Ginnuess系列白色产品黑点改善CIP

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增设自动加料设备,减少污染
厦门华盛弘精密模具有限公司
四、产品表面黑点原因及改善结果对比:
1.素材黑点:
2).固定机台生产
改善前
使用同吨位的机台,因使 用材料混杂,颜色各异, 螺杆内异色很难完全冲洗 干净,黑点相对较多。
改善后
本系列白色产品固定机台生产, 这几台塑机只生产白色及透明 的产品,可从根本上杜绝因残 料引起的黑点不良。
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CIP改善项目
Guinness遥控器系列(白色产品)
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一、改善问题点描述:
Guinness遥控器上壳、下壳、电池盖表面黑点,不良率约
30%,不良如下图片描述:
.
素材黑点
喷涂黑点
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二、CIP品质改善小组成员
1.组长: 郑佳勇(总经理) 2.组员: 业务部: 袁静川(经理) 项目部:林森煌 (经理) 品保部: 廖晓敏 ( 经理) 、袁军(课长) 生产部: 杨春苗 (经理) 喷涂:鑫星达(赵总)、品管(小周) 3.改善目标: 良品率达到90%以上。
依据限度样、菲林严格检验
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四、产品表面黑点原因及改善结果对比:
2.油漆黑点: 1).更换油漆过滤网: 改善前 油漆使用前用100目的过 滤纸过滤,较粗,杂质 不能很好的过滤出,如 图:
改善后 油漆使用前用150目的过 滤纸过滤,较细,能很 好过滤出杂质,如图:
100目
150目
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四、产品表面黑点原因及改善结果对比:
1.素材黑点: 3).确定验收标准: 改善前
生产自检及QC检验均按照 Max0.3mm水平验收,黑点过大 难覆盖。
改善后
与客户确认外观标准后,黑点标 准有加强,现均按照Max0.2mm 接收,且100%全检。
客户限度样
黑点过大,喷漆盖不住
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Hale Waihona Puke Baidu
三、改善计划:
总结改善项目 持续改进
分析不良原因
成立改善小组
确定改善目标
A C
改善效果 确认
P D
实施改善 项目
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四、产品表面黑点原因及改善结果对比:
1.素材黑点: 1).改善生产环境 改善前 人工加料
改善后 自动加料
人工加料,易将灰尘、异物掉落料桶内
改善前 产品的最终良率约70% 改善后 产品良率达到85%以上, 有明显提升,改善有效。
喷涂改善后
改善后产品
素材改善后
OVER THANKS!
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四、产品表面黑点原因及改善结果对比:
2.油漆黑点:
1).成品全检出货: 改善前 抽样检查,黑点超过允 收范围的产品不一定能 检查到; 改善后 产品采用全检方式检查 后才出货,严格控制表 面黑点,超过0.2mm的 产品直接分拣出。
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四、改善结果总结:
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