清华炉介绍

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其他水冷壁的启动
● Shell点火过程较复杂,首先将燃气烧嘴点燃,
然后将燃油烧嘴点燃,燃油烧嘴点燃后,迅速将燃气烧 嘴抽出,利用燃油烧嘴将气化炉温度升起来,并将气化 炉压力升至1.0MPa然后投煤粉烧嘴,煤粉烧嘴投进来后, 迅速将燃油烧嘴抽出; ● GSP、航天炉烧嘴结构复杂,直接用燃气升温、 升压,然后再1.0MPa下投煤粉喷嘴。
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2、点火投料系统的安全:
• 第二代清华炉,在原清华炉三流道
烧嘴的中心氧通道增加燃料气通道, CS O2 点火时送入燃料气,用燃料气将气 化炉温度升至800℃,在常压下投 水煤浆,燃料气与水煤浆同轴伴燃, 稳燃后经切断燃料气,由于有燃料 气的伴燃,投料后气化炉温度温度 马上上升,不会发生爆燃。 在一个烧嘴,常压下完成气化炉点 火、升温、投煤全过程,不需切换 烧嘴。
4. 煤种适应性更宽
5. 气化效率高
6. 运行成本低 7. 节水
8. 对环境友好
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1、水冷壁系统的本质安全:
清华炉研发过程中充分考虑了水冷 壁水汽自然循环的可行性,依自然循 环设计,按强制循环运行。即便特殊 故障无法强制供水,水汽系统仍可自 然循环,保证气化炉安全停车,不会 出现日本核电站地震海啸中给水泵停 运引发的重大安全事故。锅炉水循环 泵不必采用一级电源供电。
1450℃以下。
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航天炉炉内挂渣情况
壳牌气化炉,采用四个工艺烧嘴,烧嘴安装在气化 炉的中部,四条煤粉输送线分别进入对应烧嘴,氧气
和过热蒸汽混合后也送入工艺烧嘴,煤粉、氧气和蒸
汽在气化炉内进行反应,四个烧嘴喷出的煤粉在气化 炉内形成一个相切于炉内假想切圆。水冷壁分为三部
分,筒体部分采用U型水冷管,上下锥体采用盘管。
O2 燃料气 CS O2

不同流道流体示意图
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3、投资优势明显
和水煤浆耐火砖气化炉相比
相同投煤量的清华炉和耐火砖气化炉相比,投资相差 不多,单台清华炉和耐火砖气化炉相比,投资基本相 差一炉耐火砖的价格,主要是清华炉炉壳采用国产的
14Cr1MoR,而不是采用进口SA387;
清华炉由于采用水冷壁,不需要换砖,所以清华炉一 般不再设备用炉,对于同等规模的气化装置,至少可
,磨煤工段补充水可以补充难处理的有机废水,灰水处理 工段主要补充变换冷凝液,变换工段不需补充水或蒸汽。
干粉气化在制粉工段将水分去掉,在气化工段以过热
蒸汽的形式加入水,在灰水处理工段补充变换冷凝液和脱
盐水,在变换工段喷脱盐水或加过热蒸汽。
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▲水煤浆水冷壁清华炉-水: 磨煤工段+难处理的有机废水; 灰水处理+变换冷凝液, 变换工段+0(水或蒸汽)。
煤种氯离子等有害组分累计程度来排放的,在相同投
煤量的情况下,干粉气化因为含灰量大,外排水量大 于清华炉。干粉气化比水煤浆气化多排放的水是在烘 煤过程中,将煤中的水分烘干至2%左右,此部分水分 也可视为排放水。所以水煤浆清华炉比干粉气化炉外 排水量小。
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清华炉补充水主要在磨煤工段和灰水处理工段补充水
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装置运行140后气化室挂渣情况
气化炉渣口情况
5、气化效率高:
第二代清华炉结构设计科学合理,使得炉内壁挂渣状况良好,
渣后的水冷管吸热量较小,副产蒸汽只有约2吨/小时。水冷壁吸 热量只占入炉煤热量的千分之几。气化炉外壁温度100 ℃ 左右,
比耐火砖炉壁温度低110 ℃ 。由于副产蒸汽吸热量只占入炉煤
的关键。
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清华炉的点火试验台:
冷壁炉点火和稳燃
蒸汽出口 烧嘴 循环水 出口
清华炉实验台照片
二次氧
热电偶
热电偶
热电偶
激冷水
气体出口
液位计 循环水 进口
实验台示意图
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第二代清华炉概况 第二代清华炉示范装置于2011年8月22日在丰喜投入运 行,与第一代清华炉一样,首次投料即进入稳定运行状态, 并连续、安全、稳定运行了140天,全面实现了研发和设计 意图,创造了世界煤化工史上的奇迹 清华炉水煤浆水冷壁技术克服了水煤浆耐火砖气化技术 的两个缺憾:煤种适应性窄,难于处理高灰熔点煤;单炉 年运转率低,为达到装置8000小时年运转要求,必须配置 备用炉。 清华炉水煤浆水冷壁技术克服了干粉水冷壁炉的两个缺 憾:干煤粉制备中干燥过程的高能耗和危险性;气化系统 压力难于提高,一般只能达到4.0MPa。
化炉烧嘴的三个煤粉管,在气化炉内形成旋流。氧气经
预热后和一定比例的蒸汽混合后进入气化炉,炉内轴向 温度梯度为上部高,下部低。对于液态排渣的气化炉,
渣口的温度应保持在灰熔点以上,渣口温度的高低是决
定渣口压差大小的主要影响因素,也是气化炉能否正常 排渣的关键。
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对于这两种气化炉,由于出烧嘴的速度较低,一般< 10m/S,所以其燃烧火焰短,气化炉轴向温度梯度大,因 此要保持正常排渣就必须首先提高氧煤比以提高气化炉 上部的温度,从而提高渣口温度。从航天炉的实际运行 来看,如果入炉煤的灰熔点超过1450℃,炉顶温度将会 很高,很容易造成气化炉上部烧坏。因此航天炉在掺烧 高灰熔点煤时需要添加石灰石控制入炉混煤的灰熔点在
② 耐火砖每次开车前需要按照升温曲线进行升温,每次升
温至少需要72小时,采用清华炉升温只需一小时,节约 了燃料气的消耗
③ 煤种适应性更宽,节约原料成本。
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和干粉气化炉相比
与干粉气化技术相比,水煤浆气化的氧耗和煤耗较高,
煤耗和干粉气化相比约高5~6%,氧耗约高8~10%,但如
果从整个装置的能耗来看,如果采用4.0MPa气化,干粉 气化炉的能耗比水煤浆略低,如果采用6.5MPa气化,水 煤浆气化的能耗比干粉略低,成本节省主要体现在四个 方面:
热量的千分之几,在使用同样煤种情况下,水冷壁气化炉的氧耗、 煤耗、合成气组成和耐火砖气化炉几乎完全一样。
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投料10h后的主要运行数据 蒸汽产量2201Kg/h
6、运行成本低:
和水煤浆耐火砖气化炉相比
与传统耐火砖气化技术相比,单位有效气能耗、物耗 基本不变,成本节省主要体现在三个方面: ① 减少了昂贵的耐火砖采购、筑炉费用,不需要每年数次 更换锥底砖,每年更换向火面砖,节约了维修成本;
气化炉规格
气化炉 直径:2800mm, 压力:4.0MPa 气化炉 直径:2800mm, 压力:6.5MPa 气化炉 直径:2800mm, 压力:4.0MPa 气化炉 直径:3200mm, 压力:6.5MPa
煤浆浓度
煤浆浓度 46~51% 煤浆浓度53%
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新疆天业集团天智辰业化工有限公司
3
新疆国泰新华矿业股份有限公司
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1、水冷壁系统的本质安全:
和其他结构水 冷壁内件比起 来,清华炉内
件具有冷却均
匀,系统阻力 低;不会出现 汽水分层现象 等优点。
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2、点火投料系统的安全:
耐火砖气化炉点火方式
水煤浆耐火砖气化炉采用蓄热式点火,气化炉先采用
预热烧嘴将气化炉温度烘至800℃以上,并保持两小时, 然后换工艺烧嘴进行投料,一般要求更换烧嘴速度要快, 以免气化炉温度降低; 水煤浆进入气化炉后,首先是水分的蒸发和挥发分的 析出,然后是挥发分的燃烧和煤粉的燃烧,气化炉炉温是 先升后降,在国内水煤浆气化的投料过程中,由于炉温较 低发生爆炸的事故比较多见。
和干粉气化炉相比
废水:干粉灰水含灰量大,排放废水量大; 废渣:对于相同灰含量的煤种,干粉气化排放的灰量大; 废气:干粉气化在煤烘干过程中,需要排放大量废气; 辐射:干粉气化的料位、密度等仪表需要采用射线。
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清华炉的主要业绩
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使用低浓度水煤浆的工程业绩
序号
1
用户名称
大唐呼伦贝尔化肥有限公司
内蒙乌兰泰安矿业有限公司
煤浆浓度53%
煤浆浓度55%
4
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使用高灰熔点煤的工程业绩
序号
1
用户名称
中海石油天野化工有限公司
气化炉规格
灰熔点
气化炉 直径:2800mm, 灰熔点1490℃ 压力:6.5MPa
气化炉 直径:2800mm, 灰熔点1520℃ 压力:4.0MPa 气化炉 直径:2800mm, 灰熔点1480℃ 压力:6.5MPa
以节省一套备用气化炉系统。
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和干粉气化炉相比
相同投煤量的清华炉和干粉气化炉相比,由于没有复
杂的煤粉制备和输送系统,单台气化炉的投资要小很
多;比如对于年产40万吨合成氨规模的气化装置,两 台干粉气化炉投资约4~5亿元,两台清华炉投资约 2.5~3亿; 如果对于煤制氢、煤制甲醇等需要气化压力较高的系 统,由于清华炉可以采用比干粉更高的气化压力,后 系统投资更低; 清华炉配套的空分比干粉要大,但对于空分系统,如
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粗煤气向上进入热回收系统,渣向下进入锁斗。壳 牌气化炉内的粗煤气和渣逆向流动,熔渣依靠重力向下
流动,对熔渣的流动性要求高。提高渣口温度,就必须
首先提高气化炉工艺烧嘴区域的温度,保证气化炉渣口 区域的温度,使熔渣的粘温特性在正常范围内。所以壳
牌气化对灰渣的粘温特性要求严格。根据国内多台壳牌
气化炉实际运行情况来看,煤的灰熔点不能超过1400℃ 下。
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① 干粉气化的煤的烘干和输送能耗很高,水煤浆很低; ② 干粉气化需要在气化炉加过热蒸汽,同时煤粉管线需 要大量的保温蒸汽; ③ 水煤浆气化耗能比较集中,较好回收,多耗的能量在
变换工段以蒸汽的形式提供出来;
④ 如果采用6.5MPa气化,低温甲醇洗的能耗和后续的压 缩功将降低。
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7、节水:
水的消耗量主要指外排的水量和加入的水量。 水煤浆和干粉两种气化工艺外排水量的控制均是按照
清华炉加入的水 量小;加入水的 品质要求低。
▲干粉气化-水: 制粉工段-水; 气化工段+过热蒸汽; 灰水处理工段+变换冷凝液和脱盐水; 变换工段+脱盐水或加过热蒸汽。
8、对环境友好:
和耐火砖气化炉相比
废水:因为没有耐火砖,排放废水中不含六价铬; 废渣:没有含铬废渣的污染;
废气:水冷壁清华炉减少了烘炉时间,不需要气化炉的热 备,减少了烘炉废气的排放。
果不增加空分的数量,投资增加不多。
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4、煤种适应性宽:
第二代清华炉采用水冷壁保护结构,未采用耐火砖 保护层,从而不再受制于耐火砖的工作温度限制,与其
它类型的水冷壁气化炉相比,由于清华炉流场的优势,
可以使用灰熔点更高一些的煤做为原料,扩大了煤种适 应性。
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航天炉和GSP气化炉的煤粉通过三条煤粉管线进入气
月在山西阳煤丰喜肥业(集团)临猗分公司投入运行。
首次投料即稳定运行,专家签 定认为“该技术优于国外同类 技术,具有国际先进水平”。
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现有气流床气化技术
Texaco
四喷嘴
一代清华炉
Shell
GSP
HT-L航天炉
二代清华炉
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第二代清华炉研发需要解决的问题
2005年第二代清华炉水煤浆水冷壁技术投入研发,清 华炉研发团队解决了三大难题,成功地将水煤浆进料方式 用于水冷壁炉: ★ 水煤浆在非蓄热状况下点火问题; ★ 水煤浆在非蓄热条件下的稳燃问题; ★ 水煤浆水冷壁气化炉副产蒸汽的耗氧问题; 这三个问题的突破是第二代清华炉煤气化技术取得成功
清华炉技术介绍
清华大学煤清洁燃烧国家工程研究中心
燃气轮机与煤气化联合循环国家工程研究中心
主要内容
清华炉的发展 清华炉的主要流程 清华炉的主要技术特点 清华炉的主要业绩

清华炉的发展
第一代清华炉概况 清华炉煤气化技术自2001年投入研发开始,经过专利研 究、数学模型建立、冷态试验、热态试验及工程化各阶段。 清华炉第一代耐火砖气化技术的大型工业装置于2006年1
7
第二代清华炉煤气化技术科技成果鉴定(国家鉴定书)
8
ຫໍສະໝຸດ Baidu
第二代清华炉煤气化技术科技成果鉴定会
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清华炉的主要流程
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煤浆制备流程
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煤浆气化流程
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灰水处理流程
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清华炉的主要技术优势
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清华炉的主要技术优势
1. 清华炉的本质安全性 2. 点火系统的安全性
3. 投资优势明显
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清华炉的水煤浆通过一条煤浆管线进入气化炉烧嘴, 氧气同轴通过烧嘴的另外两个通道进入气化炉内。为保证 煤浆的充分雾化,氧气和煤浆出烧嘴的速率保证具有一定 的速率。一般不小于100m/S,出烧嘴的火焰具有一定长度 ,为保证顺利排渣,在需要提高渣口温度时,只需适当加 大中心氧,将火焰拉长减小气化炉的轴向温度梯度即可, 而不需要增大氧煤比。根据实际运行来看,水冷壁清华炉 已经完成了入炉煤灰熔点为1520℃的工业试验,实际运行 证明气化炉操作稳定,排渣顺畅。尽管水冷壁清华炉还没 有进行更高灰熔点的煤的工业试验,但从炉内流场和运行 条件来看,更高灰熔点的煤运行也不会存在问题。
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