兰州石化公司1211事故案例幻灯
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四、事故暴露出的管理问题
动火票的动火地点含糊,火票批准的动火 地点为丁烷蒸发器( E-1301 )凝水回线, 引起闪爆的动火点离火票批准的动火点 28 米。安全交底不明确,检修前生产车间虽 对施工单位进行了口头安全措施交底,但 没有在动火证上确认新建管线要与在用的 化工设备进行隔离。车间安排动火监护人 随意性强,把不熟悉动火区域工艺流程的 人安排为监护人。动火监护人职责不清, 不清楚动火地点和监护内容。
三、事故原因初步分析
经过事故调查分析和现场检测试验,事 故的直接原因是: 2 万吨 / 年顺酐装置脱异丁烷塔进料换热 器 (E-1111)管程内的正丁烷因换热器内 漏串入壳程,随壳程内的蒸汽凝液进入 常压凝水储罐 (TK-1808),并在储罐聚 积达到爆炸极限;作业人员在顶部预留 口进行配管焊接作业时,焊渣落入罐内, 致使罐中的正丁烷气体闪爆。
三、事故原因初步分析
检修作业可能出现的燃烧爆炸的危险。 虽然助剂厂顺酐车间职能人员向作业人 员进行了口头技术交底,但作业危险性 与防范措施不明确。中油二建第一分公 司作业人员也没有采取有针对性的隔离 措施。
三、事故原因初步分析
(2)动火执行人违反动火管理制度。 在生产单位动火监督人离开动火现 场要求停止动火作业的情况下,仍 然继续实施动火作业;同时违反了 处于运行状态的装置内,凡可动可 不动的火应一律不动,动火部件能 拆下的,一律要拆下移到安全地方 动火的规定。
四、事故暴露出的管理问题
(三)装置存在缺陷较多 顺酐装置从中交到出合格产品试车3个月, 主要原因是设计、施工、安装和材料供应中存 在问题较多。如鼓风机制造、氢压机调试、熔 盐试热、伴热系统等。本次停车小修的原因是: 吸收塔(T-1401)尾气中带液,影响安全生产, 因为浮阀塔降液板没有按设计进行安装;氧化 工段丁烷蒸发器(E-1301)存在凝水压力低于 凝水管网的压力,导致丁烷蒸发器的凝水无法 进入系统管网,易产生水锤,影响正常操作。
四、事故暴露出的管理问题
员工对对化工装置的危险性重视不 够,对异常情况造成工况变化的危害 性认识不足,以致于从员工到管理层 都认为水罐是安全区域。另外,反映 出助剂厂重生产轻安全,本次二套顺 酐准备在 12 月 11 日结束小修, 12 月 12 日继续生产,实际存在着赶工期、抢 进度的思想。
事故的启示
三、事故原因初步分析
(4)违反动火票审批程序,执行动火 管理制度不严。助剂厂安全部门负责 人代替厂主管领导审批签发了一级动 火票 ,审批程序不符合规定。
三、事故原因初ห้องสมุดไป่ตู้分析
(5)动火管理制度在基层不落实,部分 基层职能人员安全责任不到位。顺酐 车间、中油二建第一分公司在动火作 业前没有进行风险识别;顺酐车间职 能人员在没有进行风险识别的情况下 给施工单位办理了动火作业票;顺酐 车间安全管理人员没有认真监督检查 防范措施落实情况。
事故的启示
三、检修改造的新系统、新管线在 施工过程中必须与运行的化工系统、 设备有隔离措施。要利用盲板隔离。 在新系统施工结束后,经处理、确 认,可以与运行的化工系统、设备 相连后,还要经过批准方可进行新 系统与运行系统的联接。
事故的启示
四、在运的化工生产装置、半停半 运的化工生产装置内用火,要一律 视为一级用火。视为一级用火,就 要按一级用火的有关规定进行用火 审批、进行用火环境的化验分析、 办理用火票、确认与落实用火的防 范措施,选择确定用火的监护人与 督促用火监护责任的落实。
四、事故暴露出的管理问题
(一)顺酐车间现场生产组织和管理不符合安全 要求 助剂厂2万吨/年顺酐自8月30日中交后试车 过程中出现一些影响试车的问题。在处理现场 暴露出现场管理比较乱。事故当天在半开车半 停车的状态下,就安排了6处动火作业,在装置 内安排多点高危作业,但施工的安全措施落实 不到位。经检查多个项目没有生产单位的派工 单,施工单位没有施工方案。管理层和员工认 为这些都是“小活”,不需要开派工单。
换热器示意图(E-1111)
12.11事故罐TK1808示意图
三、事故原因初步分析
2、间接原因
(1)风险认识不到位。助剂厂顺酐车 间、中油二建第一分公司丁烷蒸发器 (E-1301)蒸汽回水接到常压凝水储罐 (TK1808)顶备用口的计划改造项目没 有进行风险辨识,没有认识到可能发生 冷凝液带可燃物料的风险、没有预见到
三、事故原因初步分析
因换热器(E-1111)内漏,正丁烷由管 程泄漏到壳程,随蒸汽凝液进入常压凝 水储罐(TK-1808)内积聚。在事故发生 前凝液泵(P1808)向汽包输送凝液,造 成空气由罐顶的吸入口吸入。正丁烷蒸 汽与空气形成了爆炸性混合气体。因此, 动火时常压凝水储罐(TK-1808)内的爆 炸性气体被引燃爆炸。
三、事故原因初步分析
根据12月11日23时公司环境检测站 检测发现进料换热器(E-1111)蒸 汽排空口可燃气浓度达到可燃气体 检测报警仪的满量程的迹象。12月 13日对向凝水储罐(TK-1808)排 冷凝液的6台换热器进行通氮检漏 试验。
三、事故原因初步分析
其中发现从换热器(E-1111)试验开 始冲压至0.23MPa ,经2小时保压试 验,压力降至0.202MPa,经测量数 据计算换热器(E-1111)的泄漏率 达6.09%/小时。从而断定爆炸可燃 物正丁烷是从换热器(E-1111)管 程漏入壳程随蒸汽凝液窜到常压凝 水储罐(TK-1808)。
事故的启示
五、设备检修、故障处理、装置改 造必须制定技术方案,方案必须进 行风险评估,方案必须经过批准, 方案必须向施工单位进行技术交底, 在技术交底中要讲清楚工作的危险 性与防范措施。否则不准进行施工 作业。
事故的启示
六、施工单位在施工前必须进行现 场危险性了解,评估风险削减措施落 实的有效性,明确执行安全生产管理 制度的内容,落实安全生产的监督管 理责任。在施工过程中严格管理,不 准改变生产技术交底的内容、措施与 禁忌,及时发现违章作业行为,有效 杜绝事故的发生。
四、事故暴露出的管理问题
(二)动火管理不严,违章作业严重
剖析造成事故的这张动火票,存在很多违 章现象。审批不严格,公司规定生产装置 的一级动火要由生产副厂长签发,但助剂 厂规定一级动火票可由安全部门的负责人 签发。没有按动火管理制度进行动火分析, 一级火票公司要求进行动火作业前对可燃 物质进行分析,但此次动火没有对可燃物 质进行分析。
三、事故原因初步分析
(3)违反动火管理制度,违规开具动火 票。在2万吨/年顺酐装置正丁烷蒸发 器(E-1301)冷凝液管线改造中,办 理了一级动火作业票,但动火前未对 动火点环境中可燃气体进行分析,
三、事故原因初步分析
在动火期内中也未按规定每间隔2小时进 行一次可燃气体分析;顺酐车间开具的 火票用火地点模糊不清,火票动火地点 为E-1301蒸汽凝结水管线,而14时21分 事故发生前的实际动火作业地点为常压 凝水储罐顶。
一、化工的工艺处理、设备检修、 装置改造必须进行风险识别与风险 评估。根据风险评估的结果制定针 对性的风险削减措施。风险削减措 施实施过程中还要检查措施的有效 性,若风险削减措施不力,要停止 工作进行重新研究,重新制定风险 削减措施。才能杜绝盲目乱干。
事故的启示
二、化工装置中的循环水、冷凝 液、采暖水、工艺处理过程中的工 艺水,总而言之与工艺物料进行热 交换的水(包括冷凝液)是有窜物 料危险的,是存在爆炸着火的风险 的。再不能认为冷凝液是安全的。