干酵母生产废水处理方案的改造及应用

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排水水 质仍未达标 ,且运行成本也较高。 原处理方 案是外 国公 司设计 、国内公 司施工 ,部分 到尽 善尽美 ,故工艺 流程在厌 氧反硝化处理基础上 ,又
砂滤 等方法 ( 原工艺流程见图 1 )。
设 备为进 口产 品。原设计公 司在考虑处理工艺时 ,想做 时产生 了大量的污泥 ;
效 利用有机养分促进E M繁殖 )以及 酵母菌 、乳酸菌等5 科 1 属8 多 种微 生物菌群 。其 中好氧菌 、厌 氧菌 、兼 0 0 性 菌共存 ,有较强 的适应能力 ,在处理高浓度有机废水
中效果非 常显著 。
( 气浮池的设置多余 ,没有任何作用 。 4)
表1 原方案监测数据
() 3 加大鼓风机 的风量 ,把原来的穿孑 曝气改为微 L 孔 曝气 ,提高曝气池中溶解氧的含量 ,并保持在4 / , mg L 提高曝气池 的降解效果 。 ( 4)将原有 加入混凝剂 的化学沉淀 改为氧化 脱色
( 加 入活性 炭脱色 ,成 本增加 ,但 脱色效果 并 4) ( )气浮池形同虚设 ,几 乎见不到浮渣 ; 5 ( )C D 6 O 等去除率较低 ,不能达 标排放 。 原方案在改造前 ,对某一时期废水连续取样分析 , 原工艺方案 的部分水质监 测数据 如表 1 所示 。 从表1 可知, 原方案的C D O 去除率平均值为8 . T S 0 %, S 5 去 除率平均值 为7 %,色度 去除率平均值 只有7 . 7 34 %。 显然 ,原方案 的处理效果不大理想 。分析其主要原因有
1 原工艺方案存在的主要 问题
该废水处理前色度较高 ,即使加入活性炭收效也不大 ,
上述工艺方案 问题 的主要原 因是 : ( )流程长 ,中间环节多 ,难 以管理 ; 1 ( 采 用板式 加热器 ,消耗 了大量加 热蒸气 ,增 2) 加 了运行成本 ; () 3 需加入大量化学混凝剂 ,增加 了处理成本 ,同
广东珠江 三角洲某干酵母厂是生产食用干酵母 的企 排水色度仍在20 0 倍以上。 业 ;该 厂每天排放 的废水量 约为10 m 。酵母废水是一 50
种高浓度 有机废水n,其 C D 】 O 高达 1,0 m / ,色度在 30 0 gL 9 0 以上 ,该厂 的废 水处理工 程在建成运行 两年后 , 0倍
池 。由于加 入E M菌种后 ,C D O 去除率 已达9 %以上 ; 0 只是色度需要进一步降低 ,因此 已没有必要再加入混凝
剂 ,这就 节省 了混凝剂 的成本 。虽然 增加 了脱 色剂 的成 本 ,但 由于原来加入混凝剂 的量 比较大 ,两者对 比扣除
后 ,仍可每天节省7 0 。 5元 () 5 原方案由于加入混凝剂而会产生大量的污泥 ,
C N E Vl O E T R E 0 I D ST Y 01 4 … A N R NM N AL P OT CTl N U R 2 N 2.
5 』 4
处理后 C D S 的 去除率也不高 ; O 和T S
( )把活性炭直接加入到池子 中,脱色效果很差 , 3 而且造成浪费 ;
关键词 : 有效微生物技 术; 干酵母废 水; 改造方案
中图分类号 :7 3 X0 文献标志码 : A 文章编号 :0 6 5 7 2 1 )0 — 0 3 0 1 0- 3 7(0 2 4 0 5 — 3
( 排放水水质不达标 。C D 0 0 g 13 ,因 2) O 在2 0 m / ) 7 L. _  ̄
采用 了硝化 ( 曝气 )[ 2 】 学混凝[ 、化 3 】 、活性炭脱 色 、气浮 不好 ;

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圈 1 原 工艺 期 的 如下几点 : 处 理效果 。主要 问题有 :
C mmu ia in lt r I o nc t Paf m o o
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梁耀开’ ,李立强
(. 1 广东轻工职 业技术学院 ,广州 50 0 ;2 广州佳绿微生物工程有 限公司 ,广州 1 30 . 500 ) 13 0
摘 要: 干酵母 生产废水是一种 高浓度有机废 水,cD 0 高达1,0m /,色度在 90 00gL 3 0倍以上。原方案采用 厌 氧、硝化 ( 曝气 )、反硝化 、化 学混凝等工艺 ,但 水质 不能达到排放标准 ,且运行 成本高。采用E 有 M( 效微生物 ) 技术对原方案进行改造后,废水处理收到较好的效果,并降低 了 运行成本。
处 ̄10 m 废水 ,运行费用 1 万元/,每月达4 万元 ; 50 3 . 5 d 5
() 1 板式加热器加热废水温度达不到3 %,因此厌 5 ( )曝气池 的溶解氧浓度达不到2~ L 2 4 ,故好氧
() 1 运行成本较高 ( 约达l ̄J 3 O . 废水 )。该厂每天 氧罐 的降解效果不够好 ,去除率 不够高 ; m
21 新方案的工艺流 程 .
运行。新工艺流程 如图2 。
不 大。
() 7 取消加入活性炭脱色 。实践证 明,在池子 中直
23 新方案的处理效果 .
针对原 方案存 在问题 ,制定 出如下改造方案 ,并试 接加入活性炭脱色效果并 不明显 ,并会造成浪费 。
新方案试运行6 天后 ,某一时期对废水连续取样分 0
与二沉 池 的剩余污 泥一起 送到 脱水机 脱水 ,污 泥脱 水
前 ,又要加人絮凝剂 ( A P M)。而工艺改革后 ,化学沉 淀池不再 加入混凝剂 ,污泥量减少 了5 %,也 减轻 了脱 0 水机 的负荷 。 ( 6)取消 了气 浮池 。因为原 方案 中的气 浮池作 用
2 工艺方案 的改造
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