钻井废液处理资料

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与生产服务大队结合,回收生活污水时,必须首 先与油气集输大队联系,流程倒通后,再回收生活污 水,保证生泵
H5-45
残夜回收泵
废水回收罐
用残液稀释干泥回注,降低污水处理难度。
用残液稀释干泥回注,节约注水量300m3/d,注水价格为 10元/方,保证了注水干压。
合计:270000+30000=300000元
n
Em = (C0 - C1)-( Ca + I)- C a=1 =30-0 =30
社会效益:
提高了水质指标,MF(滤膜因数)从25提高到40,保 证了注水水质。 保证了注水干压,能够保证增注泵平稳注水。
提高了污水站效率,减少排污和反冲洗的次数,节省 了电能。
降低了职工劳动强度。
汇报完毕 谢谢指导!
原一矿水泵
前指水泵
H5-45
残夜回收泵
废水回收罐
现在注泥垃圾井为H5-45,距离胡状污水站750m左右。原一矿和前指生 活污水回收管线至胡状污水站,该管线刚好经过H5-45井。该管线每 星期约使用两次,回收生活污水,如果将流程进行改造,加装 DN100闸阀一个,平时关闭阀门,将胡状污水站残液回收泵出 口与该管线连接。用泵将残液直接输送至H5-45,便可以达 到用残液稀释干泥,从而回注的结果。
残液不进入污水处理系统,可以大幅度提高水质,滤膜 因数可以从25提高至40,降低职工劳动强度。
残液不进入污水处理系统,可以延长滤料使用寿命 一年。
经济效益:
(1)每天节省300m3高压水,每方水价格10元,三个月共节省: 300m3/d×10元/m3×90天=270000元
⑵延长滤料寿命一年,每罐滤料费用20000元,共6座滤罐 20000×6×3÷12=30000
钻井残液、压裂液所含成份不同,加药预处理技术不成熟, 从而处理效果较差。 残液掺入处理流程后,污水加药、沉降等过程对其针对 性不强,造成水质指标降低,影响污水处理效果。
残液中含有大量高分子化合物,在过滤时,会造 成滤料板结,使滤料失效,影响滤料使用寿命, 从而造成水质指标降低。
在污水处理过程中,会产生许多残渣, 该残渣作为污染废弃物,含有各种化学成份, 必须进行处理。现在,中原油田使用湿泥调 剖和干泥稀释后注入低压垃圾井。在干泥稀 释过程中,使用的水源是从注水管线中引入, 稀释干泥,每天需要300m3处理过的高压达 标污水,这样造成注水的浪费,也造成注水 干压波动,影响增注泵的注入性能。因此, 我们用已有的生活污水回收管线,在胡状污 水站架设离心泵(已安装),将残液输至注 泥的现场,用残液稀释干泥进行回注。既解 决了污水站的水质达标问题,又节约了大量 处理过的高压水,还保证了注水干压的稳定。
在油田钻井、压裂等施工完毕后,存在有部分钻 井泥浆、废液和压裂液要进行无害化处理,否则,会 污染环境。目前,我厂的各种残液是用罐车拉运至胡 状污水处理站,经过沉降、加药,将其固体部分沉入 池中,液体部分进行预处理后,小排量(5m3/h)掺 入污水处理流程进行混合处理,然后用注水泵
增压注入地层,这种处理方法存在诸多问题。
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