防止复合肥结块的两项措施

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3 解决问题的途径分析
基于以 上原理, 要防止结块就要切断晶体桥 结构形成的途径, 晶体桥形成的根本原因在于系 统的温度和湿度。由于工艺的限 制及复合肥易吸 湿的属性, 要进一步降温降湿是不可能的也是不 经济的。因此, 我们考虑以下两项措施。 ( 1 ) 在肥料颗粒间设置厌水隔离层, 切断颗 粒的直接接触, 防止颗粒间再结晶而形成晶体桥
腊状物, 呈碱性, 易溶于抓仿、 乙醇等非极性物质, 不溶于水, 其凝固点5 2 . 8 6 ℃, 沸点3 4 8 . 8 ℃。 首先将溶化的液态十八烷基胺用油泵泵人储 槽, 包裹剂按一定比 例配制后由 油泵泵人包裹机. 均匀喷于半成品上。 4 . 2 筛分改造 按照国 标复合肥粒度9 0 % 在1 - 4 . 7 5 二 范
F E N G X m; F E N G Z h -x o o g ; I J l i a e ; W A N G Y } h o i
A b s 妞 肠 改:
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F o r m e d - o f c y r s t a 1 1 - b r i d g e s a m o n g c o m p o u n d f e r t l f i M g a u e z e l e d t o a g g l o m e e r t e t h e r e o f . 玩。 o fd d e p c u i c i 内t w o
实验, 结果如表 1 所示。 改造前后粒度状况对比, 如表2 所示。
表2 改造前后粒度状况对比
较级1 %
7 5-7 9
i 5 c 鲤
1 1 1 9 9 5 2 11 9 , , 1 /1 1 卯,
E L I ( 兰 F
1 / 1 ' 9639 2
8 0 -8 4
x 2. 5 n u n .
( 3 ) 原粗品筛为单层筛, 在原设备基础上改 为双层筛, 新增细筛面积3 . 5 m ' , 使成品筛分面积 由4 . 5 甘 增至8 甘。
5 实施效果
表 1 改造前后产晶库存绪块状况对比表
时间1 天
和增大颖粒粒度, 可有效抑制产品结块. 延长成品 的 库存保质期。这主要是厌水的包裹剂在颗拉间 形成一层厌水层, 防止了化肥在储存期间吸收较 多水分, 使颗粒间不能直接接触, 切断了晶体桥形 成的 途径。 并且形成的粒度均匀, 增大, 消除了 徽 拉, 降低了化肥的比表面积, 起到防止吸湿的作 用, 同 样也减少了 肥料间的接触面积, 减少了晶桥 形成的机会。可见, 这是防止肥料结块的很好的
方法。 ( 2 ) 由表2 可知, 改造前粒度在 9 0%以上的
原标准肥 轻徽粘结
现标准肥
无结决
轻 麟结 I t疑 at
样本比 例只有4 1 %, 而改造后粒度在 9 0%以 上 的 样本比 例达到了1 0 0 %, 可见, 对筛分系统进行 A M I R o 1 n 1 f [ I 4 N 1 A N 蓄 A 仍有 团块 改造. 使肥料颗粒更均匀. 美观。 粒度指标超过了 有结株 有箱l i f
架结构。
2 结块机理
N P K 三元复合肥结块是由于肥料无机盐颗粒 间形成了晶体桥。晶桥的形成主要由于肥料颗粒 的 离解再结晶。 众所周知, 无机盐类肥料包括尿 素【 ( N H 2 ) 2 C O 」 的溶解度都随着体系温度的升高
( 2 ) 在可能的限度内增大成品粒度, 缩小粒 度分布范围, 消除微粒的存在。这样可大量减少 颗粒间的接触面积, 减轻结块程度, 同时可提高颗
结 (l)

由表 1 可知, 在化肥颖粒间设置隔离层
e m+ e sw 已 r .e钻t i v e .
K e y w o r d s : C a 娜 l a 闹 f a t r 山 姗;
万方数据
2 0 0 1 年6 月
第3 0 卷第 2 期
代 当 化 工 C o p t -P . - U口 u m i 囚I ` d u e h y
V o l . 3 0 , N o . 2
」 .祀. 2 0 0 1
防止复合肥结块的两项措施‘
冯 欣, , 冯占 雄2 , 李 静2 , 王业辉x
国家标准。
改造后标准肥与原标准肥进行库存采样对比
( 3 ) 粒度小于2 二 的颗粒返回 生产系统, 有 利于物料的水平衡. 利于造粒和烘干。
T w o M e a s u r e s f o r P r e v e n i t n g C o m p o u n d F e r t i i l z e r f r o m A g g l o m e r a t i n g
除傲粒存在这两顶措施, 很好地解决了复合肥结块问题. 经工业生产证明这两项措施行之有效。 关 健 饲: 复合肥; 结块; 防止
中f # 1 S Nl t , - 7: 4 4 4. 9 3 t / k # gi 0 . 3 9 : A &¥ M a - 1 6 7 1 - 0 4 6 0 ( 2 0 0 1 ) 0 2一 0 1 0 4 一 0 2
粒均匀度。
. 收稿 日期 : 2 0 0 1 0 - 3 . 2 0 .
作者简介: 冯 欣( 1 7 9 2 一 ) , 男, 工程师
万方数据
2 0 0 1 年 6月
冯 欣等: 防止复合肥结块的两项措施
4 改造方案
4 . 1 喷涂包襄 经 考查, 我们采用十八烷基胺[ C H , ( C H , ) , 4 C H , N H , 〕 的油溶液作包裹剂。十八烷基胺为白色
1前

目 前, 专用复合肥已成为化学肥料的主导产 品。 全国已 建或在建的大、 中、 小型复合肥厂达数 百家, 市场竞争非常激烈。因此, 在保证含盆指标 的前提下, 采取防止产品结块、 提高成品颖粒的均 匀度和光洁度等措施, 就成为各生产厂家技术工 作的焦点。 我厂于 1 9 8 9 年和 1 9 9 4 年先后建成了两条高 效复合肥生产线, 均采用目 前较先进的氨化转鼓 造粒一干燥一筛分一冷却流程。成品的 装袋温度 可降至3 0 ℃ 左右, 水分降至 1 %以下, 达到了国 家标准。但在长期的生产实践中, 产品的结块问 题非常严重, 产品的库存保质期短, 严重影响我厂 产品的 市场占 有率, 降低了经济效益。因此采取 切实有效的措施防止复合肥结块就成为当务之 急, 也具有重大意义。
8 5-时
9 0-9 4
另 一卯
4 5 7 2 . 47 6 2 4 5 . 56 3 7 2 . 47 62 6 3 . 4 6
说明:
( 1 ) 位级: 较度在2 - 4 ,的 暇较质 f占 分析 样品总质
t的百分数;
( 2 ) 表内 致据: 处于相应较级的 样本数占 全月所采全 部 样本数的百 分数。
( l . 沈阳市石油化工研究院. 辽宁 沈阳 1 1 0 0 4 3 : 2 . 沈阳化肥总厂, 辽宁 沈阳 1 1 0 1 4 1 )
摘 要: 阐述了复合肥结块的机理, 认为主要是由于肥料无机盐顺粒间形成晶桥, 而晶桥是由于 肥料颗粒的离解再结晶产生的。基于此机理, 采用了在肥料顺粒间设置厌水隔离层和增大成品粒度、 消
围内的 规定, 我们制定厂内标准为9 0%在 2 一 4 r m n 之间, 对筛分机作如下改造:
( 1 ) 将粗筛底从原 5 . 5 x 5 . 5 二 改造为 4 . 5
x 4. 5 n u %
( 2 ) 将细筛底从原 1 . 5 x 1 . 5 二 改造为2 . 5
而增大。如果产品的装袋温度较高, 湿度较大, 则 在少量水分当中溶解的肥量较多. 封袋包装后体 系温度逐渐降低至环境温度。在这一降温过程 中, 肥料盐溶解度降 低, 体系水分( 包括生产过程 中 带出的 水分和存放过程中由于肥料吸湿所带来 的 水分) 中溶解的部分肥料盐析出再结晶形成晶 桥。 宏观上则表现为肥料颗粒粘结成较大的团 块。这就是造成复合肥结块的主要原因。
e . 娜 吧h y d r o p h c 阮b a r i r e r l a y e m a o r u n d 血g a i n s e n d u r n e a s n g g a u e z ' e i u w e r e a d o p t e d . P r a c t i e c i n d i c a t e d t h a t  ̄-
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