电除尘节能技改方案

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静电除尘节能技改

目录

一、项目概况

二、节能原理

三、项目实施情况

四、节能效果及效益分析

五、总结

六、附件:工程竣工验收意见报告书及技改前后用电统计

一、项目概况

2009年我厂根据厂用电率开始上升这一情况,提出“增效节支、节能降耗”号召。电气专业经过认真细致的设备运行情况分析,提出静电除尘器技改,实现降低静电除尘器能耗,减少厂用电率的目标。09年7月开始联系设备厂家,沟通交流技术问题。09年8月静电除尘器技改项目立项。经过公开招投标确定供货单位,10年4月进入技改项目现场实施阶段。5月18日通过验收,完成项目技改。

二、节能原理

1、除尘模型的调整,电除尘器运行过程中,往往采用较高的运行电压,即提高放电极与收尘极之间的场强,使得烟气中的粉尘快速荷电,以达到提高除尘效率的目的。然而,电除尘器是一个等效电容体,硅整流变压器是一个电感元件,当运行电压提高到一定幅度时,运行电流将非线性地迅速增加,电流的大幅度增加,抑制了运行电压的提高。此时,不仅极易出现反电晕现象,影响除尘效率,而且大量自由电子来不及使粉尘荷电,而直接到达收尘极以光能与热能的形式被消耗掉。新型电除尘器电源及控制系统,其独有的充电比节能供电模式,由计算机工艺管理系统根据工况的变化,对送入电除尘器本体内的运行电压,自动进行高、低能量脉冲的幅度比与高、低能量脉冲的个数比(宽度)闭环调整(不仅有高能量脉冲,而且有低能量脉冲,以维持除尘效率)。既为电除尘器本体提供较高的场强,又为电除尘器本体补充运行过程中消耗掉的能量,充分利用电感与电容的储能特性,最大限度地提高运行电压、降低运行电流。在维持或略有提升除尘效率的前提下,既避免了反电晕现象的出现,又可将以热能与光能的形

式消耗掉的电能节省下来,从而实现节能。

2、高低压协同控制,传统的电除尘器电源及控制装置,一直沿用的是高压供电与低压设备控制分开的设计理念,所谓高低压控制分开,是指将电除尘器单个除尘单元的高压直流供电和低压设备控制分开,分别采用各自独立的系统进行控制。这种设计理念,人为的割裂了高低压设备之间的联系,制约了电除尘产品的性能提升。采用高压控制和低压振打复合控制模式,即“(阴极)接地振打”,就是通过U-I曲线的特性分析,在特定的条件下,降低高压系统的输出直至阴极接地,使电场力为零,再进行振打,使粘结的粉尘片状或块状脱落,利于极板极线保持较干净状态,同时阴极线等同于极板,同样可以起到吸收二次扬尘的目的,以保证更高的除尘效率。在某电场降电压振打时,其它电场自动采用“断电振打时功率补偿”功能,将大大降低粉尘二次飞扬对排放造成的影响。

三、项目实施情况

1、09年12月31日,厂内会签完毕改造技术协议。

2、10年3月17日签定供货合同及静电除尘器技术协议。

3、4月22日,货到安稳电厂。

4、4月20日、21日对改造前的电除尘能耗按机组负荷分别统计能耗。

5、4月23日开始,对静电除尘器分电场轮流停电实施改造,更换控制器,更换控制程序,安装浊度仪。

6、5月5日改造完毕。

7、6月5日经过一个月的使用,再次对改造后的电除尘能耗按机组负荷分别统计能耗。

四、节能效果及效益分析

静电除尘器能耗由改造前的972kW降为511kW,实现节能47.43%。静电除尘器能耗占发电量比例也由0.52%降至0.31%。

技改一次性成本:

=设备费用+安装费用=36万元(合同包干价)

经济效益

=(972-511)×0.3883×7000=125.3万元/年

安全效益

改善静电除尘器闪烙情况,提高静电除尘器可靠性,延长设备寿命。由于能量消耗的减少,静电除尘器整流变运行温度下降,10年7-8月在机组满负荷且太阳直射下也未出现变压器温度高跳闸情况。

环保效益

技改提高了静电除尘器的捕尘能力,虽未做静电除尘器的除尘效率试验,但烟囱排烟情况直观感受明显得到改善。

五、总结

总之,静电除尘器的技改工作安全顺利完成,各项目标均以达到,到目前为止已基本收回投资。可以说静电除尘器的技改是完全成功的。

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