化工爆炸事故案例学习
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空分爆炸事故案例学习
哈尔滨气化厂空分主冷爆炸事故案例分析
一、事故经过
1996年7月18日,哈尔滨气化厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。
二、有关情况
该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。
三、事故原因分析
四、教训和建议
1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。
2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。 3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。
4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。
90年代空分塔爆炸事故及教训
案例一:抚顺乙烯化工有限公司“6000”空分塔爆炸,死亡4人 1997年5月16日9时05分,抚顺乙烯化工有限公司6000m立
方米每小时空分塔发生恶性爆炸,造成4人死亡、4人重伤、27人轻伤;上塔被粉碎性炸毁,冷箱全部被炸,损坏静设备12台、动设备4台,直接经济损失460余万元。
事故原因:
①吸入大量碳氢化合物,因为事故当日凌晨2时30分同车间的环氧乙烷乙烯氧化装置停车排放气体,排放量400~ 500立方米每小时,其组分为:甲烷约为50%、二氧化碳约20%、乙烯约20%,8时左右排放完毕。该排气口距空分设备吸气口直线距离103米,两者均高30多米,且空分吸气口略低,当时刮西北风,正对空分吸气口,正好吸进排放气。全厂区有5个化工生产车间,因此该套空分设备所处的大气环境不好。
②操作存在问题主冷液氧液面常年在53%左右,未全浸操作;已有一年不取样分析液氧中乙炔的含量;有近50天未排1%的液氧,原本大气中碳氢化合物多,加上未连续排放,碳氢化合物就在液氧中积聚、浓缩。
因此,这次空分设备爆炸的主要根源是加工空气因大气条件不好,危险杂质碳氢化合物含量严重超标,日积月累,浓缩积聚;又未进行在线、离线监测,也不连续排放折合1%气氧产量的液氧;再加上主冷板式单元未全浸操作;而直接导火线就是爆炸之前连续6个多小时直接吸入含大量碳氢化合物的空气!
案例二:马来西亚壳(qiao)牌石油公司“80000”空分塔爆炸事故 1997年12月25日圣诞节之夜,马来西亚宾突鲁壳牌石油公司
中间蒸馏工厂一套由法国液化空气公司设计制造、1993年投产的2800t/d(吨/每天)空分设备发生恶性爆炸。爆炸始于主冷凝蒸发器,并扩大到塔身,下塔压入地内;上塔和主冷被炸飞到750米以外;爆炸的碎片崩飞散落到周围100米,最远至2.2公里外;5公里内窗框玻璃震碎,周围设备遭受很大破坏;飞出的金属击破了石脑油和煤油储罐而引起大火。据说,爆炸声距离150公里也可听到。如此大的爆炸威力,有报道说相当于20吨TNT炸药。由于爆炸发生在圣诞节之夜,工厂人少,只12人受轻伤,无人员死亡。
事故后,法国液化空气公司组织专门工作组到现场调查,
法国液化空气公司的调查报告结论是:
事故起源于侵入的碳氢化合物以悬浮微粒形式经空气纯化系统,加上由于氧化亚氮结晶造成可能的主冷结污,促使可燃沉淀物在闭式循环单元中积聚,一旦引燃碳氢化合物,就导致铝燃烧而引发爆炸。案例三:萍乡钢铁公司制氧厂“1500”空分车间爆炸,死亡22人 2000年8月21日0时10分,江西萍乡钢铁公司制氧厂二车间1#1500m3/h(立方米每小时)制氧机检修现场发生燃爆事故。据参加检修的有关人员回忆,看到一楼有明火,即听到一声巨响,厂房倒塌。事故造成 22人死亡(其中民工14人,职工8人),7人重伤,17人轻伤;厂房六跨三面砖砌墙体及二楼混凝土楼板坍塌;配电室及主控室内电气、仪表设施损坏;l#空压机电机、膨胀机及油箱等损坏;空分塔冷箱板骨架及上下塔支承部分断裂,冷箱板底部北面凹进。塔内设备基本完好,仅有部分倾斜。损失400余万元。
这是一起不是空分塔冷箱内设备发生的爆炸,而是主厂房内空分塔冷箱外发生的燃爆事故。事故原因为:
空分塔爆炸事故的思考与教训
从上面的几起空分塔或制氧厂房爆炸事故来看,有好多方面值得我们思考,并可作为教训引以为戒。
一、林德公司对空分设备业主和操作者的三点安全忠告,我们也应该吸取教训:
(1)为避免碳氢化合物积聚,规定最低按参与精馏空气量的
0.02%的比例排放液氧,无论如何要把排放比例提高到不低于精馏空
气量的0.2%;
(2)对通常的主冷凝器,要保证液面保持在最小值80%和最大值100%之间;
(3)若上塔液氧槽里被固体堵塞(例如当分子筛吸附器超负荷时,CO2会进入冷凝器,以及日益工业化造成的氧化亚氮)时,装置要解冻。
二、法国液化空气公司对运行空分设备的监控措施,可供借鉴:
法液空在马来西亚空分设备爆炸调查分析报告中提出,运行中的空分设备,尤为配膜式主冷的空分设备,必须增强对碳氢化合物侵入和积聚的监控。法液空的监控措施如下:①解冻时对杂质进行量化分析;②对二氧化碳、氧化亚氮及碳氢化合物进行分析;③跟踪检查主冷性能;④检查前端净化的性能;⑤密切注意现场环境条件;⑥根据以上结果调整解冻次数;⑦必要时增加液氧吸附过滤器。
三、对于防止碳氢化合物在空分塔中积聚的一些操作事项与措施,必须坚持:
空分设备爆炸,大都为碳氢化合物积聚所致。处于化工区的空分设备,尤其要加强预防措施。实践中积累起来的一些防爆措施与操作事项,必须坚持,不能中断,如:要坚持从主冷底部连续排放折合1%气氧产量的液氧,以防止乙炔及其它碳氢化合物在液氧中积聚;主冷凝蒸发器要采取全浸式操作,以保证液氧的循环倍率;要坚持每8
小时分析一次乙炔和其它碳氢化合物的含量;要配备好分析仪表,完善监测手段,尽量配置在线监测仪表,以随时监测,并每天至少做一