粉尘治理现状一直以来,刘河选煤厂在粉尘的治理上一直不遗余力,通过排查,我厂主要的尘源点为皮带的转载部位、部分筛分设备、产品线以及煤场储运场地。针对不同的尘源,我们想方设法、多管齐下,通过“抑、降、除、冲”等措施,从煤流始端入手,竭力控制尘源,避免积聚煤尘二次飞扬形成恶性循环,并做好煤尘作业点的个人防护,达到了较好的除尘效果。具体措施如下:
3.1 抑尘。
刘河煤矿提升原煤水分较低,平均在7%左右,水分低于6%也时有发生(原煤水分w 6%粉尘现象尤为明显),我们在各带式输送机机尾落料点安装缓冲床,安装双密封导料槽,使煤尘溢出降低到最低限度;所有带式输送机清扫器均采用马丁清扫器,使之清扫效果达到最佳;针对原煤运输、筛分系统粉尘较多的情况,安装了两套高压喷雾降尘装置进行二次抑尘,喷头数量、喷洒强弱能够灵活调节,效果良好。
3.2降尘。
通过一系列标准化改造,在所有皮带机尾使用新型双密封导料槽,并在导料槽出口处设置防尘帘,在皮带机头卸料部位采用局部封闭溜槽,在给煤机、破碎机等产尘量较大部位也都采用全封闭措施,在博后筛、圆盘给料机等部位采用封闭作业场所的方式防止煤尘飞扬,通过局部密封、整体密封、密闭小室等封闭方式隔离了尘源。
对落差较大的溜槽进行改造,在溜槽中部设置缓冲斗,通过缓冲减小物料在溜槽中下落的势能,同时减小部分溜槽的倾角,通过种种方式减小落差,避免粉尘外溢飞扬。
3.3除尘。
在转载部位的皮带机尾装设除尘器,利用除尘器收集密闭导料槽内煤尘。
3.4排尘。
为避免粉尘在地面及设备上积聚后二次飞扬,形成恶性循环,我厂从2013 年起逐步建设并完善冲洗水系统,在作业场所装设冲洗水箱,利用冲洗水将散落在地面、皮带走廊、设备表面上的粉尘冲洗走,同时利用完善的冲洗水系统将冲洗产生的煤泥水收集和利用。
经过以上种种措施,刘河选煤厂的粉尘治理取得了一定的成效,粉尘现象较以往有了大幅改观,可在部分区域特别是各转载部位粉尘
~ 3 ~